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Retrofit da ETAR Um sistema de filtragem para redução de resíduos sólidos e redução de consumo de recursos naturais. Categoria: Meio Ambiente Participantes da Ultragaz: Edmundo Ramalho Capuava Eduardo Pereira Soares Capuava Judith Hidemi Yoshioka Matriz Luiz Carlos da Silva Capuava Marco Antonio Molina Capuava Nilton Marques Figueiredo Capuava Rodrigo de Oliveira Matriz Sergio Roberto Daniel Capuava Sandra Cristina Gimenes Capuava Participante da Tecitec: Fernando Queiroz

Retrofit da ETAR - gasescombustiveis.com.br · prensa e a secagem da torta de resíduo. Histórico Ultragaz ... doméstico por cerca de 90% da população brasileira. Foram muitas

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Retrofit da ETAR

Um sistema de filtragem para redução de resíduos sólidos e redução de consumo de recursos naturais.

Categoria: Meio Ambiente

Participantes da Ultragaz: Edmundo Ramalho – Capuava

Eduardo Pereira Soares – Capuava

Judith Hidemi Yoshioka – Matriz

Luiz Carlos da Silva – Capuava

Marco Antonio Molina – Capuava

Nilton Marques Figueiredo – Capuava

Rodrigo de Oliveira – Matriz

Sergio Roberto Daniel – Capuava

Sandra Cristina Gimenes – Capuava

Participante da Tecitec: Fernando Queiroz

Prêmio GLP de Inovação e Tecnologia – 2013

ÍNDICE

1. Introdução

2. Histórico da empresa participante

2.1. Empresa Parceira

3. Problemas e Oportunidades

3.1 Histórico do Estudo

4. Plano de Ação, Metas e Estratégias

4.1. Objetivo e Meta do Projeto

4.1.1 Start Up e Implementação do Sistema de Filtragem

4.1.2 Resíduo Aquoso

4.1.3 Efluente Líquido

4.1.4 Análise do Efluente

5. Implementação do Projeto

6. Conclusão e Resultado Final

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Introdução

O resíduo sólido é uma das preocupações mais importantes em todo o

universo. O Brasil conseguiu aprovar a Política Nacional de Resíduos Sólidos,

através da Lei n. 12.305/10, com o objetivo de traçar diretrizes relativas à gestão

integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos e ditar responsabilidade

compartilhada dos geradores de resíduos, seja dos fabricantes, distribuidores, ou

comerciantes de forma a mudar o cenário e organizar o tratamento do resíduo

incentivando a reciclagem, destinação correta e a sustentabilidade.

O Brasil atingiu o maior índice de reciclagem da lata de alumínio em 2011,

chegando a 98,3% das embalagens reaproveitadas, de acordo com a Abralatas

(Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alta Reciclabilidade) e a Abal

(Associação Brasileira do Alumínio), liderando o ranking mundial de reciclagem de

latas de alumínio. Esse tipo de segregação de material reciclável trouxe uma

atividade para os “catadores de latinhas”, uma renda familiar, de forma que houve

um incentivo maior do que o papel ou garrafas pet. E, isso representa uma grande

vitória contra a degradação à natureza, pois conforme site da Abralatas o alumínio é

um material 100% reciclável, e o seu reaproveitamento reduz a emissão de CO2

(Dióxido de Carbono) na atmosfera em pelo menos para 5% no processo de

reciclagem.

Já a reciclagem de resíduo sólido em indústria química ou petroquímica não é

um processo tão fácil assim, onde há essa segregação e troca sem causar danos ao

meio ambiente ou à saúde humana durante o manuseio.

No processo operacional de recebimento, armazenamento, envase,

distribuição e comercialização de GLP, mais conhecido como gás de cozinha, há

geração de resíduos, como por exemplo: efluente e borra de tinta proveniente da

pintura do botijão, efluente da lavagem dos recipientes de 13 kg, sucata metálica e

outros resíduos da manutenção das válvulas ou até mesmo resíduos do processo de

requalificação, dentre outros.

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Um dos resíduos com maior oportunidade de redução de geração,

armazenamento e descarte é o resíduo aquoso gerado no processo de lavagem de

botijão P13 de GLP, por ser um resíduo de maior volume e com custo elevado para

destinação, pois no passado era considerado como resíduo classe I, ou seja,

resíduo perigoso, o qual deveria ser adequadamente destinado para não causar

danos ao meio ambiente e a saúde pública seguindo a legislação vigente.

Alguns testes foram realizados, adquirindo-se equipamentos em consignação,

os quais não obtiveram muito resultado, pois o resíduo possui partículas de diâmetro

muito pequeno e de difícil retenção em qualquer tipo de peneira ou filtro decantador,

além de necessitar de espaço grande para disposição de equipamentos com filtro

prensa e a secagem da torta de resíduo.

Histórico Ultragaz

A Ultragaz é pioneira na distribuição de gás

liquefeito de petróleo (Gás LP, também

conhecido como gás de cozinha) no Brasil.

Operando nas regiões Sul, Sudeste,

Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

Na Bahia, utilizamos a marca Brasilgás,

que se tornou uma das mais importantes da

região.

Fundada em 1937 pelo imigrante austríaco

Ernesto Igel, a Companhia Ultragaz é pioneirana introdução do Gás LP como gás de

cozinha no Brasil. Mais de 70 anos depois, os fogões à lenha deixaram de fazer

parte da vida das donas-de-casa e o mercado nacional passou a consumir,

anualmente, mais de 6 milhões de toneladas do gás que é usado como combustível

doméstico por cerca de 90% da população brasileira.

Foram muitas as mudanças nas últimas décadas, mas o pioneirismo continua a ser a

marca da Ultragaz, empresa que deu início ao Grupo Ultra (Ultrapar Participações

S/A), um dos mais sólidos conglomerados econômicos do País, cujas ações são

negociadas, desde 1999, nas bolsas de valores de São Paulo e de Nova York.

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O Grupo Ultra reúne quatro negócios com posição de destaque em seus

segmentos de atuação. Além da Ultragaz, fazem parte do conglomerado: a Oxiteno,

única fabricante de óxido de eteno e seus principais derivados no Mercosul; a

Ultracargo, uma das líderes em oferecer soluções logísticas integradas para granéis

especiais; distribuição de combustíveis com a Ipiranga e, recentemente, a Texaco do

Brasil. Com a aquisição dessas duas últimas empresas, em 2007 e 2008,

respectivamente, o Grupo Ultra passou a operar a maior rede de distribuição privada

de combustíveis do País, e passa a ser uma das 5 maiores empresas nacionais

privadas em faturamento.

Fonte: site www.ultragaz.com.br

Histórico Tecitec Filtração e Tratamento de Efluentes Ltda

A Tecitec é uma empresa 100%

nacional com mais de 30 anos de

experiência no segmento de filtração

industrial e deságue de lodos.

Hoje a Tecitec é um dos principais

fabricantes e fornecedores de

equipamentos e soluções para tratamento

de água e efluentes, filtração indústria e

sistemas para condicionamento e deságue

de lodos.

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A Tecitec iniciou suas atividades produzindo tecidos especiais para filtração.

Hoje, instalado em prédio próprio no centro empresarial de Tamboré SP, produz,

além dos elementos para filtração, uma linha completa de equipamentos para

tratamento de água e efluentes são eles: Filtro prensa, bombas de diafragma

pneumáticas, estações de tratamento de efluentes biológicos e físico químicos,

estações de tratamento de águas, lavadores de gases, separadores de óleo,

abrandadores, desmineralizadores, equipamentos para medição de pH e Radox,

sistemas de automação por CLP e produtos químicos para tratamento de aguas e

efluentes.

A Tecitec atende aos mais diversos tipos de mercado com químico,

petroquímico, farmacêutico, alimentício, de tintas e pigmentos, de detergentes,

cerâmico de cimentos e minérios, tanto no Brasil tanto na América do Sul.

Preocupada cada vez mais com a qualidade de seus produtos e serviços, e

principalmente com o bom atendimento aos seus clientes, a Tecitec tem investido na

melhoria de processos produtivos, desenvolvimento de nossos produtos e

treinamento de seu pessoal.

Cada produto é controlado rigorosamente, por técnicos especializados,

quanto à qualidade das matérias primas, acabamento, confecção e

dimensionamento. Com todos esses recursos, a Tecitec tem total domínio de todas

as etapas de fabricação e analisa cada caso individualmente, visando obter máxima

performance no processo e proporcionando aos seus clientes uma maior opção de

produtos, garantido o atendimento total de suas necessidades a custo reduzido.

O departamento de engenharia elabora projetos completos para a adequação

das empresas à legislação ambiental e implantação de soluções para filtração

tratamento de águas e efluentes.

Neste projeto a Tecitec deu todo o suporte necessário para a Ultragaz

unidade Capuava desde o levantamento de dados, coleta de amostra, testes e

ensaios de tratabilidade e filtração em laboratório, testes piloto em campo,

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conduzindo o projeto até a definição final do conceito a ser adotado,

dimensionamento dos equipamentos, automação, lay-out de instalação, entre outros

suportes.

3. PROBLEMAS E OPORTUNIDADES

A geração de resíduo sólido do processo de máquina de lavagem externa de

recipientes P-13 era constituída mais de efluente industrial do que propriamente de

resíduo sólido, pastoso ou equivalente. Por ser uma mistura de particulados,

sujidades da área externa dos recipientes e misturas de cascas de pintura do botijão

este resíduo aquoso era considerado como resíduo perigoso, classe I. No entanto,

havia mais uma dificuldade de destinar este resíduo, pois o mesmo não poderia ser

destinado a uma estação de tratamento de efluentes convencional. Portanto havia

duas possibilidades para a adequada destinação:

Tratamento de efluente por uma empresa especializada, onde há a

dificuldade de encontrar este tipo de tratamento próximo das unidades

operacionais da Ultragaz;

Encaminhar para tratamento de resíduo perigoso, para processo de

incineração ou co-processamento.

As duas possibilidades tem alto custo para destinação e transporte deste

efluente, uma vez que não há possibilidade de reuso ou reciclagem do efluente bruto

descartado e nem facilidades para encontrar uma empresa adequadamente para

referida destinação.

A prática de reuso ou reciclagem do efluente atenderia a Política de

Sustentabilidade da Cia Ultragaz SA, para redução de uso de recursos naturais e ou

na minimização da emissão de CO2, através do processo de incineração ou

transporte de caminhão.

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3.1. Histórico do Estudo

Iniciou-se pela Matriz em 2008, a busca de parceiros para instalação de

sistema de filtragem ou dispositivo que pudesse reter os particulados. Vários testes

foram realizados sem sucesso entre eles está o encaminhamento de tambores com

efluentes para empresas até fora do estado de São Paulo.

Em 2012, em parceria com a Tecitec e com a proposta técnica de obter

resultado eficiente, foi adquirido um equipamento compacto em consignação para

otimização e adaptação do sistema de dosagem de reagentes nos recipientes de

geração de lodo da Estação de Tratamento de Águas Residuárias (ETAR) na base

de Produção.

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A Base de Produção Capuava foi escolhida para realização do teste piloto por

ser uma unidade com produção alta em volume de envase de GLP,

consequentemente com alta geração de resíduos e pela sua localização devido a

grande quantidade de visitas técnicas realizadas. Após visitas, reuniões e análises

preliminares de riscos de segurança, saúde e meio ambiente foi dimensionada e

especificada pela Tecitec uma mini ETAR com filtro prensa conforme os dados de

produção desta unidade.

Após a instalação do piloto, deu-se início a uma série de adequações do

equipamento, escolha do melhor tipo e quantidades dos filtros para o filtro prensa e

acertos de dosagem dos produtos químicos para o tratamento do efluente bruto

gerado atendendo assim os parâmetros estabelecidos conforme a legislação

ambiental vigente no Estado de São Paulo.

Após os testes, o objetivo esperado de aumentar o tempo de residência da

água no processo operacional da unidade Capuava contribuindo com a redução do

consumo de recursos naturais e atendendo a Política de Sustentabilidade da

Companhia foi alcançado e após a saturação do efluente o mesmo foi analisado e

obteve parâmetros de descarte conforme legislação local.

4. PLANO DE AÇÃO, OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS

4.1. Objetivo e Meta do Projeto

4. 1.1. Start Up e Implementação do Sistema de Filtragem

Durante o projeto, alguns itens foram importantes para o dimensionamento de

todo o processo, como:

Volume de efluente (periodicidade);

Geração do volume de resíduo;

Atendimento a vazão pré estabelecida;

Funcionamento da filtragem do Lodo;

Legislação vigente.

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Equipamento com a adequação para a implementação do sistema

4.1.2. Resíduo Aquoso

O tratamento do resíduo aquoso foi testado por um período de 6 meses para

atingir a eficiência da qualidade da água e também do adensamento do resíduo

sólido.

Abaixo, apresentamos o resíduo aquoso antes e após o tratamento.

Lodo após tratamento de 8 a 10 m3

de água gera 01 tambor de lodo (peso 211kg)

Lodo sem tratamento aprox. 60 à 70% do lodo é efluente liquido

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4.1.3. Efluente líquido

O efluente líquido foi tratado através de processo físico químico para obter a

qualidade e adequação aos parâmetros do artigo 19ª do Decreto 8486 e as

condicionantes exigidas pelo órgão ambiental – CETESB Companhia de Tecnologia

de Saneamento Ambiental para descarte no corpo receptor.

4.1.4 Análise do Efluente

Além da análise do efluente, na qual pode-se observar resultado dentro dos

parâmetros exigidos pelo órgão ambiental, possibilitando o reuso tanto para o

processo, ou descarte em corpos d’água, como também para irrigação de jardins e

futuramente para descargas em banheiros, atendendo também a Política de

Sustentabilidade.

Neste processo, o resíduo sólido (lodo) foi avaliado e analisado conforme a NBR

10.004 – Classificação de Resíduos Sólidos da ABNT – Associação Brasileira de

Normas Técnicas obtendo como resultado classificação Classe II, ou seja resíduo

Efluente sem tratamento (14m3 anual) encaminhado para co-processamento

e mais a reposição de água no sistema.

Efluente após tratamento, economia de 104m3 do sistema e aumento do

tempo de reposição do efluente.

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não perigoso, possibilitando o descarte em aterro sanitário sem risco e danos ao

meio ambiente ou à saúde pública.

Com isso, atingimos o objetivo do estudo reduzindo inclusive o custo de destinação

do mesmo, que antes estava sendo encaminhado para a incineração ou co-

processamento.

5. Implementação

Após as análises e avaliações deste estudo de viabilidade operacional e econômica,

deu-se mais um refinamento para a instalação definitiva com o acerto das dosagens

dos produtos químicos, com acompanhamento da equipe de manutenção local,

suporte técnico e para os funcionários de Capuava por parte da Tecitec.

6. Conclusão e Resultado Final

O resultado foi satisfatório e o impacto apresentou:

• Redução na geração de resíduos sólidos;

• Redução na geração de efluentes;

• Redução/melhoria de mão de obra (máquina de lavar recipientes);

• Redução de ciclo de limpeza do sistema de tratamento (ETAR);

• Melhoria na eficiência do processo existente (tratamento físico–químico);

• Qualificação de funcionários no processo de tratamento de efluentes;

• Melhoria nos recursos materiais (equipamentos novos/medição);

• Envolvimento dos funcionários;

• Reuso operacional interno do efluente;

• Atendimento à requisitos legais, e preservação do meio ambiente;

O mais importante é que houve uma redução bastante significativa, de um

resíduo bastante aquoso de difícil retenção nos processos de filtragem, com geração

de 8 tambores para 3 e com “pay back” de 6 meses, e principalmente no resultado

da análise do resíduo que foi considerado Classe II, não perigoso, reduzindo os

custos de destinação do mesmo, conforme os testes realizados no final deste

projeto.