8
AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE EVAPORAÇÃO DE ÁGUA DO CAULIM PARA DIMINUIÇÃO DAS PERDAS DE EFICIÊNCIA NO PROCESSO WELLINGTON LIMA, MAX TRINDADE, RILDO ARRIFANO, ALTINO FONSECA, RAIMUNDO LOPES, JADSON CONCEIÇÃO Curso de Engenharia elétrica, Instituto de Estudos Superiores da Amazônia. Avenida Gov. José Malcher, 1148 - Nazaré - Belém-PA E-mails.: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Abstract- The process of evaporation of water from the mining company located in the northern region, before composed of four independent systems was connect via pipes, to improve the maintainability and availability of process. After the change, the control system has been unstable, and need to transfer it to manual mode. From this date forward, the company lost in approxi- mately R $ 700,000.00 reais annual. Through the methods of Pareto and 5 whys, the main causes of loss of efficiency have been identified, solutions have been implemented and the results are show in this paper. As a solution, the article describes the crea- tion of a single loop automatic control, the PID tuning control parameters are identified through the Ziegler and Nichols method for solution of the cause of the instability problem. Keywords PID controller, Ziegler Nichols method, quality tools, Caulim ore, Pareto method. Resumo O processo de evaporação de água do Caulim de uma mineradora localizada na região norte, antes composto por quatro sistemas independentes, foi interligado via tubulações, para melhorar a manutenibilidade e a disponibilidade do processo. Após a alteração, o sistema de controle não conseguiu estabilizar o processo, sendo necessário transferi-lo para o modo manual e desta data em diante, o processo perdeu em eficiência, trazendo um prejuízo de aproximadamente R$700.000,00 anuais a em- presa. Através dos métodos de Pareto e 5 porquês, foram identificadas as principais causas da perda de eficiência, desenvolvidas as soluções, implementado o projeto e avaliados os resultados. Como solução, o artigo relata a criação de uma malha única de controle automático, sintonizando parâmetros PID do controlador, através do método Ziegler e Nichols para solução da causa do problema de instabilidade. Palavras-chave Controle PID, método Ziegle Nichols, ferramentas da qualidade, minério Caulim, método de Pareto. 1 Introdução A evolução das indústrias nas últimas décadas impõe cada vez mais a necessidade de diminuição de perdas, aumento de produtividade e a melhoria da qualidade dos produtos produzidos, para que conti- nuem competitivas. Dentro deste cenário a automa- ção dos processos é uma peça chave para o sucesso de um bom crescimento de produção, assim como, a utilização de métodos adequados de solução de pro- blemas, possibilita a detecção e bloqueio de perdas de produção, aumentando a eficiência das indústrias. O presente artigo aborda a implantação de uma solu- ção de controle em uma mineradora no Pará. A em- presa é constituída de mina, planta de beneficiamento e terminal portuário, que estão localizados em Ipixu- na do Pará para o caso da mina. A planta de benefici- amento e o terminal portuário estão localizados em Barcarena, município situado a 40 quilômetros, em linha reta de Belém (PA). O minério é extraído e lavrado em Ipixuna do Pará, onde é processada apenas a remoção da areia. Após esta etapa, o minério bruto é transferido em um mine- roduto de 158 km de extensão até Barcarena, onde é beneficiado, passando por vários processos com ob- jetivo de elevar o grau de pureza e alvura. Em segui- da, o caulim é transportado até o terminal portuário próprio da mineradora, chamado de Porto Murucupi, em Barcarena para comercialização. O transporte de caulim via mineroduto é realizado através de bombeamento de deslocamento positivo. Para esta operação é necessário, ainda na mina, a adição de água ao caulim a fim de facilitar o seu transporte pelo mineroduto. Quando o minério chega a outra extremidade do mineroduto é necessário reti- rar o excesso de água, antes de o caulim ser disponi- bilizado para embarque. Este processo é denominado de evaporação e extração dos vapores. O processo de evaporação é composto basicamente de caldeiras, evaporadores e trocadores de calor. As caldeiras são responsáveis pela produção de vapor, através da queima de óleo combustível em suas for- nalhas, que transformam a água em vapor de alta pressão. Esse vapor é canalizado via tubulações até os trocadores de calor dos evaporadores, onde ocor- rerá a trocar de calor com o minério caulim, causan- do a evaporação da água contida no minério. No passado, devido necessidade de aumento de dis- ponibilidade da planta, foram realizadas modificação no layout das tubulações que interligam os evapora- dores e caldeiras, obtendo a meta de aumento de dis- ponibilidade do processo. No entanto, essa modifica- ção, ou seja, alteração da planta, tornou o sistema de controle instável e, a re-sintonia dos parâmetros dos Anais do XX Congresso Brasileiro de Automática Belo Horizonte, MG, 20 a 24 de Setembro de 2014 3366

AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE EVAPORAÇÃO DE … · cante WEG modelo CFW 09 (WEG, 2013). 2.2. Projeto Original . O processo original da planta era composto por quatro sistemas independentes

  • Upload
    buitu

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE EVAPORAÇÃO DE … · cante WEG modelo CFW 09 (WEG, 2013). 2.2. Projeto Original . O processo original da planta era composto por quatro sistemas independentes

AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE EVAPORAÇÃO DE ÁGUA DO CAULIM PARA DIMINUIÇÃO DAS

PERDAS DE EFICIÊNCIA NO PROCESSO

WELLINGTON LIMA, MAX TRINDADE, RILDO ARRIFANO, ALTINO FONSECA, RAIMUNDO LOPES, JADSON

CONCEIÇÃO

Curso de Engenharia elétrica, Instituto de Estudos Superiores da Amazônia. Avenida Gov. José Malcher, 1148

- Nazaré - Belém-PA

E-mails.: [email protected], [email protected],

[email protected], [email protected],

[email protected], [email protected],

Abstract- The process of evaporation of water from the mining company located in the northern region, before composed of

four independent systems was connect via pipes, to improve the maintainability and availability of process. After the change, the

control system has been unstable, and need to transfer it to manual mode. From this date forward, the company lost in approxi-

mately R $ 700,000.00 reais annual. Through the methods of Pareto and 5 whys, the main causes of loss of efficiency have been

identified, solutions have been implemented and the results are show in this paper. As a solution, the article describes the crea-

tion of a single loop automatic control, the PID tuning control parameters are identified through the Ziegler and Nichols method

for solution of the cause of the instability problem.

Keywords PID controller, Ziegler Nichols method, quality tools, Caulim ore, Pareto method.

Resumo O processo de evaporação de água do Caulim de uma mineradora localizada na região norte, antes composto por

quatro sistemas independentes, foi interligado via tubulações, para melhorar a manutenibilidade e a disponibilidade do processo.

Após a alteração, o sistema de controle não conseguiu estabilizar o processo, sendo necessário transferi-lo para o modo manual e

desta data em diante, o processo perdeu em eficiência, trazendo um prejuízo de aproximadamente R$700.000,00 anuais a em-

presa. Através dos métodos de Pareto e 5 porquês, foram identificadas as principais causas da perda de eficiência, desenvolvidas

as soluções, implementado o projeto e avaliados os resultados. Como solução, o artigo relata a criação de uma malha única de

controle automático, sintonizando parâmetros PID do controlador, através do método Ziegler e Nichols para solução da causa do

problema de instabilidade.

Palavras-chave Controle PID, método Ziegle Nichols, ferramentas da qualidade, minério Caulim, método de Pareto.

1 Introdução

A evolução das indústrias nas últimas décadas

impõe cada vez mais a necessidade de diminuição de

perdas, aumento de produtividade e a melhoria da

qualidade dos produtos produzidos, para que conti-

nuem competitivas. Dentro deste cenário a automa-

ção dos processos é uma peça chave para o sucesso

de um bom crescimento de produção, assim como, a

utilização de métodos adequados de solução de pro-

blemas, possibilita a detecção e bloqueio de perdas

de produção, aumentando a eficiência das indústrias.

O presente artigo aborda a implantação de uma solu-

ção de controle em uma mineradora no Pará. A em-

presa é constituída de mina, planta de beneficiamento

e terminal portuário, que estão localizados em Ipixu-

na do Pará para o caso da mina. A planta de benefici-

amento e o terminal portuário estão localizados em

Barcarena, município situado a 40 quilômetros, em

linha reta de Belém (PA).

O minério é extraído e lavrado em Ipixuna do Pará,

onde é processada apenas a remoção da areia. Após

esta etapa, o minério bruto é transferido em um mine-

roduto de 158 km de extensão até Barcarena, onde é

beneficiado, passando por vários processos com ob-

jetivo de elevar o grau de pureza e alvura. Em segui-

da, o caulim é transportado até o terminal portuário

próprio da mineradora, chamado de Porto Murucupi,

em Barcarena para comercialização.

O transporte de caulim via mineroduto é realizado

através de bombeamento de deslocamento positivo.

Para esta operação é necessário, ainda na mina, a

adição de água ao caulim a fim de facilitar o seu

transporte pelo mineroduto. Quando o minério chega

a outra extremidade do mineroduto é necessário reti-

rar o excesso de água, antes de o caulim ser disponi-

bilizado para embarque. Este processo é denominado

de evaporação e extração dos vapores.

O processo de evaporação é composto basicamente

de caldeiras, evaporadores e trocadores de calor. As

caldeiras são responsáveis pela produção de vapor,

através da queima de óleo combustível em suas for-

nalhas, que transformam a água em vapor de alta

pressão. Esse vapor é canalizado via tubulações até

os trocadores de calor dos evaporadores, onde ocor-

rerá a trocar de calor com o minério caulim, causan-

do a evaporação da água contida no minério.

No passado, devido necessidade de aumento de dis-

ponibilidade da planta, foram realizadas modificação

no layout das tubulações que interligam os evapora-

dores e caldeiras, obtendo a meta de aumento de dis-

ponibilidade do processo. No entanto, essa modifica-

ção, ou seja, alteração da planta, tornou o sistema de

controle instável e, a re-sintonia dos parâmetros dos

Anais do XX Congresso Brasileiro de Automática Belo Horizonte, MG, 20 a 24 de Setembro de 2014

3366

Page 2: AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE EVAPORAÇÃO DE … · cante WEG modelo CFW 09 (WEG, 2013). 2.2. Projeto Original . O processo original da planta era composto por quatro sistemas independentes

controladores individuais dificultosa e complexa.

Sendo assim, por uma decisão gerencial, os controla-

dores foram colocados em modo manual acarretando

na diminuição da eficiência do processo de evapora-

ção, que passou a atingindo um valor total de 37,55

kg/t (quilos de combustível por tonelada de água

evaporada do minério), onde segundo o fabricante

deveria ser da ordem de 33,0 kg/t.

O presente artigo identifica através dos métodos de

Pareto, e 5 porquês, que a causa fundamental do pro-

blema de perda de eficiência do processo de evapo-

ração é a operação do sistema de controle de malhas

individuais em modo manual. Também demonstra-se

a criação de uma malha de controle única, operando

em modo automático. Para isso, utilizou-se o método

de Ziegler e Nichols de resposta ao salto a fim de

realizar a parametrização do controlador PID (Pro-

porcional, Integrativa e Derivativa) da nova malha.

O objetivo da nova malha de controle é retomar a

eficiência do processo de evaporação de água do

minério e ao mesmo tempo garantir a estabilidade da

pressão de vapor do processo de evaporação. Na se-

ção 2, descreve-se, de forma geral, o funcionamento

do processo antes da mudança da malha de controle.

A seção 3 cita o método de Pareto na identificação

das causas fundamentais do problema. A seção 4

mostra a proposta de solução do problema. A seção 5

descreve o novo projeto. Na seção 6, mostra-se os

resultados obtidos com a implantação do novo proje-

to e, finalmente, na seção 7 faz-se uma conclusão do

trabalho.

2 Visão geral do processo, antes e depois da mu-

dança da malha de controle

2.1 Principais Equipamentos do Processo

A planta de beneficiamento de caulim da mineradora

em estudo possui vários processos de tratamento do

minério. Este projeto tem foco no processo de evapo-

ração de água do caulim, que resumidamente funcio-

na da seguinte forma: As caldeiras superaquecem a

água contida no seu interior, através da queima de

óleo combustível em sua fornalha, a água é transfor-

mada em vapor de alta pressão e canalizada via tubu-

lações até os evaporadores, onde irá trocar calor com

o minério caulim, causando a evaporação da água

contida no minério, em seguida ela é retirada através

de bombas de vácuo e sucção. Neste processo, os

principais equipamentos utilizados são:

Quatro caldeiras do fabricante: Aalborg In-

dustries (Alborg, 2012) S.A. modelo: Fla-

motubular M3P – 8.0 Mission 3-Pass, com

capacidade de produção de vapor de 8.000

kg/h com água de alimentação a 20 ºC,

Pressão Máxima de Trabalho Permitida

(PMTA) de 11,95 kgf/cm2, óleo combustí-

vel tipo 1 A (óleo BPF – Baixo Ponto de

Fulgor) a ±140 ºC e consumo máximo de

508 kg/h.

Quatro evaporadores, fabricante Walker

Stainless Equipment Company, modelo sep-

arator S-1.

Três trocadores de calor fabricante Walker

Stainless Equipment Company, modelo UX-

826-HP-56.

Quatro transmissores de vazão de óleo com-

bustível Fabricante Micro Motion Model

2700.

Três PLC’s (Controlador Lógico Programá-

vel), sendo um do fabricante Rockwell famí-

lia SLC 500 modelo 5/05 e dois Controllo-

gix 5000 (Rockwell, 2013).

Quatro bombas de óleo combustível fabri-

cante Aalborg tipo volumétrica de engrena-

gens com deslocamento positivo com válvu-

la de alivio interligando o recalque a sucção.

Quatro válvulas de ½" com posicionador pa-

ra controle de vazão de óleo combustível fa-

bricante, Fisher Controls.

Quatro inversores de frequência do fabri-

cante WEG modelo CFW 09 (WEG, 2013).

2.2. Projeto Original

O processo original da planta era composto por

quatro sistemas independentes e com malhas de con-

trole individuais como mostrada na Figura 1. Cada

sistema é composto basicamente de uma caldeira um

evaporador e seus trocadores de calor. Os sensores

PIT (Transmissor Indicador de Pressão) informam a

pressão na tubulação do processo de evaporação de

água para os controladores PLC (Controlador Lógico

Programável) que acionam os atuadores FCV (Válvu-

la de Controle de Fluxo) que alteram a variação de

fluxo do produto com objetivo de manter a pressão

na tubulação em um valor previamente definido

(setpoint).

Figura 1. Estrutura da planta original (Ilustração feita pelo autor).

2.3 Projeto Modificado

A fim de melhorar a eficiência e a flexibilidade

do processo, os sistemas independentes foram interli-

gados em paralelo. Isso foi realizado através da in-

serção de uma tubulação comum a todas as caldeiras

como mostrado na Figura 2. Essa mudança possibili-

tou operar os quatro evaporadores com apenas três

Anais do XX Congresso Brasileiro de Automática Belo Horizonte, MG, 20 a 24 de Setembro de 2014

3367

Page 3: AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE EVAPORAÇÃO DE … · cante WEG modelo CFW 09 (WEG, 2013). 2.2. Projeto Original . O processo original da planta era composto por quatro sistemas independentes

caldeiras, deixando uma em reserva ou disponível

para manutenção. Após essa alteração, o sistema de

controle com malhas individuais, não conseguiu esta-

bilizar a pressão de saída do processo, pois ficaram

três malhas tentando controlar a mesma pressão, ge-

rando instabilidade, enquanto uma caldeira ia para

produção máxima as outras duas iam para a produção

mínima.

A fim de manter continuidade na produção e distribu-

ir a carga nas caldeiras, a operação do processo teve

a necessidade de transferir as malhas de controle para

o modo manual, impedindo o controle de produção

de vapor por demanda do processo.

Figura 2. Layout da planta modificada (Ilustração feita pelo autor).

2.4 Descrição do Processo

A estação de evaporação recebe o caulim da

estação de filtragem, passando por trocadores de ca-

lor com a finalidade de aumentar sua temperatura.

Nos evaporadores existem malhas de controle de

nível limitando o fluxo de entrada de caulim, o mes-

mo então passa por um processo de recirculação

através de duas bombas e por trocadores de calor

onde ocorre a condensação do vapor e sua retirada. O

caulim, após atingir o nível de sólidos desejados, é

retirado através de uma bomba Nemo em um proces-

so continuo e estocado em tanques até ser embarca-

dor para exportação.

O vapor necessário para que ocorra a evaporação e

extração do excesso de água do caulim é gerado nas

caldeiras, que funciona em função da pressão de va-

por. O transmissor e indicador de pressão converte a

leitura em sinais padrão analógicos (4 ~ 20 mA). A

linha de transmissão transmite o sinal do transmissor

ao PLC onde tem configurado um controlador PID.

Este compara o sinal com o set point (sp) e realiza o

cálculo da ação de controle a ser tomada, transmitin-

do o sinal de controle da variável manipulada (vm)

até o elemento final de controle (válvula de fluxo de

óleo combustível da caldeira).

O controle de queima da caldeira é realizado por

meio de um transmissor de vazão de óleo combustí-

vel que envia sinal (4 ~ 20 mA), ao PLC onde tem

configurado um controlador de razão. Este realiza o

cálculo da ação de controle a ser tomada, transmite o

sinal de controle da variável manipulada (vm) até o

elemento final de controle (ventilador de combustão).

As caldeiras e os evaporadores estão conectados em

paralelo interligado por tubulações, desta forma a

produção pode ser mantida com três caldeiras suprin-

do os quatro evaporadores, deixando uma caldeira de

reserva ou disponível para a manutenção. Antes da

modificação no ano de 2010, estes evaporadores

apresentaram um consumo especifico de 32,6 kg de

bpf por tonelada de água evaporada. Entanto, com a

modificação do layout das tubulações, esse consumo

subiu para 37,55 kg de bpf por tonelada de água eva-

porada.

3 Método de Identificação do Problema

O método de Análise de Pareto ajuda a

classificar e priorizar problemas, possibilitando

dividir um problema grande em problemas menores,

geralmente mais fáceis de serem resolvidos e

permitindo o estabelecimento de metas concretas e

atingíveis (Campos, 1992).

A construção do diagrama de pareto foi

embasado no livro “Estatistica para Qualidade”

autora Sonia Vieira (Vieira, 1999), a autora orienta,

que:

a) Determine o tipo de perda que se deseja

investigar;

b) Especifique o aspecto de interesse do tipo de

perda a ser investigado;

c) Organize as perdas por categorias do aspecto

a ser investigado;

d) Faça as contagens, organize as categorias por

ordem decrescente de frequência, agrupe as

ocorrências de baixa frequência sob a denominação

de “Outros” e a mantenha sempre na última linha;

e) Calcule as frequências relativas, frequências

acumuladas e as frequências relativas acumuladas,

como mostra a Tabela 1.

Tabela 1. Distribuição da Perda Pelo Tipo de Falha.

Tip

o d

e

falh

a

Fre

qu

ênci

a

Fre

qu

ênci

a

rela

tiv

a

Fre

qu

ênci

a

acu

mu

lad

a

Fre

qu

ênci

a

rela

tiv

a

acu

mu

lad

a

Sobrepressão

de vapor 70 70 70 70

Evaporador

obstruído 9 9 79 79

Qualidade do

produto 7 7 86 86

Queima in-

compatível 4 4 90 90

Outros 10 10 100 100

Total 100 100 - -

Através dos dados obtidos na Tabela 1, é

possível montar o diagrama de Pareto e a curva das

principais causas da perda de eficiência no processo

de evaporação de minério, ver Figura 3.

Anais do XX Congresso Brasileiro de Automática Belo Horizonte, MG, 20 a 24 de Setembro de 2014

3368

Page 4: AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE EVAPORAÇÃO DE … · cante WEG modelo CFW 09 (WEG, 2013). 2.2. Projeto Original . O processo original da planta era composto por quatro sistemas independentes

Figura 3. Diagrama de Pareto para as causas da perda de eficiên-

cia no processo.

O diagrama da Figura 3 evidência claramente que a

sobrepressão de vapor no processo é a principal

responsável pela perda de eficiência do processo de

evaporação. Além de outras causas que o método de

pareto considera como pouco triviais (Campos,

1992).

A partir da causa principal demonstrada na Figura 3,

foi realizada nova investigação e construído outro

diagrama de Pareto, com as mesmas orientações de

Sonia Vieira (Vieira, 1999), obtendo então o diagra-

ma e a curva de Pareto para as causas da sobre-

pressão, ver Figura 4, identificando através de fatos e

dados que a malha em manual é a principal

responsável pela sobrepressão de vapor do processo.

Figura 4. Diagrama e curva de Pareto para as causas da sobre

pressão.

Utilizando o método de Análise de Causas dos cinco

porquês, buscou-se identificar a causa raiz do pro-

blema de perda de eficiência no processo de evapora-

ção de água do minério caulim.

A Tabela 2, mostra o formulário utilizado para a rea-

lização do método dos 5 porquês. Este método teve

origem na montadora de carros da Toyota, este méto-

do é utilizado até os dias atuais com o objetivo de

identificar a "causa-raiz" de um problema.

A análise eficaz é crucial para descobrir e entender as

muitas causas potenciais do problema, a partir da

identificação dessas causas potenciais, é necessário

limitar o campo e focar as mais significativas (Liker,

2007).

O método dos 5 porquês, ver Tabela 2 e o diagrama

de Pareto da Figura 4, foram importantíssimos para

identificar com propriedade que a malha de controle

utilizada era inadequada para o novo layout da plan-

ta.

Tabela 2. Análise dos 5 Porquês.

4 Proposta de Solução do Problema

A pesquisa apresentada neste artigo mostra que

as malhas de controle individuais, são inviáveis ao

novo layout, ou seja, para a operação das caldeiras

interligadas em paralelo, sendo necessário desenvol-

ver uma solução para restabelecer o controle das ma-

lhas e devolver a operação o sistema automatizado.

Quando existem mais de uma caldeira interligada

em um mesmo sistema de vapor, podem-se utilizar

dois métodos de solução para controle do processo

(Campos, 2010):

1 – Uma caldeira controla a pressão do sistema e

as outras operam fornecendo vazão constante. Mode-

lo mais indicado para processos onde a grandeza

vazão é mais importante e o consumo é pouco variá-

vel.

2 – Um único controlador, com uma lógica de

distribuição que atue proporcionalmente no combus-

tível de todas as caldeiras ao mesmo tempo, modelo

mais indicado para processos onde a grandeza pres-

são é mais importante.

Também segundo (Campos, 2010) o segundo

modelo é o mais adequado para o problema em ques-

tão e será utilizado como proposta de solução do

problema.

A malha montada será composta de um transmis-

sor e indicador de pressão, instalado simetricamente

no ponto central da tubulação de interligação con-

forme a Figura 5. A saída de sinal (4 ~ 20 mA) do

mesmo será enviada a um cartão analógico de entrada

do PLC (controlador lógico programável), onde será

configurado o controlador com os blocos Proporcio-

nal, Integral e Derivativo. A saída do controlador

será interligada a quatro blocos de movimentação

(MUV) que irá gerar quatro saídas de sinais (4 ~20

Anais do XX Congresso Brasileiro de Automática Belo Horizonte, MG, 20 a 24 de Setembro de 2014

3369

Page 5: AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE EVAPORAÇÃO DE … · cante WEG modelo CFW 09 (WEG, 2013). 2.2. Projeto Original . O processo original da planta era composto por quatro sistemas independentes

mA), em cartão analógico destinado as quatro válvu-

las de controle de vazão de óleo combustível. O sis-

tema de controle ar/óleo utilizado será o mesmo: um

transmissor de vazão de óleo combustível e um con-

trolador de razão controlando a vazão de ar através

de um inversor de frequência e o ventilador (Campos,

2010).

As antigas malhas haviam sido ajustadas para uma

caldeira suprir um único evaporador e na nova pro-

posta de configuração, três caldeiras suprem quatro

evaporadores, havendo a necessidade de novos valo-

res para os blocos de controles PID.

Figura 5. Malha única de controle única

Frequentemente não é possível ou prático, obter ana-

liticamente a modelagem de um sistema complexo

(Nise, 2009). A afirmação justifica a inviabilidade de

projetar o controlador PID, através de uma aborda-

gem analítica. Nestes casos deve-se fazer uso de téc-

nicas experimentais de sintonia dos controladores

PID. Tal determinação de parâmetros, ou sintonia,

dos controladores PID pode ser feita na própria insta-

lação através de experimentos sobre o processo (Oga-

ta, 2004). Existem algumas técnicas de sintonia de

controladores PID, no entanto no artigo serão utiliza-

das apenas as regras de Ziegler e Nichols de resposta

ao salto para sintonia do controlador PID.

5. Projeto Novo

O novo sistema tem como principal mudança a

configuração de uma única malha para controle do

processo em questão, ver Figura 5. É utilizada uma

lógica de distribuição que atua proporcionalmente

nas válvulas de vazão de óleo combustível, em todas

as caldeiras e ao mesmo tempo. Os principais equi-

pamentos da solução são descritos a seguir:

5.1 Transmissor Indicador de Pressão

Transmissor e indicador de pressão (Smar, 2013),

fabricante SMAR, LD301 mostrado na Figura 6 é um

transmissor inteligente para medição de pressão dife-

rencial, absoluta, manométrica, nível e vazão.

Fig. 6. Transmissor Indicador de pressão

5.2 Válvula de Controle de Vazão

A válvula de controle do fabricante Fischer com

posicionador de fabricação Spiraxsarco é mostrada

na Figura 7. O sp300 é um posicionador inteligente

para válvulas de controle linear ação simples (retorno

por mola) ou ação dupla (Spirax, 2013).

Figura 7. Válvula de vazão

5.3 Controlador Lógico Programável

A fim de controlar e comandar o sistema da nova

malha foi utilizado um PLC do fabricante Rockwell,

família Controllogix (Rockwell, 2013), cód. cat.

1756 que são adequados para aplicações de proces-

sos e já utilizados na caldeira 3, ver Figura 8.

A sintonia do controlador PID implementado no PLC

descrito anteriormente, foi obtida através do método

de Ziegler e Nichols de resposta ao salto. A Tabela 1

mostra os parâmetros desse controlador (Kp, Ti e TD)

em função de τ, θ e K que representam, respectiva-

mente, a constante de tempo, o atraso de transporte e

o ganho DC do modelo do sistema a ser controlador.

Esse parâmetros são obtidos a partir da análise da

curva de resposta experimental da variável pressão a

uma excitação degrau na variação de fluxo do produ-

to na tubulação.

Tabela 1 – Parâmetros do Controlador PID via Ziegler & Nichols

Controlador Kp Ti TD

PID 1.2 τ / (K x θ) 2 x θ 0.5 x θ

Nesse ensaio experimental, foram encontrados os

seguintes valores dos ganhos proporcionais Kp = 4,0

integral Ki = 0,01258 e derivativo Kd = 0,5, com

Ki=Kp/Ti e Kd=Kp.Td.

Anais do XX Congresso Brasileiro de Automática Belo Horizonte, MG, 20 a 24 de Setembro de 2014

3370

Page 6: AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE EVAPORAÇÃO DE … · cante WEG modelo CFW 09 (WEG, 2013). 2.2. Projeto Original . O processo original da planta era composto por quatro sistemas independentes

Figura 8. PLC Controllogix

Para comunicação entre o terminal de programação

(computador) e os PLC´s utiliza-se o software Rslinx,

que permite comunicação com os vários PLC´s da

rede. Para programação e configuração em linguagem

ladder foi utilizado o software da Rockwell, o Rslo-

gix 5000, cuja tela é mostrada na Figura 9.

Figura 9. Lógica do PLC (Vista Ampliada em Anexo I)

Na comunicação entre os PLC´s e as estações remo-

tas é utilizada a rede Devicenet entre os PLC's a rede

Ethernet. Para o supervisório de monitoração e con-

trole utilizou-se o Citectscada, do fabricante Schnei-

der Elétric. Este sistema foi concebido por engenhei-

ros de controle, gerentes de produção e integradores

de sistema que procuram um SCADA flexível, pode-

roso e totalmente integrado aos equipamentos.

6. Resultados Obtidos

O novo projeto implantado atingiu os objeti-

vos propostos de melhoria da eficiência do processo

de evaporação de água do minério caulim, trazendo

benefícios para a empresa Imerys RCC.

Através da implantação da nova configuração da ma-

lha de controle, o sistema se tornou mais estável e

confiável, melhorando assim o processo e minimi-

zando o custo, pois os problemas existentes foram

minimizados, como pode ser observado na compara-

ção das Figuras 10 e 11. As oscilações mostradas na

Figura 10 são provenientes das perturbações externas

ocorridas no sistema.

Em relação ao consumo de óleo combustível BPF,

utilizado para queima nas caldeiras do processo,

houve diminuição significativa, ver Figura 12, refle-

tindo diretamente nos custos com insumo no processo

de evaporação.

Em relação a eficiência dos evaporadores houve uma

melhora, antes a eficiência era de 37,55 kg de bpf por

tonelada de água evaporada e após o retorno do fun-

cionamento da malha de controle em automático,

passou para 34,7 kg de bpf por tonelada de água eva-

porada, ver Figura 14.

Antes da sintonia da malha de controle, não era pos-

sível uma estabilização da variável controlada (vc) e

variável manipula (vm), ver gráfico da Figura 10. O

gráfico está representado em cores diferentes, onde

vc está em preto, vm está em azul e o set-point (sp)

está em vermelho.

Os pontos máximo e mínimo das amplitudes das va-

riáveis são as seguintes:

a) vp máximo = 7,876696 bar ; vp mínimo =

7,353084 bar.

b) vm máximo = 70 % ; vm mínimo =

25,160981 %.

c) sp é constante = 7,945313 bar.

Figura 10. Gráfico das variáveis antes da criação da malha única

Após a sintonia da malha de controle, houve a estabi-

lização da variável controlada (vc) e variável mani-

pulada (vm), ver Figura 11. A disposição dos tipos de

cores das variáveis obedece ao mesmo padrão da

Figura 10.

Os pontos máximo e mínimo das amplitudes das va-

riáveis são as seguintes:

a) vp máximo = 8,060969 bar ; vp mínimo =

7,769681 bar.

b) vm máx. = 39,146507 % ; vm mínimo =

30,929562 %

c) sp é constante = 7,899844 bar.

Comparando os gráficos das Figuras 10 e 11, é pos-

sível observar que a variação na variável controlada

caiu de 0,5 bar para 0,3 bar aproximadamente. A

variação na variável manipulada caiu de 45% para

uma variação de aproximadamente 9%. Outro ponto

importante está relacionado ao desvio entre a variável

controlada e o set-point, que passou a ser mínimo.

Com o sistema mais estável e a variável manipulada

oscilação minimamente, foi observada uma queima

mais uniforme nas caldeiras.

Anais do XX Congresso Brasileiro de Automática Belo Horizonte, MG, 20 a 24 de Setembro de 2014

3371

Page 7: AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE EVAPORAÇÃO DE … · cante WEG modelo CFW 09 (WEG, 2013). 2.2. Projeto Original . O processo original da planta era composto por quatro sistemas independentes

Figura 11. Gráfico das variáveis, após a criação da malha única

(Vista Ampliada em Anexo III)

Os valores de consumo de combustível de óleo bpf,

assim como o custo com este insumo, antes e após a

melhoria podem ser verificados através das Figuras

12 e 13, onde é possível evidenciar através de dados

coletados que houve uma economia considerável,

com a utilização de óleo bpf, tanto em consumo

quanto em custo.

O consumo de óleo bpf, antes da melhoria era de

8.589.929.76 Kg de bpf por ano, no entanto após a

melhoria demonstrada neste artigo o valor diminuiu

para 7.990.737,87 Kg de bpf por ano, o que significa

uma redução de 599.191,89 kg de bpf por ano, ver

Figura 12.

Figura 12. Gráfico de consumo anual de bpf

Em relação ao custo anual de óleo bpf utilizado como

insumo nas caldeiras do processo, foi obtido um re-

sultado significativo para a empresa Imerys RCC,

antes eram gastos anualmente R$ 10.050.217,82 no

processo, com a implementação da melhoria este

valor foi reduzido para R$ 9.349.163,31, benefician-

do a empresa com uma economia de R$ 701.054,51

por ano, ver Figura 13.

.

Figura 13. Gráfico do Custo anual de óleo bpf

A redução do consumo de óleo bpf impactou na

melhora da eficiência no processo de evaporação, ver

Figura 14. Pois antes da melhoria os evaporadores

possuíam uma eficiência de 37,55 kg de bpf por tone-

lada de água evaporada, com a implantação do novo

projeto a eficiência passou a ser de 34,7 kg de bpf

por tonelada de água evaporada, agregando uma re-

dução de consumo de 2,85 kg de bpf por tonelada de

água evaporada.

Figura 14. Gráfico de eficiência dos evaporadores

7 Conclusão

Este artigo teve por objetivo apresentar a solução

a um problema de perda de eficiência de evaporado-

res industriais. Através de análise de causas pelos

métodos de Pareto e dos 5 Porquês. Foi identificado

que a causa principal da sobre pressão nas caldeiras,

era ocasionadas pelas malhas de controle operando

em manual, como consequência das mudanças da

configuração realizadas no projeto original do siste-

ma, ou seja, alteração da planta sem alteração do

sistema de controle. O artigo apresentou proposta de

solução para retornar o controle de pressão para o

modo automático, dentre os métodos de operação de

controle de caldeiras em paralelo o mais adequado

para o caso foi o de uma malha controlando todas as

caldeiras ao mesmo tempo. Para sintonia da malha

utilizou-se o método de Ziegler e Nichols, que aten-

deu a necessidade.

Também foi apresentada sua implementação e seus

resultados, demonstrando a importância das soluções

técnicas para os problemas industriais.

O trabalho foi considerado satisfatório, por ter atin-

gido os objetivos estabelecidos na fase da proposta e

reduzido os custos de produção conforme demons-

trado nos resultados obtidos.

8 Referências

Alborg Industries, Caldeiras a Vapor Mission 3TM

PASS <www.aalborg-

industries.com.br/downloads/cat-esp.pdf>

acessado em dezembro de 2012.

Rockwell Automation, Manual Controllogix 5000<

http://literature.rockwellautomation.com/ida/gro

Anais do XX Congresso Brasileiro de Automática Belo Horizonte, MG, 20 a 24 de Setembro de 2014

3372

Page 8: AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE EVAPORAÇÃO DE … · cante WEG modelo CFW 09 (WEG, 2013). 2.2. Projeto Original . O processo original da planta era composto por quatro sistemas independentes

ups/literature/documents/um/1756-um001_-pt-

p.pdf>, acessado em Fevereiro de 2013.

Weg, Manual Inversor de Frequência <

http://ecatalog.weg.net/files/wegnet/1-577.pdf>

acessado em Fevereiro de 2013.

Campos, Vicente Falconi (1992). Controle da

Qualidade Total, no estilo japonês. 7. Ed. Belo

Horizonte: QFCO.

Vieira, Sonia (1999). Estatísticas para a Qualidade:

como avaliar com precisão a qualidade em

produtos e serviços. Rio de Janeiro: Elsevier.

Liker, K.J.; Meier D., O Modelo Toyota (2007):

Manual de Aplicação, Porto Alegre: Bookman.

Campos, Mario Massa de, TEIXEIRA, Herbert C. G

(2010). Controles Típicos de Equipamentos e

Processos Industriais. 2. Ed. São Paulo: Blucher.

Nise, Norman S (2009). Engenharia de Sistemas de

Controle. 5. Ed. Rio de Janeiro: LTC.

Ogata, Katsuhiko (2004). Engenharia de Contro-

le Moderno. 4. Ed. São Paulo: Prentice Hall.

Smar, Manual de Instruções de Operação e Ma-

nutenção, <www.smar.com/brasil/manuais.asp>,

acessado em março de 2013.

Spirax, Manual de Instruções de Operação e

Manutenção,

<http://www.spiraxsarco.com/pdfs/SB/p370_18.pdf>,

acessado em fevereiro de 2013.

Anais do XX Congresso Brasileiro de Automática Belo Horizonte, MG, 20 a 24 de Setembro de 2014

3373