Grande Encontro, 4ª Convenção Brasileira de Lean-Caso Vale

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VALE (ES) Projeto: Movimentação de Carros de Grelha

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  • 1. Belo Horizonte, 02 de setembro de 2013 Movimentao de Carros de Grelha

2. Misso Transformar recursos naturais em prosperidade e desenvolvimento sustentvel Ser a empresa de recursos naturais global nmero um em criao de valor de longo prazo, com excelncia, paixo pelas pessoas e pelo planeta Viso Valores 1 A vida em primeiro lugar 2 Valorizar quem faz a nossa empresa 3 Cuidar do nosso planeta 4 Agir de forma correta 5 Crescer e evoluir juntos 6 Fazer acontecer 3. Acidente ZERO SEM poeira e SEM mancha Qualidade ASSEGURADA Volume COMPROMISSADO Custo COMPETITIVO Com ... Inovao SEM FRONTEIRAS Pessoas REALIZADAS e em HARMONIA com a Comunidade Direcionadores Estratgicos DIPE 2011@2016 4. Workshop sobre o tema na Oficina de Vages, com a participao de pessoas da Toyota, servindo de treinamento para algumas pessoas da diretoria Definido o primeiro laboratrio para esta atividade. Projeto piloto na britagem do carvo. Foram feitos treinamentos internos com a equipe de Gesto . Equipe de Gesto comea a fazer treinamento na diretoria, divulgando e incentivando as reas com o mtodo. 312 empregados treinados (completo), sendo 100 gestores e 120 na rea (curto) para conhecerem Surgem diversos projetos, sendo o mtodo bem aceito pelas reas: (15 trabalhos) Apresentao do mtodo para a diretoria 5. Detalhamento do Forno de Pelotizao 6. Placa de Desgaste Placa de Desgaste Roda Roda Corpo Rolete Rolete Placa de Selagem Placa de Selagem Detalhamento do Carro de Grelha 7. Padronizar as atividades aumentando a segurana nas operaes; Otimizar a operao da movimentao dos Carros de Grelha na DIPE. Melhorando a utilizao do recurso e a performance do atendimento; Diminuir o desgaste do operador. Fomentar mudana cultural dos operadores. 8. Cronograma Objetivo: Reduzir a quantidade de caminhes Truck e empilhadeira na movimentao de carro de grelha atingindo o takt time de 54 minutos/carro Prazo: 27/07/2013. Takt Time Necessrio = 540 minutos_ = 54 min / Carro 10 carros/turno Clculo do Takt Time = Tempo de trabalho disponvel Demanda do Consumidor 9. Cronograma 10. 1. Apresentao dos conceitos bsicos da Linha VPS (JIT, Jidoka, Estabilidade, Muri, Mura e Muda - 7 Desperdcios), Introduo ao Trabalho Padronizado (Grfico de Balanceamento, TP Combinado) e Soluo de Problemas (Kaizen e 05 Por qus); 2. Observaes dos ciclos de trabalho na rea; 3. Elaborao do Grfico de Balanceamento e estratgia de atuao do grupo (Segurana, Ergonomia, Flutuao, Anomalias e/ou Desperdcios); 4. Elaborao dos documentos de Trabalho Padronizado, aplicao dos 05 por qus e implementao dos Kaizens na rea; 5. Observaes dos ciclos de trabalho na rea validando ganhos dos kaizens por meio da elaborao do Grfico de Balanceamento ps melhorias; 6. Apresentao final Liderana. 11. 10 Visitas de Comunidades Operao Carro Grelha Atendimento a DIPE 12. Cronograma 1:34:00 1:37:28 1:48:03 1:39:46 2:02:31 1:38:54 1:54:41 1:46:24 2:10:24 0:42:17 0:45:24 0:52:24 0:47:11 0:48:43 0:41:41 0:54:47 0:49:33 0:55:29 0:16:28 0:17:53 0:18:44 0:18:25 0:15:02 0:14:31 0:23:11 0:22:52 0:18:03 0:54:00 0:00:00 0:14:24 0:28:48 0:43:12 0:57:36 1:12:00 1:26:24 1:40:48 1:55:12 2:09:36 2:24:00 Mximo Mdio Mnimo Tempo Takt 13. 12 Visitas de Comunidades Kaizens 14. Cronograma 8 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IMPLEMENTADOS PENDENTES KAIZENS 15. KAIZEN Antes Situao Antes: Ao Realizada: Objetivo: S & S Qualidade Tempo Custo Organizao Grande tempo de espera pelo operador da talha nas usinas para carga e descarga, alm de correr o risco da usina no poder movimentar carros, fazendo com que o operador do caminho perdesse a viagem. Otimizao da Operao Resultado Alcanado (Qualitativo e Quantitativo): Melhora na comunicao, diminuio do tempo de espera, reduo da ociosidade da mo de obra e otimizao da operao. Realizadores (nome e foto): Foi determinado que o operador do caminho deve entrar em contato com a sala de controle da usina, antes de carregar o caminho, para que a mesma disponibilize o operador da talha. Depois (foto) 16. KAIZEN Antes Situao Antes: Ao Realizada: Objetivo: S & S Qualidade Tempo Custo Organizao Falta de controle de entrega e recebimento de carros das usinas. Organizao Resultado Alcanado (Qualitativo e Quantitativo): A oficina passa a ter o controle de entregas e possibilita o operador montar um roteiro de entregas com a sala de controle das usinas. Realizadores (nome e foto): Criao de um controle (programao feita pela oficina) de entrega e recebimento dos carros. Depois (foto) No havia programao de entrega / recebimento. 17. KAIZEN Antes Situao Antes: Ao Realizada: Objetivo: S & S Qualidade Tempo Custo Organizao Falta de padronizao da logstica de movimentao de carros. Organizao Resultado Alcanado (Qualitativo e Quantitativo): Padronizao de rotina, otimizao do tempo disponvel para operao, diminuio de perdas de tempo devido ao desencontro de operadores e diminuio de desgaste do operador. Realizadores (nome e foto): Criao de um padro, no qual especificado a sequncia das entregas. Depois (foto) No havia padronizao das entregas. 18. KAIZEN Antes Situao Antes: Ao Realizada: Objetivo: S & S Qualidade Tempo Custo Organizao Utilizao de empilhadeira para fazer a movimentao no forno da usina III, tendo riscos na operao, como: queda do carro do garfo da empilhadeira, coliso nas pilastras. Alm da utilizao desnecessrias de recursos. Otimizao dos Recursos Resultado Alcanado (Qualitativo e Quantitativo): Diminuio dos recursos necessrios para realizar a manobra (empilhadeira e operador), aumento da segurana da operao. Realizadores (nome e foto): Reavaliao da operao com a segurana para realizar manobra somente com o caminho. Depois (foto) 19. KAIZEN Antes Situao Antes: Ao Realizada: Objetivo: S & S Qualidade Tempo Custo Organizao O operador do caminho precisa descer do veculo para que acontea a carga / descarga. No havia a padronizao entre as usinas do modo correto de se fazer a operao. Padronizao Resultado Alcanado (Qualitativo e Quantitativo): Padronizao da operao, fazendo com que o operador no precise descer do caminho no ficando exposto ao risco. Realizadores (nome e foto): Reviso do PRO de carga e descarga de carros de grelha nas usinas juntamente com a GETAP, GETOP, GAEQP e segurana. Depois (foto) 20. KAIZEN Antes Situao Antes: Ao Realizada: Objetivo: S & S Qualidade Tempo Custo Organizao Carros sendo entregues com defeitos nas usinas. Padronizao da Qualidade Resultado Alcanado (Qualitativo e Quantitativo): Eliminao do retrabalho da oficina, garantia da qualidade do produto entregue. Realizadores (nome e foto): Criao de um padro de check-list e gabaritos para as usinas inspecionarem os carros. Depois (foto) No havia padronizao para verificao nas entregas. 21. KAIZEN Antes Situao Antes: Ao Realizada: Objetivo: S & S Qualidade Tempo Custo Organizao Falta de sinalizao na pilastra do forno da usina III. Aumento da segurana Resultado Alcanado (Qualitativo e Quantitativo): Aumento da segurana da operao de manobra para entrada no forno, reduzindo o risco de coliso. Realizadores (nome e foto): Instalao de placas refletivas. Depois (foto) 22. KAIZEN Antes Situao Antes: Ao Realizada: Objetivo: S & S Qualidade Tempo Custo Organizao O operador do forno precisava de se movimentar na carroceria do caminho carregado. Aumento da segurana. Resultado Alcanado (Qualitativo e Quantitativo): Aumento da segurana do operador da talha, eliminando o risco de queda do mesmo. Realizadores (nome e foto): Colocao de uma escada na parte traseira do caminho. Depois (foto) 23. Cronograma 0:46:36 0:48:01 0:59:23 0:54:12 0:43:01 0:46:03 0:43:55 0:38:44 0:49:52 0:40:10 0:41:35 0:48:26 0:45:24 0:35:40 0:38:56 0:36:09 0:33:07 0:38:40 0:33:44 0:35:09 0:37:28 0:36:36 0:28:19 0:31:48 0:28:22 0:27:30 0:27:27 0:54:00 0:00:00 0:07:12 0:14:24 0:21:36 0:28:48 0:36:00 0:43:12 0:50:24 0:57:36 1:04:48 Mximo Mdio Mnimo Tempo Takt 24. Cronograma Reduo de um caminho Truck e empilhadeira na movimentao de carro de grelha atingindo o takt time de 54 minutos/carro, realizado com sucesso no dia 22 de julho de 2013. Ganho do Projeto : R$ 310.968,00/ ano com a retirada de 1 truck e 1 Empilhadeira 18t Vale. Com isso tivemos 66% de economia nessa operao. O ganho foi calculado com base no custo mensal do equipamento 2CT e 11EA que operou, no ltimo semestre, 796,7 horas. Considerando: a execuo do custeio, e as horas totais operadas na GAEQP do ltimo semestre, o custo hora dos equipamentos operados foi de R$ 195,16. Aplicando este valor para os recursos, temos um custo mensal de R$ 25.914,00 que ser economizado nos prximos meses do ano de 2013 gerando o ganho de R$ 129.570,00. 25. 25 Visitas de Comunidades Kaizens Pendentes 26. KAIZEN Antes Situao Antes: Ao Realizada: Objetivo: S & S Qualidade Tempo Custo Organizao Falta de isolamento nas ruas prximas tenda para movimentao da empilhadeira e carga / descarga do caminho. Segurana Resultado Alcanado (Qualitativo e Quantitativo): Garantir a segurana das pessoas que circulam prximas a tenda, impedir a circulao de veculos na rea aumentando tambm a segurana do operador. Realizadores (nome e foto): Solicitao da fabricao de cancelas para que se faa o isolamento fixo da rea. Depois (foto) 27. KAIZEN Antes Situao Antes: Ao Realizada: Objetivo: S & S Qualidade Tempo Custo Organizao Tenda desorganizada com risco de entregar o carro errado para oficina ou usina, alm da operao demandar mais tempo para que se encontre o carro que ser movimentado. Organizao Resultado Alcanado (Qualitativo e Quantitativo): Melhora na organizao fazendo com que a operao demande menos tempo, aumentando a qualidade dos servios devido a reduo da possibilidade de erro. Realizadores (nome e foto): Operao de 5S na tenda, orientando com placas a localizao dos carros que aguardam a inspeo e carros prontos. Depois (foto) 28. KAIZEN Antes Situao Antes: Ao Realizada: Objetivo: S & S Qualidade Tempo Custo Organizao Falta de isolamento nos fornos da usina III e IV. Aumento da segurana Resultado Alcanado (Qualitativo e Quantitativo): Garantir a segurana das pessoas que circulam prximas a tenda, impedir a circulao de veculos na rea aumentando tambm a segurana do operador. Realizadores (nome e foto): Instalao provisria de correte at a implementao do trabalho que esta em andamento do Grupo CCQ "Pelotas em ao" Depois (foto) Est pendente para avaliao da segurana a validao do CCQ para isolamento. 29. Problema O que fazer? Responsvel Prazo Desorganizao dos carros e outros matrias na tenda das usinas I a IV. Realizar 5S com movimentao de corpos, cabeotes e organizao com novo layout Andr Pimentel 09/09/2013 Movimentao de pessoas prxima a rea da tenda das usinas. Instalar isolamento na rea da tenda para movimentao de carros de grelha. Wilson Ribeiro 30/09/2013 Transito de pessoas e carros em local de descarregamento e carregamento de carro de grelha nas usinas III e IV Instalar provisoriamente corrente at a implementao do trabalho que esta em andamento do Grupo CCQ "Pelotas em ao" Danilo Santos 30/09/2013 30. VPS Sistema de Produo Vale Trabalho Padronizado Movimentao dos Carros de Grelha 02/05/2013 22/07/2013 Alessandra CamposAlessandra Campos GASGPGASGP Andr PimentelAndr Pimentel GAOFPGAOFP Danilo SantosDanilo Santos GAPAPGAPAP Elias LopesElias Lopes GAPEPGAPEP Eliseu SilvaEliseu Silva GAOFPGAOFP Superviso: Daniel MurtaSuperviso: Daniel Murta -- GAEQPGAEQP Marcus BortoloMarcus Bortolo GAEQPGAEQP Ronye BotelhoRonye Botelho GAEQPGAEQP Thais FabrisThais Fabris GAEQPGAEQP Wilson RibeiroWilson Ribeiro GAEQPGAEQP