17
Douglas Tomaz José Aparecido Roberto C. Bruzese Rodnei G. de Lima Processos industriais

Projeto ZK Usinagem atual (2)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Projeto ZK Usinagem atual (2)

Douglas Tomaz José Aparecido

Roberto C. Bruzese Rodnei G. de Lima

Processos industriais

Page 2: Projeto ZK Usinagem atual (2)

Conteúdo APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

ESTUDO DE CASO

STATUS ATUAL

IMPORTÂNCIA DA MUDANÇA

IMPACTO PROMOVIDO PELA MUDANÇA

OBJETIVO PROPOSTO

INVESTIMENTO

CUSTO – BENEFÍCIO

CRONOGRAMA

CONCLUSÃO DO GRUPO

Page 3: Projeto ZK Usinagem atual (2)

Apresentação da empresa

JS ZAK Usinagem é uma empresa pequena que foi criada pelo Sr. Antônio em fevereiro de 2008 na garagem de sua casa, iniciou com apenas um torno.

Hoje ele já está situado em um pequeno galpão que tem 6 tornos e 1 fresa e uma serra de corte.

Conta com 4 colaboradores que atendem a demanda de 165 clientes, entre eles estão citados alguns abaixo.

Page 4: Projeto ZK Usinagem atual (2)

Estudo de casoO estudo de caso foi realizado na empresa JS ZAK usinagem, onde identificamos que poderíamos melhorar o processo na maquina de corte.

Com essa melhoria haverá:

Ganho financeiro

Ganho de tempo

Ganho ergonômico e riscos de acidentes.

Page 5: Projeto ZK Usinagem atual (2)

Status Atual Perda de tempo

Ergonomia

Riscos de Acidentes

Page 6: Projeto ZK Usinagem atual (2)

Ponto Crítico

Page 7: Projeto ZK Usinagem atual (2)

PRODUTIVIDADE Riscos Ergonômicos Riscos de Acidentes

ELIMINAÇÃO DE ETAPAS MANUAIS

GANHO DE TEMPO

AUMENTO DE PRODUTIVIDADE

LEVANTAMENTO E TRANSPORTE DE PESOPOSTURA INADEQUADA

ESFORÇO FÍSICO

MONOTOMIA E REPETITIVIDADE

QUEDA DE MATERIAIS

ACIDENTE COM A MÁQUINA

PROBABILIDADE DE ACIDENTE COM AS MÃOS

Impacto promovido pela mudança

Page 8: Projeto ZK Usinagem atual (2)

Objetivo propostoSugerimos a automatização desse equipamento devido a perdas de tempo de etapas no processo manual, esforço físico repetitivo.

Page 9: Projeto ZK Usinagem atual (2)

Objetivo proposto: Alteração de Altura da serra

Sugerimos o levantamento da maquina serra de 600mm para 1000mm, eliminando os riscos ergonômicos, esforço físico e monotomia de repetitividade

Page 10: Projeto ZK Usinagem atual (2)

Objetivo Proposto: Unidade Hidráulica e Cilindro Hidráulico

Sugerimos a automatização nas etapas:Morsa mecânica – Aperto da barra Descida e Levantamento da Serra - Esforço Físico Retirada da peça cortada – Arraste da peça e Acomodação

Localização dos cilindros

Page 11: Projeto ZK Usinagem atual (2)

Lista de MateriaisEsteira

Motor de 2 CV com redutor

Inversor de frequência para motor de 2CV

1 disjuntor motor da capacidade do motor da esteira

Contador Siemens 3tf41 10e 220v

Fonte chaveada de entrada 220v saída 22vcc

Painel elétrico em metal 300 x 300 para esteira

Chave geral trifásica para painel

Sinaleiro em led amarelo

Botão de emergência (gira destrava)

1 Sensor capacitivo M 12 para detectar o tamanho do tubo a ser cortado

Serra

1 Sensor indutivo M12 para final de corte do tubo

1 kit de morsa hidráulica com reservatório, bomba hidráulica, válvulas e mangueiras

Cilindro hidráulico para subir e descer automático a serra ( tamanho do curso do cilindro a

definir) válvula de mangueiras

1 contador Siemens 3TF40 22-0xn1 9ª 220v (acionamento da bomba hidráulica)

1 Rele programável Omron Zen 10c1dr-d-v2 12-24 DC

4 Chaves de 2 posições metalltex (uso manual dos comandos)

Page 12: Projeto ZK Usinagem atual (2)

Dados de produtividadeANTES DA IMPLANTAÇÃO

BARRAS POR HORA

PEÇAS POR HORA

PEÇAS POR DIA

5 101 910

APÓS DA IMPLANTAÇÃO

BARRA POR HORA

PEÇAS POR HORA

PEÇAS POR DIA

9 173 1558

Page 13: Projeto ZK Usinagem atual (2)

Dados de produtividade

ESTUDO DE TEMPO ANTES DA IMPLANTAÇÃO

MEDIDA DA BARRA (mts)

MEDIDA DA PEÇA (mm)

PEÇAS POR BARRA

TEMPO DE CORTE

(BARRA)

HORA PRODUTIVA

(minutos)

6000 315 19 11,30 60

ESTUDO DE TEMPOS APÓS IMPLANTAÇÃO

CORTE CADA PEÇA

(seg.milésimo)

PERDA ARRASTE E

APERTO

PEÇAS POR BARRA

GANHO DE TEMPO

MINUTOS P/HORA

GANHO DE TEMPO NA HORA

(minutos)

37,42 15,16 19 17,33 42,7

Page 14: Projeto ZK Usinagem atual (2)

INVESTIMENTO Materiais  

REDUTOR 1:50 670,00Motor de 0,5 CV 543,00

Inversor de frequência para motor de 0,5CV 683,661 disjuntor motor da capacidade do motor da esteira 153,00

Contador Siemens 3tf41 10e 220v 57,00Fonte chaveada de entrada 220v saída 22vcc 125,00

Painel elétrico em metal 300 x 300 para esteira 87,00Chave geral trifásica para painel 134,00

Sinaleiro em led amarelo 5,40Botão de emergência (gira destrava) 8,40

CORREIA DE BORRACHA 1000,00CABOS PP 4X2,5mm2 154,00

1 Sensor capacitivo M 12 tamanho do tubo a ser cortado 68,19MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA ESTEIRA 600,001 Sensor indutivo M12 para final de corte do tubo 57,14

Unidade Hidráulica 5480,00Cilindro hidraulico 1000,00

1 contador Siemens 3TF40 22-0xn1 9ª 220v (acionamento da bomba hidráulica) 57,521 Rele programável Omron Zen 10c1dr-d-v2 12-24 DC 78,00

4 Chaves de 2 posições metalltex (uso manual dos comandos) 16,00COMUTADORA 9,30

MÃO DE OBRA SOLDADOR 2000,00MÃO DE OBRA PINTURA 300,00

TOTAL SERRA + ESTEIRA 13286,61

Page 15: Projeto ZK Usinagem atual (2)

RETORNO DO INVESTIMENTO

DIAS Pçs p/ dia Pçs p/ diaPreço Médio

valor diario ANTES

valor diario APÓS

LUCRO LIQUIDO

Investimento

A pagar!

Saldo a pagar

        0,00   -13.286,39 -13.286,39

1 910 1558 0,50 455,00 779,0 324,0 -13.286,39 -12.962,39

2 910 1558 0,50 455,00 779,0 324,0 -12.962,39 -12.183,39

3 910 1558 0,50 455,00 779,0 324,0 -12.183,39 -11.404,39

4 910 1558 0,50 455,00 779,0 324,0 -11.404,39 -10.625,39

5 910 1558 0,50 455,00 779,0 324,0 -10.625,39 -9.846,39

6 910 1558 0,50 455,00 779,0 324,0 -9.846,39 -9.067,39

7 910 1558 0,50 455,00 779,0 324,0 -9.067,39 -8.288,39

8 910 1558 0,50 455,00 779,0 324,0 -8.288,39 -7.509,39

9 910 1558 0,50 455,00 779,0 324,0 -7.509,39 -6.730,39

10 910 1558 0,50 455,00 779,0 324,0 -6.730,39 -5.951,39

11 910 1558 0,50 455,00 779,0 324,0 -5.951,39 -5.172,39

12 910 1558 0,50 455,00 779,0 324,0 -5.172,39 -4.393,39

13 910 1558 0,50 455,00 779,0 324,0 -4.393,39 -3.614,39

14 910 1558 0,50 455,00 779,0 324,0 -3.614,39 -2.835,39

15 910 1558 0,50 455,00 779,0 324,0 -2.835,39 -2.056,39

16 910 1558 0,50 455,00 779,0 324,0 -2.056,39 -1.277,39

17 910 1558 0,50 455,00 779,0 324,0 -1.277,39 -498,39

18 910 1558 0,50 455,00 779,0 324,0 280,61 1.059,61

Page 16: Projeto ZK Usinagem atual (2)

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

MESES FEVEREIRO MARÇO ABRIL

ATIVIDADE 8 15 22 1 8 15 1 13

ESCOLHA E AVALIAÇÃO DA EMPRESA                

VISITA A EMPRESA                

ESBOÇO DO PROJETO                

REVISÃO COM ORIENTADOR                

VISITA A EMPRESA                

REUNIÃO COM O GRUPO               

APRESENTAÇÃO DO PROJETO                

Page 17: Projeto ZK Usinagem atual (2)

Conclusão do GrupoAvaliando os resultados obtidos no

projeto podemos verificar que após a implantação haverá um maior ganho de produtividade, com isto gerando maior lucro, alem de melhorar a ergonomia e a segurança de seus colaboradores.