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UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE CENTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO PROGRAMA DE MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO WANDERLEY SUSSAI DOS SANTOS APLICAÇÃO DO MAPEAMENTO DE FLUXO DE VALOR (VSM) PARA MEDIÇÃO DA SUSTENTABILIDADE: UM ESTUDO DE CASO SÃO PAULO 2017

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UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE CENTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

WANDERLEY SUSSAI DOS SANTOS

APLICAÇÃO DO MAPEAMENTO DE FLUXO DE VALOR (VSM) PARA MEDIÇÃO DA SUSTENTABILIDADE: UM ESTUDO DE CASO

SÃO PAULO 2017

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WANDERLEY SUSSAI DOS SANTOS

APLICAÇÃO DO MAPEAMENTO DE FLUXO DE VALOR (VSM) PARA MEDIÇÃO DA SUSTENTABILIDADE: UM ESTUDO DE CASO

Dissertação de mestrado apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Nove de Julho – UNINOVE, como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em Engenharia de Produção.

Prof.ª Rosângela Maria Vanalle, Dra. – Orientadora.

SÃO PAULO 2017

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WANDERLEY SUSSAI DOS SANTOS

APLICAÇÃO DO MAPEAMENTO DE FLUXO DE VALOR (VSM) PARA MEDIÇÃO DA SUSTENTABILIDADE: UM ESTUDO DE CASO

Dissertação de mestrado apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Nove de Julho – UNINOVE, como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em Engenharia de Produção, pela banca examinadora, formada por:

São Paulo, 14 de março de 2017.

___________________________________________________________________

Prof.ª Dra. Rosângela Maria Vanalle – Orientadora

___________________________________________________________________

Prof. Dr. José Benedito Sacomano – Membro Externo (UNIP – São Paulo)

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AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus pela força, pela fé e pela indicação da trilha que permitiu a

minha longa caminhada até aqui.

Agradeço à minha esposa Michele, pelo apoio e pela motivação dada, pois

sem isso eu não teria concluído esta etapa da jornada. E, também, pela paciência e

compreensão das horas e momentos dedicados nesta etapa. Ao meu filho Davi - que nasceu durante a realização deste curso - que me

deu força, esperança e incentivo para que eu pudesse concluir este curso.

Aos meus pais, Lucília e Amilton - que mesmo não possuindo o ensino

fundamental II na época da minha de adolescência – me incentivaram a iniciar a

jornada profissional técnica.

À minha orientadora Dra. Rosângela Maria Vanalle, pela dedicação, orientação, disponibilidade, apoio e pelas críticas construtivas dadas durante a

realização do curso e o desenvolvimento deste trabalho.

Aos professores Dr. Elesandro A. Baptista e Dr. Geraldo C. Oliveira Neto, pela

participação na qualificação e colaboração deste trabalho.

Ao professor Dr. José Benedito Sacomano, pela participação na defesa e

colaboração para a conclusão deste trabalho.

A todos os professores da Pós-Graduação do Mestrado de Engenharia de

Produção da UNINOVE, pelo compartilhamento do conhecimento e experiência.

Aos amigos e colegas de curso que participaram, ajudaram, compartilharam e

contribuíram para a realização do curso e deste trabalho.

À Ana Carolina Castro Foganholo, pelo apoio e disponibilização. À Secretária da Pós-Graduação do Mestrado de Engenharia de Produção da

UNINOVE.

E à Universidade Nove de Julho pela bolsa de estudos concedida e também à

CAPES, pelo apoio financeiro por meio do Prosup II.

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RESUMO

O chão-de-fábrica industrial é cada vez mais pressionado pelas partes interessadas

(sociedade, clientes, governo, etc.) para a adoção da filosofia sustentável para a

obtenção da redução do impacto ambiental, social e econômico nos processos de

fabricação; e é a fase de fabricação que mais contribui, principalmente, para o

impacto ambiental. Portanto, este trabalho tem como proposta analisar, através de um estudo de caso, a aplicabilidade da manufatura enxuta, principalmente da prática

de mapeamento de fluxo de valor para medir a sustentabilidade, ou seja, medir as

perdas ambientais, as perdas sociais e as perdas econômicas do processo de

fabricação de um produto específico (no caso, um processo de fabricação de cabos

refrigerados a água). Como resultado de pesquisa, foi possível identificar e

quantificar as perdas econômicas, ambientais e sociais em cada etapa do processo de fabricação, como, por exemplo, o lead time, excesso e perda de água, de energia

e de matéria-prima, e os riscos potenciais à saúde e segurança dos colaboradores.

Palavras-Chaves: Sustentabilidade, Mapeamento de Fluxo de Valor, Produção.

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ABSTRACT

The industrial plant floor is increasingly pressured by stakeholders (society,

customers, government, etc.) to adopt a sustainable philosophy to achieve the

reduction of environmental, social and economic impact in manufacturing processes;

and it is the manufacturing phase that contributes most to the environmental impact.

Therefore, the purpose of this paper is to analyze, through a case study, the applicability of lean manufacturing, mainly the practical value stream mapping of the

flow of value to measure sustainability, that is, to measure environmental losses,

social losses and economic losses from the manufacturing process of a specific

product (in this case a water-cooled cable manufacturing process). As a result of the

research, it was possible to identify and quantify the economic, environmental and

social losses at each stage of the manufacturing process, such as lead time, excess and loss of water, energy and raw materials, and potential risks health and safety of

employees.

Keywords: Sustainability, Value Stream Mapping, Production.

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LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Triple Bottom Line ..................................................................................... 19 Figura 2 - Consumo de Energia em uma Correia Transportadora ............................ 27 Figura 3 - Visualização gráfica da métrica de utilização de matéria-prima ................ 42 Figura 4 - Visualização gráfica da métrica de consumo de energia elétrica .............. 42 Figura 5 - Diagrama de árvore do cabo refrigerado a água....................................... 50 Figura 6 - Mapeamento de Fluxo de Valor Sustentável (Sus-VSM) Atual do Processo

de Fabricação do Cabo Refrigerado a Água ............................................ 63

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LISTA DE ILUSTRAÇÃO

Quadro 1 - Estrutura do Trabalho ........................................................................... 15 Quadro 2 - Práticas Verdes .................................................................................... 18 Quadro 3 - Práticas da Manufatura Enxuta ............................................... ............25 Quadro 4 - Categoria e Indicadores Usados no Mapeamento de Manufatura

Sustentável........................................................................................... 26 Quadro 5 - Modelo de Pampanelli et al. (2014) ...................................................... 28 Quadro 6 - Modelo de Chiarini ............................................................................... 29 Quadro 7 - Oportunidades de Melhoria .................................................................. 31 Quadro 8 - Modelo de Marudhamuthu e Krishnaswamy ........................................ 31 Quadro 9 - Modelo de Ruisheng et al. (2014) ........................................................ 36 Quadro 10 - Base do modelo de Kurdve et al. (2015) .............................................. 37 Quadro 11 - Modelo de Kurdve et al. (2015) ............................................................ 37 Quadro 12 - Fases de Implementação do Mapeamento de Fluxo de Resíduos....... 38 Quadro 13 - Resumo de Estudos MVF com extensão para a Sustentabilidade ....... 40 Quadro 14 - Visualização gráfica da métrica de consumo de água ......................... 41 Quadro 15 - Classificação do Risco ......................................................................... 44 Quadro 16 - Formulação das hipóteses de pesquisa ............................................... 46 Quadro 17 - Dados para confirmação das hipóteses de pesquisa ........................... 49 Quadro 18 - Questionário Physical Load Index ........................................................ 57 Quadro 19 - Consumo de água ................................................................................ 58 Quadro 20 - Consumo de matéria-prima .................................................................. 59 Quadro 21 - Consumo de energia ............................................................................ 60 Quadro 22 - Resultados do Lead Time e do Cycle Time .......................................... 61 Quadro 23 - Resultados das métricas sociais .......................................................... 62 Quadro 24 - Confirmação das hipóteses de pesquisa .............................................. 67 Gráfico 1 - Casos de Aplicação do Sus-VSM ............................................................ 45

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SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................. 12 1.1 PROBLEMA DE PESQUISA............................ Erro! Indicador não definido. 1.2 OBJETIVOS.................................................................................................. 13 1.2.1 Objetivo Geral ............................................................................................... 13 1.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................... 14 1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO ....................................................................... 14 1.4 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO ..................................................................... 14 1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO ..................................................................... 15

2 REVISÃO DA LITERATURA E FORMULAÇÃO DAS HIPÓTESES............ 17 2.1 SUSTENTABILIDADE ..................................... Erro! Indicador não definido. 2.1.1 Vertente Ambiental (Sustentabilidade Ambiental)......................................... 19 2.1.2 Vertente Econômica (Sustentabilidade Econômica) ..................................... 20 2.1.3 Vertente Social (Sustentabilidade Social) ..................................................... 21 2.2 MANUFATURA ENXUTA (LEAN) ................................................................. 21 2.2.1 Mapeamento de Fluxo de Valor (MFV) ......................................................... 23 2.2.2 Mapeamento da Manufatura Sustentável ..................................................... 24 2.2.3 Pesquisas/Modelos com Aplicação do Mapeamento de Fluxo de Valor com

Extensão Ambiental ...................................................................................... 26 2.2.4 Mapeamento de Fluxo de Valor Sustentável (Sus-VSM) .............................. 39 2.2.4.1 Métricas Ambientais ...................................................................................... 40 2.2.4.2 Métricas Sociais ............................................................................................ 43

3 METODOLOGIA DE PESQUISA ................................................................. 47 3.1 SELEÇÃO DO MÉTODO .............................................................................. 47 3.2 PLANEJAMENTO DO ESTUDO DE CASO..... Erro! Indicador não definido. 3.2.1 Escolha do Caso ........................................................................................... 47 3.2.2 Coleta de Dados ........................................................................................... 48 3.2.2.1 Componentes Principais do Produto ............................................................ 50 3.2.2.2 Fluxograma do Processo de Fabricação ...................................................... 51 3.2.2.3 Dados das Operações .................................................................................. 55

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................... 58 4.1 RESULTADOS ................................................ Erro! Indicador não definido. 4.1.1 Vertente Ambiental do Processo .................................................................. 58 4.1.1.1 Consumo de Água ........................................................................................ 58

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4.1.1.2 Consumo de Matéria-Prima .......................................................................... 59 4.1.1.3 Consumo de Energia .................................................................................... 59 4.1.2 Vertente Econômica do Processo ................................................................. 60 4.1.3 Vertente Social do Processo......................................................................... 61 4.2 DISCUSSÃO ................................................................................................. 64 4.2.1 Vertente Ambiental do Processo .................................................................. 64 4.2.2 Vertente Econômica do Processo ................................................................. 64 4.2.3 Vertente Social do Processo......................................................................... 65 4.2.4 Resultados da hipótese de pesquisa ............................................................ 66

5 CONCLUSÃO ............................................................................................... 68 5.1 PESQUIDAS FUTURAS ............................................................................... 69

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 71

APENDICÊS ............................................................................................................. 77 Apêndice A – Fluxograma do Processo de Fabricação ............................................. 77 Apêndice B (1) – Resultados do Physical Load Index (Pli): Recebimento (Operação

1.010) ........................................................................................................... 78 Apêndice B (2) – Resultados do Physical Load Index (Pli): Usinagem (Operação

1.030) ........................................................................................................... 79 Apêndice B (3) – Resultados do Physical Load Index (Pli): Transporte (Operação

1.040) ........................................................................................................... 80 Apêndice B (4) – Resultados do Physical Load Index (Pli): Recebimento (Operação

2.010) ........................................................................................................... 81 Apêndice B (5) – Resultados do Physical Load Index (Pli): Usinagem (Operação

2.030) ........................................................................................................... 82 Apêndice B (6) – Resultados do Physical Load Index (Pli): Transporte (Operação

2.040) ........................................................................................................... 83 Apêndice B (7) – Resultados do Physical Load Index (Pli): Montagem (Operação

5.070) ........................................................................................................... 84 Apêndice B (8) – Resultados do Physical Load Index (Pli): Transporte (Operação

5.080) ........................................................................................................... 85 Apêndice B (9) – Resultados do Physical Load Index (Pli): Recebimento (Operação

3.010) ........................................................................................................... 86 Apêndice B (10) – Resultados do Physical Load Index (Pli): Cordoamento (Operação

3.050) ........................................................................................................... 87 Apêndice B (11) – Resultados do Physical Load Index (Pli): Transporte (Operação

3.060) ........................................................................................................... 88 Apêndice B (12) – Resultados do Physical Load Index (Pli): Montagem (Operação

6.090) ........................................................................................................... 89

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Apêndice B (13) – Resultados do Physical Load Index (Pli): Transporte (Operação

6.100) ........................................................................................................... 90 Apêndice B (14) – Resultados do Physical Load Index (Pli): Recebimento (Operação

4.010) ........................................................................................................... 91 Apêndice B (15) – Resultados do Physical Load Index (Pli): Montagem (Operação

7.110) ........................................................................................................... 92 Apêndice B (16) – Resultados Do Physical Load Index (Pli): Montagem (Operação

8.120) ........................................................................................................... 93

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12 1 INTRODUÇÃO

Dentro da manufatura, a sustentabilidade está focada no menor uso dos

recursos, incluindo energia, água, produtos químicos, resíduos e emissões para o ar e na água (UN, 1987 apud KURDVE et al., 2015). E com a pressão das partes

interessadas para a redução do impacto ambiental, social e econômico negativo nos

processos de fabricação, a adoção da filosofia sustentável torna-se uma necessidade competitiva (WONG; WONG, 2014), principalmente no nível tático e

operacional da organização (GIRET; TRENTESAUX; PRABHU, 2015).

A fase de fabricação contribui imensamente para o impacto ambiental,

levando em consideração o ciclo de vida dos produtos, serviços ou sistemas

industriais. Atualmente a minimização é uma prioridade e deve ser realizada

orientando os sistemas de manufatura, começando com o desenvolvimento de critérios sustentáveis. Isso deve incluir ações que devem mudar os processos

industriais, o tipo e a quantidade de recursos utilizados, o processo de resíduos, o

controle de emissões e o conceito do produto (GUNASEKARAN; SPALANZANI,

2012).

Diante do exposto acima, este trabalho tem como objetivo medir a

sustentabilidade, ou seja, as questões econômicas, sociais e ambientais em um

processo de fabricação industrial, mais precisamente em um processo de fabricação

de cabos refrigerados a água.

Para a verificação da sustentabilidade do processo de fabricação, é analisada

a aplicabilidade da manufatura enxuta, pois esta é considerada um sistema eficiente

de manufatura (MOREIRA et al., 2014 apud PAMPANELLI; FOUND; BERNARDES,

2014).

E dentre as práticas da manufatura enxuta, é destacado o Mapeamento de

Fluxo de Valor (MFV), pois esta prática possui capacidade de analisar as perdas

existentes no fluxo do material e no fluxo das informações no processo de fabricação

(ROTHER; SHOOK, 2003). O Mapeamento de Fluxo de Valor possui, na literatura, estudos com extensão ambiental e sustentável (PAJU et al., 2010; MULLER;

STOCK; SCHILLIG, 2014; PAMPANELLI; FOUND; BERNARDES, 2014; CHIARINI,

2014; MARUDHAMUTHU; KRISHNASWAMY, 2011; RUISHENG; LOW; SONG, 2015; KURDVE et al., 2015; FAULKNER; BADURDEEN, 2014; BROWN;

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13 AMUNDSON; BADURDEEN, 2014), e dentre estes estudos destaca-se o

Mapeamento de Fluxo de Valor Sustentável (Sus-VSM), desenvolvido recentemente

por Faulkner e Badurdeen (2014) e aplicado por Brown, Amundson e Badurdeen (2014) em três casos diferentes (considerando o volume e a variedade de produtos).

Portanto este trabalho estuda a aplicação do Mapeamento de Fluxo de Valor

Sustentável (Sus-VSM) para a medição da sustentabilidade do processo de

fabricação, em que é verificada a possibilidade de medir as vertentes econômica,

social e ambiental do processo.

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

Como informado no item acima, o problema (questão) de pesquisa deste

trabalho é:

O uso do Mapeamento de Fluxo de Valor permite medir a sustentabilidade do

processo de fabricação de cabos refrigerados a água?

Para responder ao problema (questão) de pesquisa acima, foi definida a

seguinte hipótese de pesquisa:

O Mapeamento de Fluxo de Valor permite medir a sustentabilidade do

processo de fabricação de cabos refrigerados a água.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho é verificar a possibilidade de medição da sustentabilidade do processo de fabricação de cabos refrigerados a água através do

uso do Mapeamento de Fluxo de Valor.

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14 1.2.2 Objetivos Específicos

Para atingir o objetivo determinado acima, foram delineados como objetivos

específicos:

Realizar uma revisão da literatura, com a finalidade de estabelecer as

bases teóricas necessárias para a realização do presente trabalho;

Determinar as características e as abordagens do Mapeamento de Fluxo

de Valor, baseado na revisão da literatura;

Elaborar o relatório final do estudo de caso realizado.

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO

Como mencionado anteriormente o desenvolvimento deste trabalho

considerou apenas medir a sustentabilidade do processo de fabricação de cabos

refrigerados a água; portanto, não é foco deste a realização de melhoria da

sustentabilidade em umas das três vertentes (ambiental, social e econômica) do

estudo de caso.

1.4 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO

De acordo com Rebelo; Santos e Silva (2016), as principais razões para que

as organizações de pequeno porte programem sistemas de gestão integrada são as

pressões externas, por exemplo, pressões das grandes empresas e/ou empresas

multinacionais. Estas empresas especificam como requisitos contratuais a aplicação

de sistemas de gestão ambiental, sistemas de gestão da qualidade, sistemas de gestão da saúde e segurança do trabalho e sistemas de gestão da responsabilidade

social.

Portanto esta é a principal justificativa para a realização deste trabalho, pois a

cultura da sustentabilidade está implantada na maioria das grandes organizações e

estas, sob a visão de parceria e de extensão do seu negócio, estão buscando em

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15 seus fornecedores a questão da preocupação com o meio ambiente, com a questão

social e com a questão econômica.

No Brasil, geralmente os fabricantes de cabos refrigerados a água são empresas de pequeno porte que fornecem seus produtos para corporações de

primeiro nível da cadeia de materiais metalúrgicos, ou seja, empresas de grande

porte que geralmente possuem a cultura da sustentabilidade e que cobram a

questão da sustentabilidade também de seus fornecedores.

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO

Para poder relatar o desenvolvimento deste trabalho, a dissertação foi

desenvolvida de acordo com o Quadro 1.

Quadro 1 - Estrutura do Trabalho

Fonte: Elaborado pelo Autor

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16

No capítulo 1, é apresentado o problema de pesquisa e os objetivos deste

trabalho; além do estabelecimento da delimitação e justificativa deste.

Baseado no problema de pesquisa descrito nesse capítulo, o capítulo 2 descreve a revisão da literatura para a obtenção e formulação das hipóteses de

solução, ou seja, é revisada a filosofia e a aplicação da Manufatura Enxuta, em que

se destacam o Mapeamento de Fluxo de Valor, o conceito de sustentabilidade e

suas vertentes (ambiental, social e econômica); e, por fim, a extensão ambiental e

sustentável do Mapeamento de Fluxo de Valor.

As hipóteses determinadas no capítulo 2 são testadas no capítulo 3, através

da realização de estudo de caso em um processo de fabricação de cabos

refrigerados a água.

No capítulo 4, são analisados os resultados relevantes e inesperados

encontrados no estudo de caso; e, ainda, é realizada uma discussão/interpretação

das relações desses resultados com o problema de pesquisa. Por fim, no capítulo 5, é apresentada a conclusão desta pesquisa, ou seja,

são expostos os possíveis usos dos resultados em nível do campo de conhecimento

acadêmico e industrial, e são consideradas algumas pesquisas futuras.

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17 2 REVISÃO DA LITERATURA E FORMULAÇÃO DAS HIPÓTESES

Neste capítulo, é realizada uma revisão da literatura para a obtenção

formulação das hipóteses de solução a fim de atender o problema de pesquisa

relacionado no primeiro capítulo.

2.1 SUSTENTABILIDADE

O paradigma verde é um conceito moderno de gestão que proporciona às organizações oportunidades para o aumento da eficiência ambiental em seus

processos, permitindo, portanto, a redução dos impactos ambientais sem prejudicar

os objetivos financeiros (DUARTE; CRUZ-MACHADO, 2013; REYES, 2015). Ainda

Shrivastava (1995) e Rao (2004) apud Galeazzo, Furlan e Vinelli (2014) comentam

que as práticas verdes são um conjunto de ferramentas que permitem limitar e

reduzir os impactos ambientais (Quadro 2). Mas a sustentabilidade, além de tratar dos objetivos ambientais e financeiros

(econômicos) da organização, também trata dos objetivos sociais. De acordo com World Commission on Environmental and Development (1987) apud Garretson et al.

(2016), a sustentabilidade significa primordialmente “satisfazer as necessidades das

gerações atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras em

satisfazerem as suas necessidades”. As três vertentes da sustentabilidade são

(Quadro 2):

Ambiental: relacionada com o planeta;

Econômico: relacionada com o lucro;

Social: relacionada com as pessoas.

Ainda, segundo Elkington (1994) e Gimenez; Sierra e Rodon (2012), as três

vertentes da sustentabilidade (ambiental, econômica e social) são conhecidas por

Triple Bottom Line (TBL); por conseguinte, as três vertentes da sustentabilidade

trazem a importância de consideração dos custos, dos impactos sociais e ambientais

(TORRES JUNIOR; GATI, 2009).

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18

Quadro 2 - Práticas Verdes

Fonte: Elaborado pelo Autor

O Quadro 2 demonstra a relação e os efeitos entre as três vertentes da sustentabilidade no contexto industrial. A indústria tem como motor de geração a

economia, localizada no topo, o qual emite e fornece emissões e resíduos para a

natureza e, também, emite e fornece poluição para a sociedade; em contrapartida

para o atendimento da sociedade, fornece produtos e serviços. A natureza tem como

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19 motor de geração o meio ambiente, localizada no lado esquerdo, que fornece os

recursos naturais para a indústria. E, por fim, a sociedade, que tem como motor o

trabalho e o conhecimento, fornece os recursos humanos e o conhecimento para a indústria (ÁLVAREZ; BÁRCENA; GONZÁLEZ, 2017).

Figura 1 - Triple Bottom Line

Fonte: Adaptado de Álvarez; Bárcena; González (2017)

2.1.1 Vertente Ambiental (Sustentabilidade Ambiental)

A vertente ambiental da sustentabilidade tem como preocupação a eficiência

da utilização dos recursos, tendo como objetivo a preservação do meio ambiente para as futuras gerações (WANG et al., 2015). E complementando, Townsend

(2008) relata que a sustentabilidade ambiental está relacionada aos recursos

naturais, ao ambiente, ao aquecimento global, às preocupações ambientais, à

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20 gestão de resíduos, à redução do consumo de energia elétrica, ao consumo de

recursos, à gestão da poluição e das emissões, etc. Segundo Conding et al. (2012), para as empresas alcançarem a

sustentabilidade ambiental, é necessária a adoção de sistemas de gestão ambiental,

de gestão da cadeia de suprimentos verdes, etc. Mas, em contrapartida, Pampanelli,

Found e Bernardes (2014) dizem que o pensamento da manufatura enxuta aborda a

questão ambiental (vertente ambiental) através da eliminação de resíduos

ambientais.

Portanto, é possível considerar, como hipótese de pesquisa, que a

manufatura enxuta permite abordar a questão ambiental em um processo de

fabricação específico (Ha).

2.1.2 Vertente Econômica (Sustentabilidade Econômica)

White; Pearson, e Wilson (1999) comentam que a ideia principal da vertente

econômica é de que a geração atual deve ser responsável por suas decisões que impactam negativamente a prosperidade das gerações futuras. E, ainda, Gotschol;

Giovanni e Vinzi (2014) dizem que a adoção da sustentabilidade econômica é

fundamental para que as organizações obtenham sucesso financeiro em longo

prazo.

Uma das alternativas para a obtenção da sustentabilidade econômica,

segundo Chiarini (2014), é adoção de manufatura enxuta, pois as práticas da manufatura enxuta permitem aperfeiçoar o fluxo dos produtos e serviços através da

diminuição do desperdício (das perdas).

Logo, é possível considerar como hipótese de pesquisa que a manufatura

enxuta permite abordar a questão econômica em um processo de fabricação

específico (He).

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21 2.1.3 Vertente Social (Sustentabilidade Social)

Lozano e Huisingh (2011) comentam que a vertente social preocupa-se com

as práticas sociais focadas nos colaboradores da organização e na comunidade

próxima da organização.

Para que as organizações tenham um sistema de produção sustentável, é

necessária a adoção de uma visão holística que considere o triple bottom line das

operações (ELKINGTON, 1998). Para isso, é necessária a adoção de produto

manufaturado em processos que tenham impacto negativo mínimo sobre o meio

ambiente, que conservem o consumo de energia elétrica e dos recursos naturais,

que sejam economicamente sólidos e, também, que sejam seguros para os

colaboradores e para as comunidades (U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE, 2013 apud GARRETSON et al., 2016).

E para reduzir estes impactos negativos, as organizações desenvolveram

métricas e indicadores que quantificam o desempenho econômico, ambiental e

social (FENG; JOUNG, 2011). Mas, atualmente, as práticas das indústrias para o

cálculo do desempenho da sustentabilidade não são padronizadas, portanto estas práticas são baseadas somente em informações ad hoc e métodos não uniformes

para calcular o desempenho dos processos de produção (GARRETSON et al.,

2016).

Portanto, da mesma maneira como foi determinado na questão ambiental e

na econômica, é possível considerar que a manufatura enxuta permite abordar a

questão social em um processo de fabricação específico (Hs).

2.2 MANUFATURA ENXUTA (LEAN)

O pensamento enxuto mudou a forma de as organizações produzirem seus

produtos e, deste modo, tem obtido a comprovação de que eleva ainda mais a eficiência da produção (MOREIRA et al. apud PAMPANELLI; FOUND;

BERNARDES, 2014). Segundo Bicheno apud Pampanelli, Found e Bernardes

(2014), o pensamento enxuto tem como referência três dimensões: qualidade,

entrega e custo; ou seja, “produzir exatamente o que o cliente quer, quando ele quer

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22 e pelo preço justo”. Isto permite concluir que o pensamento enxuto aperfeiçoa os

recursos (tempo, pessoas, máquinas, espaço, etc.) e reduz os desperdícios.

Godinho Filho e Fernandes (2004) comentam que a manufatura enxuta originou-se na década de 1950, no Japão. Eiji Toyoda, da Toyota, identificou que o

sistema tradicional da época (produção em massa) não era adequado no Japão,

portanto desenvolveu uma nova abordagem de produção, o qual tinha como técnicas: produção em pequenos lotes, redução de set up, redução de estoques, alto

foco na qualidade, etc. Ou seja, a manufatura enxuta estava possibilitando uma

resposta rápida quando na ocorrência de problemas na produção e, também,

permitindo a melhoria contínua em relação à eliminação do desperdício através do

acompanhamento e da análise da produção pelo próprio pessoal do chão-de-fábrica

(GODINHO FILHO; FERNANDES, 2004).

Para traduzir da melhor forma possível a filosofia da manufatura enxuta, seus

princípios e suas práticas, é necessário primeiramente entender a sua essência, a qual, segundo Ohno (1988), é: reduzir o tempo entre a solicitação do produto/pedido

pelo cliente até a realização do pagamento deste produto/serviço (MULLER;

STOCK; SCHILLIG, 2014). Portanto, a manufatura enxuta é um sistema que se

destina a maximizar a utilização da capacidade de produção e a minimizar os

inventários através da redução da variabilidade do sistema (DE TREVILLE; ANTONAKIS, 2006; SINGH et al., 2010; BYRNE; WOMACK, 2012; WOMACK;

JONES, 2005), ou seja, reduzindo e/ou eliminando todas as formas de atividades que não agregam valor (LARSON; GREENWOOD, 2004; SINGH et al., 2010;

WOMACK; JONES, 1996; WOMACK; JONES, 2005).

Para reduzir a variabilidade do sistema e eliminar as atividades que não

agregam valor, é necessário classificar os tipos de perdas. Conforme alguns

pesquisadores (por exemplo, Womack; Jones e Roos (1990); Cruz-Machado e

Leitner, (2010); Reyes (2015); Miller; Pawloski e Standridge (2010); Ohno (1988) e Vais et al. (2006)) os princípios de perdas são:

Superprodução;

Tempo de espera;

Transporte;

Inventário;

Movimentação;

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Produtos com defeitos;

Superprocessamento.

Ainda alguns autores (como Miller; Pawloski e Standridge (2010) e Ball

(2015)) consideram um oitavo princípio: recursos humanos.

Para a manufatura enxuta ser capaz de eliminar as perdas, ou seja, eliminar

as atividades que não agregam valor, é utilizada uma série de práticas (Tabela 2.1).

Logo, é identificado como hipótese de pesquisa que a manufatura enxuta,

através da filosofia da redução das perdas e do uso de suas práticas, permite ter

uma abordagem para a sustentabilidade de um processo de fabricação específico

(Hg).

2.2.1 Mapeamento de Fluxo de Valor (MFV)

Dentre as práticas da manufatura enxuta apresentadas no Quadro 3, o

Mapeamento de Fluxo de Valor tem a capacidade de analisar as perdas existentes

(os oito princípios de perdas) no fluxo do material e no fluxo de informações do

processo de fabricação, através de forma gráfica e simples, permitindo que a

organização tenha uma visão global de todas as etapas por onde o material/produto

passa (ROTHER; SHOOK, 2003). Para a elaboração do Mapeamento de Fluxo de Valor, segundo Rother e

Shook (2003), é necessário seguir quatro etapas:

1º Definir uma família de produtos, levando em consideração o valor de

importância do produto para o cliente (por exemplo: produtos com alto

volume de fornecimento);

2º Elaborar o mapa do estado atual, ou seja, demonstrar as perdas existentes atualmente no processo de fabricação da família de produtos

determinados na primeira etapa. É considerada, no mapeamento, a

representação do cliente, de todas as operações de fabricação (inclusive

a expedição), do fornecedor, do fluxo de informações e dos valores do lead time;

3º Elaborar o mapa do estado futuro, ou seja, projetar para curto e médio

prazo a situação do processo de fabricação da família de produtos

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determinados na primeira etapa, desconsiderando as perdas encontradas

na segunda etapa;

4º Elaborar o plano de trabalho, descrevendo as etapas de implementação, os objetivos e as metas, os responsáveis e os prazos.

Diante da capacidade do Mapeamento de Fluxo de Valor revisada acima,

complementamos como hipótese de pesquisa que a Manufatura Enxuta, através da

prática referida, permite medir a sustentabilidade do processo de fabricação (Hg¹).

2.2.2 Mapeamento da Manufatura Sustentável

Em contrapartida, Paju et al. (2010) em sua pesquisa analisaram

metodologias integradas denominadas Mapeamento da Manufatura Sustentável

(SMM), que visualizam e monitoram os impactos ambientas. O Mapeamento de

Manufatura Sustentável é adequado para a comunicação entre o nível de produção

e o nível de gestão. E o principal propulsor deste método são os objetivos de melhoria que definem os indicadores ambientais, econômicos e sociais, além de

proporcionar ilustrações visuais do estado atual e do estado futuro do processo de

fabricação, como também permitir que as metas de melhoria possam ser alteradas

de acordo com as necessidades das partes interessadas da organização.

O Mapeamento de Manufatura Sustentável ainda conecta os parâmetros de

produção com os indicadores de sustentabilidade. Neste contexto, o Mapeamento de Fluxo de Valor (VSM) é geralmente usado para analisar e desenvolver os sistemas de fabricação (PAJU et al., 2010).

O Quadro 4 demonstra as categorias e os indicadores que podem ser usados no Mapeamento de Manufatura Sustentável (PAJU et al., 2010).

O Mapeamento de Manufatura Sustentável ainda conecta os parâmetros de

produção com os indicadores de sustentabilidade. Neste contexto, o Mapeamento

de Fluxo de Valor (VSM) é geralmente usado para analisar e desenvolver os sistemas de fabricação (PAJU et al., 2010).

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Quadro 3 - Práticas da Manufatura Enxuta

Fonte: Elaborado pelo Autor

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Quadro 4 - Categoria e Indicadores Usados no Mapeamento de Manufatura Sustentável

Fonte: Paju et al. (2010)

Dentro do contexto do Mapeamento de Manufatura Sustentável, existem na

literatura diversas pesquisas/modelos que analisam o impacto ambiental tendo como

base a utilização do Mapeamento de Fluxo de Valor com extensão ambiental.

2.2.3 Pesquisas/Modelos com Aplicação do Mapeamento de Fluxo de Valor com

Extensão Ambiental

MODELO 1

Muller, Stock e Schillig (2014) relacionam o consumo de energia elétrica

diretamente ao tempo utilizado para a fabricação de produtos. Portanto, quanto maior o tempo, maior será o consumo de energia elétrica. E, se existe tempo sem

valor agregado na operação, também haverá o consumo de energia elétrica sem

valor agregado nesta operação.

Portanto Muller, Stock e Schillig (2014) consideram que a energia elétrica, em

um tempo de ciclo, é composto de (Figura 2):

Energia elétrica com valor agregado (Eva);

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Energia elétrica sem valor agregado (Enva).

Figura 2 - Consumo de Energia em uma Correia Transportadora

Fonte: Adaptado de Muller, Stock e Schillig (2014)

E para identificar o tempo com e sem valor agregado, Muller, Stock e Schillig

(2014) utilizaram a prática EVSM (extensão da prática VSM) em todo o fluxo de

fabricação, inclusive no transporte. Muller, Stock e Schillig (2014) estudaram o modelo para analisar o consumo

de energia elétrica em uma correia transportadora, que está dividida em três fases

para uma melhor análise (Figura 2):

Fase A: correia transportadora aguardando o carregamento;

Fase B: correia transportadora carregada;

Fase C: correia transportadora descarregada.

As fases A e C são consideradas perdas de energia elétrica, ou seja, está havendo o consumo de energia sem valor agregado (Enva) e, portanto, apenas a

fase B possui o consumo de energia elétrica com valor agregado (Eva).

Considerando a análise do exemplo acima, é possível determinar:

Parte da operação em que está havendo o consumo com valor agregado;

E consequentemente é possível saber onde tomar as ações necessárias

para aumentar e eficiência do consumo de energia, eliminando o tempo

em que está ocorrendo o consumo de energia elétrica sem valor

agregado.

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Portanto, concluído, este método apresentado por Muller, Stock e Schillig

(2014) é aplicado para análise do consumo de energia em qualquer operação de

fabricação, avaliando através de uma linha temporal todas as perdas existentes.

MODELO 2

O objetivo deste modelo foi melhorar o desempenho dos fluxos de suporte

(material, energia elétrica e resíduo) e reduzir os níveis de resíduos e impactos

ambientais.

Mas, segundo Pampanelli, Found e Bernardes (2014), o modelo exige os

requisitos abaixo:

Processo estável;

Conhecimento prático na utilização das práticas da manufatura enxuta;

Envolvimento dos colaboradores;

Equipe de suporte;

Consciência ambiental.

O modelo possui cinco etapas (Quadro 5):

Quadro 5 - Modelo de Pampanelli et al. (2014)

Fonte: Adaptado de Pampanelli, Found e Bernardes (2014)

Os objetivos de cada etapa são (PAMPANELLI; FOUND; BERNARDES,

2014):

Etapa 1 (Estabilização do fluxo de valor):

Identificar necessidade de melhoria;

Identificar posto, práticas Lean e fluxo estável.

Etapa 2 (Identificação dos aspectos e impactos ambientais):

Identificar os aspectos ambientais;

Identificar os impactos ambientais;

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Definir o escopo de melhoria.

Etapa 3 (Medição ambiental do fluxo de valor):

Identificar os dados ambientais atuais do processo;

Organizar eventos Kaizen.

Etapa 4 (Melhoria ambiental do fluxo de valor):

Identificar oportunidades de eliminação de resíduos;

Priorizar os principais fluxos;

Organizar o trabalho em equipe para identificar oportunidades.

Etapa 5 (Melhoria contínua):

Desenvolver planos de ação;

Avaliar os resultados através do trabalho padronizado.

Pampanelli, Found e Bernardes (2014) estudaram o modelo em duas

operações distintas de fabricação de automóveis: em uma operação de monobloco e

em uma operação de montagem.

MODELO 3

O modelo descrito no trabalho de Chiarini (2014) é baseado somente nas

práticas da manufatura enxuta, em que cada prática possui seus objetivos (Quadro

6).

Quadro 6 - Modelo de Chiarini

Fonte: Adaptado de Chiarini (2014)

Os objetivos de cada etapa são (CHIARINI, 2014):

Etapa 1 (Desenho do Mapa de Fluxo de Valor Ambiental):

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30

Aplicar a prática Mapeamento de Fluxo de Valor para realizar o

mapeamento e, consequentemente, identificar os impactos ambientais nos processos de manufatura na planta.

Etapa 2 (Implementação 5S):

Melhorar a identificação e a separação dos diferentes tipos de resíduos;

Adotar recipientes adequados para o armazenamento e descarte de óleos

minerais.

Etapa 3 (Implementação de manufatura celular):

Agrupar as máquinas e os equipamentos em uma única célula.

Etapa 4 (Implementação de Troca Rápida de Ferramenta (SMED)):

Adaptar as máquinas e ferramentas;

Adequar as ferramentas.

Etapa 5 (Implementação de Manutenção Produtiva Total (TPM)):

Realizar a manutenção autônoma das máquinas e dos equipamentos.

Chiarini (2014) aborda primeiramente a realização do Mapeamento do Fluxo

de Valor ambiental antes da aplicação das demais práticas da manufatura enxutas.

O Mapeamento de Fluxo de Valor tem como objetivo analisar os desperdícios (do

recebimento da matéria-prima até o embarque do produto acabado para o cliente).

E, em cada processo, é verificado o seu impacto ambiental.

Utilizando a prática 5S, as organizações analisadas na pesquisa de Chiarini

(2014) introduziram identificações específicas para cada lixeira (de acordo com seus respectivos tipos de lixos) e armazenaram estas lixeiras próximas aos locais de

trabalho, reduzindo, portanto, o erro da coleta seletiva dos resíduos. Também houve

a introdução de bandeja para o recolhimento de óleos minerais.

Ainda, através do 5S, juntamente com a manufatura celular, houve a redução

da área das atividades de produção, havendo, portanto, a redução do consumo de

energia elétrica (CHIARINI, 2014).

Com a implementação da Troca Rápida de Ferramentas (SMED), houve a

redução do tempo de espera, e, portanto, a redução do tempo sem valor agregado;

e, consequentemente a redução do consumo de energia elétrica (CHIARINI, 2014).

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Por fim, com a utilização da prática de Manutenção Produtiva Total (TPM),

ocorreram a redução de vazamento de óleo, de emissão de poeiras, fumos e

compostos orgânicos voláteis, e ainda a diminuição do consumo de energia elétrica através da redução do tempo sem valor agregado.

Através da aplicação do modelo, foi possível (PAMPANELLI; FOUND;

BERNARDES, 2014):

Melhorar a produtividade de fabricação através da otimização do

desempenho dos fluxos de suporte;

Reduzir o impacto ambiental do processo de fabricação através da diminuição

dos resíduos gerados na produção (Quadro 7).

Quadro 7 - Oportunidades de Melhoria

Fonte: Adaptado de Pampanelli et al. (2014)

MODELO 4

O modelo descrito por Marudhamuthu e Krishnaswamy (2011) é, também,

baseado somente nas práticas da manufatura enxuta com foco ambiental, em que

cada prática possui seus objetivos (Quadro 8).

Quadro 8 - Modelo de Marudhamuthu e Krishnaswamy

Fonte: Adaptado de Marudhamuthu e Krishnaswamy (2011)

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Os objetivos de cada etapa são (MARUDHAMUTHU; KRISHNASWAMY,

2011):

Etapa 1 (Limpeza e organização):

Limpar e organizar os processos de manufatura.

Etapa 2 (Seleção do processo):

Determinar o processo cujo mapeamento do estado atual será realizado.

É focada na melhoria da taxa de produção, na redução da fadiga dos

colaboradores e na redução dos problemas ambientais.

Etapa 3 (Mapeamento do estado atual):

Realizar levantamento dos dados atuais do processo determinado.

Etapa 4 (Mapeamento e implementação do estado futuro):

Eliminar as atividades que não agregam valor;

Reduzir fadiga dos colaboradores;

Melhorar taxa de produção;

Reduzir quebra de máquina;

Reduzir retrabalho;

Organizar o fluxo.

Etapa 5 (Troca Rápida de Ferramentas (SMED)):

Organizar as máquinas de acordo com a sequência das operações.

Marudhamuthu e Krishnaswamy (2011) estudaram o modelo em uma indústria de vestuário. Primeiramente, através da prática 5S, foram tomadas ações

para manter o ambiente de trabalho limpo e organizado.

Após a aplicação do 5S, foi efetuada a seleção do processo de produção para

realização do mapeamento. O mapeamento foi feito entre a operação de liberação

de matéria-prima e a operação do produto acabado. Neste mapeamento, o foco foi

o consumo de energia elétrica e a geração de sucata de matéria-prima. E, durante a elaboração do mapeamento, foram obtidos dados das operações, como transporte

interno, movimentação, tempos e quantidade de colaboradores (MARUDHAMUTHU;

KRISHNASWAMY, 2011).

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No Mapeamento de Fluxo de Valor, foi analisado o estado atual do processo,

com o objetivo de levantar as atividades sem valor agregado. E, posteriormente, foi

elaborado o mapeamento do estado futuro, eliminando as atividades que não agregam valor, ou seja, reduzindo o tempo de fabricação, de movimentação, de

transporte e, também, a redução da fadiga dos colaboradores, da quebra de

máquina, de retrabalho, e o aumento da taxa de produção (MARUDHAMUTHU;

KRISHNASWAMY, 2011).

Por fim, através da implementação da Troca Rápida de Ferramentas (SMED),

as máquinas foram organizadas de acordo com o fluxo de produção, resultando na

diminuição de fabricação (MARUDHAMUTHU; KRISHNASWAMY, 2011).

MODELO 5

A pesquisa de Ruisheng, Low e Song (2015) tem como proposta a adoção da manufatura enxuta com foco ambiental, prática e fácil de implementar. Ou seja, os

pesquisadores determinaram práticas para suportar cada etapa da metodologia. Os pesquisadores consideraram ainda uma métrica denominada Carbon-

Value Efficiency (CVE) (vide item 3.4.4) para a medição do desempenho ambiental.

Portanto, a metodologia proposta na pesquisa de Ruisheng, Low e Song

(2015) é mostrada no Quadro 9. Os objetivos de cada etapa são (RUISHENG; LOW; SONG, 2015):

Etapa 1 (Avaliação do estado atual):

Descrever o produto e a demanda diária;

Requisitar o produto;

Elaborar o fluxo de fabricação;

Determinar colaboradores, tempos, perdas, etc.;

Informar sobre processo, estoque, fluxos;

Elaborar OEE;

Tornar o processo eficiente;

Calcular o inventário e o estoque;

Coletar dados de atividades e fatores de emissão ambiental.

Com o CVE-VSM do estado atual, é possível ter uma visão geral das

operações existentes.

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Etapa 2 (Análise do estado futuro):

A análise do estado futuro é baseada no resultado do CVE do estado atual e nas respostas das eight guiding questions:

Qual é o tempo de ciclo?

A empresa terá um supermercado ou enviará direto para o cliente?

Onde será possível usar fluxo contínuo?

Onde serão usados sistemas de puxada?

Onde será o pacemaker?

Qual é o trabalho incremental para ser liberado e levado ao pacemaker?

Como nivelar o mix de produção no pacemaker?

Quais são as melhorias necessárias de processo?

Etapa 3 (Eventos Kaizen):

Aplicar práticas da manufatura enxuta para alcançar o estado futuro

planejado.

A definição das práticas da manufatura enxuta ocorre de acordo com as respostas das eight guiding questions da Etapa 2.

Etapa 4 (Plano de Ação):

Elaborar plano de ação para planejar as melhorias da Etapa 3.

O plano de ação deve atender o estado futuro identificado na Etapa 2.

Portanto, deve objetivar as metas a serem alcançadas. Ruisheng, Low e Song (2015) analisaram o modelo em um processo de

conformação (estamparia) de peças metálicas.

Considerando a primeira etapa do método, foi realizada a avaliação do estado

atual do processo. Para isso, analisaram-se a demanda mensal de produtos e o

consumo de suas respectivas matérias-primas, além do dimensionamento da eficiência global do equipamento (OEE) das operações (RUISHENG; LOW; SONG,

2015).

Para a obtenção do Carbon Footprint, foram levantados: quantidade e tipo de

material, transporte, distância percorrida, consumo de energia elétrica (RUISHENG; LOW; SONG, 2015).

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Analisando o estado atual do processo, constatou-se que o tempo sem valor

agregado é muito superior ao tempo com valor agregado (RUISHENG; LOW; SONG,

2015). Com a elaboração do mapeamento do estado futuro, foram destacadas várias

áreas com oportunidades de redução de resíduos e, portanto, oportunidades para a

redução do CVE (Carbon-Value Efficiency) (RUISHENG; LOW; SONG, 2015).

Após o mapeamento do estado futuro, foram aplicados eventos Kaizen para a

redução do tempo de preparação e/ou troca de ferramentas, através da prática Troca Rápida de Ferramentas (SMED); bem como eventos Kaizen para melhorar a

eficiência das atividades dos processos através do diagrama de Ishikawa

(RUISHENG; LOW; SONG, 2015).

Houve, ainda, um segundo evento Kaizen, com o objetivo de reduzir o tempo

de ciclo do processo. E para essa redução, foi efetuada a análise através de uma

prática denominada “5 Porquês”, a qual permite identificar a(s) causa(s) do alto tempo de ciclo (RUISHENG; LOW; SONG, 2015).

Em terceiro evento Kaizen, segundo Ruisheng, Low e Song (2015), o foco foi

a redução do estoque através da prática de Manufatura Celular.

Por fim, para planejar a execução das ações propostas nos eventos Kaizen e,

consequentemente, alcançar o estado futuro, foi elaborado um plano de ação. Este

cita as metas a serem alcançadas, o cronograma de execução, as datas de revisões, os responsáveis pelas ações e as recomendações necessárias

(RUISHENG; LOW; SONG, 2015).

Como resultado do modelo estudado por Ruisheng, Low e Song (2015),

obteve-se a redução do tempo sem valor agregado e, consequentemente, a redução

do consumo de energia elétrica e a melhoria do CVE.

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Quadro 9 - Modelo de Ruisheng, Low e Song (2014)

Fonte: Adaptado de Ruisheng, Low e Song (2015)

MODELO 6

A base do modelo apresentado por Kurdve et al. (2015) usa o conceito de

processo. ou seja, na entrada, durante a produção e na saída de material (Quadro

10). A entrada é dividida em material de produção com valor acrescentado (que irá

constituir o produto) e em material de processo (que é necessário para o processo

de fabricação); além da consideração de energia elétrica e de água utilizados no

processo.

A saída de material de um processo é dividida em resultado produtivo e

resultado não produtivo; além de emissões que são lançadas na atmosfera, na água

e na terra. E o modelo principal descrito por Kurdve et al. (2015) possui quatro etapas,

além de sete fases para a implementação do mapeamento do fluxo de resíduo

(Quadro 11 e Quadro 12).

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Quadro 10 - Base do modelo de Kurdve et al. (2015)

Fonte: Adaptado de Kurdve et al. (2015)

Quadro 11 - Modelo de Kurdve et al. (2015)

Fonte: Adaptado de Kurdve et al. (2015)

Os objetivos de cada etapa são (KURDVE et al., 2015):

Etapa 1 (Mapeamento da geração de resíduos):

Dividir o processo em subprocessos de fluxo de material e de fluxo de

informação;

Coletar dados de recursos, inventário, manuseio e movimentos de materiais.

Etapa 2 (Análise horizontal de desempenho):

Verificar a eficiência dos materiais em cada subprocesso através de

indicadores de eficiência de materiais.

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A eficiência é a redução do descarte de materiais, portanto é a redução do

uso desnecessário de matéria-prima.

O desempenho é monitorado separadamente em cada subprocesso para especificar o potencial das melhorias.

Etapa 3 (Análise vertical da eficiência dos processos da gestão ambiental em

cada subprocesso):

O foco da manufatura enxuta é a minimização das saídas sem valor

agregado, e, portanto, dos resultados não produtivos (Quadro 10). Estes

resultados não produtivos são verificados através da eficiência global, e

em seguida, através da eficiência dos subprocessos.

Etapa 4 (Implementação do Mapeamento de Fluxo de Resíduos):

A implementação do mapeamento de fluxo de resíduos possui sete fases

(Quadro 12).

Quadro 12 - Fases de Implementação do Mapeamento de Fluxo de Resíduos

Fonte: Adaptado de Kurdve et al. (2015)

Para a realização da Etapa 1 do modelo, Kurdve et al. (2015) efetuaram o

mapeamento dos subprocessos. Os mapeamentos foram realizados através da

obtenção de dados de embalagens, frações de embalagens, ineficiências de

tratamento de resíduos, manuseio de material para tratamento externo, tempo-

homem, custos de movimentação, localização dos recipientes/equipamentos para

separação, triagem e armazenamento de resíduos e gestão da informação.

Na análise do desempenho ambiental, os resíduos foram separados em

segmentos: metal, material combustível, material inerte, resíduo de fluido e resíduos

perigosos. Desta maneira, foi possível calcular a eficiência de cada tipo de material (KURDVE et al., 2015).

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39

Após a aplicação do mapeamento de fluxo de resíduos, foram identificados

(KURDVE et al., 2015):

Embalagens não utilizadas;

Falta de lixeiras para algumas frações de resíduos;

Falta e má qualidade das instruções;

Ineficiência no manuseio e na logística interna;

Má qualidade da gestão da informação;

Recipiente e equipamento ineficiente;

Ineficiência e custos desnecessários de transportes externos;

Ineficiência na escolha do tratamento final de resíduos.

2.2.4 Mapeamento de Fluxo de Valor Sustentável (Sus-VSM)

Desenvolvido por Faulkner e Badurdeen (2014), o Mapeamento de Fluxo de

Valor Sustentável (Sus-VSM) é uma metodologia derivada do Mapeamento da

Manufatura Sustentável, que visa à identificação visual dos métodos e das métricas

com foco na sustentabilidade do processo de fabricação.

Faulkner e Badurdeen (2014) estudaram as práticas de Mapeamento de Fluxo

de Valor (VSM) convencional com foco no desempenho da sustentabilidade e constataram que nenhum dos estudos anteriores é abrangente, pois não consideram

métricas sociais (vertente social da sustentabilidade) e, ainda, as métricas

ambientais (vertente ambiental da sustentabilidade) eram limitadas e/ou não

possuíam representação visual (Quadro 13).

Para que a organização possua uma fabricação sustentável, é necessário

envolver a fabricação de produtos sustentáveis através de processos e sistemas que sejam sustentáveis (NACFAM, 2012 apud CHERRAFI et al., 2016). Portanto,

considerando este princípio, Faulkner e Badurdeen (2014) determinaram como

lacuna em sua pesquisa a necessidade de avaliar o desempenho da

sustentabilidade do processo de fabricação, ou seja, adotar métricas para avaliar o

desempenho ambiental, social e econômico do processo. Para desenvolver o Sus-VSM, Faulkner e Badurdeen (2014) analisaram

detalhadamente as métricas utilizadas para avaliar a sustentabilidade do processo

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40 de fabricação; e, como consequência, adotaram como foco a identificação de um

conjunto geral de métricas com ampla aplicação em vários setores, mas

consideraram como necessária a personalização para avaliar aspectos específicos do setor durante a aplicação.

Quadro 13 - Resumo de Estudos MVF com extensão para a Sustentabilidade

Fonte: Adaptado de Simons e Mason (2002); US EPA (2007a); US EPA (2007b); Torres e Gati (2009); Fearne e Norton (2009); Paju et al. (2010); Kuriger e Chen (2010); Kuriger et al. (2011); Dadashzadeh e Wharton (2012) apud Faulkner e Badurdeen (2014)

2.2.4.1 Métricas Ambientais

Seguindo a colocação de Pusavec; Krajnik e Kopac (2010) sobre a

importância da utilização responsável dos recursos naturais e não renováveis, Faulkner e Badurdeen (2014) determinaram como métrica para qualquer tipo de

processo de fabricação e, portanto, incluíram no Sus-VSM:

Consumo de água no processo;

Utilização de matéria-prima;

Consumo de energia elétrica.

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41

Faulkner e Badurdeen (2014) e Brown, Amundson e Badurdeen (2014), ao

invés de incluírem um conjunto completo de métricas específicas, sugerem um

menor conjunto, mas que seja amplamente aplicável para padronizar o processo de construção do Sus-VSM.

MÉTRICA DE CONSUMO DE ÁGUA

A métrica de consumo de água avalia a quantidade de água utilizada durante

o processo de fabricação. Mas esta métrica não considera a água que é adicionada

no produto, que, neste caso, é considerada como matéria-prima (FAULKNER;

BADURDEEN, 2014).

Faulkner e Badurdeen (2014) consideraram como parâmetros para a métrica

de consumo de água no processo:

Água necessária (volume de água especificada para o processo);

Água utilizada (volume real de água consumido no processo);

Água perdida (volume de água perdida no processo).

A água que possui tratamento interno ou que é utilizada em outra operação,

não é considerada como perda (FAULKNER; BADURDEEN, 2014).

Para a elaboração gráfica do consumo de água no Sus-VSM, o registro do

consumo necessário, do utilizado e do perdido, respectivamente, se apresenta na

caixa esquerda, central e direita (Quadro 14) (FAULKNER; BADURDEEN, 2014;

BROWN; AMUNDSON; BADURDEEN, 2014).

Quadro 14 - Visualização gráfica da métrica de consumo de água

Fonte: Adaptado de Faulkner e Badurdeen (2014); Brown, Amundson e Badurdeen (2014)

MÉTRICA DE UTILIZAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA

A métrica de utilização de matéria-prima avalia a quantidade de material

(considerado como matéria-prima) utilizada durante no processo de fabricação. Esta métrica é importante para o Sus-VSM, pois seu consumo excessivo tem efeito direto

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42 em outros aspectos ambientais (por exemplo, o aumento do consumo de energia

elétrica) (FAULKNER; BADURDEEN, 2014).

Para a elaboração gráfica da utilização de matéria-prima no Sus-VSM, o valor da massa é registrado acima da linha tracejada quando ocorre adição de material no

processo. E quando é subtraído material (massa), o valor é registrado abaixo da

linha tracejada (FAULKNER/ BADURDEEN, 2014; BROWN; AMUNDSON; BADURDEEN, 2014) (Figura 3).

Figura 3 - Visualização gráfica da métrica de utilização de matéria-prima

Fonte: Adaptado de Faulkner e Badurdeen (2014); Brown, Amundson e Badurdeen (2014)

MÉTRICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

A métrica de consumo de energia elétrica identifica a quantidade de energia consumida em cada processo, bem como a energia consumida entre os processos

de transporte e/ou armazenamento (FAULKNER; BADURDEEN, 2014).

As perdas de energia de máquina (devido a calor/ineficiências) não são

consideradas, para evitar o aumento de complexidade do Sus-VSM. A energia de

transporte é considerada quanto este é interno. E a energia indireta (por exemplo,

iluminação), ou seja, que não é dependente do número de produtos fabricados, não

é considerada no Sus-VSM (FAULKNER; BADURDEEN, 2014).

Para a elaboração gráfica da energia elétrica no Sus-VSM, o consumo é

registrado na figura oval; e nos lados esquerdo e direito da figura oval, é registrado o

consumo de energia elétrica do transporte, respectivamente da chegada e da saída

do material (FAULKNER; BADURDEEN, 2014; BROWN; AMUNDSON; BADURDEEN, 2014) (Figura 4).

Figura 4 - Visualização gráfica da métrica de consumo de energia elétrica

Fonte: Adaptado de Faulkner e Badurdeen (2014); Brown, Amundson e Badurdeen (2014)

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43 2.2.4.2 Métricas Sociais

A sustentabilidade requer o foco no impacto social, considerando no contexto

todas as partes envolvidas na fase de fabricação do produto. Na avaliação do

aspecto social, são considerados os riscos relacionados à saúde e à segurança do

trabalhador. Portanto, para o atendimento do aspecto social da sustentabilidade,

Faulkner e Badurdeen (2014) consideraram como métrica a avaliação do trabalho físico e a avaliação do ambiente de trabalho.

MÉTRICA DO TRABALHO FÍSICO

Esta métrica tem como objetivo analisar a ergonomia, de forma não

abrangente, do posto de trabalho, ou seja, identificar os riscos para uma análise posterior. E para ser de fácil utilização para o Sus-VSM, o método de análise da

ergonomia do posto de trabalho deve permitir uma avaliação justa e ter um mínimo

de informações necessárias em curto prazo (FAULKNER; BADURDEEN, 2014).

Portanto, Faulkner e Badurdeen (2014) recomendam, e Brown, Amundson e

Badurdeen (2014) complementam, a utilização de uma abordagem simples

denominada Physical Load Index (PLI), que foi desenvolvido por Hollaman et al. (1999) apud Faulkner e Badurdeen (2014). O Physical Load Index (PLI) é obtido

através da frequência de ocorrências de posições de corpo (do tronco, dos braços e

do corpo) para o manuseio de diversas cargas, e deve ser utilizado para avaliar cada

processo e operações.

MÉTRICA DO AMBIENTE DE TRABALHO

Esta métrica abrange quatro categorias de riscos: sistemas elétricos (E),

produtos químicos perigosos (H), sistemas pressurizados (P) e componentes com

alta velocidade (S), além de considerar o nível de ruído (FAULKNER; BADURDEEN,

2014). Para classificar o risco, Faulkner e Badurdeen (2014) desenvolveram um

sistema de classificação do risco, em que é atribuída uma pontuação que leva em

consideração a probabilidade de ocorrência e o impacto do risco (Quadro 15).

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44

Em relação ao nível de ruído, primeiramente é determinada a dose de ruído

(D) (Equação 1) (FAULKNER; BADURDEEN, 2014):

ܦ = ( ௧ ௗ ோ௨íௗ) ெá௫ ௗí௦௦௩ ோ௨íௗ

100% (01)

Com o resultado da dose de ruído, é calculado o Tempo Médio Ponderado

(TWA) para obter a exposição ao ruído (em dBA) (Equação 2) (FAULKNER; BADURDEEN, 2014):

ܣ = 16,61 log 10 ቀଵቁ + 90 (02)

Quadro 15 - Classificação do Risco

Fonte: Adaptado de Faulkner e Badurdeen (2014)

Através do cálculo do TWA, é possível quantificar o ruído real em cada processo e registrar a informação no Sus-VSM, juntamente com o Physical Load

Index (PLI). É possível reduzir o nível de ruído através do uso de protetor auricular, e

esta diminuição é indicada no Sus-VSM (FAULKNER; BADURDEEN, 2014).

Da mesma forma que o VSM é usado na manufatura enxuta para realizar

somente a identificação inicial das atividades desnecessárias para análise e

melhoria, o Sus-VSM é usado apenas como uma ferramenta preliminar para avaliar

a sustentabilidade do processo (FAULKNER; BADURDEEN, 2014).

Faulkner e Badurdeen (2014) concluem que as métricas ambientais e sociais

propostas no Sus-VSM não podem ser igualmente aplicáveis em todos os setores

industriais, e que a intenção é o desenvolvimento de uma metodologia genérica que

possa ser aplicada em uma ampla gama de setores da indústria. Considerando esta questão e, ainda, que o Mapeamento de Fluxo de Valor (VSM) foi inicialmente

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45 desenvolvido para ambientes de alto volume, Brown, Amundson e Badurdeen (2014)

realizaram a aplicação do Sus-VSM em três casos de diferentes contextos (relação

volume e variedade de produto) (Gráfico 1), com a finalidade de determinar a generalização do método Sus-VSM e em quais situações o método requer

modificações para produzir uma visão significativa em oportunidades de melhoria da

sustentabilidade de uma empresa em particular.

Gráfico 1 - Casos de Aplicação do Sus-VSM

Fonte: Adaptado de Brown, Amundson e Badurdeen (2014)

CASO 1 (ALTA VARIEDADE E BAIXO VOLUME)

Brown, Amundson e Badurdeen (2014) comentam que organizações que possuem alta variedade de produtos e, portanto, de roteiros complexos, têm

sistemas de alta dificuldade de avaliação através do Sus-VSM. Os pesquisadores se

baseiam no MFV da manufatura enxuta, cujos sistemas de fabricação de alta

variedade apresentam dificuldades em obter uma gama/família de variedade de

produto, devido a apresentarem diversas rotas de processos com grande quantidade de interações.

Entretanto, Braglia et al. (2006) apud Brown, Amundson e Badurdeen (2014)

relatam um processo interativo de sete passos que ajuda a aplicação do VSM em

sistemas de produção não lineares complexos. O primeiro passo é a identificação e

seleção de famílias de produtos com uma área de ênfase. Considerando esta etapa,

Brown, Amundson e Badurdeen (2014) posteriormente resolveram o problema das métricas através da determinação do pior caso ou do tempo de ciclo médio.

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46

Faulkner e Badurdeen (2014) e Brown, Amundson e Badurdeen (2014)

concluem, em suas pesquisas, a necessidade de realização de estudos adicionais

de aplicação do Sus-VSM em casos longitudinais ou especificados, para a criação de medidas de sustentabilidade, de símbolos visuais e de padrões que poderiam

conduzir ao desenvolvimento teórico.

Considerando as hipóteses estabelecidas anteriormente (Ha, He, Hs e Hg¹) e,

também, revisando a conceituação e aplicação do Mapeamento de Fluxo de Valor

com extensão sustentável, é formado como hipótese global desta pesquisa que a

manufatura enxuta, através da prática de Mapeamento de Fluxo de Valor

Sustentável, permite medir a sustentabilidade (vertente ambiental, econômica e

social) de processo de fabricação de cabos refrigerados a água (Hg) (Quadro 16).

Quadro 16 - Formulação das hipóteses de pesquisa

Fonte: Elaborado pelo Autor

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47 3 METODOLOGIA DE PESQUISA

Este trabalho tem uma abordagem qualitativa (BRYMAN, 1989 apud

NAKANO, 2012), pois a proposta é obter informações sobre as perspectivas dos

indivíduos responsáveis pelo processo de fabricação de cabos refrigerados a água e

interpretar o ambiente desse processo. Assim, este trabalho tem como

características:

Ênfase na interpretação subjetiva dos indivíduos;

Delineamento do contexto do ambiente da pesquisa;

Abordagem semiestruturada;

Múltiplas fontes de pesquisa;

Importância da concepção da realidade organizacional;

Proximidade com o fenômeno de estudo.

3.1 SELEÇÃO DO MÉTODO

O método selecionado para a realização deste trabalho foi o estudo de caso

(NAKANO, 2012), pois esta pesquisa traz o desenvolvimento de novas teorias e

aumenta o entendimento sobre os eventos reais e contemporâneos, principalmente estendendo e refinando a teoria existente (VOSS et al., 2002 apud NAKANO, 2012)

sobre a aplicação do Mapeamento do Fluxo de Valor para medir a sustentabilidade

(vertentes ambiental, econômica e social) em um processo de fabricação específico.

3.2 PLANEJAMENTO DO ESTUDO DE CASO

3.2.1 Escolha do Caso

Por razões de confidencialidade, a empresa do estudo de caso será

denominada de “fabricante de cabos”. Esta empresa tem como principal produto de

seu portfólio a fabricação de cabos refrigerados a água, os quais são fornecidos

para a maioria das siderúrgicas brasileiras e para algumas siderúrgicas da América

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48 do Sul, Europa e África. Este produto é um dos principais componentes que fazem

parte dos maquinários utilizados para a fabricação de metais ferrosos.

Em termos de volume de produção, a fabricação de cabos refrigerados a água é relativamente baixa, em comparação com os demais produtos pertencentes

ao portfólio da “fabricante de cabos”. Mas o diferencial deste produto, em relação

aos outros do portfólio, é o seu alto custo e alto lead time - primeira etapa do

desenvolvimento do mapa de fluxo de valor, segundo Rother e Shook (2003).

Como já adiantado no item 1.4, a “fabricante de cabos” necessita implantar a

cultura da sustentabilidade no seu negócio. Desse modo, o primeiro passo da

“fabricante de cabos” é medir e avaliar a sustentabilidade do seu processo de

fabricação dos cabos refrigerados a água.

3.2.2 Coleta de Dados

A pesquisa iniciou-se através de reunião preliminar com os gestores e líderes

responsáveis pela produção do cabo refrigerado a água. E, nesta reunião, foram definidos:

A hipótese de pesquisa estabelecida no item 2, em que se diz que a

manufatura enxuta, através da prática de Mapeamento de Fluxo de Valor

Sustentável, permite medir a sustentabilidade do processo de fabricação

do produto em questão (Quadro 17);

A necessidade da realização do estudo para a contribuição acadêmica,

em relação à extensão e ao refinamento da teoria existente sobre a

aplicação do Mapeamento de Fluxo de Valor para a medição da

sustentabilidade em processos de fabricação;

A necessidade da organização em implantar a cultura da sustentabilidade,

tendo como objetivo inicial medir e avaliar a sustentabilidade do processo

de fabricação.

Portanto, a pesquisa foi planejada para análise e verificação:

Da identificação dos componentes principais do produto;

Do fluxograma do processo de fabricação: do recebimento da matéria-

prima até o embarque do produto acabado para o cliente – segunda etapa

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49

do desenvolvimento do Mapeamento de Fluxo de Valor, segundo Rother e

Shook (2003);

Dos dados das operações determinadas no fluxograma do processo de

fabricação - primeira etapa do desenvolvimento do mapa de fluxo de

valor, segundo Rother e Shook (2003): o Volume de água necessária, utilizada e perdida;

o Matéria-prima necessária, utilizada e perdida;

o Consumo de energia necessária, utilizada e perdida no processo;

o Consumo de energia necessária, utilizada e perdida no transporte de

material de entrada;

o Consumo de energia necessária, utilizada e perdida no transporte de material de saída;

o Lead Time;

o Cycle Time (Takt Time);

o Riscos provenientes do trabalho físico;

o Riscos provenientes do ambiente de trabalho.

Através da análise e verificação dos dados citados acima, será possível

confirmar ou não as hipóteses Ha, He, Hs e, consequentemente, Hg¹ (Quadro 17).

Quadro 17 - Dados para confirmação das hipóteses de pesquisa

Fonte: Elaborado pelo Autor

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50 3.2.2.1 Componentes Principais do Produto

Em uma das primeiras reuniões com o gestor da engenharia de produto,

foram apresentados documentos relacionados à lista de componentes do cabo refrigerado a água. Posteriormente, foram realizadas visitas in loco para

conhecimento dos componentes principais tratados neste trabalho (Figura 5):

Figura 5 - Diagrama de árvore do cabo refrigerado a água

Fonte: Elaborado pelo Autor

Terminal: tem como função fixar o cabo (entre o

transformador/barramento e o forno/barramento). É fabricado a partir de

barra de cobre eletrolítico (99,9% mínimo de cobre), que é um metal não

ferroso, com elevada condutibilidade elétrica e térmica, resistente a

corrosão, mecânica e fadiga;

Bucha: tem como função permitir a movimentação rotacional do cabo e

auxiliar a fixação da mangueira. É fabricada a partir de tubo de bronze;

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51

Cordoalha: tem como função transmitir corrente entre o

transformador/barramento e o forno/barramento. É fabricada a partir de fios de cobre eletrolítico;

Mangueira: tem como função isolar os componentes de cobre e

“encampar” o cabo, para permitir o fluxo de água no interior do cabo. Este

componente é adquirido pronto do fornecedor;

Conjunto terminal: é constituído a partir da montagem do terminal e da

bucha;

Conjunto terminal e cordoalha: é constituído a partir da montagem do

conjunto terminal e da cordoalha.

3.2.2.2 Fluxograma do Processo de Fabricação

Também, em uma das primeiras reuniões com o gestor e o líder da Produção,

foram apresentados documentos de engenharia de processo, descrevendo o

fluxograma do processo de fabricação dos cabos refrigerados a água (Apêndice A).

Em seguida, foram realizadas visitas in loco para constatação, confirmação e

conhecimento da sequência das operações descritas no fluxograma, quando

primeiramente foram verificadas operações adicionais. O gestor esclareceu que

eram operações de retrabalho e, portanto, temporárias de curto prazo.

As operações para a fabricação do cabo refrigerado a água são:

OPERAÇÃO 1.010 – RECEBIMENTO DA BARRA DE COBRE

Esta operação é localizada fisicamente no setor de Usinagem. Ao chegar o

material (barra de cobre) do Fornecedor “1”, o colaborador do setor de Recebimento

retira o material do caminhão e o transporta, através de empilhadeira abastecida com gás GLP, até a prateleira da Usinagem para posterior inspeção dimensional e

análise de certificado. Após a inspeção do material, este é liberado e estocado por

quinze dias, aguardando a ordem de produção.

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52 OPERAÇÃO 2.010 – RECEBIMENTO DO TUBO DE BRONZE

Similar à operação 1.010, esta operação é localizada fisicamente no setor de Usinagem. Ao chegar o material (tubo de bronze) do Fornecedor “1”, o colaborador

do setor de Recebimento retira o material do caminhão e o transporta, através de

empilhadeira abastecida com gás GLP, até a prateleira de estoque da Usinagem

para posterior inspeção dimensional e análise de certificado. Após a inspeção do

material, este é liberado e estocado por quinze dias, aguardando a ordem de

produção.

OPERAÇÃO 3.010 – RECEBIMENTO DO FIO DE COBRE

Esta operação é localizada fisicamente no setor de Cordoamento. Ao chegar

o material (fio de cobre) do Fornecedor “2”, o colaborador do setor de Recebimento

retira o material do caminhão e o transporta, através de empilhadeira abastecida

com gás GLP, até a prateleira de estoque do setor de Cordoamento para posterior

inspeção dimensional e análise de certificado. Após a inspeção do material, este é

liberado e estocado por um dia, aguardando a ordem de produção.

OPERAÇÃO 4.010 – RECEBIMENTO DA MANGUEIRA

Esta operação é localizada fisicamente no setor de Montagem. Ao chegar o material (mangueira) do Fornecedor “3”, o colaborador do setor retira manualmente

o material do caminhão e o transporta até a prateleira de estoque da Montagem para

posterior análise de certificado. Após a inspeção do material, este é liberado e

estocado.

OPERAÇÃO 1.030 – FABRICAÇÃO DO TERMINAL

Esta operação é localizada fisicamente no setor de Usinagem. Ao receber a

ordem de produção, o operador prepara a máquina e as ferramentas, e retira manualmente a barra de cobre da prateleira para prender na máquina.

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53

A máquina utilizada no processo é um torno mecânico convencional, no qual

o operador usina (retira material e obtém as dimensões) a peça, seguindo as

especificações do produto e do processo de fabricação. As especificações do processo de fabricação informam todos os parâmetros

para a usinagem da peça, como, por exemplo, RPM (rotações por minuto), VC

(velocidade de corte), tipo de óleo refrigerante, ferramentas, etc.

Ao término da usinagem do terminal, o operador inspeciona, libera e

transporta manualmente o produto até a prateleira de estoque do setor de

Montagem I.

OPERAÇÃO 2.030 – FABRICAÇÃO DA BUCHA

Similar ao anterior, esta operação é localizada fisicamente no setor de

Usinagem. Ao receber a ordem de produção, o operador prepara a máquina e as

ferramentas, e retira manualmente o tubo de bronze da prateleira para prender na

máquina.

A máquina utilizada no processo é um torno mecânico convencional, no qual

o operador usina (retira material e obtém as dimensões) a peça, seguindo as

especificações do produto e do processo de fabricação. As especificações do processo de fabricação informam todos os parâmetros

para a usinagem da peça, como, por exemplo, RPM (rotações por minuto), VC

(velocidade de corte), tipo de óleo refrigerante, ferramentas, etc.

Ao término da usinagem da bucha, o operador inspeciona, libera e transporta

manualmente o produto até a prateleira de estoque do setor de Montagem I.

OPERAÇÃO 5.070 – MONTAGEM DO CONJUNTO TERMINAL

Esta operação é localizada fisicamente no setor de Montagem I. Ao

receberem os terminais e as buchas, o operador prepara as ferramentas e, em

seguida, monta manualmente a bucha no terminal.

Ao término da montagem, o operador inspeciona, libera e transporta

manualmente o conjunto terminal até a prateleira de estoque do setor de Montagem

II.

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54 OPERAÇÃO 3.050 – FABRICAÇÃO DA CORDOALHA

Esta operação é localizada fisicamente no setor de Cordoamento. Ao

receberem a ordem de produção, os operadores preparam a bobina de fio de cobre

na máquina.

A máquina utilizada no processo é uma trançadora, no qual o operador monta

a quantidade de fios de cobre, conforme especificação, nos tubos radiais da

máquina. Em seguida, a trançadora é rotacionada para a execução da trançagem dos fios até atingir o diâmetro e o comprimento especificado.

Ao término da trançagem da cordoalha, esta é deslocada por gravidade até a

bancada do setor de Montagem II.

OPERAÇÃO 6.090 – MONTAGEM DO CONJUNTO TERMINAL E

CORDOALHA

Esta operação é localizada fisicamente no setor de Montagem II. Ao receber

os conjuntos terminais e a cordoalha, o operador prepara a máquina de solda, as

ferramentas e os insumos, e posiciona manualmente a cordoalha no dispositivo.

O operador realiza a montagem de um conjunto terminal em cada uma das

extremidades da cordoalha através de solda a combustão (argônio).

As especificações do processo de fabricação informam todos os parâmetros

para a solda da peça, como, por exemplo, material de adição, temperatura de solda, etc.

Ao término da soldagem do conjunto terminal e cordoalha, o operador

inspeciona, libera e transporta manualmente o produto até a bancada do setor de

Montagem III.

OPERAÇÃO 7.110 – MONTAGEM DA MANGUEIRA

Esta operação é localizada fisicamente no setor de Montagem III. Ao receber

o conjunto terminal montado na cordoalha, o operador prepara as ferramentas e

retira manualmente a mangueira da prateleira.

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55

Os operadores executam manualmente a montagem da mangueira na

cordoalha.

Ao término da montagem da mangueira, o operador inspeciona, libera e coloca manualmente o cabo na embalagem.

OPERAÇÃO 8.120 – EXPEDIÇÃO

Esta operação é localizada fisicamente no setor de Montagem III. Após o

cabo ter sido liberado, este é colocado manualmente na embalagem e, em seguida,

o operador, através da empilhadeira, coloca a embalagem no caminhão da

transportadora do cliente.

3.2.2.3 Dados das Operações

Os dados (ambientais, econômicos e sociais) das operações foram coletados

conforme a seguir:

VOLUME DE ÁGUA (NECESSÁRIA, UTILIZADA E PERDIDA)

Os dados de volume de água foram coletados diretamente in loco, pois a

organização estudada não possuía estes dados. Portanto, a medição dos volumes

de água (necessária, utilizada e perdida) foi obtida através do acompanhamento do processo de fabricação, ou seja, para cada processo que utiliza água para a

fabricação do produto, foi medido o recipiente de água antes e após a sua execução.

MATÉRIA-PRIMA (NECESSÁRIA, UTILIZADA E PERDIDA)

Os dados de matéria-prima foram coletados através das fichas técnicas dos

componentes dos produtos, mas também foram verificado in loco o peso de todos os

componentes, quando encontramos algumas divergências. Devido a estas

divergências, foram considerados para o estudo os pesos obtidos in loco, pois

consideramos que seriam os mais próximos da realidade.

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56 ENERGIA ELÉTRICA

Os dados de energia elétrica foram obtidos através do histórico de registros da manutenção, dos cálculos de consumo médio por maquinário e, por fim, por

unidade média do produto foco do trabalho.

ENERGIA (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP)

Os dados de GLP foram obtidos através do histórico de registros de operação

da empilhadeira e, consequentemente, dos cálculos de consumo médio por

operação.

LEAD TIME E CYCLE TIME

Os dados de lead time e cycle time foram coletados através das folhas de

processo e, também, foram verificados e constatados através de inúmeras visitas in

loco.

TRABALHO FÍSICO: PHYSICAL LOAD INDEX

Para a obtenção do Physical Load Index, foi utilizado o questionário

apresentado por Faulkner e Badurdeen (2014) e idealizado por Hollman et al. (1999)

apud Faulkner e Badurdeen (2014) (Quadro 18). Primeiramente, os colaboradores

de cada operação foram treinados pelo gestor da Segurança do Trabalho em

relação aos critérios de avaliação do questionário para posterior preenchimento.

Após o preenchimento, a pontuação foi computada para a obtenção do resultado do

trabalho físico.

AMBIENTE DE TRABALHO: RISCOS (ELÉTRICOS (E), PRODUTOS

QUÍMICOS PERIGOSOS (H), SISTEMAS PRESSURIZADOS (P) E ALTA

VELOCIDADE (S))

Para a obtenção do grau de risco, foi utilizado o Quadro 15, apresentado por

Faulkner e Badurdeen (2014). O critério de classificação de risco foi apresentado ao

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57 gestor da Segurança do Trabalho, que efetuou a análise e definiu os riscos de cada

operação.

AMBIENTE DE TRABALHO: NÍVEL DE RUÍDO

Em relação ao nível de ruído, foram utilizados os valores preestabelecidos

pelo Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) (NR9, 2016) da

organização.

Quadro 18 - Questionário Physical Load Index

Fonte: Adaptado de Hollman et al. (1999) apud Faulkner e Badurdeen (2014)

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58 4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 RESULTADOS

4.1.1 Vertente Ambiental do Processo

4.1.1.1 Consumo de Água

A água necessária para a fabricação do cabo refrigerado a água foi de 5 litros

nas operações 1.030 e 2.030, e de 5 litros na operação 7.110, totalizando 10 litros.

Mas foram utilizados 9 litros nas operações 1.030 e 2.030, e 5 litros na operação

7.110, totalizando 14 litros (40% a mais que o necessário). E, ainda, foram perdidos

(sem recuperação) 5 litros nas operações 1.030 e 2.030, e 5 litros na operação

7.110, totalizando uma perda 10 litros de água (Quadro 19 e Figura 6).

Portanto, o excesso de consumo e a perda de água foram localizados nas

operações de usinagem (operações 1.030 e 2.030) e na operação de montagem da

mangueira (operação 7.110) (Figura 6). A operação de montagem do terminal e

bucha (operação 5.070), a operação de cordoamento (3.050) e a operação de montagem da cordoalha (operação 6.090) não necessitam de água (Quadro 19 e

Figura 6).

Quadro 19 - Consumo de água

Fonte: Elaborado pelo Autor.

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59 4.1.1.2 Consumo de Matéria-Prima

Em relação ao consumo de matéria-prima, é considerado inicialmente o peso

necessário de matéria-prima para a fabricação do terminal e da bucha (89kg)

(Quadro 20 e Figura 6). Nas operações de usinagem (1.030 e 2.030), são retirados

16kg de material para a usinagem do terminal e da bucha. Na operação de

cordoamento (3.050), são acrescentados 631kg de material, ou seja, é inclusa a cordoalha. Na operação de montagem da cordoalha (6.090), é somado mais 0,2kg

de material, que é usado na solda para unir a cordoalha ao conjunto terminal. E, por

fim, na operação de montagem da mangueira (7.110), são acrescentados 112kg de

material (mangueira). Portanto, foram adicionados 743,2kg e subtraídos 16kg de

material, resultando um produto com 816,2kg (Quadro 20 e Figura 6).

Quadro 20 - Consumo de matéria-prima

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.1.1.3 Consumo de Energia

Como mostrado no Quadro 21 e na Figura 6, o consumo total de energia foi

de 116,7kWh e 0,9kg de GLP por cabo fabricado. As operações que consomem

energia são as operações de recebimento (1.010 e 2.010), consumindo 0,6kg de

GLP; de usinagem (1.030 e 2.030), consumindo 86,4kWh; e de cordoamento

(3.050), consumindo 30,3kWh e 0,3 GLP. As operações de montagem (5.070, 6.090

e 7.110) não consomem energia elétrica, pois são realizados manualmente.

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60

Quadro 21 - Consumo de energia

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.1.2 Vertente Econômica do Processo

Como mostrado no Quadro 22 e na Figura 6, o processo de fabricação do

cabo refrigerado a água demonstra que o lead time para a fabricação do cabo é de 750 minutos, mas que o tempo de ciclo (cycle time) (tempo de fabricação – da

chegada da matéria-prima até o embarque do produto) é de aproximadamente 17

dias. Portanto, é possível concluir que o processo possui atividades que não

agregam valor ao produto, ou seja, o processo possui consideráveis perdas que

impactam negativamente o custo de fabricação. É notável que a maior perda está

localizada na operação de recebimento, que consome 86,5% (15 dias em um total

de 17,35 dias) do tempo de ciclo do processo de fabricação (operações 1.010 e 2.010).

4.1.3 Vertente Social do Processo

TRABALHO FÍSICO

Na análise física do processo, realizada através da utilização do Physical

Load Index (HOLLMAN et al., 1999 apud FAULKNER; BADURDEEN, 2014; e

BROWN; AMUNDSON; BADURDEEN, 2014), foram identificadas as seguintes

operações com maior potencial para a ocorrência de doenças do trabalho (Quadro 23 e Figura 6):

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61

Usinagem (1.030 e 2.030): com 37,56;

Expedição (8.120): com 33,05;

Montagem da mangueira (7.110): com 31,56.

Quadro 22 - Resultados do Lead Time e do Cycle Time

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.1.4 Vertente Social do Processo

TRABALHO FÍSICO

Na análise física do processo, realizada através da utilização do Physical

Load Index (HOLLMAN et al., 1999 apud FAULKNER; BADURDEEN, 2014; e

BROWN; AMUNDSON; BADURDEEN, 2014), foram identificadas as seguintes

operações com maior potencial para a ocorrência de doenças do trabalho (Quadro

23 e Figura 6):

Usinagem (1.030 e 2.030): com 37,56;

Expedição (8.120): com 33,05;

Montagem da mangueira (7.110): com 31,56.

Em contrapartida, as operações abaixo são as que menos possuem potencial

para a ocorrência de doenças do trabalho:

Transporte do conjunto terminal (5.080): com 1,16;

Recebimento do fio de cobre e da mangueira (3.010 e 4.010): com 2,94;

Transporte da cordoalha (3.060): com 3,11.

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62

Na análise do ambiente de trabalho, realizada através da utilização da

classificação de risco dos sistemas elétricos (E), dos produtos químicos (H), dos

sistemas pressurizados (P) e de componentes com alta velocidade (S), apresentado por Faulkner e Badurdeen (2014), foram identificadas as operações de usinagem

(1.030 e 2.030) com maior grau de risco de acidente. Nas demais operações, o grau

de risco foi de inexistente a médio.

E, por fim, na análise do nível de ruído, realizada através da NR9 (2016), foi

identificado, em todas as operações (com exceção da operação de montagem da

mangueira (7.110) e da operação de montagem do conjunto terminal (5.070)), nível

elevado de ruído (acima de 80 dB(A)).

Quadro 23 - Resultados das métricas sociais

Fonte: Elaborado pelo Autor

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63

Figura 6 - Mapeamento de Fluxo de Valor Sustentável (Sus-VSM) Atual do Processo de Fabricação do Cabo Refrigerado a Água

Fonte: Elaborado pelo Autor

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64

4.2 DISCUSSÃO

4.2.1 Vertente Ambiental do Processo

Analisando o consumo de água com maior profundidade nas operações de usinagem (1.030 e 2.030) (Figura 6), o gestor da Produção identificou que a perda e

o consumo foram maiores que o especificado, devido à operação permitir o

escoamento de água para o exterior da máquina, ou seja, a operação não possui

dispositivos para conter o escoamento da água. E na operação de montagem da

mangueira (7.110), a perda ocorre por não haver formas de contenção da água

utilizada.

A ocorrência de subtração de matéria-prima nas operações de usinagem é

inerente ao processo, devido à necessidade da obtenção das dimensões finais dos

componentes usinados. Como alternativa para não haver perda deste material, é

necessária a implementação de práticas de reuso como descrito no trabalho de

Santos et al. (2015).

O consumo de GLP nas operações de Recebimento (1.010, 2.010 e 3.010) é

decorrente do uso da empilhadeira para o transporte da barra de cobre, do tubo de

bronze e do fio de cobre, respectivamente. E o consumo de energia elétrica nas

operações de usinagem (1.030 e 2.030) e de cordoamento (5.070) é inerente ao

processo de fabricação. Como alternativa para redução de consumo da energia

elétrica nas operações de usinagem, é necessário, posteriormente, um estudo relacionando os parâmetros de usinagem, como descrito no trabalho de Besseris e

Kremmydas (2014).

4.2.2 Vertente Econômica do Processo

Na análise preliminar do gestor do PCP e de Compras, o tempo de ciclo da operação de Recebimento está relacionado ao lead time do fornecedor da matéria-

prima. Portanto é necessário, posteriormente, analisar com maior profundidade a

perda que foi demonstrada pela aplicação do Mapeamento de Fluxo de Valor

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65 Sustentável, para que se possa reduzir o custo de fabricação e, consequentemente,

obter maior vantagem econômica.

4.2.3 Vertente Social do Processo

Na análise física das operações de usinagem (operação com maior potencial

de ocorrência de doenças do trabalho), é possível identificar, através das respostas

dos colaboradores (Apêndice B.2 e B.5), que a operação exige o levantamento de

peso. Segundo o gestor da Produção, o levantamento de peso é decorrente do

manuseio da matéria-prima e/ou da peça usinada para a fixação e retirada da peça

do torno, ou seja, não existe na operação um dispositivo/ferramenta (por exemplo,

ponte rolante) para auxiliar no manuseio do material.

Na análise física da operação de Expedição, é possível identificar, através da

resposta do colaborador (Apêndice B.16), que a operação exige também o

levantamento de peso. Segundo o gestor da Produção, o levantamento de peso

nesta operação é decorrente da necessidade de deslocar o cabo até a embalagem, ou seja, não existe na operação um dispositivo/ferramenta adequado para auxiliar no

deslocamento do material.

Por fim, na operação de montagem da mangueira, também é possível

verificar, através do Apêndice B.15, que a operação exige levantamento de peso. E,

segundo o gestor da Produção, o levantamento de peso é decorrente da

necessidade de manusear a mangueira durante a montagem na cordoalha, ou seja, não existe na operação um dispositivo/ferramenta adequado para auxiliar a

montagem.

Na análise do ambiente da usinagem, foi constatado um elevado grau de risco

relacionado à alta velocidade. Segundo o gestor da Produção, este risco é inerente

ao processo de usinagem (em torno), pois nele é necessária a movimentação da

peça para a obtenção da geometria requerida. Portanto, como alternativa, é

necessária a aplicação de isolar a área onde existe a movimentação da peça.

Por fim, na análise do nível de ruído, foi identificado que todas as operações

(exceto a operação de montagem da mangueira e da operação de montagem do

conjunto terminal) possuem elevado grau de ruído. Segundo o gestor da Produção,

o ruído é decorrente da serra de disco localizado no setor. Segundo a NR9 (2016), é

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66 necessário determinar ações, na seguinte ordem hierárquica, para a proteção

coletiva:

1º) Eliminar ou reduzir a utilização ou formação dos agentes prejudiciais à saúde;

2º) Prevenir a liberação ou disseminar os agentes no ambiente de trabalho;

3º) Reduzir os níveis ou a concentração dos agentes no ambiente de

trabalho.

Mas, como medida administrativa imediata e já implementada, o gestor da

Produção determinou o uso de protetores auriculares.

4.2.4 Resultados da hipótese de pesquisa

De acordo com os resultados adquiridos na aplicação do Mapeamento de

Fluxo de Valor Sustentável, no processo específico de fabricação de cabos

refrigerados a água, foi possível confirmar as hipóteses de pesquisa, ou seja, o

Mapeamento de Fluxo de Valor Sustentável permitiu à organização conhecer (Quadro 24):

O seu impacto ambiental, ou seja, o nível de consumo de água realmente

utilizado e perdido para a fabricação do cabo, a quantificação de material

retirada nas operações de usinagem e a quantificação de energia

consumida nas operações de recebimento, usinagem e cordoamento;

O seu impacto econômico, ou seja, as perdas econômicas existentes no

processo que representa um ciclo de 17 dias para que o produto seja concluído, sendo que o lead-time é de apenas 12,5 horas. Foi constatado

que a perda mais representativa está localizada na operação de

Recebimento;

O seu impacto social, ou seja, as condições físicas e ambientais a que os

colaboradores das operações estão expostos quando fabricam/produzem

o produto.

Portanto, com a utilização do Mapeamento de Fluxo de Valor Sustentável, foi possível medir as três vertentes (ambiental, econômica e social) da sustentabilidade

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67 no processo de fabricação de cabos refrigerados a água. Confirma-se, assim, a

aplicabilidade da prática desenvolvida por Faulkner e Badurdeen (2014) e trabalhada

por Brown, Amundson e Badurdeen (2014) para auxiliar as organizações a desenvolverem o pensamento de sustentabilidade em seus processos de fabricação,

permitindo uma produção que seja ambiental, econômica e socialmente viável.

Quadro 24 - Confirmação das hipóteses de pesquisa

Fonte: Elaborado pelo Autor

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68 5 CONCLUSÃO

Em linhas gerais, a empresa do estudo do caso teve um consenso de que as

métricas e os símbolos visuais utilizados capturaram os critérios mais importantes

relacionados ao desempenho da sustentabilidade (ambiental, econômica e social),

para posterior análise em profundidade, usando outras técnicas. Como constatado

no capítulo anterior, foi concluído que o Mapeamento de Fluxo de Valor Sustentável ajudou a organização a quantificar a situação atual sob a perspectiva ambiental,

econômica e social do processo de fabricação do cabo refrigerado a água, que é

considerado como o principal produto do seu portfólio.

Na questão ambiental, o Mapeamento de Fluxo de Valor Sustentável permitiu

visualizar e quantificar as perdas e o uso excessivo de água no processo de

usinagem e no processo de montagem da mangueira. Este resultado foi surpreendente para o gestor da Produção e para a direção da organização, pois,

segundo eles, não tinham até o momento noção quantificada da perda e do uso

excessivo de água no processo. Houve, portanto, a contribuição para tomada de

ações e, consequentemente, obtenção de vantagens ambientais e econômicas.

Ainda na questão ambiental, foi possível visualizar e quantificar o material que

é subtraído e, posteriormente, perdido na operação de Usinagem; havendo,

portanto, a oportunidade de aplicação de outras práticas para reuso deste material.

E, por fim, na questão ambiental, o Mapeamento de Fluxo de Valor

Sustentável também permitiu visualizar e quantificar o consumo de energia (elétrica

e gás) nas operações de Recebimento, Usinagem e Cordoamento; havendo,

também, a oportunidade de realização de estudo para diminuir o consumo de energia elétrica.

Na questão econômica, o Mapeamento de Fluxo de Valor Sustentável

permitiu visualizar e quantificar as perdas existentes no processo de fabricação do

cabo, principalmente na operação de Recebimento, quando o material fica parado

por 15 dias.

Na questão social, o Mapeamento de Fluxo de Valor Sustentável permitiu visualizar e qualificar os potenciais de riscos à saúde e segurança do colaborador.

Segundo o gestor da Segurança do Trabalho, estes resultados já eram esperados,

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69 entretanto, a prática Mapeamento de Fluxo de Valor Sustentável serviu para

evidenciar cientificamente o problema de segurança.

Portanto, a prática do Mapeamento de Fluxo de Valor Sustentável permitiu à organização estudada ter seus primeiros números sobre as questões ambiental e

social (além da econômica, que já era abordada anteriormente dentro da

organização) e ter a oportunidade de conhecer a extensão sustentável da prática de

Mapeamento de Fluxo de Valor (MFV) da manufatura enxuta.

Ainda foi possível contribuir para a academia na questão da extensão da

aplicabilidade do Mapeamento de Fluxo Sustentável em um processo de fabricação

com características mais específicas (ou seja, de processo com operação de

cordoamento e operações de montagens manuais de produto de tamanho de médio

porte) do que as estudadas anteriormente por Faulkner e Badurdeen (2014) e por

Brown; Amundson e Badurdeen (2014).

Este trabalho teve como limitadores a quantidade de caso estudado e a intenção de medir apenas o estado atual da sustentabilidade do processo estudado.

Não houve a necessidade de estudar mais casos com o processo de

fabricação similar ao estudado, pois, como idealizado por Faulkner e Badurdeen

(2014), o Mapeamento de Fluxo de Valor Sustentável é uma prática com métricas

genéricas e o seu propósito é realizar uma avaliação preliminar da sustentabilidade

do processo. Portanto, é possível concluir que o Mapeamento de Fluxo de Valor Sustentável é adequado para realizar uma avaliação prévia de qualquer processo de

fabricação. E quando a academia e/ou a indústria requerer um estudo mais

detalhado sobre a sustentabilidade de um processo, será necessário primeiramente

entender a particularidade daquele processo, para depois analisar a(s) prática(s)

e/ou sistema(s) mais adequado(s).

5.1 PESQUIDAS FUTURAS

Como visto neste trabalho, o Mapeamento de Fluxo de Valor Sustentável tem

a capacidade de analisar questões relacionadas à saúde e à segurança do trabalho

em todo o processo de fabricação. Portanto, como proposta para futuras pesquisas,

existe a oportunidade de relacionar o Mapeamento de Fluxo de Valor Sustentável

com as Normas Regulamentadoras (NRs) brasileiras, principalmente com a norma

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70 que trata da prevenção de riscos ambientais, para avaliar a ocorrência dos riscos

ambientais existentes ou que venham a existir no local de trabalho; assim como

considerar o Mapeamento de Fluxo de Valor Sustentável como ferramenta para a gestão da saúde e segurança do trabalho.

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APENDICÊS

Apêndice A – Fluxograma do Processo de Fabricação

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Apêndice B (1) – Resultados do Physical Load Index (Pli): Recebimento (Operação 1.010)

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Apêndice B (2) – Resultados do Physical Load Index (Pli): Usinagem (Operação 1.030)

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Apêndice B (3) – Resultados do Physical Load Index (Pli): Transporte (Operação 1.040)

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Apêndice B (4) – Resultados do Physical Load Index (Pli): Recebimento (Operação 2.010)

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Apêndice B (5) – Resultados do Physical Load Index (Pli): Usinagem (Operação 2.030)

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Apêndice B (6) – Resultados do Physical Load Index (Pli): Transporte (Operação 2.040)

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Apêndice B (7) – Resultados do Physical Load Index (Pli): Montagem (Operação 5.070)

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Apêndice B (8) – Resultados do Physical Load Index (Pli): Transporte (Operação 5.080)

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Apêndice B (9) – Resultados do Physical Load Index (Pli): Recebimento (Operação 3.010)

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Apêndice B (10) – Resultados do Physical Load Index (Pli): Cordoamento (Operação 3.050)

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Apêndice B (11) – Resultados do Physical Load Index (Pli): Transporte (Operação 3.060)

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Apêndice B (12) – Resultados do Physical Load Index (Pli): Montagem (Operação 6.090)

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Apêndice B (13) – Resultados do Physical Load Index (Pli): Transporte (Operação 6.100)

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Apêndice B (14) – Resultados do Physical Load Index (Pli): Recebimento (Operação 4.010)

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Apêndice B (15) – Resultados do Physical Load Index (Pli): Montagem (Operação 7.110)

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Apêndice B (16) – Resultados do Physical Load Index (Pli): Montagem (Operação 8.120)