6
Artigo TØcnico Technlcal Artlc el Arl˛m o 1 1 11 0 An EngIlSh versian 01 this artide can be equesled Irom lhe edüors 01 O Papel by email alopapel@ablcp com br bylax aI 11 55n 6485 or by phone aI 11 5574 0166 Fechamento do Circuito de Aguasdo Processo de Fabricaªo de Papel Paper Machine Closure oIlhe WMe WaterSystem Cnmmit Tltu de Circuito de Agllas dei Pmcew de FahlicacifI de Papel Resumo O trabalho relata a experiŒncia de quatro empresas produtoras de papel krufr e cartolina que empreenderam o fechamento de circuito de Æguas do processo A trajetria das dificuldades t llrnladas e soluıes adotadas Ø descrita a par tir de situaıes diferenciadas em direo ao objetivo comum Os resultados obtidos c os projetos para o futuro obedecem concepªo explcita na conclu sªo de um pror esso constitudo por ctapas gradativas Palavras chave fechamento de circuilo redLHIo ªo do consumo de Ægua re drculaªo de Ægua Introduªo As conseqüŒncia5 da atividade industrial c do progresso tecnolgico des pertaram a consciŒncia dos diversos setores da sociedade para a necessidade de preservar os recursos naturais do planeta Atualmenle pressionadas por e5sa tendŒncia as indœstrias buscam adequar se s exigŒncias legais desti nadas a proteger omeio ambiente por meio de aıes como modificaıes do COMISSlo TkNICA PFRMANENTE DE RWCLAGEM DA ABTCP INTEGHADA POR ABTCP RECrCLlNG TECHNICAL COMMfITfE COMPOSED Ir IIlERKAAFT INO DE PAPEL E CELULOSE LroA INu U PAPl L R RAMENlON S A ABTCP ASSOCIA˙ˆO BRASilEIRA TCNICA DE CELULOSE E PAPfL RIGESA C LULOS PAPEl E EMBAlAGENS LroA PARAIIlIJNA PAPIS S A OPAl I l IOtm llllo 20Cl0 Benedito Maciel Arantes D he paper describes the experience afiou cartoline krafl paper producers which have undertaken 1I1e closure of lheir wMe water syslerns nle difficullies faced alo09 lhis process are showed as well as lhe solutions adopled dependi09 Upol different condilioll loward a shared objecllve Their results and turther projects derive trom lhe conception of a process comprising gradual slages according lo lhe Committee s conclusjon Key wD ds paper machine closure water consumption reduction water recirculation Jorge L de Miranda Norma Perez Robson Outra de Souza Fernando JosØ Nery e Ana Maria patar Valdir Moreira Ribeiro processo que reduzam a geraªo de eflucntes na fon te desenvolvimento de tccnologias para tratamento externo recuperao e reaproveitamento de insumos A tributaªo dos recursos hør˛cos em fase de regula mentaªo Ø tambØm umoutro fator motivador especifi camente para a implementaªo de projetos de fechamen to de circuitos e tltirniz u ªo do consumo de Ægua fresca O trahalho empreendido pela Comissªo T cnica Permanente de Reciclagem da ARTCP em parte composta pelos autores deste artigo tem como obje tivo divulgar experiŒncias que possam auxiliar as pequenas e mØdias empresas do setor papeleiro as quais tŒm dificuldade em realizar investimentos de grande porte na Ærea ambienta O estudo partiu de um levantamento sobre o consumo de Ægua fresca nas empresas que utilizam aparas como matØria prima em seus processos de produªo de papel kraj e cartolina tabela A O levantalllt nto mostrou di ferenas relevantes de consumo entre as empresas que responderam pesquisa sinalizando dificulda des especficas relacionadas aos processos locali zaªo e outras variÆveis 79 J

Fechamento do Circuito de Águas do Processo de Fabricação de

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Fechamento do Circuito de Águas do Processo de Fabricação de

Artigo TØcnicoTechnlcal Artlc el Arl˛m o1 111 0

An EngIlSh versian 01 this artide can be equesled Irom lhe edüors 01 O Papel byemail alopapel@ablcp combr bylax aI 11 55n 6485 or by phone aI 11 5574 0166

Fechamento do Circuitode Aguasdo Processo deFabricaçªo de Papel

Paper MachineClosure oIlhe WMeWaterSystemCnmmitTltude Circuito de Agllas dei Pmcew de FahlicaciófI de Papel

Resumo

O trabalho relata a experiŒncia dequatro empresas produtoras de papel krufre cartolina que empreenderam o fechamento de circuito de Æguas do processoA trajetória das dificuldades t llrænladas e soluçıes adotadas Ø descrita a par

tir de situaçıes diferenciadas em direçào ao objetivo comum Os resultadosobtidos c os projetos para o futuro obedecem à concepçªo explícita naconclu

sªo de um proresso constituído por ctapas gradativas

Palavras chave fechamento de circuilo redLHIo ªo do consumo de Ægua re

drculaçªo de Ægua

IntroduçªoAs conseqüŒncia5 da atividade industrial c do progresso tecnológico des

pertaram a consciŒncia dos diversos setores da sociedade para a necessidade

de preservar os recursos naturais do planeta Atualmenle pressionadas por

e5sa tendŒncia as indœstrias buscam adequar se às exigŒncias legais desti

nadas a proteger omeio ambiente por meio de açıes comomodificaçıes do

COMISSlo TkNICA PFRMANENTE DE RWCLAGEM DA ABTCP INTEGHADA POR ABTCP RECrCLlNG TECHNICALCOMMfITfE COMPOSED Ir IIlERKAAFT INO DE PAPEL E CELULOSE LroA INu U PAPl L R RAMENlON S A

ABTCP ASSOCIA˙ˆO BRASilEIRA TÉCNICA DE CELULOSE E PAPfL RIGESA C LULOS PAPEl E

EMBAlAGENS LroA PARAIIlIJNA PAPÉIS S A

OPAlI l IOtm llllo 20Cl0

Benedito MacielArantes D

he paper describes the

experience afiou cartoline

krafl paper producers which have

undertaken 1I1e closure of lheir wMe

water syslerns nle difficullies faced

alo09 lhis process are showed as

well as lhe solutions adopled

dependi09 Upol different condilioll

loward a shared objecllveTheir results and turther projectsderive trom lhe conception of a

process comprising gradualslages according lo lhe

Committee s conclusjon

Key wD ds paper machine

closure water consumption

reduction water recirculation

Jorge L deMiranda

Norma Perez

Robson Outrade Souza Fernando

JosØ Nery e Ana

Maria patar

Valdir MoreiraRibeiro

processo que reduzam a geraçªo de eflucntes na fon

te desenvolvimento de tccnologias para tratamento

externo recuperaçào e reaproveitamento de insumos

A tributaçªo dos recursos híør˛cos em fase de regulamentaçªo Ø tambØm umoutro fator motivador especificamente para a implementaçªo de projetos de fechamen

to de circuitos e tltirnizu ªo do consumo de Ægua fresca

O trahalho empreendido pela Comissªo T cnica

Permanente de Reciclagem da ARTCP em parte

composta pelos autores deste artigo tem como objetivo divulgar experiŒncias que possam auxiliar as

pequenas e mØdias empresas do setor papeleiro as

quais tŒm dificuldade em realizar investimentos de

grande porte na Ærea ambientaO estudo partiu de

um levantamento sobre o consumo de Ægua fresca

nas empresas que utilizam aparas como matØria

prima em seus processos de produçªo de papel krajìe cartolina tabela A O levantalllt nto mostrou di

ferenças relevantes de consumo entre as empresas

que responderam à pesquisa sinalizando dificulda

des específicas relacionadas aos processos locali

zaçªo e outras variÆveis

79 J

Page 2: Fechamento do Circuito de Águas do Processo de Fabricação de

Artigo TØcnicoTechnical Arlice Artículo TØcnico

Tabela A Levantamento sobre consumo de

Ægua InventÆrioABTCP 1999

A

B

C

D

E

F

G

H

w f8

4

12 8

22 a 25

24 9

20 9

107

B 4

14

4

57

ESludo de Casos

LUSO J

A Ibcrkraft produz predominantemente

papØis lesTliner com cobertura de celulo

se kfrl nªo brallqueatla e tvt JlWallllen

te whilP fOI IPslli er com cobertura øe

celulose branqueada caracterizando se

pela utilila ào de formadoras cilfndricas

onvencionais A produçªo mØdia mensal

e de 2 500 toneladas cxpcdidas em sua

totalidade como bobinas de 243m de lar

gura para a confecçªo de caixas chapae

acessórios para a indœstr˛a de el1lhalilgendo Grupo IbØria

lIid6r˛co e situupiu aual

Com a disposiçào de regularizar sua si

tuaçªo jumo ao órgªo de meio ambiente

do Estado Instituto Ambiental do Para

nÆ lAP desde março de 1999empre

sa vem operando com fechamenlo parcial do circuito 4ualHJo n øuziu llTlSll

mo de Ægua fresca de 30 para 4 TI portonelada de papel produzido Recente

lIIellle a inlrodurrfiu de novos huveiros

elevou esle valor para 5 m

O objetivo principal do fechamento foi

possibilitar O tratamento secundÆrio do

etluente por meio de lagoas aeradas de

vido ao custo mais haixo cte implantaçªo e pelo falO de que as mesmas jœ ha

viam sido preparadas t 1Il pllca anteri

or mas com IIm volllme inslllïciente para

as vazıes existentes

o PIU IOLTI lIRO wuu

Auxograma de Recirculaçªo de `gua Caso I

o

II

r EFLUENTETRATADO

MAQUIMDF

ymNj

j

IlAQoOE

TAATAAltrflO

M SS rl CUf RAD

Embura o tratamento primÆrio existente

I Jlllador Sveen Pedersen estivesse funcio

nando com boa eficiŒncia o apnJVlilalllell

to da Ægua clarificada em sllhstitlliçïo l

Ægua fresca só foi possível com a utiliza

çªode umequipalllellhJ tle lìllrurrfio no CjSO

uma Side lIill parl garllllir Jue as altera

çıes esporÆdicas de ficiºnda øo tlotador

nªo aUlllentass m a concentraçªo de sóli

dos suspensos a ponto de impedir o fun

donamento de chuveiros ou prejudicar o

desempenho dos feltros da mÆquinaAtualmcnte a Ægua fre t aestÆ stndo uli

Iizada somente n01 preplr lçåo qu˝miçachuveiros de Iimpel l de alta pæssªo agu

lha chuveiro dilimpeza de baixa pressfioleque do primeiro feltro rdrigeraçªo de

redutor e freio da r bobinadeira c reposirrªo na geraçªo de vapor

No início da operaçªo com fechamento

parcial do circuito houve umaclcvaçäo ime

diata da temperatura da Ægua branca e con

scqücntcmenle lia tlrellagelll prop xcionan

do UIll llllllento de produçªo semçuslo adi

cional de energia Entretanlo houve um

acr slilllo no l onsumo de cola e no nível de

c plHna do sistema A passagem da cola

gern neutra atØ entào utilizada para colagem

Tabela 11 Anªlise de Depôsitos

na Tubulaçao de ´gua Clarificada Caio I

UUMIDADE A

105

ORG˜NICOS A

s25C

Y f

4

4t SlExtriltivos em

Diclorometano

Extrativos em

Toluol Etanol

PERDAS A l000C

525C

INORG´NICOSA 99ØC iiSflica

SiOPotÆssio KPlSulfato SO

Fosfüto PPCÆlcio CaO

MagnØsio MgOFerro Fe O

ManganŒs MnO

AlumínioAI03

Zinco ZnO

S6dio Na O

Cobre CuO

Cromo Crp3Q ˆlJy 1m

Presença de CO2Presença de ferro magnØtico

i

81

L

Page 3: Fechamento do Circuito de Águas do Processo de Fabricação de

Artigo TØcnicoTechnical Articlel Artículo JØcnico

alcalina AKD reduziu em parte o acrØsci

mo do custo específico deste item reduzin

do tamb m o nívd U spulJJa AIt 1II Jisso

houve uma acentuada geraçªode mimes nas

Æguas de processo que por outro lado nªo

se manifestam no papel fabricado

Hoje tambØm Ø possível atinnar que de

vido ao fechamento do circuito o nœmero

de quebras da folha na scçªo de prensas au

1IltlltUU Jl t 1I1uadalllclltc c provavelmente

pela reduçªo das dimensıes dos sólidos SIlS

pensos 11 eficiŒncia do flotador diminuiu

embora nªo tenha ocorridoentupimento de

bicos de chuveiros por este motivo

Cahe lembrar aqui que a massa recupe

rada do tratamento primÆrio continua sen

øo utilizada totalmente 110 processo na ca

mada de suporte

Projeto em andamento

Como o fechamento do ÓrnJito de Æguahascia sc no rcaprovcitamcntoda Ægua cla

rificada a empresa estÆ preocupada em

garantir maior qualidade desta Ægua Para

tanto pretende otimizar a instalaçªo com o

uso de um equipamento de filtraçªo para a

Ægua bram a antes de enviÆ Ia ao notador

A busca por uma e1evaçfiu da retençªotem sido constante c jÆ foi alcançado um

acrØscimo de 20 embora os valores ab

solutos ainda sejam muito baixos compa

rados com mÆquinas de mesa plana dadas

as caracterísl˛cas cotlceituais da forma ci

líndrica e evidentemente à grumulura

utilizada por forma que estÆ em torno de

33 g m2 para um papel de 130 g mI

A Licença de Instalaçªo para o tratamen

to de efluentes jÆ estÆ aprovada pelo IAP e

em aproximadamente seis meses o trata

mento secundÆrio estarÆ operandoD sJe o in˝lio optou se por nªo cfctu

ar nenhum programa de conlrole micro

biológico enquanto nªo tïcllsse curacleri

zada a sua necessidade Com a elevaçªodo nœmero de quebras de folha e mais

recentemente com a deteeçào de um forte

ataque corrosivo na linha de Ægua clarifi

atla 4ue alimenta o chuvciros da mÆ

82

quina e demais pontos de recirculaçªo foi

realizado o acompanhamento da bioati

vitlaut uo circuito Nas próximas sema

nas terÆ início o controle mierohiológicoà base de biocida nªo oxidante de largo

espeftru urn a ªu baf teriitlalalgif ida e

fungicida e alta velocidade de re H Ho da

HØrcules O problema de corros˛lo jÆ foi

identificado como decorrente da presen

ça de bactØrias redutoras de sulfato

RRS devido à haixa acraçªo da linha

As soluçıes aos problemas ocorridos

estªu sendu em arninhatlas Assim a

lberkrah pretende manter i taxa de con

sumo de Ægua fresca próxima do valor

atual embora seja possível um acrØsci

mo para 6 m3 t devido à instalaçªo de

chuveiros de alta pressªo pelos benefícios

conseguidos o que estÆ em consonância

f 0I1I aatualtelldŒl1l ia uo sctor c exigŒnciasambientais e ecológicóls

Resultados alcançadosAs vantagens obtidas com o fechamento

do circuito foram

Incremento da produçªo em aproximaøamente R pela elcvaçªo da temperatura

da ågUOl hrólncOl

Reduçªo do custo de implantaçªo e

futuramente de uperaªo do Iratamento

secundÆrio de dluentes

Reduçªo do valor cobrado pelo uso

da Ægua em um futuro próximo No Esta

tlo tlo ParanÆ a lei que implanta o Siste

ma Estólduóll de Gerenciamento de Recur

sos Hídricos SEGRH foi sancionada em

26 11 99 restando sua regulamelltaçªoa partir da qUóll em um pról70 de 18 me

ses deveni ser inidllda a cobrança pelouso dos recursos naturais Em um primeiro ensaio com os valores propostos e nas

condiçıes atuais de fechamento docircui

to o custo de produçªo sofreria um acrØs

cimo de 0 20 Sem o fehalllento este

valor se elevaria facilmente parOl 1 20

Caso 11

As Indœstrias de Papel R Ramenzoni

Tabela 111 Mediçªo da Bioatividade em

Diversos Pontosdo Circuito Cua I

POmô

Tanque de Æguabranca clarificada 6 70 35000

`gua branca da

forma suporte 7 58 58000

Agua branca da

forma capa 7 05 27000

Tanque pulmªo 7 50 68000

`gua tlo

chuveiros 6 70 35000

`gua do rio

makowJ 7 70 920

Tabela IV Qualificaçªo da

AtivldadeMicrobiológica C I

PonIodo UnId8deIlomplor8ll do do IRI

caMIcadł A r iív

dos IBactØriasaeróbicas total 6 Ox 107

Fu os 4 Oxl02LevedlJra R Ox103

PonIodo lInid8deIJc L M

1 do

porte ponto do

maior btoatI1dadt

OactØrias aeróbicas total 2 2x 10 11

Fungos l Oxl03

leveduras 2 6x 10J

Pmtodocolłta UrIades

l pukniio coIłta do IR ilos hceNOS defo t

k w

deJllilafl

BactŒriasaeróbicas total 6 8x 1011

Fungos 1 3xl0

Leveduras 1 6xl0i

do I Iv

W doH

1BactØr˛as aeróbícas total 4 Oxl0

I¯gua cl rific dalluechega aos chuveiros

Depósito presente na

parede dos tubos

1 0 x 10 3

1 0 X 10 4

produzem uma grande variedade de tiposde papØis c cartıes em suas trŒs mÆquinasde papel As configuraçıes dessas mÆquinas sªo hastante específicas A MP l Ø

onstilu˝øa por Ln s cilinøros formadores

com sistema de trólnshordo e recireulaçªo

o PAfU I OUTUBRO 2

x

Page 4: Fechamento do Circuito de Águas do Processo de Fabricação de

Auxograma Consumo ´gua Fresca Recirculaçªo ´gua CUO 11

TRAT PRIMARIO

KROFTA JM3 HORA 127 B

S S T mall 1700 0

S S ml l 2S 0

1 M3 HOkA 1111 0

PROJfTO

M3 HORA 004

LAGOACORDEIHÓPOLlS

de massa a MP 2 Ø C ollsliluída de

mesa plana a MP 3 Ø mista com

preendendo o sistema de cilindro for

mador e mesa plana Estas mÆquinasproduzem 4 500 l mŒs entre 22 tiposde papØis e cartıes

lIislórico e situaçªo alllal

O sistema de rcaproveitOlrnenlo de

Ægua Ø bastante utilizado no processo produlivo ltlldo sido instalados 2

Svcen Perlersen 2 Side Hill e I c1a

rificador lipo Seditloat Krofta pOlrit

esta finalidade No início do progra1l10l de recirnl açªo de Ægua foi prt i

so aprimorar o tratamento hiocida

pelo aquecimento da Ægua e a con

centraçªo de inorgânilus dissolvidos

aumento da condlltividade

Atualmente com esse programa o

consumo deÆgua fresca estÆ em 20 0

llll portnndada depapel sendo esse Il

sumorelacionado dirctamcntc comovo

lume de Ægua fresca captado hoje em 1301porhora Sua utilizaçªo ftila onde a

qualidade da Ægua Ø fator primordial para

oPAPEl 100wßRo 2000 M3

HORA 1 27B SSTmg IB5 0SS

ml l 3 0 CAIXA

RECIRCULA˙ˆOM3

HORAt21 ROI M`QUINAS

DE PAPEL1p 3 150 TON DIA MM

HORA 100 0D

B 0 5j l m780 00Q 0 ml lllUS2i5 055 T111JV1 100 05

5 ml l 4 0 TRAT SECUND`RIO E

l E LODOSAIIVADOS FILTRACˆO

QUíMICOPERÓXIDO

CLOROIklll IU l

k R

t Ei 2 M3 H H HORA 6001I uOóO I

M3 HORA 100 0Ij

0 80 15 m 1 40 00

00rn I 50 0IS 3TlTllUl 20 011

3 3 1 1 0 0I

RIRFIRˆO TATUII

1 CALDEIRASI

M31 HOR t 10 0I CAPIAlˆU` UA FRESCA VUL

C UNSUMIDOATUALMENTE 130 M3 HOAA 20 6M3 TONVOLPROJETOASER CONSUMIDO 70 M3 HORA 11 2M3 TONPRODU˙ˆO

PAPEL HOR`RIA æ75 TON o

bom funcionamento dos equipamentosnposi ªodos circuitos fechados geraçªo devOlpor preparo deprodulos 4uírnil os selagem

debomba dc vÆcllo e lombas de

massa chuveiros delimpezaefonna tadores

pichas osProjeto

em andamentoA

clIIl rtsaest p̨rojetando reduzir seu

consumo deÆgua para 11 201113 por toneladadepapcL atravØsd lrecircll laçªo

doetluenlC daE TE de lodos ati vados

Para oblcr a 4ualidade neces sÆria

da Ægua cstÆ prevista a instala çªo

de um sistema delìllraçilo nocflu ente

daE T E para a tolal eliminaçªodesólidos slI iípensose a adiçªo depe róxidodehidrogŒnio oucloraçªo pOlril a

dimina ªode orgânicos dissolvidos Assim

o consumodc Ægua rresl fica ria

restrito apontos muilo espedtïcos comogeraçªo devapor preparo depro dutosqllílllk Jele O

tluxogrOlmtgeral de consumo deÆgua

fresca mostmosistcma atuac o projl

toelTl implantaçªo LAN˙AMENTO

EFLU NTCVOL

LANCADO ATUALMENTE 100 M3 HORA VOL

PROJETOÀ SER I AN˙AOO 40 M3 I IUHAtest

2 Forevuluatlonofpaper and foilrolls films Measures

fastand objectively the

reei hardness thevariation In hardnesa thehardne88 profile PROCEQ

SARiesbachstrasse 57CH 8034 Zurich Switzerland T

14113899800 Fax 4113899812 EMail int proceq com rlSOl

EIprcceq 83

Page 5: Fechamento do Circuito de Águas do Processo de Fabricação de

Tłchnlcal Artlc e Art rulo 1 11 0

CasolIl

A Paraibuna Embalagens produz predominantemente papØis miolo capa e even

tualmente papel branco a panir de aparas

100 reckladas

I

Histórico e situaçªo alUal

Com um volume mØdiu inicial de

150 I11Yh a reduçªo do volume de Ægllaindustrial no circuito começoll a ser um

fator de graode preocupaçªo Embora jÆcont mdo com uma estaçªo de tratamen

to primÆrio tipo Sedflot toda a Ægua en

viada a esta estaçªo era lançada no corpo

recepror rio

Para diminuir o volume de Ægua capta

do iniciou se a recirculaçªo de parte da

Ægua lançada no corpo receptor 4ue pas

sou aser utilizada na desagregas ªo do pa

pel chuveiros da mesa plana e chuveiros

das peneiras vibratórias Para reduzir ao

mÆximo o volume dl tratamcnto todo o

efluente era lançado em uma lagoa tan

que pulmªo parte dele retornava para

desagregar as aparas e parte era encami

nhada para o tratamento

A fim dc nªo aumentar a concentra

çªo de sólidos na lagoa foi instalada

urna pllIlira tipo EstÆtica seguida de

uma pent irıl tipo Sîdc Hill garantindo

que materiuis sólidos vindos do proces

so ficassem retidos e someute as fibras

retomassem ao processo

O início do fechamento parcial do circuito

foi marcado com a instalaçªo de um SuperFiltro permitindo o aproveitamento da Æguitclarificada em substituiçªo à Ægua indus

trial Atualmcntc a Ægua industrial estÆ

sendo usada SOIlll lIte nochuveiros de alta

pressªo chuveiros dos feltros Ægua de res

friamento e geraçªo de vapor A princípio

pôde se observar uma pequena dcvaçåo da

temperatura da Ægua branca acompanhıldade 11111 aumcnto na turbidez Este trabalho

começou a aproximadameme seis meses

I mjeto em andamento

empresa prctcnde rcduzir o volume

84

r

de Ægua captada em atØ HSJt I e o volu

me lançado ao corpo receptor em ate

80 SerÆ ncccssÆria a construçªo de

urna estaçªo de tratamento secundÆrio

para garantir a qualidade da Ægua lan

çada no corpo receptor

Resultados alcançados

Diminuiçªo do volume de iígua no cir

cuito aumentando a eficiŒncia da estaçªo

de tratamcnto

Dîminuiç50 do consumo dc produtos

químicosReduçªo da potl THia de lIlutorce que

da no consumo de energia e1Øtrica em fun

çªo da dcsativaçào de algumas bombas

Caso IV

n ohjctivo principal do projeto da Rigesa Ø a otimizaçªo do reœso da Ægua a partirdo relhalTlellhllllÆxilIlO do circuito de Æguabranca do sîsternil de produçªo de papclmiolo Este objetivo estÆ relacionado à mc

lhoria da qualidade do ellueTlLe primÆrioresultando em ganhos de prodlllividlde e

mclhoria da qualidade do elluente final

lIidórico e fìituaçªo atual

O projeto haseou se primeiramente na

anÆlise da Ægua brallla do proceo Veri

tïcou se ainda ilnecessidade de instalaçªode equipamentos para iminuir ao mÆxi

moo volume de sólidosenviado para olra

tamcnto secundÆrio e possibilitar iI ulili

7 açªo da Ægua tratada no processo produtivo A anÆlise do volume de contaminan

les orgânico c inorgânicos presentes na

iígua brancıl direcionou as açıes que iri

am garantir lima boa performance no tra

tamento primÆrio Depois de vÆrios estu

dos foi detïnida a instalaçªo de um iste

ma de microaeraçªo em conjunto com a

adiçªo de produtos químicos no tratamen

to primÆrio para garantir o menor volume

de ólidos na Ægua tratada

Este trahalho reduziu a carga de sedimen

tÆveis em aproximadamcnte 95 Como

existe variaçªo no tluxo do tratamento primÆrio foram instalados filtros de barrilhe

te na entrada das mÆquinas Após assegu

raruma Ægua de boa qualidade com o lra

halho realizado no tratamento de etluentes

os esforços foram direcìonados à retençªo

Fluxograma após Implementaçªo do Programa Casl IV

Produçªo de

Papel Miolo

RecuperØldorele fihril

Retorno de lodo ativado

Corpo

receptor

Sistema de

mlcroaeraçªo

Tram Sec TraPrim

Þ

Lodo primiuio

Rltroharrilhete

Centrifugas

Compostagemcom finalidade

Agrícola

o PMl I Olm BRo 2

0

Page 6: Fechamento do Circuito de Águas do Processo de Fabricação de

das mÆquinas de papel pam evitar o acœ

mulo ut çargas no sistema a partir da uti

lizaçiio da Ægua do etluente O aumento da

retençªo foi surpreendente possibilitandoum ganho de 15 pontos percentuais

A utilizaçªo de Ægua de muke ufl I rl Ùl

120 m3fh o que represcnta um consumo

de 115 m3 t de papel Iniciou se a utiliza

çªo de Ægua tratada att atingir uma redu

çªo de 50 ml h eìn aproximadamente 60

dias empregando se 70 mlfh de Ægua o

4UI orrespomle a um consumo de 7 m3 t

de papel Estas modificaçıes nªo provo

amm nenhuma alteraçªo no processo A

empresa pretende mantcr se nestes níveis

e retomar ao volume iniçial por 30 dias

para anÆliscs mais profunda no sistema

Resultados dos EnsaIos de F10tabllldade Casu IV

Re Wtadn ı alcançadmMelhorias akançadas na Ærea ambiental

Melhor performance tanto no contro

le cumo na eficiŒncia do sistema de trata

mento dectlucntes

Reduçªo na geraçªo de resíduos só

lidos Iodo e cOllse4üente reduªo do

consumo de produtos químiços e ener

gia elØtrica

Possibilidade de reulilizaçªo de Ægua no

próprio circuito interno de Ægua branca

Aumento da vida œtil do aterro in

dustrial

Alelhorias 110 procenn

Melhoria daperformance daETE com

a reduçªo de enutIILI tratado

Efluente antes do hitema de microaeraçªoEfluente após istema de rnl roaeraçªo

roo pH

pH Carga rônlca e Retençªo no ProcessoProdutivo CUIIV

7 8 8 4

64 6 8

Carpllo1IclI

1200200

lrG leten˙ªo69

84

Performance da E T E Rlgesa de Valinhos Caio IV

Cor TutbIdiii tpt A 1ffIitiísalilô

Antes da instalaçªodo sIstema microbolhas 247 347 1555 310

Após instalacâodo sistema m icr9þqIMs 95 174 1 009 125

Antes da instaJaçao dosistema microbofhas 2 572 96 5 679 519

Após a instalaçªo do

sistema microbottJets 2 254 72 3 844 283

Geraçªo de ResídUOS Sólidos Iodo produzidos na ElE Cuo IV

Antes da instalaçªo do sistema microbolhas 1 464tmŒs

Após a instalaçªo dO sistema microbolhas 942 lmŒs

Diferença 522 tlŒs

UPAIU IOUTl DRO 20

Reduçªu ÙO onsumo de Ægua de capta

çªo

Reduçªo do consumo de energia elØtrica

naETE

Conclusıes

O fechamento de circuitos Ø uma açªo de

cisiva no controle prtventívo da poluiçªo A

opçªo pela sua implantaç50 deve considerar

vantagens como

RtÙUlfªu do onsumo de Ægua e do custo de

slla cHplaçªo preservando um bem linilo

Reduçªo dos ctlucntcs gerados no proces

so e a conseqUente reduçªo dos custos de im

plantaçªo e operaçªo da ETE

Noentanto o consenso geral Ø de que a reu

tilizaçªo dos efluemes nªo deve comprome

ter o custo e a qualidade do produto final O

uso de Ægua recuperada provoca conseqüŒncias adversas no processo como a formaçiiode depÖsilos e incrustaçðes nas tubulaçıes e

equipamentos entupimentos qut bras no pa

pel e risco dc contaminaçªo alØm do alto custo

operacional envolvido

As empresas qUt parLidpam da Comissªo

de Rcciclagcm da ABTCP lpÓS discutirem

as dificuldades enfrentadas concluíram que

devem ser eSlabelecidas metas para o fecha

mento de circuito Ou seja valores de ˙lHl

sumo de Ægua condizentes com a realidade

da indœstria brasileira Em princípio foi de

tinida a faixa de 4 a 8 11I3 dI Ægua fresca portonelada de papel kniftlcartolina produzidocomo o nível ideal a ser atingido atualmcn

te de forma a I1ªo sobrecarregar os sistemas

Vencida esta etapa provavelmente metas

mais ambiciosas serªo estabelecidas para o

futuro gradativamenle

A1radecimentos

A Comissªo TØcnica Permanente de Re

dclagem deixa rexˇlrudo S U agradecimento a Zeila C Piofto Votorantim Celu

lose e Papel locarei NÓ Lima Coorde

nador da Comissªo de Meio Ambiente da

ABTel p 1 1igi IJepe Consultor TØcnico

da Revista O Papel que muito contribui

rumcom H U comenTÆrios e sugestıes

85