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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO ALMIR ANTONIO CUNHA DE SOUZA APLICAÇÃO DA METODOLOGIA TAMBOR-PULMÃO-CORDA (TPC) COM SUPERMERCADO NA GESTÃO DE MANUFATURA DE ELETRODOS DE GRAFITE DAS UNIDADES DE CANDEIAS, E MONTERREY DA GRAFTECH INTERNATIONAL Ltd. Salvador 2006

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA ESCOLA DE · PDF file1.1 mÉtodos de planejamento e controle da produÇÃo 20 1.2 mÉtodo tradicional do gerenciamento da produÇÃo 21 1.3

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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO

ALMIR ANTONIO CUNHA DE SOUZA

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA TAMBOR-PULMÃO-CORDA (TPC) COM

SUPERMERCADO NA GESTÃO DE MANUFATURA DE ELETRODOS DE

GRAFITE DAS UNIDADES DE CANDEIAS, E MONTERREY DA GRAFTECH

INTERNATIONAL Ltd.

Salvador 2006

ALMIR ANTONIO CUNHA DE SOUZA

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA TAMBOR-PULMÃO-CORDA (TPC) COM

SUPERMERCADO NA GESTÃO DE MANUFATURA DE ELETRODOS DE

GRAFITE DAS UNIDADES DE CANDEIAS, E MONTERREY DA GRAFTECH

INTERNATIONAL Ltd.

Dissertação apresentada ao curso de Mestrado Profissional da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre Profissional em Administração.

Orientador: Prof. Dr. Francisco Lima da Cruz Teixeira

Salvador 2006

Escola de Administração - UFBA

S729 Souza, Almir Antonio Cunha de.

Aplicação da metodologia Tambor – Pulmão – Corda (TPC) com supermercado na gestão de manufatura de eletrodos de grafite das unidades de Candeias e Monterrey da Graftech International Ltd. / Almir Antonio Cunha de Souza – 2005.

112 f. Orientador: Prof. Dr. Francisco Lima Cruz Teixeira. Dissertação (mestrado profissional) – Universidade Federal da Bahia.

Escola de Administração, 2005. 1. Administração da produção. 2. Teoria das restrições

(Administração). I. Teixeira, Francisco Lima Cruz. II. Universidade Federal da Bahia. Escola de Administração. III. Título.

CDD – 658.5

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO

ALMIR ANTONIO CUNHA DE SOUZA

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA TAMBOR-PULMÃO-CORDA (TPC) COM SUPERMERCADO NA GESTÃO DE MANUFATURA DE

ELETRODOS DE GRAFITE DAS UNIDADES DE CANDEIAS E MONTERREY DA GRAFTECH INTERNATIONAL LTD.

Dissertação apresentada ao curso de Mestrado Profissional da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre Profissional em Administração. Data de aprovação: 10 de Fevereiro de 2006

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Dr. José Amaro de Oliveira Universidade Federal da Bahia

Prof. Dr. Carlos Artur Mattos Teixeira Cavalcante Universidade Federal da Bahia

Prof. Dr. Francisco Lima da Cruz Teixeira Universidade Federal da Bahia

A minha esposa, Ana Regina, pelo seu amor e constante incentivo, e a meus

filhos, Luiza e Eduardo, que colaboraram com paciência e cobraram

a conclusão deste trabalho em detrimento de horas de convívio e

lazer.

AGRADECIMENTOS

Ao prof. Dr. Francisco Lima da Cruz Teixeira, orientador deste trabalho, por suas

contribuições.

À Graftech, por incentivar e estimular o meu desejo de aprender, quer me colocando

em contato com pessoas de larga experiência e conhecimento, quer me apresentando novos

desafios.

A todos os colegas e consultores que ajudaram e me assistiram nesse aprendizado e

conhecimento das Teorias de Gestão de Produção, em especial a Teoria das Restrições.

A todos os colegas e professores, pela descontração e seriedade com que trocaram

experiências e conhecimento ao longo dos quase dois anos de curso.

A Maria José Bacelar, por ter consolidado este trabalho, trazendo-o para o estilo das

normas.

A todas as pessoas que, de algum modo, participaram deste trabalho, quer com

discussões, orientações, sugestões, dados ou informações.

RESUMO

O Gerenciamento das Restrições (GR) parte do pressuposto de que a meta de qualquer empresa é ganhar mais dinheiro no presente, bem como no futuro. A Teoria das Restrições é um conjunto de soluções embasadas na Teoria do Caos, que busca o desempenho global do sistema, pela gestão de seus poucos recursos críticos. Esta teoria é aplicada a qualquer empresa, já que estas, por natureza, têm característica sistêmica. O objetivo deste trabalho é avaliar a implantação da metodologia Tambor-Pulmão-Corda com Supermercado, resultante da Teoria das Restrições, na gestão do planejamento e programação de produção, nas unidades de fabricação de eletrodos de grafite da Graftech International Ltd., situadas em Candeias e Monterrey, no período de 2001 a 2004. Projeto piloto, aplicando esta metodologia, foi desenvolvido por um grupo de técnicos da Empresa e, posteriormente, foi aprovado para ser implantado nas demais unidades do grupo. A estratégia de pesquisa adotada foi o estudo de casos. Como resultados da implantação do modelo TPC com Supermercado, temos uma linguagem uniforme de planejamento e programação de produção entre as unidades estudadas e a Corporação, tendência de redução do nível de inventário e o entendimento comum de como gerir as restrições físicas a partir das cinco etapas da Teoria das Restrições: Identificar, explorar, subordinar, elevar e identificar a nova restrição. Por fim, chegamos à conclusão de que o modelo proposto não pode ser dado como implantado em nenhuma das duas unidades estudadas, e que as maiores dificuldades encontradas estão atreladas às restrições não físicas, principalmente no que se refere às políticas de vendas/marketing, contabilidade de custos e busca dos resultados de curto prazo. PALAVRAS-CHAVE: Administração da produção. Teoria das restrições (Administração).

ABSTRACT The Management Of Constraint premises that the main goal of any company is to make more money now as well as in the future. The Theory Of Constraints is a set of solutions based on the Theory Of Chaos, that aims the global accomplishment of the system, by managing its little critical resources. This theory can be applied in any company, since by nature, they have systemic characteristics. The purpose of this work is to evaluate the implementation of the “Drum-Buffer-Rope with Replenishment” methodology, resulted from the Theory Of Constraint in the management of production planning and scheduling at the plants of graphite electrodes of Graftech International Ltd., sited in Candeias and Monterrey, from 2001 to 2004. The pilot applied in this method was developed by a group of company’s technicians, and posterior approved to be implemented in the rest of the group’s plants. These case studies for implementation of this method in the plants of Candeias and Monterrey constitute the purpose of our essay. As results of the implementation of DBR model with replenishment, we have an uniform language of production planning and scheduling among the studied plants and the Corporation; tendency of reduction of the inventory level; and the common understanding of how to manage the physical constraints from the five-step process of the Theory Of Constraint: identify, exploit, subordinate, elevate and start over by finding the new constraint. Finally, we come to a conclusion that the suggested model can not be considered as implemented in none of the two studied sites, and the biggest difficulties found are related to non-physical constraints, mainly when we refer to the policies of marketing/sales, cost accounting and the search of short-terms results. KEY WORDS: Production Administration. Theory Of Constraints (Administration).

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

DIAGRAMAS

1 - FLUXO DE PRODUTO PROPOSTO PARA CLARKSVILLE 78

2 - CONFLITO PARA ESTABELECIMENTO DAS ORDENS DE PRODUÇÃO 104

FIGURAS

1 - CLARKSVILLE & COLUMBIA LEAD-TIME 67

2 - PROPOSTA DE FLUXO COM TPC 68

3 - CÁLCULO DA EFICIÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS DA MANUFATURA 73

4 - ANÁLISE DOS TEMPOS DOS PULMÕES 81

FOTOS

1 - ELETRODOS DE GRAFITA 64

2 - PINOS DE CONEXÃO OU NIPPLES 64

GRÁFICOS

1 - SUMÁRIO DO MAPA DE PROCESSOS 66

2 - INVENTÁRIOS X EMBARQUES DE CLARKSVILLE – JUL./OUT. 1999 66

3 - GRAFITAÇÃO – IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CRÍTICOS – CAPACIDADE EFETIVA DOS EQUIPAMENTOS

72

4 - GRAFITAÇÃO – CAUSAS DAS PERDAS DE PRODUTIVIDADE GRÁFICO PARETO – TEMPO PERDIDO

72

5 - EVOLUÇÃO DO ÍNDICE MEE NO MME – PERÍODO: JUN. 2002/MAR. 2005 87

6 - EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO E REFUGO DO MME – ELETRODOS E CATODOS 88

8

QUADROS

1 - CAPACIDADE (EQUIVALENTE AO PESO USINADO) POR DEPARTAMENTO 89

2 - PRODUÇÃO E VENDAS POR DEPARTAMENTO 89

3 - PRODUÇÃO DO RRE X VENDAS TOTAIS 98

4 - CAPACIDADE (EQUIVALENTE AO PESO USINADO) POR DEPARTAMENTO 99

TABELAS

1 – ANÁLISE DE CAPACIDADE PROTETIVA 90

2 – INDICADORES DE PERFORMANCE DA PLANTA DE CANDEIAS 94

3 - ANÁLISE DE CAPACIDADE PROTETIVA EM RELAÇÃO A RESTRIÇÃO (MONTERREY) 99

4 - ANÁLISE DE CAPACIDADE PROTETIVA – IMPACTO DE QUEBRA INESPERADA 100

5 – INDICADORES DE PERFORMANCE DA PLANTA DE MONTERREY 102

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AJP - Associação Japonesa de Padrões

APICS - American Production and Inventory Control Society (Sociedade Americana de

Controle de Produção e Inventário)

APR - Árvore de Pré-requisitos

APS - Advanced Planning and Scheduling (Sistema Avançado de Planejamento e

Programação)

ARA - Árvore de Realidade Atual

ARF - Árvore de Realidade Futura

AT - Árvore de Transição

CEP - Controle Estatístico de Processo

CQ - Controle de Qualidade

CQT - Controle de Qualidade Total

DDN - Diagrama de Dispersão de Nuvens

GP - Gestão de Produção

EPA - Equivalente ao Peso de Produto Acabado

ERP - Planejamento de Recursos da Organização

GQT - Gerenciamento da Qualidade Total

GR - Gerenciamento das Restrições

JIT - Just-in-time

MEE - Manufacturing Equipment Eficiency (Eficiência de Equipamento da Manufatura)

MME - Moagem, Mistura e Extrusão

MRP - Planejamento das Necessidades de Materiais

MRP II - Planejamento dos Recursos de Manufatura

MTO - Make to order (Fabricado sob Pedido)

MTS - Make to stock (Fabricado para Estoque)

MUS$ Milhares de dólares

OPT - Optimized Production Technology (Tecnologia de Produção Otimizada)

PEPS - Primeiro que entra é o primeiro que sai

RRC - Recursos Restritivos de Capacidade

RRE - Recurso Restritivo Estratégico

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SMED - Single-Minute Exchange Of Die (Troca de Matriz no Minuto-Simples)

TOC - Teoria das Restrições

TPC - Tambor, Pulmão e Corda

TPM - Manutenção Produtiva Total

UCEJ - União dos Cientistas e Engenheiros Japoneses

WIP - Work-in-process ( Estoque de produto em processo )

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO

13

CAPÍTULO 1 GESTÃO DA MANUFATURA

20

1.1 MÉTODOS DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 20 1.2 MÉTODO TRADICIONAL DO GERENCIAMENTO DA PRODUÇÃO 21

1.3 MÉTODO DE PROGRAMAÇÃO DA PRODUÇÃO MRP’s 25 1.4 MÉTODO JUST IN TIME (JIT) 29

1.4.1 Kanban – Ferramenta Utilizada para Operar o JIT 34 1.5 MÉTODO DO GERENCIAMENTO DAS RESTRIÇÕES 39

1.5.1 Processo de Aprimoramento Contínuo 42

1.5.1.1 Processo de Aprimoramento Contínuo para Restrições Não-Físicas 43 1.5.1.2 Processo de Aprimoramento Contínuo para Restrições Físicas 45 1.5.2 Metodologia Tambor-Pulmão-Corda com Supermercado & Gerenciamento de

Pulmão

47

1.5.3 Classificação dos tipos de fluxo de produção segundo a TOC 51

1.6 COMPARAÇÃO ENTRE OS MÉTODOS TRADICIONAL, MRP’s, JIT e GR 55

CAPÍTULO 2 METODOLOGIA

58

CAPÍTULO 3 FABRICAÇÃO DE ELETRODOS DE GRAFITE - PROCESSO PRODUTIVO E MODELO PILOTO DESENVOLVIDO PARA APLICAÇÃO NAS PLANTAS DA GRAFTECH INTERNATIONAL Ltd.

62

3.1 PROCESSO PRODUTIVO DE ELETRODOS DE GRAFITE 62 3.2 MÉTODO TAMBOR-PULMÃO-CORDA COM GERENCIAMENTO DE

PULMÕES E SUPERMERCADO DESENVOLVIDO PARA APLICAÇÃO NAS PLANTAS DA GRAFTECH

64 3.3 PROJETO PILOTO 65

3.3.1 Identificação da restrição 70

3.3.2 Exploração da restrição 71

3.3.3 Subordinação de todos os recursos à restrição 73

3.4 ESTUDO DA DEMANDA 74 3.5 DIAGRAMA DE FLUXO DE PRODUTO PROPOSTO COM BASE NA

METODOLOGIA TPC COM SUPERMERCADO

76

3.5.1 Cálculo do Target do Supermercado 79 3.6 GERENCIAMENTO DE PULMÃO 80

12

CAPÍTULO 4 ESTUDO DE CASO DAS IMPLEMENTAÇÕES DO MÉTODO TPC COM GERENCIAMENTO DE PULMÕES E SUPERMERCADO NAS PLANTAS DE CANDEIAS E MONTERREY

83 4.1 APLICAÇÃO DO MODELO TPC NA PLANTA DE CANDEIAS 83

4.1.1 Problemas na Implementação 84

4.1.2 Indicadores de Performance 93 4.2 APLICAÇÃO DO MODELO TPC NA PLANTA DE MONTERREY 96

4.2.1 Problemas na Implementação 97

4.2.2 Indicadores de Performance 101

CONSIDERAÇÕES FINAIS 103

REFERÊNCIAS 107

ANEXOS 109

INTRODUÇÃO

Diga-me como me medes e eu lhe direi como irei me comportar. Se você me avaliar de uma maneira ilógica [...] Não reclame

sobre comportamentos ilógicos.1

(GOLDRATT, 1990, p.26, tradução nossa)

Como parte do projeto de Otimização Global da Cadeia de Suprimentos (Supply

Chain) da Graftech International Ltd., um time foi formado para avaliar e desenvolver um

processo de tomada de decisão que utilizasse os recursos de forma mais eficaz para atender ao

mercado e maximizasse o retorno sobre o capital investido. O objetivo era determinar como a

demanda poderia ser melhor alocada entre as plantas no intuito de ajudar a maximizar a

performance financeira da empresa.

De forma a estabelecer uma visão clara do projeto definiu-se Cadeia de Suprimentos

como um sistema de atividades e práticas que visam melhorar a performance da empresa

desde o gerenciamento de pedidos e fornecimento da matéria-prima, transformação e fabricação

dos produtos acabados até a distribuição do produto final aos clientes e a geração de caixa.

As atividades desse time envolveram o mapeamento de todo o processo existente e o

desenvolvimento de um modelo futuro de planejamento global da Cadeia de Suprimentos. No

teste desse modelo, foram utilizados softwares específicos de Sistemas Avançados de

Planejamento e Programação existentes no mercado. Esse modelo levou em consideração as

seguintes características do negócio: capacidade operacional de cada uma das Plantas; mix de

produtos produzidos; clientes e fornecedores; vendas para mercado doméstico e exportação;

1 “Tell me how you measure me, and I will tell you how I will behave. If you measure me in an illogical way [...]

do not complain about illogical behavior.”

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condições de vendas e compras; transferências intercompanhia; custos logísticos; impostos,

entre outras.

O propósito do modelo foi experimentar o conceito de alocação otimizada da demanda

da cadeia de suprimentos global. Este novo modelo exigia que os processos fossem

redesenhados para suportá-lo e que ferramentas tecnológicas fossem implementadas de modo

uniforme e sistêmico, englobando a maioria das atividades da empresa.

Como resultado do trabalho acima, quatro times foram formados para suportar o

plano, cada um com a responsabilidade de rever um subsistema da Cadeia de Suprimentos,

como veremos a seguir:

- Time de Gestão de Produção (GP) – responsável pelo desenvolvimento do sistema

global de transformação das matérias-primas até a fabricação dos produtos acabados;

- Time de cotação e faturamento – responsável pelo desenvolvimento do sistema de

distribuição do produto final até o recebimento do dinheiro, ou seja, a geração do caixa;

- Time de compras – responsável pelo desenvolvimento do sistema global de pedidos e

fornecimento de matérias-primas até seu pagamento;

- Time de marketing/vendas – responsável por propor o sistema de gerenciamento de

demanda e conhecimento de clientes.

O trabalho realizado pelo time de Gestão de Produção, constituído pelo autor desta

dissertação, um colega americano, um italiano, um espanhol, um sul-africano e um consultor

americano, constituiu-se em objeto de estudo desta pesquisa.

Um dos problemas evidenciados no desenvolvimento do modelo em foco foram as

diferentes metodologias utilizadas pelas plantas para programar a produção, definir os níveis

de inventários, calcular os lead-times de processamento, além dos diferentes índices de

performance existentes em cada uma delas.

O time de Gestão de Produção teve como meta definir e implementar técnicas de

manufatura de classe mundial que criasse uma solução em linha com a meta da companhia,

atendendo às seguintes necessidades: prover uma lógica de programação que permitisse uma

melhoria contínua de todo o processo, mundialmente; garantir maior velocidade no processo

produtivo, mantendo os atuais parâmetros técnicos de processo; reduzir o inventário total,

permitindo uma maior geração de caixa; e melhorar os índices de produtos entregues ao

cliente na data acordada, resultando em aumento da lucratividade.

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Como resultado do trabalho do time, foi definida a implementação da metodologia

Tambor, Pulmão e Corda (TPC) com Supermercado em todas as unidades do grupo. Esta

metodologia, resultante da Teoria das Restrições2 aplicada na manufatura, foi desenvolvida

por Eliyahu M. Goldratt (1989, 1997). O Supermercado é recomendado pelos autores nos

casos em que o tempo de manufatura do produto é maior do que o tempo que o cliente está

disposto a esperar pelo mesmo, o que é fato na indústria de eletrodo de grafite nos dias atuais.

A Teria das Restrições parte do pressuposto de que a meta de qualquer empresa é fazer

mais dinheiro hoje e sempre. Uma empresa pode ser equiparada a um sistema e, como tal,

deve ter, pelo menos, uma restrição. Caso contrário, poderia ter um nível de vendas e de lucro

infinito. Uma restrição é qualquer obstáculo que limita o sistema de melhoria do desempenho

em direção à meta de ganhar dinheiro. Assim, as empresas podem melhorar seu desempenho

quando identificam e otimizam a utilização da restrição e/ou elevam a sua capacidade. Como

conseqüência, aumentam as vendas, o lucro e o retorno sobre o investimento.

O lócus deste estudo é a Graftech International Ltd., maior fabricante mundial de

eletrodos de grafite, com unidades de produção em 7 países e clientes em mais de 80. Os

eletrodos de grafite e seus respectivos niples3 são produtos essenciais para a produção de aço

elétrico4 e de vários outros metais ferrosos e não ferrosos. A Graftech ainda possui várias

outras linhas de negócios relacionados à produção de produtos de grafite sintético, grafite

natural e carbono.

A partir de 2001, a Graftech tomou a decisão de encerrar as operações de fabricação

de eletrodos de grafite na Itália e, posteriormente, nos Estados Unidos. Como conseqüência,

houve uma queda na capacidade instalada da empresa. No período estudado, de 2001 a 2004,

verificou-se um incremento de demanda e uma contínua exploração e até mesmo elevação de

alguns gargalos por parte da empresa, no sentido de atender aos pedidos em carteira.

As fábricas do Brasil e México têm várias similaridades. Foram construídas entre os

anos de 1967 e 1969, praticamente com o mesmo projeto, inclusive com vários equipamentos

similares. A produção é realizada por batelada em seis etapas de processo bastante definidas.

Cada uma das etapas possui tempos de processamento, tamanhos de lotes e parâmetros de

processos bastante diferentes. Uma característica de processamento da linha de produtos da

empresa é o longo lead-time, da ordem de 60 dias. O processamento se dá em processo

2 Teoria desenvolvida por Elyahu M. Goldratt (1990), constituída de raciocínios para soluções de

problemas/processo e do estudo das restrições físicas. 3 Niples – peças de grafite na forma bicônica, utilizadas para conectar os eletrodos de grafite, formando as

colunas de eletrodos utilizadas nos fornos a arco elétrico. 4 Aço elétrico – aço produzido através do processo que utiliza fornos elétricos a arco.

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intermitente, fazendo com que, após cada etapa do processo, o material seja mantido em

estoques intermediários. Estas características do processo produtivo é uma realidade em todas

as unidades da empresa, o que permite adotar um modelo de gestão de produção único.

Até o início dos anos 80, as plantas aplicavam técnicas de produção tradicional, ou

seja, produção para estoque, buscando o ganho pela produção em volume de escala, focadas

no ótimo local, na busca de recordes de produção por departamento, voltadas para o

atendimento de uma previsão de vendas, e apresentavam índices de refugo instáveis. O nível

de operação era determinado por uma necessidade de reposição de estoques, calculado a partir

de um ponto de reposição e um determinado lote econômico. Estoques eram considerados

como ativos.

A partir de 1986, como reflexo do movimento americano em busca do resgate de sua

posição competitiva no mercado internacional, a Empresa, como parte desse cenário,

entendeu a necessidade de investir nos sistemas de qualidade, dando início à implantação do

Gerenciamento da Qualidade Total. Temos aí os primeiros sinais de questionamento do modo

que operavam as plantas. Inicia-se a aplicação do Controle Estatístico de Processo (CEP) nos

processos críticos, prega-se a melhoria contínua dos processos de planejamento, produção e

serviços. Nesse mesmo período, é questionado o gerenciamento baseado em metas numéricas

e quotas de produção por empregado. Altos inventários passam a ser vistos como risco

potencial de altos índices de refugo. O cliente, tanto interno quanto externo, passa a ser o

foco. Essa fase é influenciada pelos ensinamentos de Deming (1986, p.2, tradução nossa),

com seus 14 pontos bem esclarecidos em Out of the Crisis:

A América de fato continua a perder terreno nos mercados de manufatura e serviços. A fonte deste problema? Baixa qualidade e altos custos associados aos diversos produtos e serviços. O meio para corrigir isto? Os Administradores devem aumentar a qualidade e a produtividade dos sistemas relacionados às pessoas e equipamentos que eles gerenciam.5

Ainda nesse período, observou-se um movimento muito grande para se quebrar as

barreiras entre áreas e departamentos, ocorrendo um investimento elevado no treinamento de

equipes (teamwork) e grupos de qualidade.

A partir do final dos anos 80, com uma atenção mais voltada para o planejamento da

produção e uma preocupação cada vez maior com a redução dos inventários, inicia-se um

5 “America in fact continues to lose ground in manufacturing and sevices markets. The source of the problem?

Low quality and high costs associated with many products and services. The way to correct it? Managers must increase the quality and productivity of the systems of people and machines that they manage.”

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processo de utilização de novas ferramentas e softwares no planejamento e programação da

produção, sendo introduzido na empresa o Planejamento das Necessidades de Materiais

(MRP), e como ferramenta de programação o conceito definido como pipeline. Esse conceito

foi divulgado para aplicação em toda a empresa, porém, de fato, limitou-se a aplicação a

algumas plantas, notadamente às plantas dos Estados Unidos e México.

O conceito do pipeline, basicamente, avaliava os estoques, os pedidos em carteira e a

previsão de vendas e, considerando lead-times estabelecidos, explodia a necessidade de

materiais e programava os departamentos para atender aos pedidos, considerando, neste

conceito, as datas de entrega como até o último dia de cada mês. Por isto, normalmente o

lead-time estabelecido era mais longo que o real, de modo a antecipar as chegadas dos produtos.

Nos anos 90, com a difusão do uso do MRP e, em seguida, o Planejamento dos

Recursos de Manufatura (MRP II), e ainda com o aumento da importância do mundo das

finanças nos resultados da empresa, o foco maior para os investimentos nos sistemas voltou-

se para a área financeira e de contabilidade e custos, ficando a gestão do planejamento da

produção em segundo plano. Nesse período, cada planta decidiu, com relativa independência,

que metodologia aplicar.

Conforme mencionado anteriormente, somente em 2000 decidiu-se desenvolver um

sistema global de gestão da manufatura e de programação da produção a ser aplicado em

todas as unidades.

De modo a obter consistência e entendimento do modelo de planejamento e

programação da produção a ser aplicado em toda a Corporação, durante seu desenvolvimento

teórico, ao longo do ano 2000, projeto piloto foi implantado na planta dos Estados Unidos

pelo time de Gestão de Produção, buscando alinhar conhecimento teórico-prático. Dessa

forma, foi proposta uma metodologia de planejamento e programação da manufatura que

atendesse os objetivos do projeto e, ao mesmo tempo, pudesse diagnosticar e prognosticar

problemas resultantes da implementação da nova metodologia de programação, revisando

conceitos, definindo orientações e provendo soluções adequadas.

Durante o cálculo do Supermercado6 – definição de clientes make to order (MTO) -

fabricado sob pedido - e make to stock (MTS) - fabricado para estoque –, ficou evidente a

necessidade do trabalho conjunto com o time de Marketing/Vendas. Isto comprovou a

necessidade da “abordagem sistêmica”7 no gerenciamento das restrições (COX III; SPENCER,

6 Cálculo da demanda média e discussão do novo papel da previsão de vendas. 7 Gerenciamento das Restrições (GR) é uma nova abordagem que planeja e controla a produção e venda de

produtos e serviços (COX III; SPENCER, 2002). O GR é usado como sinônimo de TOC (Teoria das Restrições).

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2002). Como sabemos, a produção é apenas uma das três principais áreas de qualquer

organização, complementadas pelas funções Marketing/Vendas e Finanças/Custos.

Em face do exposto, buscamos verificar se é possível implementar o método Tambor-

Pulmão-Corda (TPC) com Supermercado na operação das fábricas de Candeias e Monterrey,

conforme projeto-piloto desenvolvido pela Graftech em 2000 na fábrica de Clarksville.

Deste modo, foi estabelecida a seguinte hipótese explorada nesta dissertação: a

aplicação da metodologia TPC com Supermercado permite vender a capacidade do recurso

restritivo, mantida certa capacidade protetiva8. Nossa premissa é que, para se implantar o

sistema de ressuprimento baseado nos targets estabelecidos de acordo com a demanda média

dos produtos e definições de Marketing, considerando a restrição dentro das plantas, será

necessário, durante um período de transição e formação do Supermercado, aceitar os pedidos

de clientes de acordo com essas determinações. Caso contrário, dificilmente se estabelecerá o

estoque de Supermercado e se continuará a produzir para atendimento de uma previsão de

vendas.

Os objetivos deste trabalho, expostos a seguir, esclarecem sua importância, à medida

que apresenta elementos teórico-práticos baseados em sistemas de planejamento e controle da

produção associado a uma estratégia de manufatura em uso em diversas organizações, tais

como MRP, just-in-time e, finalmente, Gerenciamento das Restrições:

- Realizar uma análise crítica da implementação da metodologia Tambor-Pulmão-

Corda com Supermercado nas plantas de Candeias e Monterrey, no período de 2001 a 2004.

- Recomendar medidas adicionais que possam permitir a melhoria contínua do

método.

- Não perdendo a especificidade deste estudo, que envolve a implantação do TPC com

Supermercado desenhado para as plantas de Candeias e Monterrey, esperamos também poder

contribuir com outras empresas, visto que temos a expectativa de que os fenômenos

identificados nesses casos particulares poderão ser replicados em parte ou no todo para

empresas que buscam a implementação de modelos ou políticas aqui abordadas. Especificamente

considerando que as plantas de Candeias e Monterrey juntas representam 35% do grupo,

podemos afirmar a possibilidade dessa replicação pelo menos dentro de todo o grupo.

- Por último, seria bastante gratificante se, ao fim deste estudo crítico do modelo de

gestão de produção desenhado por nós, pudéssemos contribuir retro alimentando, em alguma

dimensão, a teorização desenvolvida.

8 Capacidade Protetiva é o excesso de capacidade que todos os recursos possuem em relação ao Recurso

Restritivo de Capacidade (RRC).

19

Cabe salientar que a definição, treinamento e implementação do modelo proposto de

TPC com Supermercado foi bastante uniforme para as duas plantas citadas, porém, apesar de

se apresentar de modo simples e lógico, com embasamento puramente científico, essa

metodologia envolve a quebra de paradigmas em diversas áreas da empresa.

As informações levantadas na revisão da literatura e na pesquisa de campo constituem

os capítulos deste trabalho. O Capítulo 1 apresenta a fundamentação teórica. Foi realizada

uma pesquisa da evolução da gestão da manufatura pós-revolução industrial, tratando,

inicialmente, da gestão tradicional da gestão de manufatura com a produção em massa,

passando pelos ensinamentos de Henry Ford, com o início de uma visão de produção de baixo

custo e alta qualidade como meio de ganhar market share. Em seguida, trataremos da era dos

computadores com o MRP e MRP II, para então falarmos do just-in-time e mentalidade

“enxuta” (sem desperdícios) com Taiichi Ohno e a manufatura Toyota. Finalmente, abordamos

o Gerenciamento das Restrições com Goldratt, mostrando os cinco passos da metodologia

Tambor-Pulmão-Corda, com Gerenciamento de Pulmões, explicando o significado e razões

de se estabelecer Supermercado (Replenisment).

O Capítulo 2 apresenta a metodologia de pesquisa aplicada, sendo explicada a sistemática

adotada do estudo de caso, com os critérios seguidos na coleta e análise dos dados,

objetivando responder à questão-problema formulada, as quais nortearam o desenvolvimento

deste trabalho.

O Capítulo 3 inicia com a descrição do processo de fabricação de eletrodos de grafite,

ressaltando o mapeamento das operações e estoques. Na seqüência é apresentado o projeto

piloto de Tambor-Pulmão-Corda com Gerenciamento de Pulmões e Supermercado desenvolvido

nos Estados Unidos para replicação em todas as unidades. Neste capítulo, enquanto

apresentamos o projeto-piloto, trazemos a teoria que subsidiou as definições adotadas.

O Capítulo 4 contém a análise e os resultados da implementação do projeto Tambor-

Pulmão-Corda com Supermercado nas unidades de Candeias e Monterrey. Aqui apresentamos

os dados colhidos nas duas unidades, fazendo uma análise dos mesmos, de modo a avaliar a

implementação do projeto, as especificidades de cada unidade, seus sucessos, dificuldades e

ações de melhoria.

Finalmente, apresentamos, nas Considerações Finais, os benefícios obtidos, apresentando

perspectivas futuras de utilização do Gerenciamento das Restrições nas operações que

envolvem a fabricação de eletrodos de grafite.

CAPÍTULO 1

GESTÃO DA MANUFATURA

1.1 MÉTODOS DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO

Durante todo o período de desenvolvimento do projeto piloto, consideramos a empresa

como sendo um sistema composto de um conjunto de elementos, entre os quais há alguma

relação de interdependência. Isto estava muito claro, até mesmo pela existência de vários

times de trabalho, mencionados na Introdução desta dissertação, com responsabilidades

distintas e obrigados a se reunir, com freqüência, para tratar de assuntos que necessitavam de

discussão conjunta para progredir.

O nosso grupo de trabalho se concentrou mais fortemente nos sistemas e nas funções

de planejamento e controle da produção.

A base teórica deste trabalho envolveu quatro diferentes métodos de planejamento e

controle da produção. O primeiro, denominado neste trabalho de método Tradicional, tem

como modelo a busca da máxima produtividade por centro de trabalho, em uma produção em

massa. É representado pelo modelo Ford de produção1. O segundo, o Planejamento das

Necessidades de Materiais (MRP), que evoluiu para o Planejamento dos Recursos de

Manufatura (MRP II), e mais adiante chegou ao chamado de método de Planejamento de

Recursos da Organização (ERP). O terceiro, é o método de Planejamento e Controle da

Produção da Filosofia Just-In-Time (JIT), que traz o Kanban como ferramenta operacional.

1 É importante ressaltar a grande visão de seu criador, Henry Ford.

21

Por fim, temos o quarto método, denominado de Programação e Controle do Gerenciamento

das Restrições (GR), baseado no método Tambor-Pulmão-Corda, criado por Eliyahu M. Goldratt.

Neste capítulo, abordaremos cada um desses métodos, com suas características e

funções identificáveis, encerrando com uma comparação entre elas, tentando mostrar que,

apesar das diferenças, em muitas situações os métodos são complementares. Isto quer dizer

que a adoção de um deles não implica necessariamente na exclusão do outro. Exemplo prático

dessa afirmação será constatado no decorrer dessa dissertação, onde poderemos observar que

o modelo proposto para a empresa é composto de uma combinação destes métodos.

1.2 MÉTODO TRADICIONAL DO GERENCIAMENTO DA PRODUÇÃO

Segundo Schonberger (1984, p.9):

[...] o advento da revolução industrial, nos meados do século dezoito, gerou o próprio sistema fabril, ao lado de uma série de invenções. O traço característico do sistema fabril é a eficiência, que se alcança por intermédio da divisão do trabalho, das peças intercambiáveis e do grande volume da produção como se viu primeiro na Europa e depois na América do Norte, o artesão especializado foi substituído pelo operário não-especializado e semi-especializado.

Como informa o autor citado, o norte-americano Eli Whitney foi o pai da idéia das

peças intercambiáveis, lançada por volta de 1800, bem como de alguns outros progressos

correlatos em matéria de segurança, durabilidade, serviços ao consumidor e eficiência na

produção. A idéia dos componentes intercambiáveis constituiu um marco fundamental para o

advento da produção em massa. A concepção de produção padronizada impôs a necessidade

de controlar os estoques de material em processo, além de controlar, como normalmente se

faz, os produtos acabados e as matérias-primas; as despesas e as preocupações anexas ao

planejamento e controle dos estoques em processo podem ser contrabalançadas por entregas

mais rápidas, já que, enquanto aguardam os pedidos dos clientes, os produtos são mantidos

em processo quase final de acabamento.

A eficiência das fábricas pautava-se na padronização da concepção dos produtos, dos

seus componentes e ferramentas, bem como pela utilização de máquinas operatrizes

motorizadas padronizadas. Até então, apenas a mão-de-obra ficara fora da tentativa de

padronização. Para a força de trabalho, o controle aplicado baseava-se na prática do método

da “cenoura e do chicote”, conforme Schonberger (1984).

22

Mais tarde, a administração científica veio completar a padronização da fábrica,

atingindo, finalmente, os operários. Frederick W. Taylor, Frank e Lílian Gilbreth, e mais uma

série de outros estudiosos aperfeiçoaram as técnicas de estudar o trabalho, de forma a permitir

a padronização da tarefa dos operários. No estudo do trabalho, aperfeiçoa-se o método de

executar o serviço, aumentando sua eficiência e facilitando sua operação; depois, cronometra-

se o método aperfeiçoado, determinando-se o tempo padrão; em terceiro lugar, ensina-se aos

trabalhadores o método padronizado; e em quarto, programa-se, dirige-se e controla-se os

serviços, tomando como referência o método e o tempo padrão (SCHONBERGER, 1984).

O autor prossegue, relatando que, por volta de 1915, separadamente, Ford Harris e

R.H. Wilson montaram a fórmula do lote econômico. Por meio desta fórmula, chegaram a um

lote de tamanho economicamente correto, ou seja, nem tão grande, que acarretasse despesas

excessivas de manutenção, nem tão pequeno, que onerasse os custos de preparação do

maquinário. Esta fórmula visa suportar a busca da eficiência quando se produz em lotes

grandes, no modelo de produção em massa tradicional.

Pela década de 1920, a engenharia industrial, claramente, se firmou nos Estados

Unidos como a promotora da administração científica. A Europa levou, pelo menos, vinte

anos para aprender e praticar o estudo do trabalho. Este atraso, segundo alguns autores, talvez

explique boa parte da supremacia industrial dos Estados Unidos sobre o resto do mundo nas

décadas de trinta, quarenta e cinqüenta (SCHONBERGER, 1984).

O Sistema Ford simboliza a produção e o consumo em massa na América dessa época,

e, por que não dizer, é um exemplo seguido até hoje. Trata-se de um método de produção em

massa baseado no fluxo do trabalho, por vezes denominado de linha de montagem. Uma das

regras é fazer grandes lotes de uma única peça – isto é, produzir uma grande quantidade de

peças sem uma troca de matriz. Esta é uma das principais características do método de

produção em massa. A indústria automotiva americana tem mostrado continuamente que a

produção em massa planejada tem grande efeito na redução de custos. Este sistema de produção

lida com vastas quantidades e produz altos inventários de materiais acabados e em processo.

Henry Ford é referência do sistema que aqui denominamos de produção tradicional.

Na busca de realizar um sonho, e com a convicção de que a função do negócio é servir à

humanidade, produzindo para consumo e não meramente para ganhar dinheiro e especular, Ford

(2000, 2003) relata que investiu toda a sua vida no projeto de prover o carro, um bem de alta

utilidade, para a maior quantidade de pessoas, produzindo um produto de qualidade e baixo

preço.

23

A essência de suas idéias era que o desperdício e a ganância bloqueiam a entrega do

serviço verdadeiro. Ambos, desperdício e ganância, são desnecessários. Ele acreditava que o

processo de manufatura deveria distribuir o máximo em salários, aumentando o poder de

compra. Produzindo com o mínimo de custo e vendendo com o mínimo de lucro, ele poderia

distribuir o produto em consonância com o poder de compra. Com isso, todos que estivessem

conectados com o negócio – gerentes, trabalhadores e compradores – estariam contribuindo

da melhor maneira para a existência do negócio (FORD, 2000, 2003).

Como mostrado acima, as contribuições de Henry Ford vão além dos processos de

manufatura, tema que iremos tratar a partir de agora. No começo, a Ford era constituída

apenas de mecânicos ou de pessoas com habilidades mecânicas. Com o incremento da

produção ficou aparente que não era necessário, apenas, pessoas com essas habilidades. Do

mesmo modo, devido às proporções que a produção estava tomando, dificilmente o mercado

teria disponibilidade para treinar o número necessário destes profissionais. Baseado nisso,

Henry Ford (2000) concentrou esforços no desenvolvimento das habilidades de planejamento,

gerenciamento e ferramentas de construção (máquinas e equipamentos). Como resultado

dessas habilidades desenvolvidas, pessoas sem aptidão puderam aproveitar esses recursos,

engajando-se no processo produtivo de manufatura. Em outras palavras, esse processo

produtivo visava ser desempenhado por pessoas que pudessem aprender suas tarefas em

poucas horas ou poucos dias de treinamento, sem a necessidade de conhecimento ou

habilidades especiais (FORD, 2000).

Observa-se uma constante preocupação com a qualidade dos materiais e projetos, que

deve ser o mais simples possível, a redução do desperdício e o uso de máquinas e equipamentos

automatizados como ferramentas de incremento da produtividade. A idéia da instalação da

“linha de montagem” começou a tomar corpo quando se observou que muitos trabalhadores

da manufatura da Ford gastavam mais tempo em deslocamento ou movimento de peças e

ferramentas do que executando alguma tarefa de fabricação ou montagem propriamente dita.

Esses trabalhadores recebiam baixos salários, pois, segundo Ford (2000), o pedestrianismo

não poderia ser bem remunerado.

Segundo Ford (2000, p.80, tradução nossa): “[...] o primeiro passo para a linha de

montagem veio quando se passou a levar o trabalho ao homem ao invés do homem ao

trabalho.”2 Outros princípios gerais da linha de montagem na manufatura previam, por

exemplo, que o trabalhador não devia fazer mais do que um passo da montagem, e que

2 “The first step forward in assembly came when we began taking the work to the men instead of the men to the

work.”

24

nenhum trabalhador devia, sequer, se inclinar para executar sua tarefa. Desta forma, as

ferramentas e os trabalhadores eram dispostos numa seqüência lógica de produção, e cada

componente era deslocado na menor distância possível para finalizar o processo. As peças

eram movimentadas de forma repetitiva, e caíam sempre no mesmo lugar, em posição o mais

conveniente para a mão do trabalhador. Este, por sua vez, devia executar, se possível, apenas

um movimento, ou um passo de determinada montagem.

O marco da busca da eficiência da era Henry Ford foi a produção do “Modelo T”. Sua

frase “Qualquer cliente pode ter um carro pintado de qualquer cor contanto que seja preto.”3

(FORD, 2000, p.72, tradução nossa), traduz bem a importância que alcançou a busca da

eficiência nesse período. Henry Ford definiu um projeto de carro, com características, tais

como: qualidade de materiais, simplicidade de operação, suficiente potência, confiabilidade

absoluta, leveza, controle e pouca manutenção. Segundo ele, produzindo um carro com essas

características e com um preço mais accessível, o problema seria atender a demanda. Por isto,

todos poderiam ser fabricados na cor preta, o que também contribuiria para aumentar a

produtividade, baixar o custo e atender a demanda. O plano de produção, portanto, era

estabelecido a partir de metas de produção, que tinham como objetivo produzir sempre o

máximo. Com isto, acreditava-se que a demanda era ilimitada, estando as restrições sempre

dentro da manufatura.

Em resumo, verificamos uma preocupação com a eficiência, com a produção em larga

escala, altos inventários, qualidade intrínseca do produto, inspeção intensiva, programação

baseada em ponto de pedido e visando atender/produzir o maior volume de produtos possível,

geralmente a partir de um meta de produção. No entanto, Henry Ford (2000) relata uma

preocupação muito grande com a eliminação do desperdício, principalmente no que dizia

respeito à perda de tempo e qualidade, pois acreditava ser a finalidade de qualquer negócio

prestar “serviço”, com custo baixo e lucratividade pequena.

O método Ford de produção é chamado de tradicional, porque ele foi o primeiro

sistema de produção estabelecido para gerenciar organizações industriais e por ter sido bem-

sucedido em sua época. O sistema tradicional de gestão de manufatura ainda é muito utilizado

em nossos dias, especialmente em empresas pequenas e em empresas de países em

desenvolvimento.

3 “Any customer can have a car painted any colour that he wants so long as it is black.”

25

1.3 MÉTODO DE PROGAMAÇÃO DA PRODUÇÃO MRPs

A American Production and Inventory Control Society (APICS) é, mundialmente, a

responsável pela maioria das publicações sobre o método MRP. Cox III e Spencer (2002,

p.50-51) apresentam a seguinte definição do MRP:

[...] um conjunto de técnicas que utiliza a estrutura de produto, dados de estoque e o plano mestre de produção para calcular as necessidades de materiais. Faz recomendações para liberar ordens de reabastecimento de material. Além disso, já que é programado levando o tempo em consideração, o MRP faz recomendações para reprogramar ordens em aberto quando os prazos de entrega e as datas necessárias não estão em dia [...]

Com base na definição acima, Fullmann et al. (1989) citam as metas e objetivos do

MRP, bem como suas funções e atividades. Como metas e objetivos, destacam a rotatividade

dos estoques, atendimento ao cliente, produtividade de mão-de-obra, utilização de capacidade,

custo de material, custo de transporte e custo do sistema. Como funções e atividades do MRP

os autores listam a previsão e entrada dos pedidos, o Plano Geral de Produção, o Plano Mestre

de Produção, liberação das ordens (colocação, aumento, redução, cancelamento), seguimento

follow-up (compras, recebimento e controle da produção), planejamento de capacidade,

manutenção de registros e coordenação.

No MRP, uma das metas principais é conseguir melhores serviços com redução dos

estoques, utilizando, para isto, programações e reprogramações dos recursos disponíveis. Por

este motivo, segundo Cox III e Spencer (2002), o cálculo do MRP é visto atualmente como

uma simples ferramenta de programação.

Ao longo do tempo, foram adicionados ao planejamento de prioridades do MRP, o

planejamento de capacidades e vários módulos operacionais e financeiros, transformando-o

no que passamos a conhecer como Manufacturing Resources Planning (MRP II) –

Planejamento dos Recursos de Manufatura. Inicialmente, o plano comercial não era

interligado aos planos de produção e o plano mestre de produção os reunia através do

departamento de planejamento da produção. Da mesma forma, a contabilidade possuía seu

próprio sistema para formação do inventário, já que a precisão dos números de controle do

inventário era questionável. As empresas ainda tinham outros sistemas tais como: marketing,

distribuição e compras. Aos poucos, o MRP foi interligando as diversas áreas, tornando-se

aplicável para toda a empresa, envolvendo vários aspectos – manufatura, finanças, marketing,

engenharia, compras, distribuição e processamento de dados. Logo, o MRP II combina o

26

plano de produção e o plano comercial, envolvendo a programação e controle da produção e

inventários.

Segundo Cox III e Spencer (2002), em um MRP, o plano mestre de produção utiliza

como dado de partida a previsão de vendas e os pedidos em carteira. Esses dados são

convertidos em necessidades de capacidade e de materiais e são comparados com a

capacidade e os níveis de estoques existentes.

O Planejamento de Capacidades ocorre juntamente com o processo de geração do

Plano Mestre. O planejamento das prioridades ocorre dentro do próprio cálculo do MRP. Para

determinar quando o material é necessário para atender ao plano mestre, o MRP passa as

necessidades brutas da montagem para seus componentes. Ao fazer isso, as datas de entrega

são deslocadas pelos tempos de produção pré-estabelecidos ou calculados como parte lógica

interna do MRP (tempo de atravessamento). O controle de prioridades ocorre, dentro do

MRP, à medida que os pedidos planejados são enviados para os departamentos de produção e

o material é liberado para se conferir as quantidades com os novos pedidos lançados na

fábrica. Conforme a produção real ocorre, qualquer desvio é identificado, já que o status do

pedido é reportado ao sistema (COX III; SPENCER, 2002).

Segundo os autores citados, baseado em uma previsão de vendas ou plano de

negócios, é traçado o Plano de Produção da empresa, que fornece uma orientação de longo

prazo para a organização. No Plano de Produção, estabelecemos também o plano de

inventário desejado e elaboramos um plano de mão-de-obra. Além disso, deve ser

considerado um plano financeiro englobando todo esse cenário. A partir do Plano de

Produção, é elaborado o Programa Mestre de Produção e, depois, os programas detalhados a

curto prazo. O Plano de Produção deve ser verificado em relação às suposições de capacidade

que foram feitas. Essa verificação é superficial, podendo ser baseada no valor médio de

entregas e de produção ou na comparação de horas de manufatura requerida versus total de

horas de manufatura disponíveis.

Aprovado o Plano de Produção, o próximo passo é a elaboração do Programa Mestre

de Produção, baseado no primeiro. Este Programa consiste em determinar as quantidades

finais a serem produzidas por período de tempo. Os autores ressaltam que o Programa Mestre

de Produção implementa um plano de produção de fato, e não uma previsão.

No processo de desenvolvimento do Programa Mestre de Produção, várias áreas

tradicionais do negócio fornecem dados para o processo de planejamento da produção. A

primeira destas áreas é o Marketing/Vendas, que fornece as previsões de vendas. A seguir, a

Manufatura fornece dados referentes às capacidades. Também participam do processo as

27

áreas de Finanças, Compras e Pessoal. Deste modo, esse Programa tem duas importantes

funções: primeiro, fornece uma base para o planejamento de prioridades e o planejamento de

capacidade a curto prazo, isto é, entre hoje e algumas semanas ou meses à frente; segundo,

fornece base para o planejamento de recursos (COX III; SPENCER, 2002).

A maioria das empresas utiliza o sistema MRP de “lote”, ou seja, com o último

Programa Mestre, a última informação sobre os registros de inventário e as últimas listas de

materiais é executado o replanejamento e o registro de inventário de cada item é recalculado,

nível a nível (WIGHT, 1984).

Sobre o estoque de segurança4, Fullmann et al. (1989) esclarecem que é afetado pelos

seguintes elementos: incerteza de demanda durante o prazo de reposição; incerteza do prazo

propriamente dito; importância do serviço; e importância do inventário. Uma vez alcançado

um plano de ação ou julgamento quanto à importância destes itens e desenvolvida uma

medida do erro de previsão, é determinado o volume de estoque de segurança. A redução do

estoque de segurança necessário, exige, segundo os autores citados: previsão melhor; opção

por baixar o desempenho de serviço; ou introdução de um ciclo de inventário maior.

Segundo Fullmann et al. (1989), apesar de o MRP ser um método que tem sua

aplicação principal na programação da produção, é comum encontrar 70% das tarefas

atrasadas em qualquer operação, se comparadas a seu prazo. Ao mesmo tempo, se olharmos

em relação às prioridades, muitas não são realmente necessárias. Uma das explicações, é que

nem sempre a operação respeita a relação de prioridades. Outro fator importante é reconhecer

certas dependências de prioridades.

Merece também atenção o grande número de obstáculos externos que ocorrem após a

liberação de uma ordem de fabricação e requisição de compras. Como exemplo, citamos:

pedido de urgência de bons clientes; recuperação; greves; faltas; mudanças técnicas; perda por

refugo; excesso de produção; introdução de produtos novos; ferramental que não corresponde

ao desejado e a quebra do equipamento. Outra preocupação é representada pelos erros de

registros, que ocorrem, ainda que tenha sido implantado um sistema de inventário

computadorizado. Junta-se a isto, a incapacidade do Marketing de fornecer previsões

confiáveis da demanda do item final e a pressão contínua dessa área para acrescentar novos

pedidos e produtos (FULLMANN et al., 1989). Portanto, como sugerem os autores citados, a

primeira necessidade é elaborar um Plano Mestre que todos aceitem e respeitem, para que

possam trabalhar em conjunto e fazê-lo funcionar. O Plano Mestre é simplesmente o ponto de

4 Estoque de segurança é considerado um fator de planejamento para contornar incertezas e imprevistos. Ele

deve ser somado à demanda média no cálculo do ponto de pedido (FULLMANN et al. 1989).

28

partida; é necessário, porém, que as linhas de comunicação estejam abertas, para permitir uma

operação sincronizada.

O que ocorre com freqüência, de acordo com Fullmann et al. (1989), é que, mesmo

tendo uma boa estimativa do tempo de reposição, os pedidos são marcados como “urgente”,

devido à demanda variável, fazendo com que o sistema de prioridades não seja efetivo.

A obtenção de um Plano Mestre de Produção viável, segundo os autores citados, exige

um planejamento superficial da capacidade. Isto é conseguido selecionando os centros de

carga críticos dentro da fábrica. Depois de identificados, é preciso elaborar algum tipo de

unidade de medida comum, que permita medir a capacidade. Deve-se, então, decidir, do ponto

de vista de balanceamento de cargas, o ponto até onde se está disposto a chegar, no que diz

respeito a problemas de capacidade.

O MRP calcula as necessidades líquidas, a programação e a liberação planejada de

ordens de produção, gerando o plano de materiais. Desta forma, a preocupação é verificar se

há materiais disponíveis. Mesmo quando se discute o planejamento de prioridades, a

preocupação está relacionada com a disponibilidade de materiais, combinações erradas, o

prazo deles e coisas deste tipo.

No outro lado, esclarecem Fullmann et al. (1989), existe a questão do Planejamento de

Capacidade, que envolve as abordagens “Carregamento Infinito” e “Carregamento Finito”. Se

há capacidade, pode-se prosseguir; caso contrário, deve-se procurar ajustar o programa. O

Planejamento das Necessidades de Capacidade no MRP são estimativas que levam em

consideração vários tempos da manufatura, tais como: tempo de processamento; de fila; de

movimentação; de cotação de terceiros; de controle de qualidade; e de distribuição.

Inicialmente é executada a abordagem chamada de “Carregamento Infinito”, na qual os

pedidos planejados e os pedidos em aberto são jogados na carga, semana por semana, sem

considerar o volume de horas disponíveis da máquina. Em seguida, são verificados os

resultados, e os ajustes necessários são realizados. A posteriori, com a ajuda dos

computadores, as cargas são balanceadas nos diversos postos. Isto é denominado

“Carregamento Finito”. Este balanceamento deve ser feito em todo o roteiro ao mesmo tempo,

daí a necessidade de computadores com capacidade.

O MRP e o MRP II são, basicamente, métodos de programação (e reprogramação) e

controle, podendo ser aplicado com seus próprios conceitos de gestão da manufatura ou com

os métodos JIT e GR, utilizando os conceitos destes.

29

1.4 MÉTODO JUST IN TIME (JIT)5

O método JIT se concentra na eliminação de desperdício no processo de manufatura.

Desperdício é entendido como tudo aquilo que não acrescenta valor ao produto. Desenvolvido

por Taiichi Ohno, criador do Sistema Toyota de Produção, nos anos 70, em resposta à

primeira crise internacional de petróleo, o JIT introduziu uma idéia simples: a total eliminação

de desperdício.

O JIT é assim definido por Cox, Blackstone e Spencer (1985, p.42):

Uma filosofia de produção baseada na eliminação de todos os tipos de desperdícios e na melhoria contínua da produtividade. Abrange a execução bem sucedida de todas as atividades necessárias para se produzir um produto final, desde seu projeto até sua expedição, incluindo todas as etapas de conversão desde a matéria-prima. Os elementos principais do “just-in-time” incluem possuir apenas o inventário necessário, aprimorar a qualidade para defeito zero, reduzir os tempos de atravessamento através da redução dos tempos de preparação, o tamanho das filas e o tamanho dos lotes, melhorar incrementalmente as próprias operações em si mesmo; e realizar essas atividades a um custo mínimo. No sentido mais amplo, aplica-se a todas as formas de manufatura, de “job shops” e de processos, bem como à manufatura repetitiva.

Para Taiichi Ohno (1997, p. 26):

[...] o just-in-time significa que, em um processo de fluxo, as partes corretas necessárias à montagem alcançam a linha de montagem no momento em que são necessários e somente na quantidade necessária. Uma empresa que estabeleça esse fluxo integralmente pode chegar ao estoque zero. Do ponto de vista da gestão da produção, esse é um estado ideal. Fluxo de produção na ordem inversa.

Isso quer dizer que, para fornecer os componentes usados na montagem, um processo

final vai para um processo inicial para retirar apenas o número de peças necessárias e somente

quando elas são necessárias. Nesta forma reversa, o processo de fabricação vai do produto

acabado de volta para o departamento onde teve início a montagem dos materiais. Este tipo de

fluxo de produção é conhecido como “puxar”, em contraposição ao fluxo de produção

tradicional, denominado “empurrar”. Cada elo na corrente just in time está conectado e

sincronizado.

5 A base teórica utilizada nesta seção está exposta nas obras de Ohno (1997), Schonberger (1984) e Fullmann et

al. (1989).

30

Entretanto os tempos mudam. Como diz Ohno (1997, p.xi): “Tudo o que estamos

fazendo é olhar a linha do tempo [...] do momento que o freguês nos entrega um pedido até o

ponto em que recebemos o dinheiro. E estamos reduzindo essa linha do tempo removendo os

desperdícios que não agregam valor.”

Ohno (1997) define os dois pilares necessários à sustentação do sistema Toyota de

Produção como sendo o JIT e a automação com um toque humano, ou autonomação. A

ferramenta utilizada para operá-lo é o Kanban, idéia desenvolvida por Ohno a partir do estilo

dos supermercados6 americanos surgidos em meados dos anos 50.

“Autonomação” é a idéia que surgiu com a invenção de uma máquina de tecer auto-

ativada por Toyoda Sakichi, fundador da Toyota Motor Company. O tear parava

instantaneamente se qualquer um dos fios da urdidura ou da trama se rompesse. Um

dispositivo que podia distinguir entre condições normais e anormais foi inserido na máquina,

permitindo a produção apenas de produtos perfeitos. Caso contrário, a máquina era parada.

A autonomação também muda o significado da gestão. Não é necessário um operador

enquanto a máquina estiver funcionando normalmente. Apenas quando a máquina pára,

devido a uma situação anormal, é que ela recebe atenção humana. Como resultado, um

trabalhador pode atender diversas máquinas, tornando possível reduzir o número de

operadores e aumentar a eficiência da produção.

Parar a máquina, quando ocorre um problema, força todos a tomar conhecimento do

fato. Quando o problema é claramente compreendido, a melhora é possível. Esta regra é

aplicada no JIT. Mesmo numa linha de produção operada manualmente, os próprios

trabalhadores devem acionar o botão de parada para interromper a produção se surgir

qualquer anormalidade.

Segundo Ohno (1997), a descoberta da raiz do problema e sua conseqüente correção é

possível repetindo-se a pergunta “por que” por cinco vezes. Ou seja, perguntando-se cinco

vezes “por que” e respondendo a cada vez, pode-se chegar à verdadeira causa do problema,

que, geralmente, está escondida atrás de sintomas mais óbvios. Com isso, obtém-se a melhoria

contínua dos processos.

Ohno (1997) informa que na Toyota, como em todas as indústrias manufatureiras, o

lucro só pode ser obtido com a redução de custos. A redução de custos deve ser o objetivo dos

fabricantes de bens de consumo que buscam a sobrevivência. Principalmente em períodos de

6 O processo final (cliente) vai até o processo inicial (supermercado) para adquirir as peças necessárias, no

momento e na quantidade que precisa. O processo inicial imediatamente produz a quantidade recém-retirada (reabastecimento das prateleiras). (OHNO, 1997).

31

lento crescimento econômico, este sistema de produção representa um conceito em

administração que pode ser aplicado a qualquer tipo de negócio, em qualquer lugar do mundo.

O primeiro passo para a aplicação do Sistema Toyota de Produção é identificar

completamente os desperdícios: desperdício de superprodução; desperdício de tempo

disponível (espera); desperdício em transporte; desperdício do processamento; desperdício de

estoque disponível; desperdício de movimento; e desperdício de produzir produtos

defeituosos.

A eliminação total do desperdício deve considerar os seguintes aspectos: o aumento da

eficiência só faz sentido quando está associado à redução de custos; a eficiência de cada

operador e de cada linha, bem como os operadores como um grupo, devem ser observados. A

eficiência deve ser melhorada em cada estágio e, ao mesmo tempo, na fábrica como um todo.

Para Schonberger (1984), o desperdício existente não é identificado prontamente no

balanço da empresa. Ele se manifesta na forma de estoques altos, baixo nível de qualidade,

altos índices de refugos e longo lead-times.

Na visão de Ohno (1997), se uma peça é necessária na razão de 1.000 por mês, deve-

se fazer 40 peças por dia, durante 25 dias. Além disso, a produção precisa ser distribuída de

forma homogênea ao longo da jornada de trabalho. Se a jornada é de 480 minutos, deve-se ter,

na média, uma peça a cada 12 minutos. Esta idéia, mais tarde, evoluiu para o nivelamento da

produção. O modo pelo qual o Sistema Toyota, ou japonês, de produção deve ser operado,

implica em estabelecer um fluxo de produção e uma forma de manter um constante

suprimento externo de matérias-primas.

Ohno (1997) acreditava ser a fábrica a principal fonte de informação da manufatura.

Ela fornece as informações mais diretas, atualizadas e estimulantes sobre a gerência. Outro

ponto importante do Sistema Toyota de Produção é o controle visual, que é estabelecido

integralmente. Folhas de trabalho padrão são afixadas em local bem visível, em cada estação

de trabalho, e chegam com um kanban afixados nelas. A alta eficiência da produção também é

mantida pela prevenção da ocorrência de produtos defeituosos, erros operacionais, acidentes,

e pela incorporação das idéias dos trabalhadores. Tudo isso é possível por causa da

imperceptível folha de trabalho padrão. Ela é totalmente baseada em princípios e desempenha

um papel importante no sistema de controle visual da Toyota, listando com clareza os três

elementos do procedimento de trabalho padrão: tempo de ciclo, seqüência do trabalho e

estoque padrão.

A manufatura também é feita através do trabalho em equipe. Para exemplificar, Ohno

(1997) utiliza uma analogia: a melhor forma de fazer com que o barco vá mais rápido é

32

fazendo com que todos distribuam a força igualmente, remando parelho e à mesma

profundidade. Os coordenadores de equipes têm como principal tarefa treinar os trabalhadores

e os operários são ensinados a ajudar uns aos outros, sendo reconhecidas as diferenças

individuais.

JIT é uma filosofia de operação de toda a empresa para crescimento, sobrevivência e

perfeição a longo prazo, em vista da concorrência mundial. Ela incorpora campanhas contra o

desperdício e para a flexibilidade necessária para responder às mudanças das condições do

mercado, incluindo esforços contínuos para reduzir os defeitos, inventários, necessidades de

espaço de produção e mão-de-obra no produto final. A sobrevivência e o crescimento a longo

prazo só podem ocorrer se forem mantidos níveis adequados de lucro. Esses níveis só podem

ser mantidos elevando-se os preços ou aumentando-se os volumes. Elevar os preços não é

uma política viável porque depende do mercado. Com isso, a idéia é aumentar a fatia,

assegurando a sobrevivência a longo prazo (OHNO, 1997).

A filosofia do JIT visa a encontrar e usar os meios mais simples e baratos para

planejar, programar e controlar o fluxo de material no processo de manufatura para produzir o

que os consumidores querem, apenas na proporção do consumo, com a qualidade perfeita e

sem desperdício de tempo, mão-de-obra, material, energia ou equipamento, para que não

exista inventário ocioso, utilizando métodos que permitam o desenvolvimento das pessoas. A

baixa qualidade aumenta os custos de retrabalho e substituição, interrompe as operações

manufatureiras e faz com que as entregas sejam reprogramadas. Ela também aumenta o

estoque quando se aplica o estoque de segurança, previsões de refugo e eficiências.

Schonberger (1984) apresenta os objetivos do sistema de produção JIT, destacando:

converter matérias-primas dos fornecedores em produtos finais às mãos dos consumidores

dentro de um prazo mínimo absoluto e manter um mínimo inventário; reduzir continuamente

os níveis de inventário; reduzir ao mínimo os tempos de ajuste e troca de ferramentas; reduzir

o tamanho dos lotes, buscando ser possível a cada centro de produção conseguir lotes de uma

unidade; processar o material através do sistema baseado nas necessidades reais, ao invés de

empurrá-lo em antecipação a elas; reduzir os custos totais e melhorar a qualidade do produto

fabricado.

O autor afirma que o sistema nipônico de dirigir a produção e a qualidade possui

raízes em sua cultura nacional. Esses sistemas compõem-se de processos e técnicas simples, a

maior parte dos quais não precisa, para se instalar, de qualquer ambiente especial, nem de

qualquer panorama cultural especial. O excelente controle sobre a qualidade não resulta

simplesmente dos lotes de dimensões reduzidas e da pronta descoberta das peças defeituosas,

33

mas de uma investida empresarial global que, desde 1949, vem sendo desfechada contra a má

qualidade. O choque do petróleo pode ter ajudado o Japão a construir o sistema just-in-time,

mas, muito antes, em 1949, o Japão plantou um marco histórico, na jornada em prol do

controle da qualidade de seus produtos. A União dos Cientistas e Engenheiros Japoneses

(UCEJ) criou o Grupo de Pesquisas para o controle da qualidade, ao mesmo tempo em que,

juntamente com a Associação Japonesa de Padrões (AJP) passou a promover seminários que

visavam à divulgação da qualidade. Os Doutores W. E. Deming (em 1950) e J. M. Juran (em

1954), líderes de CQ nos Estados Unidos, foram convidados a proferir palestras no Japão.

As primeiras atividades de treinamento na área do CQ limitaram-se aos dirigentes

mais altos das empresas e seus engenheiros. Em 1960, elas passaram a se concentrar nos

supervisores.

Conscientizar-se, organizar-se e implantar as técnicas ocidentais para controlar a

qualidade (especialmente as da amostragem estatística) construíram o cerne dos primeiros 15

anos da campanha que se lançou no país inteiro em prol do controle da qualidade. O controle

da qualidade total lá praticado destaca os seguintes pontos, em especial: a meta de aprimorar

continuamente a qualidade dos produtos; a responsabilidade do trabalhador (e não do

departamento de CQ); o controle da qualidade em todos os processos de fabricação, sem se

limitar a examinar amostras só de determinados processos (equivale à prevenção dos defeitos

e não à sua descoberta ocasional); o emprego, para medir a qualidade, de aferições visíveis,

visuais, simples e fáceis de entender até por observadores casuais; o emprego de dispositivo

que automaticamente meçam a qualidade.

O controle da qualidade total (CQT) pode funcionar sozinho e pode operar em

conjunto com a produção JIT. No CQT, impõe-se no pessoal da fábrica a idéia de que o

controle da qualidade constitui um fim em si mesmo. Os erros, se ocorrerem, devem ser

descobertos e eliminados na fonte, isto é, no ponto em que se faz o trabalho. Esta concepção

opõe-se à generalizada regra ocidental da fiscalização, através de amostra estatística após o

lote já estar produzido.

No Japão, várias foram as investidas para se acabar com a má qualidade, desde uma

série de processos destinados a controlar a qualidade dos produtos, a um extremado asseio nas

fábricas, passando pelo emprego de estatísticas e gráficos do tipo espinha de peixe, que

mostram causas e efeitos, defeito zero, que aproveita as idéias individuais relacionadas à

melhoria de qualidade, chegando até os círculos de controle da qualidade e à autoridade que

se concede aos trabalhadores para paralisar as linhas de produção quando se trata de eliminar

algum problema que prejudique a qualidade. O verdadeiro potencial do just-in-time e do

34

controle de qualidade total reside em suas propriedades amplificadoras. Uma rodada de

aprimoramentos resultantes do just-in-time e do CQT tende a desencadear outra rodada,

depois outra, e assim por diante. A esse processo Schonberger (1984) denomina de melhoria

contínua.

1.4.1 Kanban – Ferramenta Utilizada para Operar o JIT

O Kanban é o meio usado para transmitir informação sobre apanhar ou receber a

ordem de produção. O Kanban é uma das técnicas (instrumento, ferramenta) usadas para

atingir a meta do JIT e não um sinônimo de JIT. Fullmann et al. (1989) ressaltam a

importância de se compreender que dois tipos de atividade são denominadas pelo termo

Kanban:

- Um sistema de controle de fluxo de material ao nível da fábrica, desde o

Almoxarifado de Matérias-Primas até o Armazém de Produtos acabados (Kanban interno), o

qual se estende, em alguns casos, ao controle do material distribuído ou recebido de

fornecedores (Kanban externo);

- Um sistema para um contínuo melhoramento da produtividade, mudando-se o

equipamento, métodos de trabalho e práticas de movimentação de material, usando o sistema

de controle de cartões (Kanban) para identificar as áreas com problemas e avaliar os

resultados das mudanças.

Segundo esses autores, os conceitos básicos do Kanban são simples, mas existe uma

pequena discussão sobre os diferentes meios pelos quais a palavra Kanban é usada:

- “Kanban” significa cartão. Os cartões são usados para autorizar o movimento de

material (Kanban de Movimentação) ou sua produção (Kanban de Produção) neste sistema de

controle.

- “Kanban” significa o sistema de controle de fluxo usando os cartões.

- “Kanban”, no próprio contexto, refere-se às melhorias nos métodos de produção

iniciados pelo uso de cartões Kanban para o controle do material.

35

O sistema Kanban estabelece um controle visual de toda a produção. Cada estação de

trabalho processa em seqüência um grupo de peças em lotes de tamanho limitado,

continuamente. As áreas de entrada e saída de cada estação de trabalho são estritamente

definidas e restritas em dimensão. Os cartões Kanban de movimentação são usados para

solicitar e autorizar transferências de quantidades padrão de peças de área de saída das

estações de trabalho subseqüentes. Cada cartão de movimentação mostra o tipo de peça e o

local físico de onde vem e para onde vai, independentemente das estações de trabalho em

questão estarem ou não geograficamente próximas. Os cartões de movimentação e produção

são usados para unir todas as operações de manufatura e compras, necessárias para fazer um

produto. Os contenedores de peças na área de espera da entrada sinalizam com os cartões.

Cada contenedor vazio da área de espera da entrada de uma estação seguinte de trabalho é

devolvido à área de saída da estação de trabalho precedente com um cartão de movimentação.

O cartão de produção é retirado de um contenedor cheio e o cartão de movimentação é

substituído. As peças, então, são transferidas para a estação seguinte. O cartão de produção

removido se junta a um painel de cartões de ordem de produção dentro da estação de trabalho

para repor a saída. Quando chega a vez daquele cartão, a informação dele indica o que

produzir e onde as peças necessárias estão situadas na entrada.

Em um sistema “JIT”, o máximo de inventário entre dois pontos de trabalho é

determinado pelo numero de cartões Kanban e pela quantidade de cada contenedor. O

objetivo principal do Kanban é obter produção no momento exato a baixo custo e com alta

qualidade. Para conseguir isto, o sistema tenta eliminar o estoque entre os sucessivos

processos e minimizar equipamentos, instalações ou empregados ociosos.

O Kanban é um sistema de “puxar”; o departamento usuário puxa a peça ou as

submontagens dos processos fornecedores. Não é permitido uma produção ou estocar sem um

cartão Kanban.

A lógica MRP é usada para estabelecer os índices de demanda nos ambientes viáveis

para aplicação do Kanban. É importante ter em mente que o Kanban é apenas uma parte do

sistema de fabricação “JIT”, o qual também abrange o planejamento de produção pela alta

gerência, um programa mestre de produção apoiado pelo computador, uma lista de material,

reduções no tempo de preparação, melhoramentos na qualidade e mudanças no projeto do

produto.

O Kanban tem suas raízes na motivação do empregado e pressupõe que eles terão um

desempenho melhor quando lhes forem confiadas maiores responsabilidades e autoridade.

Cada empregado do JIT/Kanban tem o direito de parar a linha de montagem quando ele está

36

atrasado ou descobre uma peça ou submontagem com defeito. A abordagem também

pressupõe que os empregados irão se ajudar quando ocorrer atrasos, considerando suas

multifuncionalidades.

A forma de Kanban mais freqüentemente usada é um pedaço de papel dentro de um

envelope de vinil retangular. Neste pedaço de papel se encontram as seguintes informações:

informação de coleta; informação de transferência; e informação de produção.

Normalmente, em uma empresa, o QUÊ, o QUANDO e o QUANTO é estabelecido pela

seção de planejamento de produção na forma de um plano de início de trabalho, plano de

transferência, ordem de produção, ou pedido de entrega que é passado para toda a fábrica.

Quando esse sistema é usado, o “QUANDO” é determinado arbitrariamente e as pessoas

pensam que estará tudo bem se as peças chegarem a tempo, ou antes. O gerenciamento das

peças feitas com muita antecedência significa, contudo, o envolvimento de muitos

trabalhadores intermediários. A palavra just-in-time significa exatamente isso. Se as peças

chegarem antes que sejam necessárias – e não no momento exato em que são necessárias –

teremos desperdício.

A primeira regra do Kanban é que o processo subseqüente vai para o precedente para

buscar produtos. Para o processo precedente, entretanto, isso significa eliminar o programa de

produção com que eles contaram durante muito tempo. Os operários da produção têm uma

grande dose de resistência à idéia de que produzir tanto quanto possível não é mais uma

prioridade. Tentar produzir apenas os itens retirados também significa fazer a troca de

ferramentas com mais freqüência, a menos que a linha de produção esteja dedicada a um

único item.

A segunda regra do Kanban prega fazer com que o processo precedente produza

apenas a quantidade retirada pelo processo subseqüente; isto faz com que a força de trabalho e

o equipamento, em cada processo de produção, estejam preparados, em todos os aspectos,

para produzir as quantidades necessárias no momento necessário.

Neste caso, se o processo subseqüente faz retiradas irregulares em termos de tempo e

quantidade, o processo precedente deve ter mão-de-obra e equipamento adicionais para

aceitar esses pedidos. Quanto maior a flutuação na quantidade retirada, tanto mais capacidade

excedente é requerida pelo processo precedente. Por causa disso, flutuações na produção e nos

pedidos no processo final têm um impacto negativo sobre todos os processos precedentes.

Para evitar a ocorrência de tais ciclos negativos, deve-se buscar um fluxo o mais suave

possível na produção. No Sistema Toyota de Produção, isto é chamado de nivelamento da

37

produção, ou suavização de carga. Idealmente, o nivelamento deveria resultar em flutuação

zero na linha de montagem final ou no último processo; contudo isto é muito difícil.

O Sistema Toyota de Produção exige produção nivelada e os menores lotes possíveis,

mesmo que isso pareça contrário à sabedoria convencional. Produzir em pequenos lotes

significa que não se pode operar com uma prensa por muito tempo. Para responder à

variedade nos tipos de produto, a matriz deve ser mudada com freqüência. Conseqüentemente,

os procedimentos de troca de ferramentas devem ser executados rapidamente.

Para que o Kanban seja efetivo, a estabilização e a sincronização da produção são

condições indispensáveis.

O processamento de pedidos de clientes e de informações sobre as necessidades e

desejos do mercado pode ser muito efetivo, se realizado por computador. Porém, a

informação necessária para fins de produção, embora se chegue a ela gradualmente, não é

necessária com 10 ou 20 dias de antecedência.

Para se obter uma operação tranqüila, o programa de produção e o sistema de

informação devem estar estreitamente relacionados. Em primeiro lugar, deve-se ter um plano

de produção anual. Isso significa o número aproximado a ser produzido e vendido durante o

ano corrente. Em seguida, a programação mensal da produção do mês subseqüente é

anunciada internamente e, no início do mês, uma programação mais detalhada é

“estabelecida”. Com base nestes planos, a programação diária da produção é determinada em

detalhe e inclui o nivelamento da produção.

Essa seqüência diária programada é enviada a apenas um lugar: a linha de montagem

final. Esta é uma característica especial do sistema de informação da Toyota. Em outras

empresas, a informação da programação é enviada para todos os processos de produção. O

processo precedente faz tantas peças quantas foram usadas, eliminando a necessidade de uma

programação especial da produção. Em outras palavras, o Kanban funciona como um pedido

de produção para os processos anteriores.

O excesso de operários, equipamentos e produtos apenas aumenta os custos e causa

desperdício secundário. Por exemplo, com operários demais, inventa-se trabalho

desnecessário que, por sua vez, aumenta o uso de energia e de materiais. O maior de todos os

desperdícios é o excesso.

As opiniões são divergentes quanto às vantagens econômicas de manter uma

capacidade de produção extra. A idéia é utilizar a capacidade em excesso com trabalhadores e

máquinas que, de outra forma, estariam ociosos, sem incorrer em novos gastos, mantendo o

plano de produção diário em dia.

38

Há também o problema de reduzir o tamanho dos lotes. Quando uma máquina de

múltiplas finalidades, como uma prensa de matriz, possui excesso de capacidade, é vantajoso

reduzir o tamanho do lote tanto quanto possível, sem considerar o problema da redução do

tempo de troca de ferramentas. Se a máquina ainda tiver excesso de capacidade, é melhor

continuar a reduzir o tempo de troca de ferramentas para utilizá-la.

Ohno (1997), assim como Goldratt (1990), desafiou a contabilidade de custos, ao

afirmar que, embora compreensível, é errado pensar que itens produzidos em massa são mais

baratos por unidade.

O JIT não aceita mais o princípio do estoque intermediário. Em vez de ficar criando

novos estoques entre os diversos pontos onde surgem as irregularidades, seus gerentes de

produção expõem deliberadamente a força de trabalho às conseqüências da falta dos mesmos.

O resultado é que os trabalhadores e seus chefes juntam-se para eliminar as causas de todas as

irregularidades que aparecem.

O JIT favorece uma reação mais rápida ao mercado, uma melhor possibilidade de

previsão, um menor estoque ocioso mantido no sistema, reduzindo o período de espera geral,

que se estende do momento da compra das matérias-primas até o momento do despacho dos

produtos acabados. Dessa forma, o marketing pode prometer entregas mais rápidas, pode

alterar o conjunto ou a quantidade dos produtos com maior rapidez e pode ainda prever

melhor a demanda, já que seu horizonte de previsão não avança tanto no futuro.

Com relação ao preço, a tática japonesa mais empregada é a de operar com reduzida

margem de lucro. Essa tática tem sido tratada pela imprensa ocidental, geralmente ligada a

reflexões sobre a perspectiva japonesa de longo prazo, em oposição à obsessiva necessidade

ocidental de atingir alvos que se traduzam em lucros a curto prazo.

Em resumo, segundo Schonberger (1984), as grandes empresas japonesas continuam a

ver a estratégia do domínio do mercado principalmente como conquista de sua produção; a

agressividade no preço e no marketing limita-se a fornecer o ímpeto para a aceleração do

ritmo. Inversamente, as firmas ocidentais que têm conseguido conquistar parcelas de

mercados encaram a produção como uma espécie de expectadora do processo.

Outro fator importante é ter uma programação inferior à capacidade plena, o que ajuda

a alcançar a programação diária. Esse ponto vale também para o controle da qualidade. Em

primeiro lugar, ele viabiliza a paralisação da linha quando surge qualquer problema, ligado ou

não a qualidade (o princípio da paralisação da linha). Além disso, a programação inferior à

capacidade plena evita as pressões sobre os trabalhadores – bem como a sobrecarga do

equipamento, das ferramentas e do pessoal de apoio – poupando, dessa forma, erros na

39

qualidade, que poderiam resultar da pressa. Permite também operar a fábrica sem grandes

estoques amortecedores entre os sucessivos processos industriais.

Por ora, enquanto as indústrias ocidentais costumam exigir muito de seus

equipamentos e confiar demais no departamento de manutenção, embora alguns trabalhadores

das fábricas ocidentais também tomem algumas dessas providências, através do processo de

formação dos operadores mantenedores, no Japão, são os trabalhadores das fábricas que,

praticamente, cuidam das máquinas.

Desta forma, o sistema JIT se opõe, também aqui, ao sistema ocidental, que busca

superar as falhas dos equipamentos, sem previsibilidade, com novas concepções de modelos

de manutenção e estoques de segurança, ao invés de uma capacidade plena superior à

programação.

Alcançar um bom equilíbrio na linha de produção significa conseguir a utilização

plena dos trabalhadores, mantendo-os ocupados. A norma ocidental de manter os

trabalhadores ocupados traduz-se na aversão de paralisar a linha ou reduzir seu ritmo.

1.5 MÉTODO DO GERENCIAMENTO DAS RESTRIÇÕES

A Teoria das Restrições (TOC) foi concebida como uma abordagem para otimizar

sistemas. Ela é baseada no princípio de que existe uma causa comum para muitos efeitos; os

fenômenos que vemos (sintomas) são conseqüências de poucas causas raízes. Esse princípio

leva a uma visão sistêmica da empresa, ou seja, a empresa é vista como um conjunto de

elementos entre os quais há alguma relação de interdependência. Desta forma, pelo fato de

serem interligados, não se deve dar a mesma importância a todos os recursos dentro da

empresa, e sim se concentrar apenas nos poucos que apresentam impacto maior sobre o

resultado global, que são as restrições. Assim, o Gerenciamento das Restrições é um processo

de aprimoramento contínuo, baseado na gestão desses poucos recursos críticos.

A TOC teve início na década de 70, quando o físico israelense, Eliyahu M. Goldratt,

se envolveu com problemas de logística de produção. O novo enfoque proposto por Goldratt

para a programação de produção teve como base o software Optimized Production Technology

(OPT)7. Goldratt foi o responsável, desde o início, pelo desenvolvimento do novo sistema

7 Marca registrada do Scheduling Technology Group Limited, Hounslow, U.K.

40

logístico OPT e logo se convenceu de que uma programação da produção computadorizada era

somente uma pequena parte dos problemas relacionados com a operação de uma empresa de

manufatura bem sucedida. Segundo Goldratt e Fox (1989), embora desenvolvido de maneira

totalmente independente, o OPT era muito semelhante ao sistema básico de Kanban manual

japonês, daí ser descrito como Kanban computadorizado.

O OPT trouxe uma “modelagem” nova, diferente da tradicional que separava a

estrutura do produto da estrutura do processo, sendo composto dos estágios do processo

produtivo, dos materiais desde sua compra, através do processo e montagem, até finalmente

atender ao pedido do cliente. Este conceito beneficiou, em termos de manipulação de dados,

memórias requeridas no computador, além de um grande aumento da velocidade de

processamento (GOLDRATT, 1990).

Mesmo com todos os benefícios citados, o OPT sofreu a mesma limitação do Kanban

e seu uso era restrito ao ambiente de manufatura de alta repetitividade. O problema era que se

formava estoque entre duas operações, e os poucos lugares onde não existiam estoques

intermediários eram naquelas operações alimentadas por máquinas gargalo. Para solucionar

este problema foi introduzido o conceito de “parada”.

O conceito de produção parada reduziu o inventário sem prejudicar vendas, mas sua

implantação expôs o fato de que a maioria dos recursos (máquinas e operários) usados nas

fábricas que implantaram o software tinha excesso de capacidade e poucos recursos poderiam

ser usados em 100% de sua capacidade, sem causar excesso de inventário. O fato de este

fenômeno ser geral começou a exigir que a atenção se dirigisse de problemas de programação

para problemas gerais. Como resultado, deu-se o reconhecimento da contradição entre fluxo

balanceado e capacidade balanceada em um ambiente no qual existem flutuações estatísticas e

recursos dependentes.8

As regras do OPT começaram a ser formuladas com o crescimento do conhecimento

que a superioridade do software não se devia a seu algoritmo, mas, principalmente, aos

conceitos nele existente. A partir desta constatação, os gargalos passaram a adquirir real

importância na determinação do desempenho geral do negócio.

A descoberta da importância do gargalo e a lógica de programação aplicada a partir

desse raciocínio, começaram a gerar conflitos no dia-a-dia da administração da produção

baseada no OPT. As organizações continuavam de forma irracional a explorar totalmente os

recursos não restritivos; os encarregados têm dificuldade em não ativar os recursos não-

8 Esta é uma das principais hipóteses que suportam a Teoria das Restrições.

41

restritivos para obedecer a programas com eficiências abaixo de 100% e efetuar muito mais

preparações nestes recursos. Com isso, Goldratt (1990) passou a estudar as causas que

produziam esses efeitos, chegando às medidas como as pessoas eram avaliadas e ao sistema

tradicional de contabilidade de custos.

Outro passo importante foi a definição de que os gargalos são aqueles recursos que

precisam produzir todo o tempo, e, portanto deveriam ser programados linearmente,

ignorando a capacidade das não-restrições. Uma vez estipulados seus programas, todas as

outras operações das não-restrições deveriam estar programadas de tal forma (voltando no

tempo) que dessem suporte ao programa dos gargalos.

Esta divisão entre programa dos gargalos e programa dos não-gargalos representou

uma mudança da programação lógica do Kanban e agrupou os bons resultados do MRP e o da

programação finita, enquanto eliminava suas maiores deficiências. Com isto, o tempo de rodar

o programa foi drasticamente reduzido.

Os aperfeiçoamentos que se seguiram, em função da aplicação prática do OPT,

criaram uma série de princípios que constituíram o pensamento tecnológico de produção

otimizada.

Segundo Fullmann et al. (1989), Goldratt observou que, apesar do sucesso do OPT,

havia uma certa resistência na aplicação do programa. Decidiu, então, corrigir essa

dificuldade, publicando alguns livros que tratassem dos princípios básicos da Teoria das

Restrições9. Assim, em 1984, em parceria com Cox, publicou The Goal (A Meta) que conta de

maneira romanceada um caso de aplicação da TOC num ambiente de manufatura. Em

seguida, a dupla Goldratt e Fox (1989) publicou a obra, A Corrida pela Vantagem

Competitiva, que explicava claramente o método. Com o sucesso dos livros, e observando que

empresas que não utilizavam o software OPT vinham aplicando seus princípios com sucesso,

Goldratt decidiu, em finais dos anos 80, vender a empresa que comercializava seu software e

passou a se dedicar a comercializar e desenvolver a parte educativa de sua teoria.

Atualmente, a Teoria das Restrições é estudada a partir de dois campos: O Processo de

Raciocínio e os aplicativos específicos (Operações/Tambor-Pulmão-Corda, Finanças e

Medidas, Gerenciamento de Projetos e Engenharia, Distribuição e Cadeia de Suprimentos,

Marketing, Vendas, Gestão de Pessoas e Visão Viável).

9 A Teoria das Restrições consiste dos seguintes componentes inter-relacionados: (1) logística, com TPC,

gerenciamento de pulmões e estruturas de análise V-A-T; (2) processo de focalização das 5 etapas e indicadores de desempenho do sistema; (3) processo de solução de problemas/pensamento lógico (COX III; SPENCER, 2002).

42

O Processo de Raciocínio é a ferramenta lógica, baseada nas relações de causa-efeito

da física, criada por Goldratt (1990, 1994, 2001) para ajudar no processo de solução de

problemas.

Os aplicativos específicos citados também são baseados no Processo de Raciocínio,

porém, nestes casos, Goldratt identifica as causas raízes dos maiores problemas das referidas

áreas e propõe soluções focadas nos poucos recursos considerados como restritivos ou

críticos.

1.5.1 Processo de Aprimoramento Contínuo

Para Goldratt e Fox (1989), de fato, a única maneira de assegurar e melhorar a posição

competitiva hoje é através da instituição de um processo de aprimoramento contínuo. Daí a

necessidade de identificar claramente a área onde uma melhoria produzirá o máximo de

impacto global. O ganho de qualquer sistema que tem uma meta é governado por poucos

elementos (restrição). A restrição de um sistema é qualquer coisa que o impede de um

desempenho maior em relação a sua meta. Se um sistema de produção não tivesse nenhuma

restrição, a organização teria lucro ilimitado, como vimos anteriormente.

Toda organização é constituída com algum propósito. Assim, toda ação tomada por

qualquer área da empresa deveria ser calcada em seu impacto no propósito global. Adotando

conceitos simples e de bom senso, a TOC parte do pressuposto de que a meta de qualquer

empresa é ganhar mais dinheiro hoje e no futuro.10 Para apoiar esta meta, um sistema de

indicadores de desempenho foi desenvolvido por Goldratt (1990, 2001): ganho, inventário e

despesas operacionais.

. Ganho – taxa com a qual a organização gera dinheiro através das vendas.

. Inventário – itens comprados pela organização para revender, avaliados ao preço de

compra.

. Despesas operacionais – quantidade de dinheiro gasto para converter inventário em

ganho.

10 Esse conceito parte da premissa que as condições básicas de gestão de uma organização, tais como ética,

qualidade, segurança, atendimento às leis, entre outras, já são seguidas.

43

Esses indicadores de desempenho estabelecem um sistema de contabilidade de “caixa”

no lugar de um sistema de contabilidade de custo, voltados para a meta de fazer dinheiro hoje

e no futuro.

Por definição, cada melhoramento implica em uma mudança e, por conseguinte, deve

encontrar resistência. Podemos dizer que todo processo de aprimoramento é, por natureza, um

processo de mudança contínua. Por isso, o grau de resistência a ele pode ser muito

significativo, apesar de não ser consciente.

Goldratt (1989, 1994, 1997) estabeleceu, portanto, dois tipos de processos de

aprimoramento contínuo: processo de aprimoramento contínuo para restrições não físicas; e

processo de aprimoramento contínuo para restrições físicas.

1.5.1.1 Processo de Aprimoramento Contínuo para Restrições Não-Físicas

O processo de raciocínio da TOC é a base do processo de aprimoramento contínuo

para restrições não-físicas. O processo de raciocínio conduz a uma série de passos que

combinam causa-efeito com a intuição e experiência adquirida, para ganhar conhecimento.

Um benefício extraordinário do processo de raciocínio é que ele desenvolve

habilidades que permitem reconhecer mudanças de paradigmas. Estas ocorrem quando os

tempos mudam, enquanto regras e pressupostos, não. O processo de raciocínio deve ser usado

quando a restrição do sistema não é óbvia, o que, normalmente, acontece quando temos

restrições não físicas, interferindo na gestão de ganho da empresa, tais como: políticas,

procedimentos e bloqueios mentais.

Goldratt (2001) afirma que, para buscar um processo de aprimoramento contínuo, é

preciso responder a três perguntas: O que mudar? Para o que mudar? Como causar a

mudança?

O que mudar?

Esta questão equivale a identificar a restrição do sistema. Já que não se tem uma

evidência física, procura-se mapear para diagnosticar a situação. Desta forma, tenta-se

encontrar o problema-raiz do sistema. Esta análise pressupõe que umas poucas causas comuns

são responsáveis pelos muitos efeitos de um sistema. Assim, devem-se identificar essas

poucas causas, buscando eliminá-las e, por conseguinte, solucionar os muitos efeitos.

44

Para responder a essa pergunta, usa-se a Árvore da Realidade Atual (ARA) (SMITH;

2000; STEIN,1997). A ARA é um diagrama construído por Goldratt (1995 apud STEIN,

1997), através de conexões causa-efeito, partindo do que ele chama de efeitos indesejáveis11

(sintomas). O desafio é mapear as inter-relações de causa-efeito que une esses efeitos

indesejados até se identificar o problema-raiz (a restrição). Uma vez construído o diagrama do

ARA, é possível saber o que mudar.

Para o que mudar?

Com o diagrama do ARA, identificamos o que mudar. O problema agora é definir para

o que mudar, o que remete a políticas restritivas da organização. Antes de definir novas

políticas, é necessário entender porque essas políticas ainda existem. Normalmente, estas

políticas representam problemas crônicos das empresas, e são causadas, na grande maioria,

por conflitos.

Para definir o que está por trás do conflito, e então quebrá-lo, a TOC oferece o

Diagrama de Dispersão de Nuvem (DDN). O DDN desafia alguns pressupostos básicos sobre

a realidade da empresa e apresenta alternativas para sair do conflito. O DDN mostra apenas a

direção a ser seguida; é necessário, porém, construir uma solução definitiva para o conflito.

Esta é buscada através da Árvore de Realidade Futura (ARF). Já que a abordagem do conflito

é sistêmica, é necessário identificar ramos negativos da ARF, definidos como efeitos

colaterais das idéias propostas. Quando tais ramos são identificados, procuram-se, então, idéias

que sejam capazes de eliminar esses ramos negativos. Essas idéias irão complementar a solução

final do problema. O objetivo deste processo é tratar o problema-raiz sem criar efeitos colaterais.

Como causar a mudança?

Com a ARF concluída, a estratégia está pronta. O passo seguinte é definir como

implementar esta estratégia. Para iniciar a implantação da estratégia definida pelo ARF,

constrói-se a Árvore de Pré-Requisitos (APR). A APR é um diagrama lógico, onde são

definidos os objetivos intermediários a serem alcançados para implementar a ARF.

Em uma próxima etapa, é construída a Árvore de Transição (AT), que define as ações

a serem tomadas e, em que seqüência, permite o alcance dos objetivos intermediários da APR.

Na AT são identificadas as ações necessárias e suficientes para mudar a realidade.

11 Efeitos indesejáveis/efeitos desejáveis – ferramentas do processo de pensamento, definidas por Goldratt

(1994).

45

A aplicação das cinco etapas do processo de raciocínio (construção das árvores) requer

treinamento e experiência, não sendo um processo muito simples, nem recomendado para

solução de problemas triviais da empresa.

1.5.1.2 Processo de Aprimoramento Contínuo para Restrições Físicas

Goldratt (2001) afirma que qualquer restrição, mesmo física, é um reflexo de um

bloqueio mental. Por isso, o processo de raciocínio abordado anteriormente é a base de toda a

TOC e é usado para tratar os problemas. A partir dele, Goldratt e Cox (1997) criaram os

aplicativos da TOC para restrições físicas, a exemplo do TPC.

O aprimoramento das poucas restrições (entregas e gargalos) leva à melhoria global.

As restrições físicas podem ser exemplificadas pela capacidade das máquinas,

instalações, pessoal, caixa ou mercado. Aplicar o gerenciamento das restrições, neste caso,

consiste em examinar as cinco etapas de focalização, a seguir:

I - IDENTIFICAR a restrição do sistema;

II - EXPLORAR a restrição do sistema;

III - SUBORDINAR tudo o mais à decisão do item II;

IV- ELEVAR a restrição do sistema;

V - EVITAR A INÉRCIA. Se a restrição for quebrada, retorne a etapa I.

I - IDENTIFICAR a restrição do sistema

Em uma fábrica, sempre haverá um recurso que limita seu fluxo máximo, do mesmo

modo que numa corrente sempre haverá um elo mais fraco. Para aumentar o desempenho do

sistema, assim como para aumentar a resistência da corrente, é necessário identificar o elo

mais fraco, dizem Goldratt e Cox (1997).

Uma forma de identificar a restrição é através de cálculos de carga de máquina

impostos pela demanda versus capacidade de cada recurso. Outra forma, mais simples, é fazer

um passeio pela fábrica e ver onde se encontra a maior fila de espera. Também se pode

conversar com os operários e perguntar que recurso normalmente atrasa as entregas.

46

II - EXPLORAR a restrição12 do sistema

Após identificar o recurso que limita o desempenho da fábrica, é necessário tirar o

máximo dele. Qualquer minuto perdido no gargalo13 é um minuto perdido no sistema inteiro.

Como conseqüência, qualquer melhoria de produtividade, qualquer economia de hora no

gargalo aumenta o ganho de todo o sistema. Por outro lado, qualquer ganho num recurso não

gargalo é simples ilusão, miragem. Deve-se então decidir como explorar a restrição para se

obter o máximo desempenho do sistema.

Há várias formas de explorar o gargalo. Para citar algumas, enunciamos: fazer uma

programação detalhada; melhorar o mix de produtos; garantir que apenas produtos com

qualidade assegurada passarão pelo gargalo; reduzir os tempos de preparação; manter rígido

controle de manutenção corretiva e preventiva; garantir, também, um pulmão antes do

gargalo, para evitar que o recurso restritivo de capacidade14 pare por falta de material, mesmo

que algum recurso anterior a ele pare de abastecer por um certo tempo.

III - SUBORDINAR tudo o mais à decisão do item II

Todos os outros recursos devem trabalhar ao passo da restrição, nem mais nem menos.

Segundo a TOC, deve-se equilibrar o fluxo com a demanda e não com a capacidade de cada

recurso, pois isso acarreta excesso de inventário e desperdício. Os recursos não restritivos não

podem deixar faltar material para o gargalo; por outro lado, não devem trabalhar mais rápido

que a restrição, pois estariam aumentando o nível de estoque da linha.

IV - ELEVAR a restrição do sistema

Neste ponto, todos os esforços já foram feitos para explorar ao máximo a restrição

(etapa II). Ao se elevar a restrição, ao se adicionar mais e mais coisas que não se têm o

suficiente, chegará o momento em que se terá o suficiente. Às vezes, é necessário investir,

para se obter uma maior capacidade de todo o sistema, de modo a quebrar a restrição. Porém,

logo aparecerá outra. Normalmente, um gargalo é quebrado a partir de investimentos. Este é o

grande diferencial entre explorar e elevar.

12 Restrição é qualquer elemento ou fator que impede que um sistema conquiste um nível melhor de desempenho

no que diz respeito a sua meta (COX III; SPENCER, 2002). 13 Gargalo existe sempre que uma demanda é alocada em um recurso com capacidade igual ou menor à demanda

dele solicitada (STEIN, 1997). 14 Recurso restritivo de capacidade é o recurso/operação que tem menor capacidade do que a demanda de

mercado. Por isso, determina o máximo fluxo através de toda ou da maior parte da malha produtiva – geralmente o RRC é um só (STEIN, 1997).

47

V - EVITAR A INÉRCIA. Se a restrição for quebrada, retorne a etapa I

Não deixe que a inércia se torne a restrição do sistema. Sem esse passo, a inércia

poderia dominar. Poderia continuar a se programar a produção como se a restrição do sistema

não tivesse sido mudada e o aprimoramento do processo cessaria. Segundo Goldratt (2001),

em muitas empresas analisadas, não foram encontradas restrições físicas, e, sim, restrições

políticas. Estas restrições, que em algum tempo foram justificadas, se mantiveram, a exemplo de

normas, procedimentos e políticas.

1.5.2 Metodologia Tambor-Pulmão-Corda com Supermercado & Gerenciamento

de Pulmão

Tambor-Pulmão-Corda (TPC) é o aplicativo da TOC desenvolvido para se obter uma

programação de produção suave e realista, e para maximizar e gerenciar a produtividade da

manufatura numa perspectiva global. Ele foi criado baseado nas 5 etapas do processo de

aprimoramento contínuo da TOC para as restrições físicas.

O Supermercado é uma solução proposta pela TOC para problemas de distribuição.

Esta solução é aplicável nos ambientes onde o tempo de resposta para disponibilizar o

produto é maior do que o tempo que o cliente admite esperar.

Gerenciamento de Pulmão é parte do método TPC. Consiste das ferramentas de

controle e aprimoramento contínuo do aplicativo.

TAMBOR – O Programa de Produção para a Restrição

De acordo com a TOC, todo e qualquer sistema pode produzir tanto quanto a

capacidade de seu recurso restritivo. Para Smith (2000), Goldratt se refere ao recurso

restritivo de capacidade (RRC) como o Tambor porque o RRC determina o passo ou o ritmo

da batida a ser seguido pelo resto dos recursos operacionais. Isto significa que todos os outros

recursos produtivos são sincronizados com a programação da restrição.

Segundo a autora citada, existem dois critérios para se estabelecer uma boa

programação: a programação deve ser realista; e a programação deve ser imune a uma

razoável quantidade de interrupções.

48

Pela TOC, para se ter uma programação realista, é necessário, inicialmente, identificar

a restrição do sistema. Por definição, a data de entrega do pedido do cliente é a primeira

restrição. A programação deve subordinar todos os recursos de modo a atender a data de

entrega do pedido. O objetivo da programação é garantir as datas de entrega dos pedidos e

explorar o RRC, aumentando o ganho. A decisão de subordinar o processo da manufatura

para a exploração dos embarques de acordo com as datas do cliente requer retornar para o

primeiro passo da TOC – identificar a restrição do processo produtivo, o RRC, o Tambor.

Uma vez identificado o tambor e o passo de todos os recursos subordinados à cadência

de sua batida, uma data realista pode ser dada ao cliente. O Tambor é uma programação

detalhada, com os itens a serem produzidos, suas quantidades, as datas e os horários de

começo e fim. O ponto de partida é a demanda do mercado, devendo ser entregue o que o

mercado quer, na quantidade e data desejadas.

Se o ritmo do tambor determina o ritmo de toda a operação da manufatura, a

exploração do tambor permite a exploração da operação da manufatura. Assumindo que a

programação está realista com a capacidade do tambor, as datas de entrega devem ser

atendidas.

O tambor deve operar 100% do tempo. Para evitar interrupções, é recomendável a

criação do pulmão, garantindo a existência permanente de material à frente do RRC. Outra

recomendação é limitar às vendas de 97 a 98% da capacidade do tambor, para permitir que,

caso haja uma interrupção deste, ainda exista uma possibilidade de recuperação. Com isso, as

datas de entrega são preservadas.

O PULMÃO

O Pulmão é o mecanismo de tempo usado para proteger a restrição contra

interrupções. Essa proteção é criada liberando o material no processo para que chegue à frente

da restrição com alguma antecedência de tempo. Essa antecedência de tempo é que a TOC

chama de Pulmão.

O pulmão tem a finalidade de manter a restrição ocupada. Sempre que possível, é

expresso em tempo – é o estoque por tempo de segurança, ao invés de quantidade de peças.

Existem três áreas que requerem proteção: expedição, para assegurar que os produtos

são entregues ao cliente na data; restrição, para assegurar a máxima utilização do tempo do

recurso e conseqüentemente do ganho; outras operações de montagem, nas quais uma perna

49

do processo é alimentada pela restrição e a outra por uma não restrição. As partes que passam

pela restrição não devem aguardar partes que não passem pela restrição.

Tamanho do Pulmão

O tamanho do pulmão apresenta dois riscos. Pulmões pequenos podem fazer o RRC

parar, reduzindo o ganho de todo o sistema. Pulmões grandes aumentam o inventário, o lead

time, as despesas operacionais e reduzem o caixa. Óbvio que o primeiro tipo de risco é o de

maior custo para a organização e o mais danoso.

Se todas as partes chegam consistentemente com muita antecedência, o pulmão está

superavaliado e poderá ser reduzido com segurança. Se as partes chegam consistentemente

atrasadas, o pulmão deve ser aumentado. O tamanho do pulmão depende da flutuação

estatística do processo e da capacidade protetiva dos recursos não restritivos.

O gerenciamento do pulmão permite quantificar e identificar sistematicamente as

causas das interrupções no processo. Isto é importante para garantir as programações da

restrição e da entrega dos pedidos. É necessário se certificar de que as peças vão chegar a seus

destinos, conforme programado.

Toda peça passa por um ou mais pulmões. Logo, para controlar a produção, basta

verificar se as peças estão chegando nos pulmões conforme programado. Se houver alguma

falta, ou seja, se uma peça programada para estar em tal lugar não estiver por lá, será criado o

chamado “buraco no pulmão”.

Mantendo-se um controle sobre os buracos nos pulmões, é possível prever os

problemas que acarretariam a interrupção da programação. Assim, pode-se resolver o

problema antes que ele prejudique a produção. Não se deve esquecer que os pulmões

protegem o gargalo, ou seja, as entregas e o ganho.

Os buracos nos pulmões são avisos de que algum problema está acontecendo. Esses

buracos são causados por flutuações estatísticas nos processos. Então, sempre que ocorrer um

buraco significativo, deve-se registrar e identificar o recurso que está causando esse buraco e a

causa.

Desta forma, o processo é melhorado, diminuindo as flutuações estatísticas

responsáveis pelo maior número de buracos. No TPC, ao invés de melhorar o desempenho de

todos os recursos, apenas a restrição e os recursos não restritivos que causam buracos nos

pulmões é que devem ser aprimorados.

Quando o processo é melhorado, furos nos pulmões irão desaparecer, permitindo que o

tamanho dos pulmões seja reduzido consistentemente, decrescendo o ciclo de processo e o

50

inventário de produto em processo. Este é um processo de melhoria contínua e permite um

aumento do retorno sobre o investimento.

Os objetivos do gerenciamento dos pulmões são, resumidamente:

a) planejar agilização quando a programação de uma restrição estiver com algum

risco;

b) acionar agilização quando a programação de uma restrição estiver em alto risco;

c) recomendar ações para aumentar/diminuir pulmões;

d) recomendar ações de melhoria de médio prazo;

e) identificar a existência de novos RR interagindo com as restrições (perda de

capacidade protetiva).

O Supermercado

O supermercado é um inventário colocado no lugar certo e na quantidade certa para

atender aos clientes que não estão dispostos a esperar por todo o tempo de processamento do

produto.

A quantidade de peças neste inventário deve ser proporcional ao consumo. Outro item

importante é o tempo de reabastecimento, que é tão importante quanto o nível de consumo. O

supermercado é calculado a partir da média de consumo, do tempo de reabastecimento e de

seus respectivos desvios.

Estabelecido o target, sempre que houver uma venda que coloque o inventário abaixo

deste, lança-se uma corda ao RRC, autorizando produção de lote equivalente.

A CORDA

Este é o mecanismo de sincronização dos outros recursos e consiste na programação

de liberação de matéria-prima de acordo com a programação da restrição. O material é

liberado para as operações iniciais na mesma proporção que ocorre a produção na restrição. A

programação de liberação de material, porém, deve fornecer um pulmão de tempo

(antecedência) entre a liberação de material e a restrição.

A corda deve prender o recurso restritivo de capacidade à operação inicial. O

comprimento da corda é o tempo requerido para manter o pulmão cheio, mais o tempo de

processamento até a chegada no início do pulmão.

O excesso de capacidade que todos os recursos têm em relação ao RRC é chamado de

capacidade protetiva. Controlando os buracos dos pulmões, pode-se obter com acurácia uma

51

figura da capacidade protetiva de toda a planta sem um estudo mais profundo. Isto é

importante por vários motivos:

a) o recurso com a menor capacidade protetiva é aquele em que o gargalo irá se mover

se o atual RRC for permanentemente elevado;

b) monitorando a capacidade protetiva nos recursos com problemas, pode-se determinar

quantas preparações podem ser programadas ou quão pequenos podem ser os lotes nos não

gargalos, antes de ser criada uma flutuação indesejável do gargalo;

c) prover a habilidade de focar e priorizar os processos de melhoria nas operações não

gargalo;

d) prover um método para priorizar o processo de subordinação dos recursos gargalos

depois dos RRC terem sido supridos;

e) prover um método de estimativa de capacidade protetiva dos recursos não restritivos

de capacidade que possa ser vendido em um mercado alvo de um recurso não restritivo de

capacidade. Isto é muito importante se a companhia deseja identificar excesso de capacidade

de um mercado alvo para um produto de um recurso não restritivo de capacidade, visando

aumentar a geração de caixa. Este mercado pode ser explorado para expansão se não erodir a

capacidade protetiva e arriscar a performance de entrega do gargalo. Há de ser ter o cuidado de

não vender em excesso um produto de uma restrição não restritiva de capacidade, criando uma

flutuação do gargalo e arriscando o pulmão do gargalo e, com isso, o ganho em última instância.

A capacidade protetiva necessária não é insignificante. Por exemplo, se temos uma

capacidade protetiva de 5% apenas, quando ocorrer qualquer interrupção, o pulmão será

consumido no ritmo do trabalho do gargalo (100%). Entretanto, com 5% de capacidade

protetiva, o inventário leva 20 vezes mais tempo para encher do que para ser drenado. Durante

este tempo, o recurso gargalo fica sem a devida proteção.

1.5.3 Classificação dos tipos de fluxo de produção segundo a TOC

A primeira etapa para conceder uma visão sistêmica do processo de produção é o

desenvolvimento de uma estrutura lógica. As plantas industriais, com diferentes tipos de

fluxo, apresentam diferentes efeitos indesejáveis quando operadas sob os paradigmas

52

tradicionais do “ótimo local”. A implementação de uma nova logística embasada em

paradigmas voltados ao “ótimo global” deve levar em conta essas diferenças.

A análiseV-A-T15 é uma abordagem que quebra as barreiras tradicionais e percebe a

organização como uma interação entre produtos e processos. Enxergando a organização a

partir dessa visão sistêmica, resultante da interação de recursos e processos, essas três

categorias gerais de estruturas ou categorias de produção emergem. Entretanto cada estrutura

exige uma abordagem um pouco diferente para o gerenciamento de planejamento e controle.

O projeto de linhas tradicionais focaliza o balanceamento das capacidades de produção

de todos os centros de trabalho, buscando a máxima eficiência local. Para Goldratt e Fox

(1989) e Goldratt e Cox (1997), devido ao fenômeno do acúmulo das flutuações estatísticas

em recursos dependentes, a capacidade teórica deste modelo raramente é atingida. Ele propõe

o balanceamento do fluxo e capacidade desbalanceada, identificando a restrição que garante a

entrega, e reconhece a importância da ociosidade nos recursos não restritivos, responsáveis

por garantir o pulmão da restrição de modo a manter a restrição sempre com trabalho.

Na seqüência, descreveremos algumas características de cada um dos tipos de fluxo

citados, atendo-nos, com maior profundidade, no fluxo de produção tipo “T”, por ser este o

mais característico das plantas de fabricação de eletrodos de grafite.

Fluxo de Produção V

A característica predominante das plantas “V” é a presença de pontos de divergência.

Esses pontos de divergência de fluxo trazem como conseqüência as seguintes especificidades:

a partir de certa operação, o produto é transformado em vários produtos diferentes, nas

operações seguintes; a quantidade de produtos acabados é muito maior do que a quantidade de

materiais a serem processados. Normalmente, possui uma operação divergente bem no início

da estrutura o que impede a modificação de um pedido, já que na divergência de fluxo,

normalmente, ocorre a alteração do produto.

Neste tipo de fluxo, constantemente, produtos diferentes ocupam os mesmos recursos.

Basicamente, os produtos são processados da mesma forma e, geralmente, são utilizados

equipamentos especiais e ou de alto investimento em alguns processos de produção.

15 Goldratt (1992, 2001) introduziu a análise V-A-T em seus primeiros workshops na Creative Output, Inc. Esta

análise trata do fluxo da produção, considerando os produtos e seus processos. Portanto, é uma abordagem que percebe a organização como uma interação entre produtos e processos

53

Os problemas existentes nas plantas “V” decorrem de produção maior que a

necessária, de itens errados, devido aos lotes grandes demais. Como conseqüência, temos:

estoques de produtos acabados muito grandes; baixo desempenho de entregas; gerentes de

produção preocupados com a mudança aparentemente freqüente da demanda; gerentes de

marketing se queixando da falta de resposta da operação de manufatura; e conflitos

interdepartamentais na produção.

Como exemplo de estrutura lógica de fabricação tipo “V”, podemos citar: as indústrias

têxteis, indústrias de papel, siderúrgicas, mineração, as refinarias de petróleo e as fábricas de

vidro.

Fluxo de Produção A

As plantas tipo “A” apresentam pontos de convergência de fluxo (montagens), em que

dois ou mais componentes são montados para formar uma peça. A quantidade de

componentes comprados e de materiais a serem processados é maior que a quantidade de

produtos acabados.

As características gerais de uma estrutura tipo “A” são: vários níveis de submontagem

convergem numa montagem final; os componentes são tipicamente únicos, isto é, não há

muita intercambialidade; existem muitos roteiros de produção; e as máquinas e ferramentas

usadas no processo de manufatura tendem a ser universais, em contraste com as das plantas

“V”, que são muito especializadas.

Os problemas que geralmente ocorrem neste tipo de estrutura decorrem de lotes

excessivamente grandes, resultando em: uso desnecessário dos recursos, causando excesso de

alguns componentes e falta de outros na montagem; grande quantidade de materiais em fila,

isto é, alto inventário no processo; horas extras, não planejadas, em demasia; gargalos de

produção parecem percorrer toda a fábrica; e aparente falta de controle gerencial sobre as

atividades da fábrica.

Como exemplo de estrutura lógica de fabricação tipo “A”, podemos citar as fábricas

de equipamentos especializados como geradores, motores, conjuntos mecânicos e aeronaves.

Fluxo de Produção T

Antes de falarmos da estrutura tipo “T”, definiremos a estrutura tipo “I”, que poderia

ser considerada como parte de um fluxo tipo “T”. Desta forma, estaremos cobrindo os

principais tipos de estrutura lógica de fluxo de produção dos eletrodos de grafite.

54

As características predominantes de uma planta “I” é o fluxo linear de operações

sucessivas. Geralmente, há grande esforço para balancear capacidade. Esse tipo de

manufatura produz grande quantidade dos mesmos produtos, pode ter um alto nível de

automação e é comum a reclamação de que os gargalos são “mutantes”.

Os principais problemas desse tipo de estrutura são: pilhas de inventários entre os

diversos estágios de produção; produção de grandes lotes para minimizar custo por peça,

resultando em fluxo por “ondas de produção” ao longo da fábrica; os recursos das operações

da parte final do fluxo são mais ociosos e, portanto, procuram por trabalho ou reduzem suas

eficiências para “esticar” o trabalho; e como resultado temos baixa eficiência, alto inventário,

muitas horas extras e baixo desempenho de entregas.

A característica mais importante do fluxo tipo “T” é que os produtos finais são

montados utilizando certo número de componentes, comuns para vários produtos finais. Isto

ocorre usualmente em fábricas que produzem famílias de produtos que possuem várias opções

de diferentes variedades de acabamento final ou embalagens. Como resultado, o número de

itens finais pode exceder o número de peças componentes. Assim, o diagrama de fluxo inicia

com o “I” e expande-se, no topo, tomando a forma da letra “T”.

Como exemplo, podemos citar os casos de montagem contra pedido, em que os

tempos de entrega requeridos são curtos, se comparados com os tempos de compra dos

componentes e de processamento. A demanda individual de cada produto é de difícil previsão.

Como resultado, os componentes necessários para produzir os vários produtos deveriam ser

programados e estocados próximo à montagem final. A interação entre os componentes

disponíveis, produtos requeridos e recursos limitados dominam o ambiente de fabricação de

uma fábrica tipo “T”.

Os problemas que decorrem deste tipo de fluxo são: material liberado para uma certa

ordem de fabricação tem pouca chance de ser usado naquela ordem, devido às várias direções

possíveis de fluxo; é comum a chegada e acúmulo de material errado nas operações de

submontagem e de montagem; a montagem final acaba sendo feita com os componentes

disponíveis; o lead-time das linhas de fluxo aumenta, investindo-se em capacidade para

agilizar o processo; fabricação e montagem são tratados separadamente; desempenho de

entregas é baixo, muita hora-extra e alto inventário em processo.

Implementar o TPC em uma estrutura lógica tipo “I” e “T” significa: enfocar

primeiramente as operações do fluxo final, sincronizando as montagens às demandas; puxar

cordas do programa de entregas para o programa do recurso restritivo (se for o caso) e deste

55

para o programa de liberação de materiais; necessário criar pulmões de Expedição e do RRC;

programações resultantes são de entregas, do RRC e da liberação de materiais.

1.6 COMPARAÇÃO ENTRE OS MÉTODOS TRADICIONAL, MRP’s, JIT e GR

Há uma preocupação em se determinar qual o sistema de produção “ótimo” para

determinada manufatura. Entretanto, o que se verifica na prática é que as empresas tendem a

empregar, consciente ou inconscientemente, uma combinação de métodos de planejamento e

controle da produção, sendo influenciada pelos indicadores de desempenho e pela estratégia

de administração do negócio.

Como vimos anteriormente, cada um dos métodos estudados têm características

próprias, com vantagens e desvantagens. Isto, porém, não significa que são excludentes, muito

pelo contrário, encontramos entre eles várias complementaridades.

O método tradicional, apesar de considerar os processos da manufatura de modo

independente, descontínuo, já trazia, desde Ford, a preocupação com a eliminação do

desperdício, do custo e da qualidade intrínseca do produto e materiais. Em empresas que

ainda adotam este método, focado no “ótimo” local dos centros de trabalho, é possível aplicar

ferramentas de MRP e JIT, obtendo melhorias significativas nos resultados da manufatura.

Por outro lado, este método tem o inconveniente de produzir grandes lotes, trabalhar

com capacidades balanceadas, admitindo estoques de segurança para prevenir desvios de

qualidade e operação, com atrasos regulares nas entregas, o que, nos dias de hoje, representa

custos significativos.

Os métodos MRP´s são utilizados por todos os métodos estudados, com fins

específicos, o que faz alguns autores defini-los como ferramentas de programação e

reprogramação. Interessante mencionar que o que faz do MRP um sistema mais flexível e

utilizado por todos os outros métodos de manufatura, é também o que responde por sua maior

desvantagem como método de gestão de manufatura. O MRP aceita os valores atuais dos

parâmetros de planejamento, como lead-time e tamanho de lote, não importam quais sejam. A

partir daí, imediatamente, ele gera informações sobre prioridades e planejamento de

capacidade, quaisquer que sejam os parâmetros de planejamento. Daí ele ser bastante

utilizado na execução dos Planos de Produção e no planejamento das necessidades de

materiais, mas essa falta de sensibilidade ao nível de fábrica, processos, qualidade e mão-de-

56

obra é criticada no método de gestão de manufatura, sendo considerado, às vezes, como um

sistema de informação paralelo à gestão da produção.

Para Fullmann et al. (1989), dois fatores importantes degradam a execução dos

programas MRP, entre eles a confiabilidade do processo de manufatura e a validade dos

programas. A solução para o problema passa por aperfeiçoar a confiabilidade do processo e a

validade do programa, incluindo pontos que são muito fortes no JIT. Contudo, os enfoques

trataram os sintomas e ignoraram o mal. A melhoria da lógica de programação ignorou o

óbvio e agravou o problema. Foram estabelecidos esquemas de controle para permitir os

refugos, as quebras e os materiais em desacordo. Essas concessões, geralmente, criam

inventário desnecessário, aumentam o tempo de espera e consomem os recursos escassos que

poderiam ser usados para gerar lucros e não desperdício.

O JIT é o método que mais trabalha no chão de fábrica. Baseado na melhoria contínua

de todos os processos e na total eliminação do desperdício, através da correção de problemas

a partir de sua origem, este método desenvolve várias técnicas de gestão de manufatura, tais

como: Kanban, troca rápida de ferramentas, qualidade total, trabalho em equipe e manutenção

produtiva total. Essas técnicas podem ser utilizadas em todos os demais processos estudados

neste trabalho.

Por outro lado, o JIT sugere produção homogênea, sem picos e, para isso, sugere

capacidade extra disponível em todos os centros de trabalho, principalmente na montagem.

Embora isto possa ser visto como um contra-senso (desperdício) dentro da proposta de

mínimo inventário entre os centros de trabalho e o fluxo uniforme, parece ser bastante lógico.

O alto foco do JIT e Kanban com o chão de fábrica permite que as informações,

programações e prioridades do dia-a-dia sejam tratadas a partir das trocas dos cartões. Isto faz

com que o MRP seja uma ferramenta de grande utilidade para o JIT no desenvolvimento dos

planos de produção, planos mestre de produção e nas informações gerenciais.

Tanto o GR como o JIT consideram o processo de produção como contínuo. O GR

reforça alguns conflitos entre a produção e a contabilidade, conflitos estes também observados

dentro da filosofia JIT, onde o Kanban ignora a contabilidade de custos.

Geralmente, o GR utiliza o MRP II para gerar o plano de produção com informações

externas de consumo e da capacidade de fornecimento, explodindo a lista de materiais,

garantindo a entrada diária de materiais e componentes com o sistema existente. Embora o

GR tenha muitas semelhanças com o MRP em termos de planejamento, usando até mesmo

seu banco de dados, ele é mais parecido com o JIT do ponto de vista da sincronização,

tamanho de lote, redução de inventário e tempos de preparação, diferenciando-se dos dois

57

quando considera a restrição, o ponto a ser explorado para se ganhar mais dinheiro. São

possíveis restrições: mercado; disponibilidade de materiais; capacidade limitada;

procedimentos e políticas de gestão.

Diante do exposto, entendemos que não há, geralmente, um método de produção

“ótimo”, e sim uma combinação apropriada de componentes de vários métodos, de modo a

criar um sistema de gerenciamento de produção que traga o maior ganho para a organização.

CAPÍTULO 2

METODOLOGIA

A estratégica metodológica utilizada nessa pesquisa é a de estudo de caso. Para Stake

(1994 apud ROESCH, 1999), o estudo de caso não é um método, mas a escolha de um objeto

a ser estudado. Yin (1994 apud ROESCH, 1999) é um dos autores que mais tem divulgado a

estratégia do estudo de caso como forma de pesquisa – aponta a tendência ao uso de estudos

de caso como estratégia de pesquisa nas escolas de Administração.

Segundo Roesch (1999), o estudo de caso é caracterizado por permitir o estudo de

fenômenos em profundidade dentro de seu contexto; é especialmente adequado ao estudo de

processos e explora fenômenos com base em vários ângulos. Essas características do estudo

de caso estão bastante alinhadas com o objeto deste estudo, considerando que, a partir de

estudos teóricos das diversas metodologias de gestão da manufatura, foi desenvolvido um

modelo teórico de programação de produção que, posteriormente, viria a ser implementado,

concretamente, nas fábricas da Graftech situadas em Candeias e Monterrey.

Conforme Roesch (1999, p.208):

A necessidade de pesquisa de campo em Administração de Produção é defendida por McClutcheon & Meredith (1993), que argumentam que o conhecimento de como funcionam os sistemas operacionais pode ser consideravelmente enriquecido pelo contato com as condições do “mundo real”, as quais os modelos em administração operacional pretendem descrever. O desenvolvimento de novos sistemas, como o just in time e a gestão de qualidade e tentativas de sua implementação, mostraram haver um hiato entre o que os acadêmicos estavam supondo e as condições reais de operações. É preciso desenvolver teorias melhores e mais completas sobre tais sistemas, consideram os autores, e uma forma primordial de desenvolver teorias de base é por meio da pesquisa de campo empírica.

59

Segundo Patton (1990 apud COX III; SPENCER, 2002, p.54): “[...] os estudos de

casos são particularmente valiosos quando a avaliação tem o objetivo de capturar diferenças

individuais ou variações únicas a partir de um programa continuado em relação ao outro, ou a

partir de um programa de experiência para outro.” Também comparamos os resultados

obtidos entre as plantas, já que, como visto, as mesmas podem ser consideradas como grupos

semelhantes, com projetos e processos semelhantes, produzindo os mesmos produtos e com as

mesmas diretrizes de gestão.

Desta forma, estaremos buscando responder à questão-problema a seguir, visando

contribuir para o avanço de conhecimento na área, avaliando a lacuna entre a teoria e a prática

de implementação do projeto, podendo oferecer alternativas de políticas que estreitem essa

lacuna no contexto concreto.

A metodologia TPC com Supermercado para planejamento e programação da

produção de eletrodos de grafite está implementada e operando nas plantas de Candeias e

Monterrrey, conforme projeto-piloto desenvolvido pela Graftech em 2000?

As respostas à pergunta formulada neste projeto de pesquisa serão baseadas,

principalmente, nos resultados obtidos na análise de dois instrumentos de coleta de dados,

mostrados a seguir, complementados por informações de banco de dados, observações e

procedimentos da Graftech contidos no Relatório de Atualização do Status da Aplicação do

TPC.

Este relatório foi elaborado pela corporação, no sentido de acompanhar a

implementação do TPC nas diversas plantas. O relatório foi distribuído juntamente com uma

pesquisa detalhada e auto-explicativa, visando o preenchimento mais uniforme por parte das

plantas. Sessões de conferência por telefone foram realizadas com todas as plantas, antes do

preenchimento dos itens constantes do referido relatório, visando dirimir dúvidas e obter o

preenchimento da forma mais uniforme possível. Esse relatório foi estabelecido em 2003.

Tinha freqüência mensal e as plantas, apesar de receberem as atualizações das demais, não

estabeleceram nenhuma comunicação entre si. Durante os anos de 2003 e 2004, as

informações seguiram o fluxo planta-corporação-planta, sem troca de experiências. As

atualizações mensais eram emitidas juntamente com um plano de ação para atingir os níveis

de implementação total dos requisitos. Foi estabelecido também que esses planos deveriam

prever a total implementação do projeto até dez./2004. A utilização desse relatório se justifica

por se tratar de uma auto-avaliação do status da implementação do TPC, elaborada pelo

respectivo líder de Supply Chain local, com a anuência do Gerente Geral das respectivas

unidades.

60

A referência usada para a elaboração do citado relatório e respectivas instruções de

preenchimento foi o roteiro constante da obra de Lepore e Cohen (1999). Nesse período, o

próprio Lepore foi consultor de TOC1 da organização, com uma das responsabilidades de

orientar na implementação do TPC nas plantas. O livro usado como referência identifica o que

há de comum entre as teorias de Deming (Theory Of Profounf Knowledge) e Dr. Goldratt

(Theory Of Constraints). Juntos, Lepore e Cohen (1999) desenvolveram um processo de 10

estágios, chamado The Decalogue, que, ao serem alcançados, levariam as empresas ao

crescimento, já que as duas teorias, para eles, são voltadas para a Administração e ambas

procuram as causas raízes dos problemas, que são a origem do processo de melhoria contínua.

Esta auto-avaliação era emitida para a corporação com o status do nível de

atendimento ranqueado de 1 a 10. Também era anexado o plano de ação com cronograma de

previsão de atendimento das pendências. A auto-avaliação das duas plantas, no final de 2004,

será instrumento de análise de resultado do projeto e será comparado com os dados coletados

por outros instrumentos mencionados adiante.

Desta forma, foram desenvolvidas as instruções detalhadas no Anexo A, buscando

estabelecer um processo de auto-avaliação passo a passo da implementação do modelo TPC

com Supermercado nas plantas de Candeias e Monterrey.

O segundo instrumento qualitativo de coleta de dados de nossa pesquisa é constituído

de um Roteiro de Visita de Avaliação da implementação do TPC nas plantas de Candeias e

Monterrey. Foi elaborado pelo responsável mundial pela implementação de Gerenciamento de

Mudanças, que visitou as plantas de Monterrey e Salvador no início de 2005. Da mesma

forma que o processo anterior, buscando manter uniformidade na avaliação, foram utilizados

o mesmo instrumento e os mesmos avaliadores. Os tópicos foram enviados previamente para

as plantas tomarem conhecimento. O trabalho foi realizado com funcionários-chave do

processo, incluindo, no mínimo, o responsável pelo planejamento e programação da produção

e o Gerente Geral das unidades. O Relatório da Visita de Avaliação foi elaborado e enviado

de volta para as plantas revisarem e verificarem as observações.

O resultado do trabalho da Visita de Avaliação foi apresentado em um Relatório Final.

Dele destacamos os itens relacionados a seguir, que farão parte da análise desenvolvida neste

estudo de caso.

1 TOC – Theory Of Constraints – Teoria das Restrições desenvolvida por Eliyahu M. Goldratt.

61

ITENS DO ROTEIRO DA VISITA DE AVALIAÇÃO

Identificação do Gargalo

Programação do Gargalo

Estimativa de Tempos de Processamento & Pulmões

Desenvolvimento do Sistema de Sinal

Amarração das Cordas

Implementação do Gerenciamento de Pulmões

Implementação dos Indicadores

Utilização do Gargalo

Vendas dólar dia

Portão de velocidade do gargalo

Estoque de Segurança

Como referencial teórico-prático, foram utilizados todos os trabalhos e estudos

desenvolvidos pelo time de Gestão de Produção e Consultores da Delloite & Touche durante o

desenvolvimento do projeto-piloto nos Estados Unidos. Também recorremos a informações

gerais do banco de dados das plantas e da Corporação, referentes aos anos de 2001, 2002,

2003 e 2004, que ajudaram na análise de causa-efeito dos problemas enfrentados na

implementação do modelo TPC com Supermercado, tais como: capacidades por departamento

e por Planta; volume de vendas por Planta; volume de vendas da Empresa por ano; produção

por Planta por ano; produção total da Empresa por ano; inventário por Planta; inventário total

da Empresa; previsão de vendas por ano; lead-time por medida por ano.

Todos os dados coletados foram utilizados para avaliar a implementação do projeto

individualmente, em cada planta, bem como para comparações entre as mesmas.

CAPÍTULO 3

FABRICAÇÃO DE ELETRODOS DE GRAFITE –

PROCESSO PRODUTIVO E MODELO P ILOTO

DESENVOLVIDO PARA APL ICAÇÃO NAS PLANTAS

DA GRAFTECH LTD.

3.1 PROCESSO PRODUTIVO DE ELETRODOS DE GRAFITE

O processo típico de fabricação de eletrodos de grafite é bem conhecido no mundo

científico e consiste das seguintes etapas:

MME – Moagem, mistura e extrusão

Cozimento

Impregnação

Recozimento

Grafitação

Usinagem / Embalagem

Na etapa de MME, as partículas de coque calcinado de petróleo e breu de alcatrão de

hulha são peneiradas, britadas e pesadas em forma de lotes, de acordo com formulação

estabelecida. Estes lotes são aquecidos e misturados a cerca de 150º C e então transferidos

para resfriadores que, através do ar, abaixam essa temperatura para cerca de 100º C. Nesta

temperatura, os lotes são transferidos para uma prensa extrusora, obtendo-se, assim, os

63

eletrodos “verdes”. Estes são enviados para o estoque, aguardando a próxima etapa, conhecida

como Cozimento.

No Cozimento, os eletrodos “verdes” são acondicionados em cilindros metálicos, de

diâmetro mais largo que os eletrodos cerca de 50 a 100mm, os quais são totalmente

preenchidos com coque metalúrgico, para evitar deformações nos eletrodos durante o

aquecimento. O Cozimento é realizado em fornos capazes de elevar a temperatura das peças a

cerca de 850º C, em ciclos de aquecimento totalmente controlados. O objetivo deste processo

é eliminar os voláteis do breu de alcatrão de hulha, coqueificando este material, formando

assim o eletrodo cozido, que é constituído basicamente de carbono amorfo. Os eletrodos

cozidos são enviados para o estoque, aguardando a próxima etapa, conhecida como

Impregnação.

De modo a melhorar as características mecânicas dos eletrodos cozidos, estes são

submetidos ao processo de Impregnação, que consiste em colocar as peças em um tanque de

pressão cheio de breu de impregnação. Desta forma, os eletrodos têm um ganho de peso de

cerca de 10%, aumentado a densidade e adquirindo maior resistência mecânica. Os eletrodos

impregnados são enviados para estoque, aguardando a próxima etapa conhecida como

Recozimento.

O processo de Recozimento visa eliminar os voláteis contidos no breu impregnante e

consiste de um processo rápido de elevação de temperatura dos eletrodos impregnados até

cerca de 800º C. Os eletrodos recozidos são transferidos mais uma vez para o estoque,

aguardando a próxima etapa, conhecida como grafitação.

No processo de grafitação, os eletrodos recozidos são colocados em fornos elétricos

que elevam a temperatura até cerca de 3000º C, alterando a estrutura cristalina do carbono

amorfo para grafite. Mais uma vez, os eletrodos, agora grafitados, são transferidos para o

estoque, aguardando a próxima etapa, conhecida como Usinagem/Embalagem.

Finalmente, os eletrodos grafitados são usinados no corpo e face, fazendo-se também

os soquetes nas duas extremidades. Estas extremidades irão levar os niples de conexão,

produtos fabricados seguindo o mesmo processo dos eletrodos, com adição de mais uma

impregnação e um posterior cozimento. Os eletrodos de grafite com o niple conectado em

uma das extremidades são embalados e, pela última vez, transferidos para o estoque até o dia

do embarque. Para ilustrar, expomos, a seguir, fotografias que exibem eletrodos com niples e

niples.

64

FOTO 1 - ELETRODOS DE GRAFITA FOTO 2 - PINOS DE CONEXÃO OU NIPPLES

3.2 MÉTODO TAMBOR-PULMÃO-CORDA COM GERENCIAMENTO DE PULMÕES E

SUPERMERCADO DESENVOLVIDO PARA APLICAÇÃO NAS PLANTAS DA

GRAFTECH

Tambor-Pulmão-Corda é uma metodologia de gestão da programação da manufatura.

O Tambor é o recurso restritivo de capacidade que estabelece o ritmo de toda a fábrica. O

Pulmão é o mecanismo de tempo capaz de proteger as restrições que são vulneráveis aos

problemas associados com as flutuações estatísticas1.

Em vez de colocarmos o inventário em todas as operações, o que aumenta o lead-time,

os pulmões são colocados apenas em locais estratégicos, relativos a recursos restritivos

específicos. Sincronizando o tempo que libera a entrada de material na operação, com um

determinado pulmão em tempo (comprimento da corda) à frente da programação do tambor,

os produtos são puxados através dos processos. Isso sincroniza toda a operação ao ritmo do

tambor, de forma suave e rápida, fazendo com que os produtos fluam pelos processos das

operações de manufatura. Ou seja, tecnicamente, a Corda é igual à data da programação da

restrição menos o tempo do pulmão da mesma.

A técnica de Gerenciamento de Pulmão é usada para gerenciar a quantidade de

proteção necessária para os Recursos Restritivos de Capacidade (RRC) e para controlar os

1 Flutuações Estatísticas são decorrentes de quebra de equipamentos, mudanças de Programação, ajustes de

máquinas, falta de material, paradas não programadas, entre outros.

65

Recursos Restritivos dentro da planta. Essa técnica também faz parte do processo de melhoria

contínua, no sentido de reduzir lead-times e de aumentar capacidade.

Os pulmões têm o objetivo de proteger a operação contra Murphy2. Por isso, é preciso

encontrar uma maneira sistemática de saber quando e que ajustes devem ser feitos na

programação, de forma a manter o tambor no ritmo da demanda. Este acompanhamento é

mais importante do que manter cada departamento operando com eficiência máxima.

3.3 PROJETO PILOTO

Como exposto na Introdução, o Projeto Piloto, desenvolvido pelo grupo de Gestão de

Produção, buscava implementar um modelo de gestão de planejamento e programação da

manufatura que maximizasse a velocidade de cada produto em cada fábrica, assegurando o

atendimento às exigências do cliente através de: redução do tempo de processo (lead-time);

redução dos tempos de mudanças de processos; redução dos tempos de preparação (set ups);

redução das atividades que não agregam valor; aumento de rendimento; aumento de eficiência

de equipamentos críticos; sincronia de demanda com fornecimento; ação nos poucos itens

chaves que causam os maiores benefícios.

Os principais itens críticos a serem trabalhados foram os que se relacionavam com o

gargalo e com o desbalanceamento de capacidade da planta, como veremos a seguir:

grafitação – limitação de capacidade de produção (gargalo); MME operando com grandes

lotes e com turnos diferentes dos demais (não sincronizado) – exigência dos parâmetros de

qualidade; quebras de equipamentos críticos; longos tempos de preparação (set ups);

experiências e erros de preparação na Usinagem; quantidades irrestritas de tamanho de niples

e bocais; eletrodos usinados não são reportados até que sejam embarcados; programação de

produção com base na previsão de vendas sem acurácia; gerentes buscam o ótimo local para

suas áreas; forno de cozimento contínuo, com características de processo inflexível, não pode

operar em vazio; altos níveis de inventários, com excessiva agilização para atender os pedidos

em dia.

Estes itens críticos foram identificados a partir de uma revisão detalhada de todo o

fluxo do processo, mapas de capacidades, mapas de fluxo de processo (Gráfico 1), mapas de

2 Lei de Murphy (2005, p.1): “Se alguma coisa pode dar errado, dará. E mais, dará errado da pior maneira, no

pior momento e de modo que cause o maior dano possível.”

66

inventários versus embarques (Gráfico 2), dados de demanda de vendas por cliente, dados

superficiais de custo, avaliação da cadeia de suprimentos e finalmente uma avaliação de

instrumentos de manufatura “enxuta”3. Foram então levantados os efeitos indesejáveis e os

respectivos efeitos desejáveis, identificando potenciais oportunidades de ganhos.

GRÁFICO 1 – SUMÁRIO DO MAPA DE PROCESSOS

GRÁFICO 2 – INVENTÁRIOS X EMBARQUES DE CLARKSVILLE – JUL./OUT. 1999

3 Manufatura sem desperdício (WOMACK; JONES, 1998).

67

A partir destas oportunidades de ganhos, desenvolveu-se todo o processo de raciocínio

para solução de problemas, tal como exposto por Goldratt (1994), que consiste das cinco

ferramentas (ARA, DDN, ARF, APR e AT) expostas na seção 1.5 desta dissertação.

A partir dos dados acima, trabalhamos na modelagem da programação da produção,

baseada na metodologia do TPC, chegando aos desenhos expostos nas figuras a seguir:

FIGURA 1 – CLARKSVILLE E COLUMBIA LEAD-TIME

As barras representam os departamentos produtivos, com as respectivas capacidades.

No quadro inferior é mostrado o lead time. Na primeira linha, temos os tempos de processo e

os tempos que os materiais aguardam nos estoques entre um departamento e outro, totalizando

79 dias. Na segunda linha, é listado o total de tempo de material em estoque, 47 dias, em que

existe oportunidade de ganho.

68

FIGURA 2 – PROPOSTA DE FLUXO COM TPC

A figura 2 mostra a proposta do modelo piloto TPC com Supermercado, sugerindo

uma redução do tempo de inventário intermediário em 24 dias. Com isto, o lead time total do

processo seria de 55 dias, sendo 23 dias gastos em estoques intermediários.

Posteriormente, fizemos uma análise dos itens que estavam limitando o ganho do

sistema e verificamos que a solução de vários deles passava pela aplicação de estratégias e

técnicas de manufatura “enxuta”, Gerenciamento da Qualidade Total (GQT), MRP II

(Planejamento dos Recursos de Manufatura) e, finalmente, a TOC (Teoria das Restrições). Os

métodos e técnicas mencionadas anteriormente foram tratadas detalhadamente no Capítulo 1

desta dissertação.

Iniciamos o trabalho, fazendo uma análise sistêmica do tipo de fluxo de produção das

plantas de eletrodos de grafite da Graftech, na abordagem de análise V-A-T. A importância

dessa análise, segundo Cox III e Spencer (2002), é que, vendo a organização a partir de uma

visão sistêmica, onde interagem produtos e processos, três categorias gerais de estruturas ou

formas de produção emergem, cada estrutura exigindo uma abordagem um pouco diferente

para o gerenciamento de planejamento e controle.

69

Outro ponto discutido, que não se aplica à fábrica em estudo, por se tratar de projeto

mais recente, mas que deve ter implicações nas demais unidades com projeto de linhas

tradicionais, é o balanceamento das capacidades de produção de todos os centros de trabalho.

Esse conceito pressupõe que se todos os departamentos possuem uma determinada capacidade,

essa deve ser a capacidade total da fábrica. Goldratt e Fox (1989) e Goldratt e Cox (1997)

mostram que isto raramente ocorre devido ao fenômeno do acúmulo de flutuações estatísticas

em recursos dependentes. A aplicação dessas duas características, flutuações estatísticas e

recursos dependentes em uma linha simples, levam ao conceito de se ter capacidade ociosa

nos departamentos não-restrição de modo a permitir que eles tenham capacidade de alcançar o

ritmo da restrição, se necessário. Por isto, é de fundamental importância no TPC termos uma

planta desbalanceada (com capacidades diferentes entre os diversos recursos).

A partir dessa análise, concluímos que estávamos tratando de um fluxo “T”. O

material segue uma linha simples de produção até a grafitação (gargalo), o que poderia ser

considerado como um fluxo tipo “I”, quando então temos, após a grafitação, um ponto de

divergência, em que o mesmo produto pode ser usado para produzir uma variedade de

produtos semelhantes. Segundo Stein (1997), para suportar lead-times mais curtos para esse

tipo de fluxo, duas programações são normalmente usadas: uma via previsão de vendas até o

ponto de divergência, onde o material é estocado; e outra para atender pedidos confirmados

com uma pequena antecedência em relação à data de embarque. Por isto, definimos que o

pulmão de expedição seria composto da programação de usinagem com alguns dias de

antecedência em relação à data de embarque do produto final. Esse tipo de estrutura pressupõe

um pulmão antes das restrições, ou seja, Cozimento (RRE), Grafitação (RRC) e Expdição,

permitindo que essas operem independentemente da maioria dos problemas nas outras

estações de trabalho. A entrada de material no sistema é de suma importância e deve estar

sincronizada com o fluxo da restrição e a demanda de vendas; caso contrário, teremos excesso

de inventário e, como conseqüência, maior confusão de prioridades relativas aos diversos

pedidos. É comum neste tipo de fluxo a utilização de um produto previsto para determinado

pedido para atender outro, gerando baixo nível de atendimento a clientes e muita agilização,

criando, para a fábrica, situações de constante emergência.

A seguir, descreveremos as cinco etapas da metodologia Tambor-Pulmão-Corda com

Gerenciamento de Pulmão e Supermercado – identificar, explorar, subordinar, elevar e

identificar a nova restrição –, utilizada no projeto piloto da Graftech. Durante a apresentação

das etapas iremos relatar os trabalhos paralelos desenvolvidos e a técnica adotada na busca da

melhor solução para cada problema.

70

3.3.1 Identificação da restrição

A demanda do cliente deve dirigir o fluxo de material através da planta; é ela que

determina a prioridade e, por isso, é considerada como o gargalo prioritário. Esta afirmação

corresponde à mudança de paradigma que caracteriza o sistema de “puxar” em contraponto ao

tradicional sistema de “empurrar”. Ou seja, produção “puxada” pelos pedidos, em vez de

produção “empurrada” pela previsão de vendas.

Dada a situação do mercado da época (Demanda > Capacidade das Plantas), o gargalo

se encontrava nas plantas e, por conseguinte, deveria ser identificado, já que ele determina o

ganho de toda a planta. No caso das instalações da Graftech, é recomendado ter o gargalo no

Cozimento ou Grafitação. Isto porque, esses departamentos, quando comparados com os demais,

são os que necessitam de maior investimento para serem elevados, apresentam maior tempo

de processo, maior custo e, normalmente, são recursos restritivos técnicos ou de capacidade.

Na verdade, o time de Gestão de Produção recomendou que o gargalo, sempre que

possível, estivesse no Cozimento, já que esse departamento, na maioria das plantas da

Graftech, é considerado um Recurso Restritivo Estratégico/Técnico (RRE)4 devido à

limitação de flexibilidade, por ser uma operação, muitas vezes, contínua e ter o maior lead-

time de todo o processo (consome 50% de todo o tempo de fabricação). Adotando o

Cozimento como gargalo, e este por natureza sendo definido como um RRE, estaríamos

limitando uma única restrição para toda a planta. Isto diminui a necessidade de programação

para apenas um ponto, elimina também a necessidade de um pulmão, reduzindo, assim, o

inventário total em processo. Essa possibilidade, em linha com o pensamento “enxuto”, reduz

o desperdício de tempo com programações, controles e inventário em processo.

No caso do projeto piloto, a Grafitação, com uma capacidade instalada de 41,8 mil

toneladas, era de fato o gargalo, já que tinha uma capacidade menor que todos os

departamentos e a demanda da previsão de vendas. Por isso, o projeto-piloto foi desenhado

considerando o Cozimento como RRE, visto que o Forno “N”, utilizado neste processo, não

podia operar com nenhuma zona vazia, exigindo um pulmão; e a Grafitação era, de fato, o

gargalo. Isto significava a necessidade de uma programação de produção e um pulmão para

cada um desses dois departamentos. Esses pulmões foram denominados pulmão de proteção

4 Recurso Restritivo Estratégico (RRE) é o recurso/operação chave para o planejamento e programação da

produção de uma malha produtiva. Recurso Restritivo Estratégico pode ser considerado qualquer restrição logística (estratégica) que limita o sistema de alcançar sua meta (STEIN, 1997).

71

do cozimento e pulmão do gargalo, respectivamente. No intuito de garantir que todos os

embarques fossem feitos na data solicitada, a Expedição também foi protegida por um

pulmão-tempo chamado Pulmão de Expedição, baseado numa antecipação de programação da

usinagem em relação à data de entrega do pedido.

3.3.2 Exploração da restrição

Explorar a restrição consiste em extrair o máximo desse recurso, impedindo quaisquer

tipos de desperdícios. Um segundo perdido no gargalo é um segundo perdido em todo o

sistema. Desta forma, foram tomadas as seguintes medidas na operação do gargalo-Grafitação:

- Revisado todo o mix de produtos, definido pelo Advanced Planing & Scheduling

Systems (APS), de modo a maximizar o lucro global da corporação. Neste caso, ativemo-nos a

verificar os resultados obtidos pelo programa.

- O Recurso Restritivo de Capacidade (RRC) ou gargalo foi explorado através da

programação de produção, detalhada com data, peça e tipo de fornos, que o planejava de

modo a trabalhar a plena capacidade, agindo como um Tambor, por determinar o ritmo da

produção. No intuito de permitir que o gargalo operasse a plena capacidade, apesar das

variações dos processos de todos os departamentos anteriores, foi mantida uma proteção,

lançando-se os materiais no Cozimento com certa antecedência de tempo, prazo esse

denominado Pulmão do Gargalo. A programação era emitida quando o estoque do

Supermercado ficava menor do que o target estabelecido. Veremos como foi calculado o

pulmão do gargalo e a rotina de programação do gargalo com detalhes mais adiante.

- Implementadas Técnicas de Controle Estatístico de Processo para os parâmetros de

produção, tais como número de fornos por mês, Performance dos Ciclos de Fogo. Rotina de

reunião diária foi criada entre o programador de produção, supervisor de produção e

engenheiro de processo para avaliar os resultados diários obtidos no gargalo.

- Implementado um sistema de manutenção baseado na Manutenção Produtiva Total

(TPM). Este sistema é derivado do sistema de gerenciamento de qualidade total e é suportado,

essencialmente, por cinco pilares: maximização da efetividade dos equipamentos; envolvimento

dos operadores na manutenção diária; melhoramento da eficiência da manutenção; treinamento

para melhoria do nível de habilidades; e ênfase na manutenção preventiva. Este programa

envolve todos os recursos humanos por toda a vida do equipamento.

72

- Implementado um controle visual mais rígido das peças carregadas no departamento.

Procurava-se evitar a passagem de refugo pelo gargalo.

- Realizado estudo de compra e uso de energia com base nos contratos existentes.

- Realizados treinamentos com os operadores, para torná-los multi-funcionais.

- Implementado o Manufacturing Equipment Eficiency (MEE) nos equipamentos

críticos (gargalo) do departamento de grafitação. O MEE foi utilizado como ferramenta para

melhorar a eficiência dos equipamentos críticos da grafitação. Esse trabalho consiste em

medir a disponibilidade do equipamento (tempo que o equipamento está disponível), a

produtividade (verifica se o equipamento está operando conforme taxas de velocidade de

projeto) e o rendimento (verifica se o equipamento está produzindo peças boas). O MEE é o

resultado em percentual da multiplicação desses três índices em percentuais.

Os Gráficos a seguir mostram alguns levantamentos feitos mediante aplicação das

técnicas descritas acima:

GRÁFICO 3 – GRAFITAÇÃO - IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CRÍTICOS – CAPACIDADE EFETIVA

DOS EQUIPAMENTOS

GRÁFICO 4 – GRAFITAÇÃO – CAUSAS DAS PERDAS DE PRODUTIVIDADE - GRÁFICO PARETO – TEMPO

PERDIDO

73

• Disponibilidade % = Nº horas trab.

Nº de horas disponíveis

• Produtividade % = Tempo Padrão Op.

Tempo Real da OP.

• Rendimento % = Peças OK

Peças Trabalhadas

MEE = Disponibilidade % x Produtividade % x Rendimento %

O equipamento está disponívelquando necessário?

O equipamento está produzindoprodutos de qualidade?

O equipamento está operando de acordo com a velocidade projetada?

EFICIENCIA DOS EQUIPMENTOS DA MANUFATURA

CÁLCULO DO MEE

FIGURA 3 – CÁLCULO DA EFICIÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS DA MANUFATURA

Por fim, o pulmão do gargalo foi estabelecido, para evitar que o recurso restritivo

pudesse parar por falta de material, mesmo que algum recurso anterior a ele

momentaneamente deixasse de produzir.

Em relação à restrição estratégica do Cozimento, foi revisto o padrão de processo de

só carregar lotes de mesma medida nos fornos, o que gerava lotes com dimensões maiores do

que o necessário. Além disso, foi implementado o Controle Estatístico de Processo (CEP)

para os índices de MEE e de Manutenção Produtiva Total (TPM) dos equipamentos críticos,

de modo a garantir não a máxima eficiência do departamento, mas uma certa estabilidade e

confiabilidade do processo.

3.3.3 Subordinação de todos os recursos à restrição

No intuito de reduzir o nível de inventário e aumentar a velocidade do produto através

da planta, a liberação de material necessita ser subordinada à programação do gargalo, que é

subordinada à demanda de vendas. Assim sendo, os materiais devem ser liberados apenas para

satisfazer as necessidades das restrições, ou seja, de forma sincronizada.

74

Isso foi feito utilizando-se duas Cordas: uma a partir do gargalo ao departamento de

entrada de material, no caso, o Cozimento; e outra saindo do Cozimento e indo até a liberação

de matéria-prima. Desta forma, conseguimos balancear o fluxo de produção (e não de

capacidade, conforme o modelo tradicional) da fábrica com a demanda.

Para os departamentos não gargalos, foi estudada a possibilidade de uso dos cartões

Kanban. Porém, devido ao desconhecimento da técnica por toda a população de operadores,

optamos por simplificar, utilizando a política do primeiro que entra é o primeiro que sai

(PEPS). Este procedimento pôde ser aplicado com a ajuda do sistema MRP II, que fornecia

relatórios do estágio em que se encontrava cada ordem de produção com a data de entrada e

saída de cada operação.

Adicionalmente, trabalhamos em alguns conflitos ligados à eficiência e tamanho dos

lotes. Até então, todos os departamentos, com ou sem restrição, buscavam a máxima

eficiência, grandes lotes, poucas paradas para mudança de produtos e preparações, tentando,

com essas práticas, obter o “ótimo local” associado ao mais baixo custo calculado pela

contabilidade tradicional5. Além disso, disputavam com as restrições todos os recursos

disponibilizados, tais como: máquinas, investimentos, pessoal, percentual de horas extras e

tempo de pessoal técnico. Todos esses itens foram revistos, de modo a estarem subordinados

primeiramente ao gargalo Grafitação e depois ao Recurso Estratégico Cozimento.

Série de treinamento com todos os Gerentes, Supervisores e Operadores, com a

participação do Gerente da Planta, foi realizada no sentido de facilitar a implantação do novo

sistema operacional.

As etapas restantes da metodologia TPC, “elevação da restrição” e “eliminação da

inércia”, não serão descritas por não se constituírem em escopo do projeto piloto.

3.4 ESTUDO DA DEMANDA

Como exposto anteriormente, a demanda otimizada de cada planta era ditada pelo

resultado do estudo feito pelo Advanced Planinig & Scheduling Systems (APS). A planta de

Clarksville produzia material e recebia produtos semi-acabados do Brasil, México e Europa.

5 Corbett (1997) demonstra a fragilidade da contabilidade tradicional em relação aos cálculos de custo unitário

de produto.

75

Iniciamos o estudo, traçando o perfil de demanda diária por produto e por cliente do

ano de 1999. Também trabalhamos na verificação da acurácia das últimas previsões de

vendas. E por fim, com o perfil das vendas e clientes. Todo esse trabalho foi executado em

conjunto com um representante do time de Marketing/Vendas. Deste trabalho resultaram

algumas observações importantes para o desenvolvimento do Modelo TPC aplicado no

projeto-piloto:

1º - A maioria das ordens de produção era gerada a partir da previsão de vendas e não de

um pedido confirmado. Os clientes só colocavam os pedidos dias antes de suas necessidades,

e o tempo médio de processamento era superior a 60 dias. A acurácia das previsões era falha,

como toda previsão, e ordens de produtos eram desviadas de um cliente para outro ao longo do

processo. Bem típico de fluxo de linha tipo “T”.

2º - Havia cerca de 80% de clientes e produtos que, apesar de não ter pedidos confirmados,

apresentavam uma alta regularidade diária de demanda. Outros poucos, menos de 5%,

apresentavam uma demanda muito instável. E os demais, cerca de 15%, ora apresentavam

regularidade de demanda, ora não.

3º - Notadamente, havia uma concentração das vendas nos finais de mês e, principalmente,

nos finais de trimestre. Resultado da medida de desempenho estabelecida para os vendedores.

4º - Havia reclamação por parte de Vendas em relação aos constantes atrasos, embarques

parciais e perda de vendas oportunísticas. Por outro lado, existiam várias queixas do pessoal

de Planejamento e Programação de Produção quanto às variações das previsões de vendas,

pedidos de última hora e antecipações.

Diante do quadro acima, algumas decisões forma tomadas:

De modo a solucionar os problemas mencionados no item 1 acima, foi sugerido o uso

da técnica conhecida como Supermercado (Replenisment). Considerando que se trata de um

processo de fluxo tipo “T”, estando essa divergência próxima ao final da linha, e com tempo de

processo maior que o tempo que o cliente pode esperar pelo produto, tomamos a decisão de criar

um “Supermercado” de produtos grafitados, ou seja, logo após o processo gargalo-grafitação.

Foram definidos para o item 2º. dois tipos de produtos, com base em critérios

estabelecidos entre os times de Gestão de Produção e de Marketing/Vendas. Os produtos

foram classificados como MTS (make-to-stock – fabricado para estoque) ou MTO (make-to-

order – fabricado sobre encomenda). Facilmente, os 80% de clientes/produtos de demanda

regular foram classificados como MTS, e os 5% de demanda instável foram classificados

76

como MTO. A dificuldade foi classificar os restantes 15%, trabalho que foi realizado pelo

grupo, cliente a cliente, produto a produto.

O item 3º. foi delegado ao time de Marketing/Vendas, juntamente com a Diretoria da

empresa, pois requeria uma mudança das medidas de desempenho dos vendedores, bem como

um compromisso por parte da Direção, pelo fato de envolver os resultados trimestrais,

acompanhados de perto por Wall Street.

Para solucionar o item 4º., foi realizada a nova modelagem do fluxo de materiais e

pedidos com base na metodologia do TPC com Gerenciamento de Pulmões e Supermercado,

calculado os pulmões, o Supermercado e os tamanhos das cordas. Todo esse trabalho foi

desenvolvido em conjunto com o pessoal de Vendas e de Produção e divulgado com todos os

envolvidos.

3.5 DIAGRAMA DE FLUXO DE PRODUTO PROPOSTO COM BASE NA

METODOLOGIA TPC COM SUPERMERCADO

Nesta seção, abordaremos o modelo de programação de produção desenvolvido para a

fabricação de eletrodos, descrevendo os pulmões, o Supermercado e seus respectivos cálculos.

É importante esclarecer que o plano de produção deve prever uma capacidade

protetiva no gargalo da ordem de 2 a 3%. Essa capacidade jamais deve ser vendida, pois, caso

o gargalo sofra alguma interrupção, não terá como recuperar.

A programação de material difere bastante dos produtos produzidos sob encomenda

(MTO) em relação aos produtos fabricados para estoque (MTS).

Produtos Produzidos sob Encomenda

É necessário que se verifique, antes do aceite do pedido, a existência de capacidade no

gargalo. Neste caso, é lançada uma corda da data de entrega prometida até o gargalo (tempo

de processamento) mais um pulmão, que, inicialmente, consideramos como sendo 50% do

tempo do processo. Alertamos que o pedido é que “puxa” a produção desde o início do

processo. A segunda corda é lançada do gargalo até a liberação da matéria-prima no MME

(tempo de processo) adicionado o Murphy de 50% desse tempo.

Também foi desenvolvida a possibilidade de se verificar algumas alternativas para

atendimento de vendas de produtos sob encomenda, como segue:

77

- a ordem poderia ser atendida por material sem pedido, que se encontrasse em processo;

- a ordem poderia ser atendida por peças de excesso de inventário;

- por último, seria verificado se a ordem poderia ser atendida com material feito para

estoque, sem prejudicar seu atendimento (possível quando o pedido sob encomenda é

desprezível quando comparado à demanda total do material feito para estoque – porém deve-

se ter muito cuidado com essa prática).

Produtos Produzidos para Estoque

Quando o pedido dá entrada no sistema, a corda é lançada da data de entrega até o

Supermercado, considerando o pulmão de expedição (antecedência em tempo). Isto é, a data

de entrega menos o tempo de usinagem, embalagem e pulmão.6

O pulmão da Expedição foi considerado em 100% a mais do que o tempo de processo

na Usinagem, basicamente devido o longo tempo de preparação da máquina.

Quando as peças são usinadas a partir do Supermercado, é verificado se a quantidade

puxada fez com que a quantidade de peças do inventário do Supermercado ficasse abaixo do

Target estabelecido. Em caso afirmativo, um sinal é enviado para Cozimento, informando

quando e quantas peças precisam dar entrada no forno; ao mesmo tempo, é enviado um sinal

para o MME produzir na mesma proporção. Caso o inventário de peças do Supermercado

fique acima do target estabelecido, nenhum sinal de produção de peças é enviado.

O Diagrama 1, a seguir, mostra as cordas, os pulmões, em dias, e o Supermercado. O

Supermercado é definido em número de peças e consiste de um inventário. A expectativa é

que, depois de implementado o projeto, tenhamos uma redução de lead-time de 79 para 55

dias, o que, para um produto de alto valor agregado como eletrodos, representa um valor

significativo de caixa. Adicionalmente, ainda há uma melhoria na qualidade, menor risco de

obsolescência, e mais velocidade no atendimento dos pedidos.

6 Utilizamos mais uma técnica, desenvolvida para atender ao sistema just in time, concebida por Dr. Shigeo

Shingo, chamada de Single-Minute Exchange of Die (SMED). Essa técnica visa à troca rápida de ferramentas e consiste de três estágios: separação entre o set up interno e o set up externo, que pode ser feita com a máquina em operação; conversão de alguns set ups internos em set ups externos; e redução dos tempos em que são feitos os set ups internos remanescentes, promovendo mudanças de conceitos (SHEIN, 1997).

Essa mesma técnica foi utilizada no MME e no Cozimento, áreas consideradas não gargalos. Os ganhos frente ao baixo investimento, permitiram um maior número de trocas e menor tamanho de lotes sem comprometer a capacidade protetiva dos departamentos.

78

DIAGRAMA 1 – FLUXO DE PRODUTO PROPOSTO PARA CLARKSVILLE

Matéria-Prima

MME

Cozimento

Impregnação

Recozimento

Grafitação (RRC Clarksville)

Teste Físico

Pulmão Expedição

Demanda do Cliente

Pulmão RRC

Supermercado

Pulmão RRE

MTO

MTS

Usinagem / Embalagem

Niples Supermercado Niple

Eletrodo Grafitado de Outras Plantas

Pulmão do Gargalo

MTS

MTS

Pulmão Expedição

Pulmão Cozimento MTS

Legenda

Reposição Material

Sinal

Proteção

MTS

MTO

79

O Supermercado se faz necessário visto que, no ambiente desse negócio, o tempo de

processamento é maior do que o tempo que os clientes estão dispostos a esperar para obter o

produto. A decisão de colocar o Supermercado após a grafitação decorre do fato de ser este o

RRC; e por termos várias opções de produtos após a usinagem, permitindo assim um

inventário de Supermercado reduzido.

3.5.1 Cálculo do Target do Supermercado

O cálculo do target do Supermercado consistiu de estudo estatístico de demanda

histórica e informações de mercado, lead-time médio, mais um tempo adicional para absorver

as variações de processos e demandas que sempre ocorrem. A lista de todos os clientes, por

produto e demanda, foi preparada por Atendimento a Clientes e validada por Marketing.

Assim, foi calculado o target do supermercado para cada produto produzido para estoque

(make-to-order), conforme a fórmula abaixo:

Target Supermercado = [Demanda média diária x (lead-time médio do WIP + variação

do lead-time do WIP)] x Variação média da demanda

WIP – estoque de produto em processo (work-in-process)

Este processo foi utilizado para o cálculo de todos os produtos feitos para estoque

(make-to-stock) e, posteriormente, foi alimentado no sistema de programação por computador

denominado MAC-PAC.

Sempre que o material é vendido, uma ordem de produção de usinagem é gerada, com

uma antecedência de tempo definida em relação à data de embarque. O lançamento da ordem

de produção de usinagem altera o estoque do Supermercado. É então verificado se o material

restante entre o recurso restritivo estratégico e o inventário grafitado é menor ou maior que o

target estabelecido. Se o inventário estiver menor que o target, é emitido um sinal para se

carregar novo forno no cozimento e, ao mesmo tempo, é verificada a necessidade de emissão

de sinal do cozimento para a liberação de matéria-prima. Uma seqüência de sinais era usada

para checar se nenhum sinal tinha sido perdido. Todos os sinais permitiam uma verificação de

status de ordem aberta ou concluída, inclusive com as respectivas datas (lead-time). Todos os

80

sinais eram enviados de preferência on-line ou, pelo menos, uma vez ao dia. Se o inventário

restante fosse maior que o target estabelecido, nenhum sinal era gerado.

O gerenciamento do Supermercado difere um pouco do gerenciamento dos pulmões,

principalmente na periodicidade de análise. Essa análise deve ser pelo menos mensal, e os

targets não devem variar com muita freqüência; entretanto é importante acompanhar as

variações, de modo a ter um supermercado de tamanho adequado e que garanta as datas de

entrega com segurança. Este passo está em linha com o aprimoramento contínuo proposto

pelo do método TPC.

3.6 GERENCIAMENTO DE PULMÃO

O gerenciamento de pulmão é requerido para cada pulmão anteriormente identificado

(Pulmão de Expedição, Pulmão do Gargalo e Pulmão do Recurso Restritivo Estratégico).

O gerenciamento efetivo dos pulmões é crítico para o sucesso da implementação

apropriada do método TPC. O gerenciamento do pulmão é o procedimento de análise e

controle do conteúdo do pulmão e da correta alocação de recursos.

Gerenciamento de pulmão é, antes de tudo, um procedimento de validação do tamanho

do pulmão. No início da implementação do TPC, os tamanhos dos pulmões foram estimados

com um certo conservadorismo (50% dos tempos de processo). Entretanto esses tempos

deveriam ser checados a posteriori, a fim de garantir seu correto dimensionamento. O

procedimento é também uma ferramenta diária de checagem da programação (a partir da

análise deste, pode se expedir ou adotar ações especiais para atender a demanda).

O gerenciamento dos pulmões permite foco, simplifica as prioridades e alerta

previamente para problemas com a programação. Planejamento e ação dependem de como os

pulmões são consumidos ou ressupridos pelas ordens. Essa é a ferramenta que permite a

redução dos lead-times e dos respectivos pulmões com segurança, sem colocar em risco as

datas de entrega, garantindo o aprimoramento contínuo da gestão da manufatura

O Pulmão de Expedição, no caso, foi calculado pelo lead-time de processo do Supermercado

até a Expedição (4 dias) mais uma margem de erro decorrente do rendimento e variabilidade

do processo (2 dias = 50% do lead-time). O Pulmão de Expedição, portanto, foi estabelecido

em 6 dias, o que significa que teríamos todos os embarques prontos com uma antecedência de

até 6 dias, na ocorrência de um rendimento de 100% e 0% de variação de processo.

81

O Pulmão do Gargalo foi calculado como sendo igual ao lead-time da liberação da

ordem de carregamento do recurso restritivo estratégico do cozimento até a chegada das peças

na grafitação (21 dias) mais uma margem para a variabilidade de processo e de rendimento

(10 dias = 50% do lead-time). Logo, o Pulmão do Gargalo foi estimado, inicialmente, em 31

dias.

O Pulmão do Recurso Restritivo Estratégico (RRE) foi calculado como sendo o lead-

time da liberação da matéria-prima até as peças estarem carregadas nos cilindros de cozimento

(4 dias) mais uma margem para Murphy (2 dias = 50% do lead-time). O total de tempo

estimado para o pulmão do RRE foi de 6 dias.

Os pulmões são divididos em três zonas de igual comprimento, do topo à base: zona I,

zona II e zona III7. A zona I é denominada zona de ação. Isto significa que, se a ordem não

chegar na origem do pulmão até o início da zona I, alguma medida tem que ser tomada para

garantir a data de entrega. Algumas empresas admitem trabalhar com 10% das ordens

adentrando esta zona, o que significa que as preocupações do dia-a-dia serão gastas com

apenas 10% das ordens. A zona II é a zona de acompanhamento. Quer dizer, se o material

não chegar à origem do pulmão até o início desta zona, é importante verificar onde está a

ordem e assegurar que nada de errado esteja acontecendo, porém nenhuma ação é requerida,

podendo, no máximo, ser feito algum tipo de planejamento de alternativas. A zona III é a zona

inicial do pulmão. Normalmente, 90% das ordens devem alcançar a origem do pulmão nesta

zona, e nada deve ser feito. A Figura 4, a seguir, é ilustrativa:

Pulmão Expedição Pulmão gargalo Pulmão RRE

I

zone

II

zone

III

FIGURA 4 – ANÁLISE DOS TEMPOS DOS PULMÕES

7 A depender do autor, a zona I e zona III são invertidas. Entretanto, todos costumam atribuir as cores vermelho

e verde para a zona de ação e a zona de origem do pulmão, respectivamente.

Nº pedido, data de entrega (até 2 da data de

entrega)

Nº pedido, data de entrega

(6 a 4 dias da data de entrega)

Nº op.Graf., data op. Graf. (10 a 0 dias da data programada do gargalo)

Nº op. Graf., data do sinal (31 a 20 dias da

data do sinal)

Nº op. Coz., data op. Coz. (2 a 0 dias)

Nº op. Coz., data liberação matéria prima (6 a 4 dias da data do

sinal)

Zona I Zona II

Zona III

82

O método TPC estabelece que é necessário tão somente programar e monitorar as

poucas restrições, estabelecendo políticas de seqüenciamento para os demais departamentos,

tais como: PEPS e KANBAN; e praticar o gerenciamento dos pulmões, incluindo o

supermercado, para se ter um aprimoramento contínuo do ganho.

CAPÍTULO 4

ESTUDO DE CASO DAS IMPLEMENTAÇÕES

DO MÉTODO TPC COM GERENCIAMENTO DE

PULMÕES E SUPERMERCADO NAS PLANTAS

DE CANDEIAS E MONTERREY

4.1 APLICAÇÃO DO MODELO TPC NA PLANTA DE CANDEIAS

A implementação do método TPC na planta de Candeias teve início no ano de 2001. O

projeto foi liderado pelo autor desta dissertação, trazendo a experiência adquirida no projeto-

piloto de Clarksville, TN. A equipe do projeto foi constituída de um visitante da planta de

Monterrey, um programador de produção e um estagiário. Todos trabalharam intensamente

por cerca de 4 meses. Também foi utilizada consultoria externa da Avraham Goldratt Institute

do Brasil.

A metodologia de implementação teve como principais passos:

- Treinamento de 3 dias com os consultores externos sobre os princípios básicos do

TPC para o time de implementação e todos os gerentes da planta (22 pessoas).

- Treinamento de 4 dias com os consultores externos, com o time de implementação,

os gerentes de produção e logística, para aprofundamento dos princípios e

modelagem do fluxograma TPC a ser implementado em Candeias. Apesar de termos

o modelo piloto de Clarksville, desenvolvemos o modelo de TPC para Candeias com

o próprio time, de modo a quebrar resistências, como o próprio Goldratt (2001, v.7)

84

sugere. Neste treinamento, foi utilizado o simulador1 Production The TOC Way. O

produto final foi a modelagem da planta de Candeias seguindo os 5 passos do TPC

adicionado do Supermercado. O processo de raciocínio de Goldratt (1990) foi aplicado

durante esses quatro dias.

- Foi escolhido o time de multiplicadores constituído pelo mexicano2 e pelo estagiário,

que treinaram 100% do restante da fábrica. Para este treinamento, o Programa

Simulador foi substituído por material específico, elaborado para este fim, e

utilizado o jogo de dados3, para simular os princípios do TPC.

- 100% do grupo gerencial também foi treinado por Thomas Corbett, autor do livro

Contabilidade de Ganhos: A Nova Contabilidade de Acordo com a Teoria das

Restrições, no módulo de contabilidade de ganho, também elaborado por ele.

4.1.1 Problemas na Implementação

a) Resistência a Mudança

A busca de 100% de eficiência em todos os departamentos foi detectada como uma

das principais barreiras. Os departamentos estavam acostumados a ser medidos e

reconhecidos pela alta eficiência alcançada.

Para solucionar este problema, foram retirados os gráficos de controle de eficiência

dos departamentos não restritivos, sendo mantido apenas no departamento gargalo. O

comprometimento da alta administração da planta, com a implementação do TOC, também

ajudou muito. Em paralelo, já vínhamos desenvolvendo as pessoas, para trabalhar em equipe,

com o acompanhamento de consultoria externa específica, o que ajudou na redução dos

1 Consiste de um programa, em disquete, de operação de uma planta. Inicialmente, o treinando opera uma planta

chamada paradisíaca e com os conceitos de eficiência local, grandes lotes etc. Depois ele é solicitado a operar a mesma planta utilizando os conceitos da TPC. Em ambos os casos, são auferidos os resultados do ganho da empresa. Quem melhor aplicar os conceitos dos 5 passos de focalização da TOC tem maior ganho.

2 Gerente de Projetos de Monterrey incorporado à equipe do projeto de implementação do método TPC na planta de Candeias.

3 O jogo de dados substitui o simulador mencionado anteriormente. Normalmente, é utilizado para trabalho com grupos maiores e tem a finalidade de simular uma produção simples com capacidades e flutuações estatísticas definidas. Inicia-se o jogo com uma linha de produção com capacidade balanceada e após constatação do aumento de inventário em processo é sugerido que se jogue simulando uma linha desbalanceada, logo com uma restrição. Neste momento, a restrição trabalha com apenas um dado, enquanto os demais com dois dados.

85

conflitos e melhorou o relacionamento interdepartamental. Esse trabalho durou 5 anos e

envolveu a todos, da alta administração até o mais baixo nível hierárquico.

A contabilidade de custos tradicional também é uma barreira, pois, apesar de ser dito

que se trabalha com a contabilidade de ganho, proposta por Goldratt (1990), muitas vezes as

decisões praticadas ainda levam em consideração a contabilidade de custos, ou seja, o custo

por tonelada.

b) Sistema de Informação e Software

Utilizamos, no planejamento e controle da produção, o MRP II rodado numa máquina

HP, com muitas limitações de desenvolvimento e compatibilidade de linguagem com outros

programas e softwares. Usávamos o MRP II para termos os controles das ordens de produção,

vendas, refugos e inventários por estágio, e programas em excel para rodar os estudos de

capacidade, planejamento e programações de produção.

Para implementação do projeto TPC, empregamos o software Drummer, adquirido

para este fim, que aplica os conceitos do TPC com Supermercado e Gerenciamento de

Pulmões. Assim, pretendíamos trabalhar com o MRP II e o Drummer, este último utilizando

os 5 passos da focalização do TPC com o conceito de supermercado.

Para a utilização do Drummer, entretanto, foi preciso quebrar a resistência, deixando

para trás as planilhas em excel e passando a programar a fábrica segundo esse novo software.

O programador continuava sentido a necessidade de ver as programações nos diversos

estágios, apesar de as datas nunca se concretizarem conforme programadas. Durante quatro

anos, vários foram os motivos alegados para não se utilizar apenas o Drummer e o MRP II.

Somente em final de 2004 foi decidido adotar apenas o Drummer para o planejamento e a

programação de produção, sendo programadas as restrições (Expedição e RRC) e dando os

primeiros passos para o gerenciamento dos pulmões. Os demais departamentos seguiriam o

PEPS, além da política: se tem matéria-prima, processe o mais rápido que puder; caso

contrário, aguarde e se prepare para quando chegar o próximo lote.

c) Identificação das Restrições

Este foi o principal problema encontrado durante a implementação do TPC com

Supermercado na planta de Candeias. Isto porque, todos os cálculos de capacidade e a

experiência prática de anos passados nos mostravam que o gargalo da planta se localizava na

86

grafitação. Isto, aliado ao fato de ser este setor o que mais contribui na absorção do custo

unitário do produto (contabilidade de custo), facilitou ainda mais na modelagem, que definiu

este departamento como o gargalo.

Um fato novo, ocorrido ao longo de 2001 – a qualificação de catodos para exportação,

não levado em conta na modelagem – em poucos meses transferiu o gargalo da grafitação

para o MME. Como a planta foi construída no conceito de capacidade balanceada, com

capacidades entre departamentos muito próximas, isto, em estruturas lógicas de fluxo tipo I e

T, permite a mudança do gargalo muito comumente.

As peças não fluíam através do MME e, em poucos meses, tivemos que refazer o

modelo TPC, considerando o MME como RRC. Apesar de alguma inércia inicial para

entender o que realmente se passava, em poucos meses tivemos a certeza de que os sintomas

levavam a uma mudança de gargalo, mesmo que indesejável. Sendo o MME o primeiro

departamento de uma linha de fluxo de estrutura lógica tipo I e T, não fazia sentido manter

esta condição de operação, principalmente por ser o MME o departamento de maior

responsabilidade de processo para produzir peças de boa qualidade e de mais baixo custo para

se elevar a capacidade.

As complexidades envolvendo o MME, a partir de 2001, estão relacionadas com os

seguintes aspectos:

- O MME é usado para fabricação de eletrodos e catodos. O fato dos dois produtos

utilizarem os mesmos equipamentos, e os materiais não poderem ser misturados,

exige um longo tempo de limpeza e parada de equipamentos na passagem de uma

produção para outra. Esse tempo foi subestimado em todos os cálculos de

capacidade existentes, e foi agravado a partir de 2001, com os vários experimentos

de qualificação de catodos para a exportação e o acréscimo do volume de suas

respectivas vendas, que demandavam maior número de processos de limpeza e

paradas ao longo do ano.

- O MEE do MME, que sempre andou na casa dos 50 a 60%, caiu, de uma hora para

outra, para abaixo dos 30%. Este fato demonstrava uma perda real de capacidade

jamais esperada. Essa queda de eficiência se deu devido a problemas nas três áreas

englobadas pelo índice: disponibilidade de equipamento; velocidade do processamento;

e refugo.

Considerando os cálculos iniciais, decidimos explorar o MME ao máximo, buscando

retornar ao índice de MEE de pelo menos 55%. Durante o período de meados de 2001 a finais

87

de 2004, todos os esforços de exploração e subordinação foram feitos em prol do MME.

Como exemplo de exploração, citamos: aumento do número de turnos de operação e do

número de operadores por turno; colocação de equipe de manutenção 24 horas; equipe de

engenharia industrial interna e externa específica para a área; pulmão de matéria-prima;

treinamento dos operadores em processo de troca rápida de matriz (SMED); colocação dos

contratados para fazer a limpeza do departamento; agrupamento dos produtos, visando maior

produtividade da programação de produção; e foram trazidos dois misturadores que se

encontravam parados na fábrica de Columbia, TN.

Todos os esforços de exploração foram possíveis porque estava claro para a planta e

para a Corporação o conceito de subordinação ao RRC, tendo sido colocados todos os

esforços disponíveis para explorar o MME. Finalmente, em outubro de 2004, foram feitos

investimentos no MME, elevando definitivamente sua capacidade, como ilustram os gráficos

a seguir:

MEE

37,6

45,1

33,8

45,8

50,2

56,1

65,7

46,3

59,0

52,3

62,4

51,3

44,9

49,753,0

37,3

53,1

60,1

54,251,6

46,9

40,6

47,3

44,0

46,243,4

25,4

43,7

59,158,6

53,655,5

55,4

55,656,3

50,8

60,5

53,852,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

jan/02

fev/02

mar/02

abr/0

2mai/0

2jun

/02 jul/02

ago/0

2se

t/02ou

t/02

nov/0

2de

z/02

jan/03

fev/03

mar/03

abr/0

3mai/0

3jun

/03 jul/03

ago/0

3se

t/03ou

t/03

nov/0

3de

z/03

jan/04

fev/04

mar/04

abr/0

4mai/0

4jun

/04 jul/04

ago/0

4set

/04ou

t/04

nov/0

4de

z/04

jan/05

fev/05

mar/05

MEE LSC MÉDIA LIC

Parada manutenção Elevação de capacidade

Instalaçao dos 2misturadores de Columbia, Tn.

GRÁFICO 5 – EVOLUÇÃO DO ÍNDICE MEE NO MME – PERÍODO: JUN. 2002/MAR. 2005

88

Produção EPA x Refugo

12%

19%18%

15%16%

13%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Tone

lada

s E

PA

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

% R

efug

o

Produção Total EPA % Refugo

YTD

GRÁFICO 6 - EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO E REFUGO DO MME – ELETRODOS E CATODOS

Nessa ocasião, o projeto de elevação foi concluído, elevando a capacidade do MME

para 39.000 t/ano, transferindo o RRC para o cozimento e não para a grafitação, conforme a

modelagem original. O novo RRC, Cozimento, foi identificado por uma série de razões:

4.000t/ano de catodos que saem do MME e passam por Cozimento não passam pela

grafitação; cozimento e recozimento utilizam o mesmo recurso forno, e a demanda de peças

AGR (que não demandam recozimento) está sendo substituída por peças AGX (que

demandam forno para recozimento); o refugo de catodos em usinagem situava-se acima dos

10%, absorvendo capacidade extra de fornos; necessidade de alto investimento para elevação

de capacidade; e por fim a grafitação, que estaria balanceada em capacidade com o

cozimento, acabara de receber equipamentos (ponte rolante e unidade retificadora) de outras

unidades do grupo, permitindo sua elevação de capacidade em curto espaço de tempo e com

um investimento relativamente baixo.

As evoluções das capacidades estimadas dos diversos departamentos durante o período

de 2001 a 2004, considerando as paradas para limpeza e níveis de refugo mais realistas, estão

mostradas no quadro a seguir:

89

CANDEIAS CAPACIDADE (TX1000) ELETRODOS CATODOS

MME COZIMENTO IMPREGNAÇÃO RECOZIMENTO GRAFITAÇÃO USINAGEM USINAGEM

Março, 20004 47.2 41.7 29.0 24.9 30.0 31.8 5.0

Junho, 2001 30.0 33.0 29.0 20.0 30.0 35.0 8.0

Junho, 2002 30.0 33.0 29.0 20.0 30.0 35.0 8.0

Abril, 2003 33.0 33.0 30.0 25.0 30.0 35.0 15.0

Outubro, 2004 39.2 35.5 30.0 25.7 32.3 35.0 15.0

QUADRO 1 - CAPACIDADE (EQUIVALENTE AO PESO USINADO) POR DEPARTAMENTO

O quadro das produções (equivalente em toneladas usinadas) e vendas totais de

eletrodos e catodos no mesmo período é mostrado na seqüência:

CANDEIAS PRODUÇÃO (T X 1000) VENDAS

ANO MME COZIMENTO GRAFITAÇÃO TOTAIS

2000 24.4 25.2 22.2 23.0

2001 20.0 19.6 16.0 18.4

2002 22.0 22.1 18.4 21.0

2003 29.1 31.5 25.4 26.6

2004 32,9 31.8 27.8 31.3

QUADRO 2 – PRODUÇÃO E VENDAS POR DEPARTAMENTO5

d) Capacidade Protetiva

O monitoramento da capacidade protetiva permite avaliar o potencial de flutuação do

gargalo dentro do sistema, devido a problemas associados aos recursos ou a sua estabilidade

ou capabilidade. Em outras palavras, podemos dizer que a capacidade protetiva permite a um

recurso se recuperar a tempo, após a ocorrência de Murphy, sem afetar a restrição. 4 A capacidade de 2000 não considerava o desenvolvimento do negócio catodos e todos os experimentos

relativos a esse negócio, que impactou significativamente as capacidades de MME e Cozimento. MME e Cozimento – Inclui 8.000 t/ano de Catodos. Impregnação e Recozimento – Inclui 100% dos eletrodos. Grafitação – Exclui 4.000 t/ano de Catodos. 5 Impregação, Recozimento e Usinagem – não foram reportados por ter capacidade protetiva acima dos

departamentos citados. Grafitação – lembrar que os catodos cozidos não passam por grafitação e são parte das vendas totais.

90

TABELA 1 – ANÁLISE DE CAPACIDADE PROTETIVA6

CANDEIAS CAPACIDADE CAPACIDADE CAPACIDADE AGR CAPACIDADE

(TX1000) OUTUBRO ALOCADA P/ LÍQUIDA P/ VS. CAPACIDADE PROTETIVA

2004 CATODOS ELETRODOS AGX REVISADA (%) COZIMENTO

MME 39.2 8.0 31.2 - 31.2 113.5 Cozimento 35.5 8.0 27.5 - 27.5 - Impregnação 30.0 0.0 30.0 - 30.0 109.1 Recozimento 25.7 0.0 25.7 1.8 27.5 - Grafitação 32.3 4.0 28.3 - 28.3 102.9

A tabela acima mostra as capacidades ajustadas de MME, Impregnação e Grafitação

em termos de percentual em relação à capacidade de Cozimento – o RRC. Como pode ser

visto, a capacidade protetiva varia de 13,5 % em relação ao MME e até 2,9% em relação à

grafitação. Esta capacidade protetiva está bem abaixo do recomendável que é de 10 a 15%.

Esta baixa capacidade protetiva permite flutuações de gargalo entre o Cozimento e a

Grafitação, quando da ocorrência de interrupções na Grafitação, podendo levar um longo

tempo para se recuperar o fluxo de material de acordo com a batida do tambor.

Estabelecer a capacidade protetiva recomendada, significa desbalancear a capacidade

da planta. Esta é a maneira de manter o fluxo balanceado.

O aprendizado passado no MME deixou bem clara esta necessidade, e este teve a

capacidade elevada propositadamente, para atender a esta necessidade. Cabe agora elevar a

grafitação, provendo-a de uma capacidade protetiva superior a 10% em relação ao cozimento,

para que o sistema possa manter o tão desejado fluxo balanceado.

e) Programação da Restrição

Os problemas enfrentados na identificação da restrição, formação da capacidade

protetiva e alta demanda de vendas não permitiram a implementação do modelo originalmente

desenhado para Clarksville e Candeias. Ou seja, esse modelo previa que a partir de um estudo

de demanda, produtos definidos como fabricados para estoque (MTS – make to stock)

deveriam ter sua demanda diária estabelecida e um supermercado deveria ser criado para 6 Eletrodos AGR, depois de fabricados no MME e Cozidos, passam diretamente para a usinagem. São

produzidos dois tipos de catodos: um que só atravessa MME e Cozimento; outro que atravessa MME, Cozimento e Grafitação. Daí a necessidade de ajustes na capacidade para análise da capacidade protetiva.

91

esses produtos MTS. Assim que uma ordem de produção fosse usinada, verificava-se o saldo

do supermercado e, caso este fosse menor que o estabelecido, uma ordem de produção era

enviada para a restrição.

Todo esse trabalho foi desenvolvido apenas em forma de estudo pelo grupo de projeto,

com pouco comprometimento da área de vendas (inclusive Corporativa). Assim, até a

presente data o modelo não foi aplicado, de fato.

Em substituição ao modelo proposto, a programação da restrição foi estabelecida da

seguinte forma: a programação considerava todos os pedidos em carteira, bem como a

previsão de vendas como pedidos firmes (MTO – feito sob encomenda). Pelo sistema MRP,

essa demanda, considerada como firme, para o mês em curso e os próximos dois meses, é

alocada de acordo com as datas efetivamente ditadas pelo cliente ou por um conjunto de

regras estabelecidas na rotina do MRP. Essa alocação é comparada com o WIP e as faltas são

tidas como necessidades, que são programadas na restrição, MME ou Cozimento, enquanto

um desses era a restrição, respectivamente. Quando o Cozimento passou a ser a restrição, após

sua programação, uma corda é lançada, solicitando a programação de MME.

f) Demanda (MTO e MTS)

Conforme vimos no Capítulo 1 deste trabalho, quando a restrição está na fábrica,

vendas deve vender a capacidade do gargalo, preferencialmente, com o mix que gerar o maior

ganho.

Adicionalmente, é recomendado manter uma capacidade protetiva do gargalo de cerca

de 2 a 3 %, para que, caso haja alguma interrupção deste, as datas de entrega ainda possam ser

mantidas, ou até mesmo seja possível uma recuperação mais rápida dos pedidos que por

ventura fiquem em atraso.

Infelizmente, este conceito ainda não está bem assimilado na Corporação, e vendas

elabora uma previsão de vendas de 7 meses, sem levar em conta as capacidades do gargalo,

nem de qualquer outro recurso, e administra aceitando novos pedidos a qualquer tempo,

buscando agilizar prazos de entrega, antecipando vendas, visando, exclusivamente, o

atingimento de metas de volume a determinados preços. Mesmo pedidos em carteira, com

datas de entrega firmes, podem ter as datas renegociadas, tanto por vendas quanto pelos

clientes.

92

Desta forma, a determinação da demanda média diária e a classificação de clientes

MTS e MTO oficial (pois existe uma, feita pelo time de projeto), que, por definição, deve ser

feita por vendas/marketing, encontra-se pendente.

g) Supermercado

Desde 2001, as previsões de vendas, assim como as vendas, são proporcionais à

produção, não permitindo a criação de inventário para compor o estoque do supermercado. O

módulo do sistema de planejamento e controle da produção já calcula o estoque de

supermercado, se informadas as demandas médias diárias e a classificação de produtos MTO

e MTS. Inclusive, esse cálculo pode ser gerado até mesmo pelo sistema, necessitando apenas

a validação da área de vendas/marketing dos critérios utilizados. Atualmente, vem se

trabalhando com algum estoque de segurança, resultante das variações da produção baseada

em previsão de vendas e, eventualmente, comparamos os valores deste estoque em relação ao

supermercado proposto pelo sistema, de modo a termos uma referência do distanciamento em

que nos encontramos em relação ao modelo.

h) Gerenciamento dos Pulmões

O Pulmão da Restrição esteve no MME durante o período 2001 a 2004, passando, a

partir daí, para o Cozimento. Durante o período em que esteve no MME, era composto do

número de dias de matéria-prima em estoque, que normalmente, por ser 100% importada, é

superior ao desejável. Neste caso, o gerenciamento do pulmão envolve outras questões de

logística, não havendo problema da falta para o gargalo. No final de 2004, o pulmão da

restrição passou a ser constituído de peças verdes e, neste caso, a capacidade do MME de

13,5% acima da do cozimento, permite aplicação da técnica. Entretanto, até hoje não foi

instituído o Gerenciamento de Pulmão com a utilização das ferramentas estatísticas por grupo

de família de produto, sugerido pela Corporação.

O Pulmão Expedição também não tem sido aplicado em conformidade com a

ferramenta estatística proposta pela Corporação, mas já se pratica buscar usinar as ordens de

produção, para que cheguem à expedição com uma antecedência de 3 dias. Passado este

prazo, procura-se agir, quer com turnos adicionais, quer com roteiros adicionais. Essas ações,

porém, como são intuitivas e não sistemáticas, não possibilitam um aprimoramento contínuo.

93

i) Treinamento de Pessoal

100% das pessoas foram treinadas em TPC em 2001 e 100% foram retreinadas em

2004/2005. Além disso, o grupo gerencial e o grupo de vendas e marketing foram treinados

no módulo de contabilidade de ganhos e nos aplicativos de auto-aprendizagem da TOC de

Goldratt (2001).

Durante o período estudado, de 2001 a 2004, o Programador de Produção e o

estagiário foram substituídos, trazendo algum prejuízo na velocidade da implementação do

projeto, principalmente no que diz respeito à utilização do software Drummer.

j) Redução de Variabilidade e Estabilidade de Processo

No questionário de auto-avaliação informado à Corporação, foram reportados como

pontos pendentes para a implementação do TOC na planta de Candeias, com base no

Decalogue (LEPORE; COHEN, 1999), os itens: 3. Estabilize o sistema; 5. Implemente o

Gerenciamento do Pulmão; 6. Reduza a variabilidade da restrição e dos principais processos.

Importante notar que esses itens, apesar de avaliados como não implementados, apresentaram

índices de cumprimento alto: de 7, 9 e 7, respectivamente. Essas notas eram atribuídas

individualmente pela planta e, posteriormente, discutidas com o representante da Corporação,

na tentativa de manter um critério uniforme entre as plantas. Como resultado desses valores, o

plano de ação foi desenvolvido para ser implementado em 2005, atendendo a essas

exigências.

4.1.2 Indicadores de performance

Os indicadores foram sendo estabelecidos no decorrer do período e estão reportados na

tabela a seguir.

94

TABELA 2 – INDICADORES DE PERFORMANCE DA PLANTA DE CANDEIAS

INDICADOR ANO 2000 2001 2002 2003 2004

Giro de Estoque eletrodos 3,67 3,48 5,11 4,4 4,0 catodos 2,98 3,76 6,65 3,0 3,3

Inv. Total/vendas (%) 27,0 27,9 25,3 25,3 25,2 Inv. Graf./vendas (%) 15,5 13,0 3,5 8,6 4,5 % entrega da data eletrodos 92,33 91,74 69,31 84,6 93,8 catodos - - - 95,6 97,6 Lead time (dias) eletrodos 66 57 54 62 67 catodos - - 80 103 100 Refugo (%) eletrodos 0,83 0,82 0,74 2,7 2,5

catodos 4,8 9,0 23,0 13,7 14,3 Ganho dinheiroxdia eletrodos - - - 19,0 9,5

(MUS$x1000) catodos - - - 4,6 20,6 % Utilização Gargalo eletrodos - - - - 90,3

catodos - - - - 100,0

No final de 2004, entretanto, a Corporação definiu e aprovou cinco indicadores que

farão parte do gerenciamento do negócio em nível global a partir de 2005. Alguns desses

indicadores já eram medidos e outros serão introduzidos:

- Utilização do Gargalo (%) – Esse indicador é reportado semanalmente e mede o total

de horas paradas planejadas e não planejadas em relação ao tempo do gargalo (7x24horas). As

causas de paradas planejadas e não planejadas foram previamente identificadas em alguns

grupos, de modo a garantir uniformidade nos relatórios. Candeias já vem medindo este

indicador desde 2003.

- Ganho dinheiro x dia (US$) – refere-se a uma medida de valor referente a atraso de

entrega de produto. O cálculo é baseado no valor de venda, em dólares, do pedido

multiplicado pelos dias de atraso. Esse indicador é recomendado por Goldratt (2001, v.1).

Candeias já vem utilizando desde 2003 e deve ser estabelecida meta a partir de 2005.

- Velocidade do Portão de entrada até o gargalo e gerenciamento de pulmão – deve ser

reportado em gráfico estatístico de processo por família de produto e por área. Esse indicador

tem a finalidade de informar a estabilidade, variabilidade e melhorias das operações. Cada

família de produto terá medido o lead time da matéria-prima ao estoque de verde; do WIP (de

cozimento ao estoque de grafitado); e do estoque de grafitado ao estoque de expedição. O

lead time por ordem será medido e plotado no gráfico estatístico de controle, para se verificar

as causas comuns e especiais. Gráfico de Pareto com essas causas deve ser aplicado na busca

da redução de variabilidade do processo, estabilidade e melhoria contínua. Esse controle ainda

não foi implementado em Candeias.

95

- Gerenciamento dos Pulmões – os pulmões de expedição e do RRC devem ser

medidos em relação às zonas verde, amarelo e vermelha. Também devem ser utilizados

gráficos estatísticos de controle de processo com aplicação posterior de Gráfico de Pareto para

análise das causas dos problemas. Candeias ainda não implementou este controle, porém o

Drummer possui ferramenta e relatório para essa análise.

- Estoque de segurança – refere-se ao estoque do Supermercado e deve ser comparado

com o estoque definido por vendas/marketing (de acordo com o estudo da demanda e a

definição dos produtos MTS e suas respectivas quantidades). Esses targets ainda não foram

definidos pelo pessoal de vendas/marketing.

Outros indicadores, não listados pela Corporação, continuam sendo medidos e

reportados e se encontram na tabela de indicadores de performance, já apresentada.

Podemos citar como impactos positivos nos resultados o aumento do giro de estoque

em 9% (base 2000 em relação a 2004) associado a uma melhoria das entregas. Em 2002, os

altos giros de estoque com os baixos inventários de grafite prejudicaram em demasia as datas

de entrega, o que significa que os estoque de grafite estavam bem abaixo do recomendado ou

nas dimensões não recomendadas.

Os inventários totais em relação às vendas caíram a partir de 2001 em 8%. Essa queda

se deu, principalmente, em produtos grafitados, sem prejudicar as datas de entrega se

comparadas ao ano de 2004.

As datas de entrega, apesar de apresentarem uma tendência de melhoria nos últimos 2

anos ainda não são suficientes. É projetado o atendimento aos pedidos de eletrodos em 98%

das datas acordadas e 100% dos pedidos de catodos.

O refugo de eletrodo elevou-se e isto era de se esperar no início deste processo. No

passado, com inventários muito altos, todo e qualquer produto suspeito era seguro no processo

e passado para trás por produtos ditos aprovados. A política de baixo inventário e de busca de

causa de problemas tão logo identificados faz com que emirjam os refugos, antes escondidos

no inventário. Outro ponto que também contribuiu para o aumento do refugo foi a operação a

plena capacidade, com lotes de tamanhos cada vez mais reduzidos. Esse aprendizado aumenta

a velocidade de reação da operação, mas o aumento do número de preparações e ajustes nos

processos tende a aumentar o índice de refugo.

Por último, outro ponto muito forte da metodologia, está relacionada com a velocidade

de resposta da produção, principalmente quando há um incremento no nível operacional, e

isto está muito ligado ao foco que é dado no gargalo; afinal de contas é ele quem dita o ritmo.

96

O ganho dinheiro versus dia indicador proposto por Goldratt (2001, v.1, 2) ainda está

em fase de assimilação e aprendizagem na organização, tendo sido reportada alguma

dificuldade quando da tentativa de se estabelecer uma meta. Idealmente, sabemos ser esta

meta zero, porém, na idéia de se ter este indicador como remunerador de desempenho, foram

apontadas dificuldades para estabelecer um valor considerado lógico.

Utilização do gargalo passou a ser medida, mundialmente, por semana, e tem sido uma

ferramenta constante de foco e informação das operações de todas as plantas. Reuniões

semanais com o mais alto nível da administração para discutir todas as operações com base

neste indicador têm se mostrado bastante positivas.

Outros pontos positivos da implantação desta metodologia estão relacionados com a

diminuição de atritos entre as diversas áreas, com uma grande colaboração de todos para com

o departamento gargalo. Também notamos um melhor direcionamento de foco em toda a

companhia, já que as restrições são conhecidas e as discussões são sempre trazidas à luz dos

novos conceitos, questionando as práticas anteriores, de modo a executar sempre o que fizer

mais sentido e for mais lógico.

Também foram percebidas algumas desvantagens: acréscimo substancial das DGF’s

(despesas gerais de fabricação) no gargalo. Por ser o gargalo, há uma certa facilidade na

liberação se recursos, permitindo, por vezes, gastos desnecessários; o aumento do refugo, já

mencionado acima; às vezes, os departamentos não gargalo se sentem desprestigiados,

ficando com a idéia de menor valor e de que a direção não está se importando com sua

performance; existência de conflito entre a contabilidade de ganho e a contabilidade de custos

– o custo por tonelada ainda impacta em várias decisões.

4.2 APLICAÇÃO DO MODELO TPC NA PLANTA DE MONTERREY

A implantação do método TPC na planta de Monterrey teve início na segunda metade

do ano 2001. O projeto foi liderado pelo Gerente de Projetos, que participou de toda a

implementação do método na planta de Candeias. Fizeram parte da equipe o Gerente de

Logística e o Gerente de Marketing. Também foi utilizada consultoria externa da Avraham

Goldratt Institute.

Importante mencionar que, ao longo de 2002, foi decidida a ampliação da fábrica para

60.000/ano, o que faz dessa unidade a maior fábrica de eletrodos de grafite do mundo. Como

97

veremos adiante, apesar dos conhecimentos adquiridos com a nova metodologia, a ampliação

ainda manteve a fábrica com capacidades bastante balanceadas em alguns departamentos,

permitindo a ocorrência de restrições interativas, o que gera períodos de turbulência na operação.

Outro ponto importante é que apenas 30% da produção de Monterrey se destinam a

vendas diretas a clientes. Os 70% restantes são constituídos de vendas intercompanhia.

A metodologia de implementação teve como principais passos:

- Treinamento de 1 dia com os consultores externos sobre os princípios básicos do

TPC para o time de implementação e todos os gerentes da planta (30 pessoas).

- Treinamento de 3 dias, envolvendo os consultores externos, com o time de

implementação e todos os gerentes da planta para construção do fluxograma de modelagem

TPC a ser implementado em Monterrey.

- Treinamento de 2 dias para todos os técnicos e supervisores da planta. Esse time,

juntamente com o time de implementação, constituíram-se nos multiplicadores do processo

para 100% do restante da fábrica.

A modelagem final seguiu modelo idêntico ao de Clarksville, tendo a Grafitação como

RRC e o Cozimento como RRE. Além disso, todo o sistema de informação e programação de

produção de Clarksville e de Monterrey eram praticamente idênticos, o que permitiu a

utilização de muitos trabalhos desenvolvidos no projeto-piloto.

4.2.1 Problemas na Implementação

a) Resistência a Mudança

Foi detectado um nível muito baixo de resistência a mudança. Isto foi atribuído, em

primeiro lugar, às poucas mudanças em relação a como a fábrica vinha operando e ao

estabelecimento de níveis de operação bem definidos para os departamentos de MME,

Cozimento e Grafitação, o que não permitia competição maior entre os departamentos. Além

disso, a boa aceitação da metodologia foi creditada a sua lógica e à visão muito clara de ser

uma exigência da Corporação para com todas as plantas.

b) Sistema de Informação e Software

Monterrey utiliza o sistema MAC-PAC que opera o MRP II, elabora o plano mestre de

produção e controla os targets do sistema de reposição, enviando o sinal para a geração de

98

novas ordens de produção. Os pedidos de venda dão entrada no sistema denominado de

T*ReCS. Este sistema é conhecido dento da empresa como pipeline e foi o mesmo utilizado

no desenvolvimento do projeto piloto de Clarksvillle. Todas as demais necessidades do

planejamento e controle da produção são trabalhadas em planilhas excel.

c) Identificação das Restrições

Não houve dificuldade na identificação das restrições, visto que o modelo-piloto de

Clarksville já era do conhecimento de todos os membros da implementação do projeto e se

aplicava integralmente na planta de Monterrey.

Os conflitos em relação à identificação da restrição foram ocorrendo durante o período

de ampliação da planta, porém foi decidido manter o Cozimento como o RRE durante todo

esse período.

Todas as ferramentas de JIT mencionadas neste trabalho (ex.: SMED, TPM, CQT, e

CEP), adicionadas a todas as ferramentas de exploração visualizadas, foram colocadas em

prática ao longo do período de ampliação, nas áreas onde os problemas se apresentavam. Isto

gerou um período de grande turbulência na operação, refletidos no nível de operação do

Cozimento e respectivas vendas, como mostrado no Quadro 3, a seguir:

MONTERREY PRODUÇÃO (T X 1000) VENDAS

ANO COZIMENTO TOTAIS

2001 38,0 37,4

2002 48,0 45,6

2003 57,8 57,9

2004 58,2 62,9

QUADRO 3 - PRODUÇÃO DO RRE X VENDAS TOTAIS7

As capacidades dos diversos departamentos, durante o período de 2001 a 2004, estão

mostradas no quadro a seguir:

7 É possível que além de inventário existente, possa ter havido alguma importação inter-companhia, não sendo o

total das vendas necessariamente produzido em Monterrrey.

99

MONTERREY CAPACIDADE (TX1000)

ANO MME COZIMENTO IMPREGNAÇÃO RECOZIMENTO GRAFITAÇÃO USINAGEM

2001 48 56 70 56 44 85

2002 51 58 70 58 51 85

2003 62 60 70 60 60 85

2004 65 62 70 62 63 85

QUADRO 4 - CAPACIDADE (EQUIVALENTE AO PESO USINADO) POR DEPARTAMENTO

d) Estrutura Organizacional

Por motivo das turbulências causadas pelas restrições interativas durante o processo de

ampliação, decidiu-se por uma mudança organizacional. Os Gerentes de Processo/Produção,

que respondiam pela produção e manutenção de seus departamentos, passaram a se dedicar

exclusivamente à produção e implementação do TPC, e a manutenção foi centralizada em

apenas um departamento.

e) Capacidade Protetiva

A capacidade restritiva de Monterrey são as operações de Cozimento/Recozimento, já

que ambas utilizam os mesmos recursos (fornos) e o aumento de uma implica na direta

redução da outra.

TABELA 3 - ANÁLISE DE CAPACIDADE PROTETIVA EM RELAÇÃO A RESTRIÇÃO (MONTERREY)

% COZIMENTO MME COZIMENTO IMPREGNAÇÃO RECOZIMENTO GRAFITAÇÃO USINAGEM

Dec. 2004 106% - 113,3% - 101,1% 137,5%

As capacidades protetivas de MME e Grafitação estão abaixo do recomendado – 10 a

15%. Isto significa que existe o risco muito grande de flutuação do gargalo, numa quebra

inesperada de Grafitação, como demonstrado no quadro a seguir:

100

TABELA 4 - ANÁLISE DE CAPACIDADE PROTETIVA – IMPACTO DE QUEBRA INESPERADA

MONTERREY CAPACIDADE 2 DIAS PERDIDOS CAPACIDADE

CAPACIDADE

PROTETIVA Nº DE DIAS

CAPACIDADE TX1000/DIA PRODUÇÃO PROTETIVA DISPONÍVEL P/ RECUPERAR

Dez. 2004 tx1000/ano @100% grafitação % tx1000/dia dias perdidos

MME 65,5 181,9 343,3 6,0 10,9 31

Cozimento 61,8 171,7 - - - -

Impregnação 70,0 194,4 343,3 13,3 25,9 13

Grafitação 62,5 173,6 343,3 1,1 1,9 180

A tabela acima mostra que, caso a grafitação quebre por 2 dias, mantida a operação do

cozimento a 100%, o gargalo será movido para a grafitação pelos próximos seis meses. Isto

mostra a necessidade de explorar/elevar a grafitação e o MME de modo a atender a

recomendação de se ter 10 a 15% acima de capacidade protetiva ou, conforme Goldratt (2001,

v.1), deveríamos limitar a produção do cozimento (e vendas) a 54000 e 56000/ano, o que

garantiria a capacidade protetiva necessária nos demais departamentos.

f) Programação da Restrição

Monterrey não está operando com o sistema de supermercado proposto no modelo-

piloto. Está utilizando um sistema parecido com o de Candeias. Clarksville (70% das vendas

de Monterrey) olha os pedidos e a previsão de vendas de dois meses adiante e, baseado nos

estoques existentes e num estoque de segurança, estima e sugere a programação dos fornos de

cozimento. Esta sugestão de carregamento de fornos do mês é verificada pelo pessoal de

planejamento e programação de produção de Monterrey, que autoriza as ordens de produção

no cozimento após alguns ajustes. A partir do carregamento do forno, esse material segue o

fluxo até a grafitação, de acordo com o método de empurrar, e não como o proposto, de ser

puxado pelas vendas.

g) Demanda MTO e MTS

É consenso que a unidade central de planejamento global e vendas/marketing mundial

deve definir os produtos MTO e MTS, bem como o Pulmão Expedição para todas as plantas

passarem a produzir conforme o modelo proposto de TPC com supermercado.

101

h) Gerenciamento dos Pulmões

Monterrey também não está aplicando a ferramenta do gerenciamento de pulmões,

sendo recomendada a aplicação desta técnica no MME (Pulmão da restrição), no WIP (do

forno de cozimento ao supermercado da grafitação) e na Expedição (do supermercado ao

embarque).

i) Redução de Variabilidade e Estabilidade de Processo

No questionário de auto-avaliação destinado à Corporação, Monterrey informou não

estar totalmente implementado, com base no Decalogue, apenas o item 3 (Estabilize o

sistema) e o item 6 (Reduza a variabilidade da restrição e dos principais processos). Estes

itens apresentaram índices de cumprimento 9 e 8, respectivamente. Verificamos, entretanto,

que itens dados como implementados, a exemplo do gerenciamento de pulmões, não atende

aos critérios do método TPC.

j) Fluxo de Produtos nas Não-Restrições

O critério adotado para priorizar o fluxo nas não restrições foi o PEPS. Entretanto, foi

reportado pelo gerente do projeto uma dificuldade muito grande em cumprir esse

procedimento, em razão dos leiautes das instalações não serem apropriados para tal

procedimento. A partir daí, eles têm priorizado o fluxo dos recursos não restritivos pelo

número das ordens de produção.

4.2.2 Indicadores de performance

Durante o período da ampliação, os indicadores foram muito prejudicados. Daí termos

nos concentrado nos anos de 2003 e 2004, quando a planta já operava próximo à capacidade

planejada pela Corporação. A Tabela 5, a seguir, é ilustrativa:

102

TABELA 5 – INDICADORES DE PERFORMANCE DA PLANTA DE MONTERREY

INDICADOR ANO

2001 2002 2003 2004

Giro de Estoque - - 3,5 3,9

% entrega na data Clientes diretos - - 90,5 97,5

Inter-companhia - - 15,3 47,2

Lead-time (dias) 57 64 77 72

Refugo (%) 4,5 3,6 3,5 2,6

Ganho direitoxdia (MUS$x1000) - - 14,2 2,5

% utilização do Gargalo

- - 75,2 97,6

Podemos citar como impactos positivos nos resultados o aumento do giro de estoque

em 11% (base 2003 em relação a 2004) associado a uma melhoria das entregas. As entregas

intercompanhia em 2003 chegaram a um dos piores índices já vistos.

O lead time tem piorado ano a ano, e isto se deve à mudança de prioridades e desvio

de produtos originalmente produzidos para atender a um pedido e embarcado para outro. É

esperado, com a estabilização da produção e a implementação do gerenciamento de pulmões e

supermercado, que o lead time volte a patamares de 57 a 60 dias.

O refugo de eletrodo, estranhamente, caiu. Em situações como estas, de ampliação de

produção, baixos níveis de inventário e atrasos na entrega, é esperado um aumento de refugo.

O ganho dinheiro versus dia, indicador proposto por Goldratt (2001, v.1 e 2), ainda

está em fase de assimilação e aprendizagem na organização. Monterrey tem reportado apenas

os valores referentes às vendas diretas a cliente, que apresentaram uma melhoria significativa

de 2003 para 2004, em linha com a melhoria apresentada com as datas das entregas.

O percentual de utilização do gargalo melhorou sensivelmente, permitindo o aumento

real das vendas e a melhoria das datas de entrega.

Os mesmos pontos negativos encontrados na implantação do método na planta de

Candeias se aplicam à planta de Monterrey. O estudo da demanda (MTS x MTO) é mais

crítico para a planta de Monterrey por esta ter 70% de suas vendas voltadas para exportação

intracompanhia enquanto, para Candeias, este percentual cai para 15%.

Monterrey tem planos de seguir os indicadores sugeridos pela Corporação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verificamos que a utilização do método TPC com Supermercado e gerenciamento de

pulmão, no planejamento e programação da produção, coloca a Graftech em posição de

vanguarda na gestão da manufatura. Este método, associado ao uso das ferramentas de

planejamento do MRP II e das ferramentas de JIT e GQT para melhoria contínua dos

processos, forma um potente modelo de gestão.

Houve um aumento significativo no volume das vendas, tanto na unidade de Candeias

como na unidade de Monterrey, permitido pelos níveis de produção alcançados pelo gargalos,

aplicando sistematicamente os passos 1, 2 e 3 do TPC (identificação, exploração e

subordinação), associado às técnicas de JIT (SMED, lotes reduzidos, eliminação causa de

refugo e TPM). Também verificamos uma melhora no desempenho das datas de entrega,

diminuição dos estoques, refletida no aumento do giro, e uma diminuição dos problemas do

dia-a-dia. O lead time apresentou uma queda inicial e voltou a subir com o aumento do

volume de vendas, principalmente pela utilização, ainda, da previsão de vendas como

ferramenta de priorização de ordens de produção. Isto era esperado, já que continuamos a

empurrar a produção contra uma previsão, ao invés de ter uma produção puxada por uma

demanda ou solicitação de reabastecimento (Supermercado).

Embora as plantas tenham atingido um patamar superior de desempenho de produção,

ainda não podemos considerar o modelo-piloto implementado. Acreditamos que ainda existe

um alto potencial de melhorias com o uso do TPC. Os pontos correspondentes a essas

melhorias são a implementação do Supermercado e o gerenciamento de pulmões com vistas a

um aprimoramento contínuo. Implantadas essas duas ferramentas, teremos o modelo,

conforme proposto, operando nas duas unidades.

Dois pontos nos chamam a atenção e, a nosso ver, requerem uma ação da Corporação.

Eles são: as capacidades dos departamentos de produção ainda bastante balanceadas; e a

subordinação das prioridades das ordens de produção baseadas em previsões de vendas.

Em relação ao primeiro, Goldratt (1992, p.25, tradução nossa) é enfático: “Alex você

sabe muito bem que para ser eficiente, supõe-se que as linhas não têm capacidades

104

balanceadas [...] Deixe-me relembrar você, o impacto das flutuações estatísticas associadas

com recursos dependentes.”39 Uma solução para este conflito é sugerida pelo próprio Goldratt

(2001, v.1): ao invés de estar sempre contando com a elevação dos departamentos para gerar o

desbalanceamento, o que leva, às vezes, algum tempo, pode-se limitar as vendas do RRC ao

necessário, para criar o desbalanceamento desejado. Esta opção é imediata, requerendo apenas

uma decisão gerencial.

A subordinação das prioridades das ordens de produção em relação às previsões de

vendas nos parece um conflito que deve ser tratado com a alta administração, envolvendo as

áreas de Operações e Vendas. Smith (2000) atesta que a maioria dos projetos de

implementação do TPC falham devido ao passo 3 - subordinação. Neste caso, identificamos

uma restrição não física atrelada ao referido passo, a qual nos limitamos a traçar no diagrama

de conflito genérico, que sugerimos ser tratado pelo time mencionado anteriormente.

1

Para

ter A é ne

cess ári

o B

MAXIMIZAR O RETORNOSOBRE O INVESTIMENTO

MAXIMIZAR O FLUXODE CAIXA

PRIORIZAR AS ORDENS DEPRODUÇÃO CONFORME DATAS

DA PREVISÃO DE VENDAS

PRIORIZAR AS ORDENS DEPRODUÇÃO CONFORME DATAS

DOS PEDIDOS COLOCADOSOU REABASTECIMENTO

SUBORDINAR TUDO ÀSPROGRAMAÇÕES DE

EMBARQUE E DO TAMBOR

Para ter A é necess ário C

Para ter C é necessário D’

Para ter B é necessário D

D est áem

conflito direto com D

A

B

D’

D

C

DIAGRAMA 2 - CONFLITO PARA ESTABELECIMENTO DAS ORDENS DE PRODUÇÃO

O diagrama acima mostra que:

39 “Alex you know very well that, to be efficient, lines are not supposed to be capacity balanced [...] Let me

remind you, the impact of statistical flutuations coupled with dependent resources.”

105

a) para a Operação maximizar o retorno sobre o investimento (meta) é necessário

subordinar todos os recursos às programações de embarque e do RRC; para a Operação

subordinar todos os recursos às programações de embarque e do RRC é necessário priorizar

as ordens de produção conforme as datas dos pedidos em carteira ou dos pedidos de

reabastecimento emitidos pelo Supermercado;

b) para Vendas maximizar o retorno sobre o investimento (meta), é necessário

maximizar o fluxo de caixa; e para Vendas maximizar o fluxo de caixa, é necessário priorizar

as ordens de produção conforme as datas da previsão de vendas.

O conflito acima precisa ser solucionado de modo a se instituir definitivamente os

Supermercados e a produção puxada pela demanda. A princípio, supúnhamos a existência de

um problema de restrição física. Porém, após uma análise mais aprofundada, notamos que,

apesar dos volumes de vendas cada vez mais altos e próximos da produção do RRC, sempre

há um inventário de grafite disponível não vendido. Entretanto este inventário é formado a

partir da inacuracidade da previsão de vendas, quando poderia ser formado a partir de estudos

de demanda determinando os Supermercados. A solução aparentemente simples para este

conflito envolve políticas ligadas principalmente a metas trimestrais de volume e antecipações

de vendas. Por outro lado, sabemos que estas políticas, quando não atreladas a um aumento

da fatia de mercado, são apenas uma ilusão.

Ainda com vistas a um aprimoramento contínuo do método TPC na organização,

temos as seguintes recomendações:

- elaborar treinamento específico sobre gerenciamento de pulmões e implementação de

Supermercado com os times de produção e vendas das diversas plantas;

- acompanhamento centralizado de líder responsável da Corporação na implementação

desses dois itens, de modo a garantir consistência e uniformidade na implementação dessas

técnicas;

- intensificar as Visitas de Avaliação, por ter tido resultado bastante positivo, sendo

este um bom caminho para acompanhar a implementação do item 2;

- eliminação do Relatório Mensal de Auto-Avaliação da Graftech Ltd., por planta, que

nos pareceu distorcer a realidade e pode gerar comparação distorcida entre as plantas;

- rever a proposta da medição de lead time e gerenciamento de pulmão feita pela

Corporação, por parecer muito avançada em pontos que ainda hoje apresentam dificuldades

de implementação. Sugiro iniciarmos com um método simples de acompanhamento da Zona

I, Zona II e Zona III, registrando os furos dos pulmões e fazendo Pareto das respectivas

106

causas. Depois de assimilado o método, podemos ser mais agressivos. Em projeto,

costumamos dizer que o ótimo é inimigo do bom;

- também sugerimos que todos os indicadores emitidos pelas plantas para a

Corporação, que são compilados e devolvidos com os resultados individuais, sejam

trabalhados de modo a apresentar o resultado global do indicador. Isto permite verificar se a

organização como um todo está no caminho do aprimoramento contínuo. Desta forma,

podemos estabelecer metas para a corporação, haja vista que o mix produzido por cada planta

impacta significativamente em vários destes indicadores e não é uma escolha individual.

Por último, vale a pena ressaltar o impacto positivo decorrente do uso de uma

linguagem bem uniforme em todas as plantas e na Corporação, em relação à gestão da

manufatura; validar também os ganhos obtidos com as ferramentas de JIT, na exploração dos

gargalos e na elevação de não gargalos para desbalancear as plantas; e reconhecer o bom nível

de entendimento teórico de todos os envolvidos na implementação desta metodologia,

demonstrando que a estratégia de treinamento foi bem desenvolvida.

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ROESCH, Sylvia Maria Azevedo. Projetos de estágio e de pesquisa em administração: guia para estágios, trabalhos de conclusão, dissertações e estudos de caso. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

SCHONBERGER, Richard J. Técnicas industriais japonesas: nove lições ocultas sobre a simplicidade. São Paulo: Pioneira, 1984.

SMITH, Debra A. The measurements nightmare: how the theory of constraints can resolve conflicting strategies, policies, and measures. Alexandria, VA: APICS - The Association for Operations Management, 2000. (APICS Series on Constraints Management).

STAKE, R. Case Studies. In: DENZIN, N.; LINCOLN, Y. (Eds.). Handbook of qualitative research. Thousand Oaks: Sage, 1994. Citado por ROESCH, Sylvia Maria Azevedo. Projetos de estágio e de pesquisa em administração: guia para estágios, trabalhos de conclusão, dissertações e estudos de caso. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

STEIN, Robert E. The Theory of Constraints. Applications in quality and manufacturing. NewYork: Marcel Dekker Inc., 1997.

YIN, Robert K. Case study research: design and methods. Londres: Sage, 1994. Citado por ROESCH, Sylvia Maria Azevedo. Projetos de estágio e de pesquisa em administração: guia para estágios, trabalhos de conclusão, dissertações e estudos de caso. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

WIGHT, Oliver. Production and inventory in the computer age. New York, NY: Van Nostrand Reinhold, 1984.

WOMACK, James, P.; JONES, Daniel T. A mentalidade enxuta das empresas. Elimine o desperdício e crie riquezas. Rio de Janeiro: Campus, 1998.

ANEXOS

ANEXO A - MODELO DAS INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO

RELATÓRIO MENSAL – GRAFTECH INTERNATIONAL LTD.1

1. ESTABELEÇA A META Avaliação

Análise da performance

Desenvolva a ARA, DDN, ARF, APR e AT.

Desenvolva lista das injeções chaves (4 a 5 injeções).

Desenvolva os planos para implementação das injeções.

Medidas

Ganho dinheiro/dia.

2. ENTENDA O SISTEMA

Análise dos Processos

Calcule as capacidades.

Entenda as restrições.

Calcule os lead-times (tempo de processamento).

3. ESTABILIZE O SISTEMA

Análise dos Processos

Estabeleça gráficos de controle baseados nas saídas de cada processo.

Analise os gráficos de controle.

Desenvolva processo para buscar estabilidade.

4. IDENTIFIQUE O GARGALO E EXECUTE O PROCESSO DE FOCALIZAÇÃO DAS 5 ETAPAS DO TPC

Análise dos Processos

Identifique a restrição do sistema.

Explore a restrição do sistema.

Subordine tudo o mais à restrição do sistema.

Eleve a restrição do sistema.

Calcule a capacidade de proteção.

Desbalanceie a planta / Proveja capacidade de proteção.

1 Documento original elaborado em inglês. O texto que constitui este anexo é uma tradução feita por mim.

111

5. IMPLEMENTE O GERENCIAMENTO DO PULMÃO

Análise dos Processos

Calcule os tamanhos dos pulmões de expedição e do gargalo por medida de produto.

Verifique o cálculo dos pulmões – medida por medida.

Transição para os novos pulmões – Ajuste o nível de inventário – medida por medida.

Desenhe o sistema de sinal:

Para o sistema “J.D.Edwards”.

Para planilhas de Excel.

Para outros.

Implemente o sistema de sinal (incluindo treinamento).

Desenhe o Sistema de Gerenciamento de Pulmão – responsabilidades, relatórios, identificação

dos “buracos”.

Implemente o Sistema de Gerenciamento de Pulmões.

Implemente um sistema de ações corretivas e follow-up.

6. REDUZA A VARIABILIDADE DA RESTRIÇÃO E DOS PRINCIPAIS PROCESSOS

Análise dos Processos

Analise a variabilidade de processo

Desenvolva processo para reduzir variabilidade

7. CRIE UMA ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO ADEQUADO

Análise dos Processos

Mude a estrutura de gerenciamento para suportar o TOC (Teoria das Restrições).

Mova para uma organização sistêmica

8. ELIMINE A RESTRIÇÃO EXTERNA; VENDA O EXCESSO DE CAPACIDADE

Análise dos Processos

Segmente o mercado.

Desenvolva planos de Vendas e Marketing.

Desenvolva uma oferta “irrecusável”.

9. TRAGA A RESTRIÇÃO PARA DENTRO DA ORGANIZAÇÃO

Análise dos Processos

Identifique a restrição externa – política etc.

112

Desenvolva planos para trazer a restrição para dentro da organização.

Implemente os planos.

10. ESTABELEÇA UM PROGRAMA DE APRENDIZAGEM CONTÍNUA

Análise dos Processos

Necessidades de treinamento são desenvolvidas por função.

Existe um cronograma de treinamento.